微机调速器故障分析
[汇总]调速器故障处理与调试
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调速器故障处理与调试1油泵、压油罐及导水机构最低操作油压试验待油压装置及调速器装配完毕后,安全阀调整螺栓松出,用手盘动油泵与电动机的联轴器,转动应均匀,且压油罐的供油阀,排气、排油阀均开启,主接力器处于全关锁定位置。
此时启动油泵电动机,启动应平稳无杂音,使油泵在空载状况下进行1小时试运转,(压油罐排气阀有油冒出时,即行关闭),以检查油泵转动部分是否发热,油泵运转情况是否良好。
油温应低于50℃,油泵轴承、外壳、及电动机轴承温度应低于60℃,外壳振动幅值小于0.05mm。
待油泵运转正常后,就可关闭排油、气阀,调整安全阀,使压油罐油压保持额定油压的16%或稍低。
打开供油总阀,操作接力器,此时导水机构应能在无水状态下作全行程的移动。
关闭供排油阀,调节安全阀,依次按额定油压值的25%、50%、75%、100%(为了安全,必须先排尽油罐顶部的空气)进行升压试验,各连续运20分钟,同时仔细检查补气阀,中间油罐,压油罐附件、接头,以及所有焊缝处的渗漏情况。
在无压时作相应处理,无油时作焊补处理。
上述试验合格后,再调整安全阀,使压油罐内的油压达1.25倍的额定油压保持30分钟。
检查压油罐各部位有无渗漏现象,压力表读数有无明显下降。
然后降至额定油压,用0.5kg的小锤沿焊缝周围70mm处轻轻锤击焊缝处应无渗漏现象。
然后打开排油阀排油,至压力为零。
关闭排油与排气阀,由排油阀口充入干净的压缩空气后,关闭排油阀,启动油泵供油至油面计上部刚能看出一点空气时止。
按此时的压力整定好电接点压力表的上限值,再降低0.1MPa~0.2MPa后整定好下限值,同时将集油槽内的补气阀吸气管调至集油槽油面以上(待油气比及油压合格后,再将管口调至油面下),再慢慢调整压油罐排油阀至合适的开度。
压油罐经过不断排油——补气——供油后,罐上部空气逐渐增加,在相同油压的情况下,油面就渐渐下降。
待油下降到油面计上稍能看清油面时,即应将电接点压力表的上、下限指示值向上移一相同数值,使油泵停止时,从油面计上部刚能看到空气即可。
调速器故障原因分析及处理措施
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21 0 0年 l 0月
华 电技 术
Hua i n Te hn lg d a c oo y
V0 . 2 No 1 13 .0
Oc . 01 t2 0
调 速 器 故 障 原 因分 析 及 处 理 措 施
缪 新 建
( 新疆 伊 犁 河 流 域 开 发 建 设 管 理 局 , 疆 巩 留 新 85 0 ) 34 0
到 5 .1 z 02 。根据调速器工作原理 , H 调速器应继续 整 导 叶开度 , 机 组 频 率 维 持 在 5 z左 右 , 是 , 使 0H 但 中控室 运行人 员 在监 视频 率 时 发 现 , 组 频 率 不 能 机 维 持在 5 , 而为 5 . l z 0 反 Hz 0 2 。于 是运行 人员 采取 H
在调 整导 叶开或 关 时 , 组 频率 始 终不 能维 持 在 5 机 0 H 。当 电厂负荷 突 然增加 8M 时 , 组 频率 降低 , z W 机 调 速器 调整 导 叶开 度 增 大 , 线 位 移转 换 器 的输 出 直 杆上移 , 引导 阀针 塞 向上 移动 , 动主 配压 阀活塞 向 驱 上, 接力 器 向开 方 向运 动 , 时 机 组 频 率 缓 慢 调 整 这
摘
要 : 对某 电厂运行初期 调速器在工作过程 中存在 的直线位移转 换器卡涩 、 针 停机 自动方式 下伺服 电机温度偏 高 、 调
速器 引导 阀活塞下坠等 问题 , 分析了故障原 因并提出 了解决方法 。
关 键 词 : 速 器 ; 服 电机 ; 调 伺 卡涩 ; 线 位 移 转 换 器 ; 导 阀 直 引 中 图分 类 号 :V 74 4 T 3 . 文献 标 志 码 : B 文 章 编 号 :64—15 (0 0 1 0 4 0 17 9 1 2 1 )0— 0 8— 2
下福电厂调速器故障分析与处理

() 试能 通 过 笔记 本 电 脑 或调 速器 本身 的智 5调
二 、 速 器 介 绍 调
下福 电厂采用的调速 器为电动 复中式 微 机调速
能 触摸屏 并配以专用的通讯接 口, 方便 进行各项静、
