FANUC18i系统故障分析及解决

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为了在机床 出现机械 、 电机 、 伺服放大器 、 编码器故障时 , 尽 可能减轻机床的损坏 ,A U F N C系统从软件上设定 了 40和 4 1 1 1
的报警 。 4 0报警 :E V L R n T X S E E S E R R 1 S R O A A M:— H A I— XC S R O
轧机 中心线 5 m, m 另外两套侧导卫对 中精度小于+ mm l 。侧导卫 对 中误差的存 在将直接影响到轧机 能否顺利穿带。 6酸洗卷板形的影 响 .
带过程中 ,开卷机对中油缸窜动量 由: O m l O m降到: 0 : l l mm, P : 2 CC
带钢对 中控制系统灵 活可靠 , 轧机穿带平稳顺 畅, 跑偏现象完全
2保障 C C对中调节 , . P 优化电磁制动器功能 针对夹送辊驱动电机 电磁制动器制动转矩不足 ,造成 C C P
作者 通联 :上 汽通用五 菱汽 车股份有 限公 司发动机 工厂
广 西柳 州 市 潭 中西路 5 50 407
E m i H io i g sm . mc — al a . a @ g wc . : bLn o n
表面粗糙 度不一 , 带钢将 向摩擦力小的一侧偏移。经现场实测 , 上下夹送辊的两轴线平行度、 下夹送 辊安装水平度 、 夹送辊辊身 加工精度都符合设计要求 , 对穿带跑偏不会产生影响。 但观察夹 送辊表面 ,在夹送带钢的宽度范 围内沿辊子圆周方 向布满了大 小为 05 3 m凸起 的麻点 , . m ~ 且分布不均 , 主传动侧较轻 , 理论分 析带钢将 向主传动侧偏移 , 这与实际情况相符合。
[ 编辑
叶允菁]
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5 . 侧导卫装置对穿带 的影响 安装在轧机不同位置的 3套侧导卫装置在轧机穿带时, 采用 机械 的方式将钢带强制对 中在轧机中心线上。 夹送辊输送 已经开 始跑偏 的带钢时 , 带钢经过侧导卫强制纠偏后 , 会使带钢趋 向于
新 紧固框架螺栓 ,调整位置传感器定位装置传动皮带 的松紧度 并定期擦拭落到高频光源上的灰尘。 采取 以上措施后 , 穿带跑偏现象完全消除。
伺服放大器或电机等不良 , 在加工过程 中会出现报警 。 ④伺服 电 机、 电机 的动力线 、 编码器或编码器 的反馈 电缆不 良 , 在加工过 程中会 出现报警 。 3故障解决 . 在 系统 出现 4 0或 4 报警的时候 ,要检查伺服放大器 、 1 1 1 编码器 、 伺服 电机 、 伺服电机的动力电缆和编码器 的反馈 电缆 、
定值 。
()1 14 0报警 : 机床在停 止状态如 果遭到碰撞 , ① 导致某 一 轴的位 置偏 移超 过参数 12 8 9的设定值时 。 机床 的伺服放大器 ② 或者电机等不 良, 在移动时导致电机无法驱动机械负载。 ③机床
本身的机械有问题 , 造成机械堵塞 , 如果移动伺服轴 。④对于垂 直轴 , 在开机或关机的时候 , 如果电机的抱 闸和电机的励磁激活 时序不符合 F N C的要求 , A U 比如在开机 时 , 电机 的抱 闸已经得 电, 但其伺服启动还没有起来 , 这样由于垂直轴本身的重力会 下 掉, 引起 4 0报警。 1 ⑤伺服 电机的编码器或编码器 的反馈电缆如 果出现问题 , 造成伺 服轴的位置反馈不正常 。 ( 下转 4 O页)
产生横向弯折 , 这是轧机穿带时带钢在夹送辊前发生瓢 曲的主要
原 因。如果 3 套侧导卫两两之 间的对中精度存在较大的偏差 , 将 使侧导卫 的 3 个对 中点不能成为一条直线 , 跑偏的带钢将无法完
