树脂砂设备状况分析处理

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树脂砂再生产设备现阶段状况分析报告

就近期质量及生产等部门提出的砂型质量不好垮箱的问题,我部门协同铸造部设备操作人员、维修人员等对设备的进行了专项的检查分析,并向设备厂家进行了沟通。导致垮箱的原因是多方面的,如配比、(固化剂、树脂、砂)的质量特性、天气温湿度、砂型结构、造型工艺、放砂速度、砂温等,现将设备方面存在的主要问题及整改方案进行介绍:

1、再生机脱膜效果不好,砂粘结性差

原因一:一级再生机缺砂控制器,砂进入转子盘时速度及流量不稳定,导致砂再生过程间断不连续,砂脱膜不均匀,质量参差不齐,再生砂进入混砂机后未脱膜的砂粘结性差,砂型夹杂散砂,导致垮箱。解决方法:制作安装砂控制器,目前已经安装完成,初见成效,需继续跟踪验证。

原因二、再生机轴承座漏油,轴承容易损坏,再生机运行不平稳,效率低

解决方法:更换轴承座密封及组件,润滑管路及阀件,确保其可靠润滑,平稳运行,目前已经更换新件。

2、再生砂中粉尘含量较多,砂粒质量不均匀,粘结性差,砂型强度小

原因:除尘效果差,有如下几点:

(1)再生机除尘器顶部一反吹风步进电机故障,导致布袋积灰不能循环吹落,除尘效果差,目前已经更换了电机恢复了步进系统。

(2)大磁选机处灰尘较多,但缺一除尘罩,需加装,排风管管径不得小于200。

(3)除尘主管道底部有顽固积灰,不能排除,需在管道底部开10mm左右的孔(不用明火),在开除尘器时插入风管进行吹扫即可排出,计划这周由铸造维修组实施吹灰。

(4)室外除尘仓室多处锈蚀漏气,顶部尤为严重,仓内负压不足,除尘效果差,雨天有水侵入,灰尘沾粘,更不易排出,且大幅缩短布袋等使用寿命;室内除尘管路存在多个漏点,计划进行修补并对室外除尘管道及仓室做防锈涂装。

3、混砂机固化剂、树脂及砂的定量输送问题

目前混砂机运行正常,为彻底解决问题,我们将根据型砂实验室提供的数据,对混砂机的各种泵、阀件、气缸闸门等的控制进行校准和调整,或是更换新件,确保砂的配比准确。

生产部

2013/7/19

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