动态调试 , 并直接打 印和计算 出试 验结果 。
() 诊 断功 能 。 6维护 通知 智能触摸 屏可 以查询 到
() 2具有频率调节 模式 、 开度 调节模式 。 () 实 时水 头 修正 启动 开度 , 载开 度 , 3按 空 限制
站首台机组 于2 0 年l月投产发电 , 0 6 月底三 开度及协联 曲线功能 。 05 2 2 0 年6 台机 组全 部投入运 行。 () 4手动/ 自动切换 无扰动 。
文献标识码 : B
文章编号 : 7 -2 1 0 70 -0 70 1 384( 0 )70 4 -4 6 2
叶 开度 ( 或轮 叶开度) 改变进 入水 轮机 中的流 量及 ,
一
、
概
述
效率 , 从而控制水 轮发 电机 转速和 出力。
1 . 主要功 能
下福 电厂位于广 西桂江 中游 , 属低 水头径 流 式
/Li us n Lu a o g / Yo o g, o Xinh n
A b tac :Th p ra ayz h r b e s o o e n r ft e t b a u b u t u h a e o e l a sr t e pa e n l est e p o lm fg v r o s o h u ul rb l ni,s c sr m t o d
() 有适 应性 变参 数P D调节 功 能 , 1 具 I 保证机 组
电站 , 装机 为3 6 5 W, 总 X1 .M 装有 三台灯 泡贯 流 式 各工况稳 定性 。
CJWT-1调速器维护手册
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CJWT-1微机调速器维护手册重庆水轮机厂水电控制设备分公司2010.9概述本手册所涉及的CJWT-1调速器常规维护与故障诊断.以及采取解决方案,对机组的运行和降低运行成本都是极为重要的。
电气故障通常由电气部件损坏引起。
为了降低对系统造成的损害,保证机组长期安全稳定运行,有缺陷的部件应予以更换。
1.故障诊断故障诊断可通过以下方式进行:➢故障指示(报警信号、人机界面上故障清单)。
➢保护动作(事故停机)➢调速器不能处于平衡状态(如喷针摆动)。
➢测量值不正确。
➢不能手动操作。
2.故障诊断与故障排除本手册详细介绍了调速器可能出现的故障及故障原因,方便用户快速排除故障。
3.1.调速器常见故障及处理3.1.1.电源故障处理方法:☞检查是否有短路情形☞检查电源进线☞检查开关电源是否损坏☞检查空气开关是否合上注:假如短路出现在开关电源的输出端,相应输出端的熔断器将熔断,排除短路故障后,应重新更换保险管。
3.1.2.调速器故障☞测频故障(机频,网频)处理办法:1:检查发电机机端电压互感器高压一次保险和二次低压保险。
2:检查供电给测频电板的开关电源。
3:PLC主机是否报故障。
4:更换测频率板。
☞反馈故障和开度不线性变化(传感器)。
处理办法:A:检查供电给位移传感器的开关直流电源是否损坏。
B:检查传感器是否有问题(更换传感器)C:A/D模块是否有故障(更换A/D)☞按增加和减少按钮,开度和功率不变化。
处理办法:按增加和减少的时候,看PLC上方对应的开关量输入口X灯是否亮,如果不亮,那问题可能就是按钮坏了。
如果X亮,在观察对应的Y口是否亮,如果Y口也亮,那么就是电磁阀线圈坏了,或者是给电磁阀供电的开关电源坏了。
(更换电磁阀线圈,更换开关电源)3.1.3.喷针反馈信号故障喷针反馈信号故障判断依据:一般通过越界检测和断线检测可以判定传感器故障。
喷针位移传感器反馈信号一般为4~20mA,送至控制器模拟量输入模块。
当控制器检测到数字量信号小于设定数字量时,就可判定喷针反馈信号故障。
调速器常见故障和处理方法
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调速器常见故障和处理方法
嘿,朋友们!今天咱就来聊聊调速器那些事儿!调速器可是在好多机器设备里都起着至关重要的作用呢!
那调速器常见的故障都有啥呢?比如它可能会出现转速不稳定的情况呀,这就好像人走路摇摇晃晃的,那可不行!还有可能出现无法调节转速或者调节失灵的问题,这就好比一辆车的油门坏了,多让人头疼啊!处理这些故障,首先得仔细检查调速器的各个部件,看看有没有松动、损坏的地方,就像给人做体检一样仔细!然后根据具体情况采取相应的措施,比如更换损坏的零件,或者调整一些参数啥的。
这可不是随随便便就能搞定的,得小心谨慎,不然可能会越弄越糟哦!