设计 10 a调低到 10 P , 4 MP M a使夹送辊在夹送带钢时 , 1 既不影响
I_ , F
接口 0 ——转子 电角度
图 1 F N C 1i A U 8 系统位 置控制框 图和速度控制单元控制框图
itt il 270 团 . I  ̄t 0 7 0 t t l 0N . t . l l
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动电机电磁制动器制 动转 矩不足是造成 C C带钢对 中控制系 P 统失去对 中功能的直接原因。 4夹送辊和直头机对穿带 的影响 . 上下夹送辊 的两轴线不平行 时, 带钢在横断面上受力不均 , 带钢将 向压力小的一侧偏移 ;夹送辊 的轴线不垂 直于轧机 中心 线时 , 带钢将 向夹送辊轴线 的垂直方 向偏移 ; 夹送辊的辊形差 、
伺服放大器 ,通过 F S S B光缆 由图 1中的②进入误差寄存 器 , 对 误差寄存器的数值进行递减 , 正常情况下误差寄存器里的数值始
终保持在一定范围以内 , 伺服停止时, 误差寄存器的数值为 0 。如
VM C D——速度指令( e c yC m ad T A V l i o m n ) s ——速度反馈( ah , ga) F s ——F N c串行饲服总线 ot T co S n 1 S B i Au
作 者 通 联 : 济 南钢 铁 集 团总 公 司冷 轧 板 厂 济 南 市
2 501 01
E m i ce-i mi@ oucm - al h n j n n sh . : a o
[ 辑 编

其]
Baidu Nhomakorabea
本身 , 激光发射器若安装在固定地点还需铺设供 电电缆。 但轧钢 机械有其特殊性 , 钢卷小车载重大 ( 最大载重 3 t、 5)重心高 , 并且
光测距仪发回的脉 冲数。 更改控制软件 , 修改
c D 程序 , A 添
加 C l c oP s程序块 ,将激光测距仪发 回的脉冲数 转化为 a A t ro c H 模拟量输入信号 ,经过动态软件分析计算 ,检测小车移动 的实
际距离来确定钢卷小车的真实行程 ,避免了原来检测不准的问
伺服轴 的机械负载等方 面的情况 , 系统是 开机或关 机出现 如果
值。
号看到。机床在停止的时候 , 垂直轴 ( ) 轴 因为伺服放 大器不 良
下滑 , 之后就 出现 4 0 1 V轴报警 。伺 服参数设置画面中 轴误差 寄存器 的值为一 7 9 , 18 4其绝对值超过了参数 12 89的设定值。 2 障原 因 . 故
4 报警 :E V L R n T X S E C S R O 1 1 SR OA A M:— H A I— X E S E R R 报警解释 : n轴移动时的位 置偏差值超过参数 12 第 8 8的设
1 . 对钢卷小车的行程控制装置进行技术改造 , 提高上卷精度
针对钢卷小车的位置检测不准 , 无法精确行程定 位的问题 , 去掉钢卷小车原有的旋转位置编码器 ,采用激光测距定位控制 方式。激光测距定位控制方式是通过激光发射器将激光发射到 规定距离 的反射板上 ,然后再根据激光发射器与反射板距 离的 变化来测 出实时变化距离 。通常是将激光发射器安装在移动 的 设备上 , 这主要考虑安装方便 , 同时激光发射器的 电源来 自设备
4 0和 4 1 1 1 报警系统处理过程如图 1 所示 : 在N C进行伺服控制的过程 中, 系统的移动指令经脉冲分配
处理 , 由图 1中的①进入误差寄存器 , 对误差寄存 器的数值递增 ,
通过伺服的速度回路以及 电流回路 , 由伺服放大器驱动伺 服电机 转动 , 使安装在 电机后面的增量式编码器发 出数字脉冲 , 反馈到