在处理这些故障的过程中,安全性和稳定性那绝对是重中之重啊!这就好像走钢丝,必须得稳稳当当的,稍有不慎可就麻烦啦!一定要确保操作规范,不能马虎大意呀!要是不小心出了岔子,那后果可不堪设想!所以每一步都得小心翼翼,就像呵护宝贝一样对待这些设备。
调速器的应用场景那可多了去啦!在工业生产中,它能让机器设备按照我们的要求精确地运行,提高生产效率;在交通运输领域,它能让车辆行驶得更加平稳安全。
它的优势也很明显呀,能让设备运行得更顺畅,减少故障的发生,这不就像是给机器设备加了一道保险嘛!
我就曾经遇到过一个实际案例,一家工厂的设备突然出现转速不稳定的问题,导致生产受到了很大影响。
后来经过仔细检查和处理,发现是调速器的一个小零件出了问题,更换后设备就恢复正常啦!你瞧,及时发现和处理问题多重要啊!
总的来说,调速器的作用不可小觑,我们一定要重视它的常见故障和处理方法,让它更好地为我们服务呀!。
探讨调速器的常见故障和处理方法
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小学数学教师招聘考试专业知识真题卷〔含答案〕第—局部教育理论与实践一、单项选择题(在每题的四个备选答案中,选出一个符合题意的正确答案,并将其选项写在题干后的括号内。
本大题共5小题,每题1分,共5分)1.包含组织教学—检查复习—讲授新教材—稳固新知识—安排课外作业环节的课的类型是。
A.单一课B.活动课C.劳技课D.综合课2.标志着中国古代数学体系形成的著作是。
A.(周髀算经)B.(孙子算经)C.(九章算术)D.(几何原本)3.教学评价的数量化原则主张评价应尽可能。
A.定量B.定性C.定量与定性相结合D.以上答案都不正确4.我国中小学学生集体的根本组织形式是。
A.班集体B.学生会C.少先队D.共青团5.中小学智育的根本任务是。
A.传授知识B.开展学生的智力C.形成技能D.培养个性二、填空题(本大题共2小题,每空2分,共10分)6.数学课程目标分为____、____、____、____四个维度。
7.“最近开展区〞是指儿童的智力在教师指导下的____开展水平。
三、简答题(5分)8.新课程为什么要提倡合作学习第二局部数学专业根底知识一、选择题(本大题共7小题,每题2分,共14分)1.以下图一共有多少个小圆点正确的算式是。
A.3×4×3B.4×4×3C.3+3×4D.3×(4+4)2.下面的分数中,不是最简分数的是。
A.2/5B.24/36C.9/7D.12/193.某种服装原价为200元,连续两次涨价a%后,售价为242元,则a的值为。
A.5B.10C.15D.214.O1和O2的坐标分别为(-1,0)、(2,0),⊙O1和⊙O2的半径分别是2、5,则这两圆的位置关系是。
A.相离B.相交C.外切D.内切5.用每千克28元的咖啡糖3千克,每千克20元的奶糖2千克,每千克12元的花生糖5千克,混合成“利是〞礼品糖后X,则这种“利是〞礼品糖平均每千克售价为。
水轮机微机调速器控制原理调试及故障处理分析

水轮机微机调速器控制原理调试及故障处理分析在水电站工作中,调速系统的动作的复杂性,会造成各种问题的产生,影响着正常的工作。
水轮机是水电站调速系统中的一个组成部分,水轮机调速器的发展经历了几个阶段,当前其性能已经得到大大的提升。
作为水电站、水电厂工作中的重要控制设备,其安全性和性能,直接影响着整个系统运行的稳定性和安全,而水电站、水电厂的调速系统较为复杂所以很容易产生故障。
文章针对水轮机微机调速器控制原理调试及故障处理等相关的内容进行分析研究。
标签:水轮机微机调速器;控制原理;故障处理1 水轮机微机调速器的控制系统1.1 系统结构水轮机在实际工作中,受到很多因素的影响,为了保证水轮机的调速系统可以正常工作,我们对其系统的结构、组成等内容进行分析研究。
水轮机的控制系统由水轮机控制设备、被控制系统组成,其中被控制系统为引水系统、水轮机、发电机等[1]。
水轮机的控制系统主要是对被控制设备的参数与给定量之间的偏差进行检测,并在一定的特性条件下,进行主接力器形成偏差转换的一些装置设备组合,为此称之为水轮机控制设备。
水轮机控制系统中的测量元件将系统机组的频率、功率等相关的参数测量出来,并与给定的信号、反馈信号进行综合之后,在相关的处理之后,形成信号综合点。
水轮机微机调速器,具有可靠性、操作力大、机械惯性等特点,水轮机微机调速器系统,可以充分的利用自身的特性和优势,为各项生产工作服务。
1.2 控制原理从水轮机微机调速器的结构进行分析,可以将其分为缓冲式调速器、加速度-缓冲式调速器、电子调节器加电液随动系统调速器、微机调速器结构等等。
针对水轮机微机调速器的控制原理进行分析,我们以水轮机调节系统中的PID控制原理进行分析研究。
在实际的工作中,PID控制是采用最普通的一种控制方法,所以在机械、化工等各个行业中广泛的使用,在当前的水轮机调速器系统中,PID 控制是广泛采用的一种控制规律。
PID调节控制,在水轮机微机调速器系统中的应用,可以提升系统的控制效率,保证控制系统有效运行。
调速器常见故障
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调速器常见故障
1 转速不稳定(游车)
(1)各分泵供油不均匀重新调整各缸供油量
(2)喷油嘴喷孔结碳和滴油进行清洗、研磨或更换
(3)齿轮连接销松动修理或更换
(4)凸轮轴轴向间隙太大调整到规定的间隙值
(5)柱塞弹簧或出油阀弹簧断裂更换
(6)飞铁销孔磨损松动更换衬套和飞铁销
(7)调节齿杆与调节齿轮配合间隙太大或之间有毛刺重新调整装配
(8)调节齿杆或油门拉杆移动不灵活修理或重新装配
(9)燃油系统中有空气用手泵排除空气
(10)飞铁张开或飞铁座张开不灵活检查后进行校正
(11)低转速调整不当重新调整低速稳定器或低速限制螺钉
2 标定转速达不到
(1)调速弹簧永久变形调整或更换
(2)喷油泵供油量不足按喷油泵故障排除方法处理
(3)操纵手柄末拉到底重新调整低速稳定器或低速限制螺钉
3 最低怠速达不到
(1)操纵手柄末放到底检查并调整操纵手柄机构
(2)调节齿杆与调节齿圈有轻微轧住检修至灵活为止
(3)低速稳定器或低速限止螺钉旋入过多重新调整
4 飞车:调速器突然失灵,使转速超过标定转速110%以上应立即紧急停车,用断开燃油停止进油或切断进气等措施使柴油机停车
(1)转速过高检查各部分,拆开高速限制螺钉铅封重新调整后铅封
(2)调节齿杆或油门拉杆卡死检修
(3)调节齿杆和拉杆连接销脱落重新装好或更换
(4)拉杆螺钉脱落重新装好或更换
(5)调速弹簧断裂更换
1、运转不稳定
2、飞车。
微机调速器异常振动故障原因分析及处理
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S p l et A g20 upe n u 0 7 m
器) 是否 有 “ 空 ” 象 ; 脱 现 所谓 “ 空 ” 电位 器不 能 反 映 脱 即
电流 △,为零 时 , 阀塞 部亦处 于搭 接状 态 , 这时 阀塞处
接力器的位置信号 , 因该 电位 器的电气有 效角度只有 于平 衡位 置 ( 亦称 电液 转换 器 中间位 置 ) 。 30, 3 。 而其 动触 点 可 以 30转 动 , 6。 当接 力 器 在 某 一 开度 2 下, 而电位器的动触点在没有电气信号 的角度称为“ 脱 空”所 以必须使导叶、 , 桨叶接力器从全关到全开全过程
l 、调节螺 2 、固定架
维普资讯
增 刊 20 0 7年 8月
广 东水 利 水 电
GUANGDONG TE S R RE OUR S AND HYDROP W ER CE O
S pe n up l me t
Au 0 7 g2 0
微 机 调 速 器 异 常振 动 故 障 原 因分 析 及 处 理
胁 机组 的安 全运行 , 电站管 理 人 员 的要 求 , 2 机 组 应 对
调 速器进 行 现场 故 障分 析 及 处 理 。 现将 这 次 故 障 分 析
及处 理情 况 介绍 如下 。 1 故 障现 象
2机 组 在 空载 运 行 时 , 组 频 率 摆 动 大 , 值 为 4 机 其 8
都保 证在 电气 有 效 角 度 范 围 内 , 有 “ 空 ” 象 可 按 若 脱 现 图 2所 示 的方法 调整 , 松开 螺丝 1用 手转 动套 2使其 达 ,
到要 求 。
按 设计 要求 , 当接力 全关 到全 开 时 , 位 置 相 对 电 其 压 值 范 围为 05~1 . 3V。经检查 发 现其 电压值 偏 离设 计 值, 通过 调整 使其 达到 设计要 求 。