变速运行 , 还受行走轨道的平直度及轧机振动的影响 , 容易引起 激光发射器摆动 , 影响测距定位精度。因此 , 将激光发射器安装 在钢卷小车行走 的正前开卷机下方 ,反射板 固定在钢卷小车车 体上 。在 V E控制系统硬件设备 中增加计数器板 , M 精确计量激
( 接2 上 7页 )
( )1 报警 : 2 4 1 ①机 床在移动过程中 , 负载过大 。 机械 ②机床 在加工工程 中, 加工 的刀具损坏 , 造成移动负载很大。③ 机床 的
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F N C 1i A 系统故 障分析及解决 U 8
梁海波
摘要 叙述 4 0和 4 1 1 1 故障现 象、 因分析 及解 决方法。 原
关键词 F N C系统 A U T 37 P0 故障 方法 B 果移动指令或编码器反馈两者中有一个没有 , 就会造成误差寄存 器里的绝对数值过大 , 在移动 时, 如果误差寄存器里的绝对数值> 中图分 类号 1 障分析 . 故 文献标识码
消除。
酸洗卷板形较差 , 钢卷头尾有较明显镰刀弯时 , 即使设备功 能正常 , 带钢在穿带运行 中也会发生跑偏现象 。
五、 解决措施
参考文献
1 茹铮 、 余望. 加工摩擦学. 塑性 北京 : 科学出版社 ,9 2 19 2 邹家祥.L 车 钢机械. 北京 : 冶金工业出版社 ,9 9 1 8 3 贺毓辛. 冷轧板带生产. 北京:冶金工业出版社 ,9 2 19 W0 .7 2 70 - 1
垂直轴 的 4 0报警 , 1 要检查垂直轴 的抱 闸和伺服启 动关 闭的时
序。 W0 . —4 70 1 7
题 。同时将信号发到传动控制 系统 , 控制小车加速 、 减速及停止 点, 优化小车的行走及提升速度。
改造后开卷 机上卷精度控制在士 mm以内 ,解决 了因钢 卷 5
小车上卷偏差造成的穿带跑偏 问题 。
3夹送 辊的优化调整 .
夹送辊表面布满凸起 的麻点 , 其生成与辊子 的材料 、 硬度 、
粗糙度及夹送辊 的夹送压力有关。采用材料为 4 CMn 经过 2r 并
调质处理 、 硬度不低于 6 H C 粗糙度 口 0R 、 不大于 32 m的新夹 .x j
送辊 , 以减轻夹送辊在使用过程 中产生凸起麻点。 同时 , 优化上夹送辊压下油缸的工作压力 , 液压系统压力 由原
夹送带钢 ,同时带钢受力不均时带钢与夹送辊又能相对滑动 ( 侧 滑) 。对夹送辊 的优化调整后, 夹送辊前带钢瓢曲现象基本消除。 对双机架可逆冷轧机穿带跑偏采取上述措施后 ,通过 4个 月的运行观察 , 穿带时在夹送辊前带钢不再发生瓢曲, 在整个穿
成穿带。 经实测安装在轧机前的的第一套侧导卫对中中心线偏离
参数 12 8 8里设定的数值 , 机床就会出现 4 报警 , 1 1 在停止时如果 误差寄存器里的绝对数值> 参数 1 2 里设定的数值 , 89 机床就会出
现 40 1 报警 。误差寄存器的数值可以在 F N C系统的诊断 3 0 A U 0
报警解释 : ①第 n轴 的停止位置偏 差值超过参数 12 89的设 定值。②在简易 同步控 制中 , 同步补偿量超过参数 8 2 3 5的设定
带钢对 中控制系统失去对 中功能 的问题 ,重新调整电磁制动器
内外 制动 弹簧 的配置及 分布 , 清洗制动摩擦片上的油污 , 装配时 调整 制动转矩 , 制动间隙调整到 02 m, 将 .m 使制动器开 闭灵活可
靠、 制动转矩大小适 中。经调整后, 消除了带钢穿带准备时钢卷 外圈松卷 问题 ,彻底解决 了对 中伺服油缸失去对 中调节作用的 故 障。 另外 , 在轧机工作时因存在振动 , 响到测量位置精度 。重 影
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