调速器几种常见故障的诊断与排除-精品文档

调速器几种常见故障的诊断与排除柴油机是通过调速器使柴油机能在规定的转速范围内自动随负荷的变化而改变供油量,并限制其最高转速和维持其最低转速,使柴油机正常工作。
下面就几种常见故障的诊断与排除做一阐述。
1 柴油机最高转速过高1.1 故障现象发动机空转时最大转速超出最高额定转速。
1.2 故障原因1.2.1 最大转速限制螺钉调整不当。
有些机手为提高速度,自己拧动高速限制螺钉,一些小型拖拉机上为提高车速拉直调速弹簧;1.2.2调速器的调速弹簧预紧度过大;1.2.3供油拉杆不灵活,使供油拉杆卡住;1.2.4调速器加油过多,使飞球甩出受阻而影响到控制油量的灵敏度;1.2.5调速器内的连接杆系有卡滞现象。
1.3 检查判断1.3.1当减小油门时,若发动机转速不能下降应检查油门摇臂或杆系的连接处是否有卡滞现象,若无卡滞现象,可检查供油拉杆移动是否灵活。
如不灵活,可进一步查找供油拉杆是否卡住,或柱塞咬住,或柱塞弹簧折断卡住;若拉杆移动灵活,可检查其连接杆系是否有卡滞现象。
同时,也应检查供油拉杆上的调节叉固定螺钉是否松脱。
1.3.2当减小油门时,发动机转速随之下降,可检查高速螺钉是否调整不当。
若经过调整高速限制螺钉无效,可放松调速弹簧预紧力,再检查试验;若转速还降不下来,只有将喷油泵连同调速器一同卸下,再上试验台检查调试。
2 柴油机怠速过高2.1 故障现象2.1.1发动机在低速运转时稳不住。
2.1.2发动机怠速动转时转速超过400~600转/分钟。
2.2故障原因2.2.1调速弹簧过软、折断或调整不当;2.2.2调速器怠速调节螺钉调整不当,使调速弹簧预紧力过大;2.2.3供油拉杆调整不当,或者油门传动杆系的连接节处卡滞;2.2.4调速器游隙过大,使调速杠杆位置向增大供油量方向移动;2.2.5调速器内积油过多。
当调速器内加注机油过多或输油泵及泵盖(指柱塞套肩胛面与泵盖支承面间)漏油过多时,调速器的飞块浸在油液中,运动时的阻力随之增大,致使怠速时向外移动的行程减小,传动板在调速器弹簧弹力的作用下,使油泵拉杆向增大油量方向移动。
调速器常见故障和原因
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调速器常见故障和原因1. 怠速不稳原因:a. 空气滤清器堵塞:如果空气滤清器堵塞,会导致进气量不足,造成怠速不稳。
b. 油泵故障:油泵工作不正常,会影响燃油供给,导致怠速不稳。
c. 进气系统漏气:如果进气系统存在气漏,会导致进气量不稳定,进而造成怠速不稳。
d. 点火系统故障:如果点火系统故障,会导致点火时间不准确,造成怠速不稳。
2. 加速不顺畅原因:a. 空气流量计故障:空气流量计故障会导致进气量计算不准确,造成加速不顺畅。
b. 燃油压力不稳定:如果燃油压力不稳定,会导致燃油供给不足,造成加速不顺畅。
c. 踏板传感器故障:踏板传感器故障会导致电踏板信号传输不准确,影响加速控制。
d. 怠速控制阀故障:如果怠速控制阀故障,会导致怠速控制不准确,影响加速功能。
3. 转速不稳原因:a. 空气滤清器堵塞:同样地,空气滤清器堵塞也会造成进气量不稳定,影响发动机转速。
b. 排气系统堵塞:排气系统堵塞会影响废气排放,进而影响发动机转速。
c. 点火系统故障:点火系统故障同样会导致点火时间不准,影响发动机转速。
d. 进气系统漏气:进气系统气漏同样会造成进气量不稳定,影响发动机转速。
4. 怠速过高或过低原因:a. 空气流量计故障:空气流量计故障会影响进气量控制,导致怠速过高或过低。
b. 真空泵故障:真空泵故障会导致真空度不稳定,影响怠速控制。
c. 进气系统气漏:同样地,进气系统气漏也会造成进气量不稳定,影响怠速控制。
d. 点火系统故障:点火系统故障同样会导致点火时间不准,影响怠速控制。
5. 节气门回位不正常原因:a. 节气门传感器故障:节气门传感器故障会导致节气门位置信号错误,影响节气门的回位。
b. 节气门执行器故障:节气门执行器故障同样会导致节气门位置不准确,影响节气门回位。
c. 连接杆脱落或破损:连接杆脱落或破损会导致节气门无法回位到正确的位置。
以上便是调速器常见的故障和原因。
在面对这些问题时,首先应该根据故障的表现和排除的可能性逐一进行排查,然后采取相应的维修措施。
6ra70西门子直流调速器常见故障分析及维修方法
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大言水电厂调速系统故障分析与处理
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大言水电厂调速系统故障分析与处理魏友金(福建金湖电力有限责任公司 353300 将乐)摘要:大言水电厂系福建省金溪流域第三级电站,装设两台单机容量为16MW的灯泡贯流式水轮发电机组,机组调速器采用南瑞生产SAF-2000型,微机双调式调速器。
文章就该电厂两台机组均存在的调速系统油耗大、无法自动协联稳定运行、无法自带厂用电运行等多条重大缺陷,从现象入手,全面分析该厂两台机组调速系统存在故障的可能原因,逐一排查,采取针对性处理措施,促使上述问题得到有效解决。
以期为业内人士提供有益参考。
关键词:调速器、油耗、厂用电、受油器1.故障现象1.1 调速系统油耗大不论在运行或备用状态,机组调速器桨叶液压操作油系统均存在小幅液压脉动(摆动、震动、跳动、抽动、爬行、漂移、迟阻共存),导致油罐压力下降快,压油泵启动频繁。
调速器手、自动运行方式下,多次出现油耗量大致使调速系统漏油泵来不及回抽漏油,且随运行时间增长,呈逐渐恶化趋势。
1.2 导、浆叶无法自动协联稳定运行调速器系统耗油量大且调节频繁,无法实现导叶与浆叶自动协联稳定运行。
偶尔发生开机令给出后,调速器开不动导叶造成开机失败或桨叶关不动造成开机过速现象。
1.3 机组无法自带厂用电运行电厂开展用#1机自带厂用电试验,发现频率波动很大,导叶剧烈抽动,最后事故低油压停机,确认#1机无法自带厂用电。
随即对#2机进行自带厂用电试验,现象与#1机相同,也无法自带厂用电。
2.调速系统桨叶液压脉动现象监测与分析针对以上现象,经过多次现场监测和检查,对机组调速器桨叶液压操作油系统运行或备用工况下均存在的小幅液压脉动现象进行如下分析:2.1 摆动现象分析机组空载、单机或并网运行,自动平衡状态下,桨叶行程周期或非周期、等幅或非等幅低频往复位移。
动幅较大(>1%),频率一般为2Hz以下(0.5Hz~2.5Hz)(见图1)。
桨叶行程摆动往往会引起机组转速摆动,调节不稳定或磨损加快。
表现为持续不息或加剧,有时会自行消失。
吉日波电站1号机组调速系统油压装置故障分析及处理

一
、
概 述
吉日 波水电站调速器为 T B WT步进 电机 P C DY L 微机调速器 , 采用适应式变结构 、 变参数并联 PD调 I 节模式 , 用步进电机传动装置代替电液转换器构成的 新 型 电液 随动 系 统 和 以 P C为核 心 的微 机 调节 器组 L 成 的调速 系统 , 主要 由微 机 型 电液 调速 器 和 自动 油压 装置组成。 具有 良好的静、 动态品质 。 能根据 中控室操 作命令及有关状态信号 自动完成开机、 停机 、 调相 、 增 减负荷、 限制负荷 以及甩负荷处理等任务 , 保证机组 在各种工况下稳定运行。 为了确保调速系统工作的可 靠性 , 调速器油压装置安装 了两台油泵 , 两台油泵轮 流起动 , 互为备用工作。调速器油压装置控制系统采 用手、 自动两种方式运行控制。正常工作 时, 采用“ 自 动” 运行 方式 控 制 , 自动 运行 方式 出现 故 障时 , 切 当 可 换 为手动 运行方 式控 制 。 油压装置在首次工作建立油压和油位时, 除了通 过油泵向压力罐供油外, 还须要补给压缩空气 。 另外 , 为 了保证 额定 压力 下压 力罐 内正 常 的油 气 比 , 须 向 必 压力 罐 内补充 压缩 空气 。 自动补 气 : 当压 力 罐 中的压 缩空气由于消耗而减少时 , 由压力罐上装设的液位继 电器及 电接点压力表测出液位及 压力 的开关信号量 ( 常油位 上 限和 正常工 作 油压下 限 )并 送 至水 机屏 正 , 控制 回路 , 使空气 电磁 阀动作 , 缩空气 向压力罐 内 压
置油压信号器采用的是压力信号器 , 油位信号器采用 的是磁翻柱液位信号器。 调速器油压装置工作原理图 和 流程 图见 附图 ( )二 ) 一 ( 。 油泵打油时 ,当压力罐 中的油压高于某一数值 后, 安全 阀 自动 开启 , 将压力 油 排 回到 油箱 中 , 到 保 达 护油泵和压力罐 的目的。 油压装置正常工作时 , 油压的变化范围为名义工 作油压的正负 5 %以内。当油压高 出工作油 压上限 2 %以上时 , 安全阀开始排油 ; 当油压高于工作油压上 限 的 1%之 前 , 全 阀应 全 部 开启 , 使压 力 罐 中油 6 安 并 压不 再升 高 。 当油 压低 于工 作下 限以前 , 全 阀应完 安 全关 闭 ,此时安全 阀的漏油量不大于油泵输油量 的 1 %。当油压低于工作油压下限的 6 8 %~ %时 , 启动备 用油泵。当油压继续降低至事故低油压时 , 作用于紧
调速器器故障处理
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调速器基本故障处理
1.调速器导叶反馈故障:
出现此故障调速器会同时报“故障”“事故”,并且调速器自动切换为手动运行,调速器触摸屏“故障事故”窗口会报“调速器导叶侧大故障”“调速器事故”“调速器导叶反馈故障”。
此故障复归不掉,想要关导叶只能手动关大波动阀(注:不能手动开关小波动阀)解决方法:检查传感器的滑块是否松动,检查传感器接线是否松动,检查传感器电源是否正常(电源为DC24V),检查传感器信号是否正常(信号为4-20mA)。
2.调速器手动开机报故障事故:
手动开机时,当导叶开度大于6时,调速器检测不到频率,调速器“故障”“事故”灯会亮,“故障事故”窗口会报“残压机频故障”“齿盘测频故障”“调速器事故”,这些故障不会影响开机,当机组转起来,检测到频率,这些故障会自动复归。
3.调速器自动运行不能开关导叶:
调整负荷的时候如果发现负荷调整不了,导叶开度没有变化,在上位机上观察“调速器导叶开度”和“导叶自动控制给定”,也可以观察调速器触摸屏“数据一览”里面“导叶开度”和“导叶PID 给定值”如果这两个数值相等,则是调速器没有收到增减的命令。
如果这两个数值差值大于5,且调速器报故障,可能是导叶卡东西。
解决方法:现地操作,将调速器面板“远方/现地”把手切至“现地”,将“自动/手动”把手先切至“手动”,然后再切至“自动”,
通过“增加/减少”旋钮开导叶,观察导叶开度有没有增加,如果增加了再关导叶,导叶开度也能减少,可以确定导叶卡东西。
(现地操作顺序:先切手动,再切自动,先开导叶再关导叶)。
微机调速器异常振动原因分析及处理
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切至 “ 退出”位置; 现场LCU 设置有功为20 MW
后,查 1号机微机调速器工作正常。
1.2 第二次故障情况 (1) 2003- 02- 11T 17:27, 计算机报警: 1号机
集油槽油位异常; 1号机备用油泵动作; 1号机调速 器电调故障动作; 1 号机微机调速器面板 “ 滤芯堵 塞”灯亮; 滤过器前后压力表剧烈振动。 (2) 将 1号机微机调速器手 / 自 动切换阀切至 “ 投人” 位置运行, 运行人员随即将 1号机微机调速 器滤过器由2 号运行切至 1号运行后, 调速器仍然 剧烈振动,伴随滤过器前后压力表剧烈振动。 (3) 鉴于调速器振动剧烈且无法控制, 17:28紧
2 故障初步分析与处理 2. 1 对第一、二次故障原因的分析与处理
第一、 二次故障出现之后, 根据调速器和油泵 的故障现象, 技术人员重点从机械方面进行了分析, 提出对策并采取了防范措施。 (1) 水检检修人员拆出1号机微机调速器和2号 滤过器,检查无异常, 更换新滤过器后切回至2 号 滤过器运行,经调整负荷无异常。 (2) 检查发现 1号压油泵操作保险烧断, LCU 盘后油泵自 动启动继电器烧坏,致使油压下降至2 号油泵备用启动。维护人员进行处理和试验后, 压 油槽油位恢复常态, 反复操作调速器工作正常。 2.2 第三次故障原因初步分析与处理 2.2. 1 故障原因查找 第三次故障的出现,更引起了厂部的高度重 视, 再次组织有关人员对故障进行分析并咨询了生 产厂家, 排除了调速器机械部分故障的可能性, 认
水电站调速器控制系统典型故障分析及处理措施
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水电站调速器控制系统典型故障分析及处理措施摘要:调速器控制系统是我国水利发电工程中的重要组成设备之一,调速器控制系统采用 PCC 作为控制器,与一般的计算机控制系统一样,CPU 是整个PCC 系统的核心,它按 PCC 中系统程序赋予的功能,指挥 PCC 有条不紊的进行工作。
CPU 模块故障异常会严重影响调速器控制系统的安全可靠性,进而影响机组甚至电网的安全稳定运行。
南桂水电站调速器控制系统选用 SAFR-2000H型微机调速系统。
自投产以来,调速器控制系统导叶、桨叶调节稳定正常,但是机组并网运行时控制器的 IP161(CPU)模块多次发生死机,虽然在对其重启后大概率可以恢复正常,但是已严重影响机组的稳定、可靠运行,增加了机组的安全隐患。
针对此典型、疑难故障,组织了一系列分析与排查,并开展了相应整治与优化。
关键词:调速器控制系统;PCC;死机引言龙胜分公司下辖南桂水电站和坝洞水电站。
南桂水电站位于龙胜县平等镇平定村,装机容量15MW,设有变电站一座,厂内装有2台7.5MW冲击式水轮机发电机组,水头600米,主引水系统引水隧洞及明渠长8000米,设计引水流量3.4m3/s,支引水系统引水隧洞及明渠长3000米,设计引水流量1.95m3/s。
坝洞水电站位于龙胜县平等镇蒙洞村,装机容量3.2MW,厂内装有2台1.6MW混流式水轮机发电机组,水头100米,引水系统引水隧洞及明渠长3000米,设计引水流量4m3/s,由南桂水电站升压站接入桂林电网110kV线路入网,两电站相距3.5公里,距平等镇25公里,距龙胜县城约90公里。
南桂电站生活区至引水坝及前池有简易公路通行。
1控制系统技术特点(1) 调速器内嵌性能测试系统,可以进行调速器接力器开/关机时间测试、调速器随动系统调整与测试、调速器系统静态特性和各种动态特性测试等,可以大大简化系统现场调试及维护工作,易于调速器的使用与维护。
(2) 采用交叉冗余技术。
调速器拥有两套控制通道,其每一控制通道都将获得冗余的信号输入且控制冗余的模块; 当主用控制通道故障时,将自动切换至备用通道工作。
调速器常见故障处理
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水轮机微机调速器常见故障的处理所谓常见故障是指调速器投运前或大修后经过调整、试验合格,能投入正常运行,在以后的正常运行中,由于调速器部件产品质量问题,机构松脱变位、机械杂质堵塞、参数设置改变等原因引起的故障。
为帮助运行人员迅速判断故障原因和故障部位及时排除故障,本节列举了可编程调速器运行时可能发生的故障及处理措施。
(一)开机、并网及空载运行时常见故障1.上电后出现电气故障无法开机该故障的可能原因有:(1)可编程控制器的运行开关未置于“RUN”位置,“RUN”灯未亮,可编程没有投入运行,可能导致电气故障灯亮。
(2)可编程控制器故障,此时可编程故障灯亮。
导致可编程控制器故障有多种原因,主要的有模块故障,程序运行超时,状态RAM故障,时钟故障等。
此时应先切手动,暂停运行,过一会儿再重新启动,一般即可恢复正常。
如果是常驻性故障,应检查相关模块运行指示灯是否正常,对不正常的模块应进行更换。
(3)“电气故障”继电器接点粘连或继电器损坏。
此时可检查可编程控制器“电气故障”端子是否有“电气故障”的信号输出(即观察可编程对应输出端口指示灯是否亮)即可判断是否继电器的问题。
(4)测频故障导致“电气故障”灯亮,观察显示屏是否显示“机频故障”。
2.手动开机并网,切至自动后导叶全关(1)水机自动屏/LCU的停机令未复归。
(2)电气部分连线接触不良、元件损坏。
如PLC的调节输出电压未送至综合放大板,功率管损坏短路,或调节阀的线圈与控制信号线接触不良等。
(3)若调节器输出有开机信号,则可能是电液转换部件卡在关机侧,清除电液转换部件故障。
3.发开机令后调速器不响应(1)调速器没有切为自动状态。
手动状态时,切除了电气部分对机械部分的控制,上位机指令不起作用。
(2)紧急停机电磁阀没有复归。
由于采用具有定位功能的两位置电磁换向阀,紧急停机信号解除后,电磁换向阀保持在原紧停位置,必须在复位线圈通电后,紧急停机功能才能解除。
(3)水机自动屏/LCU的停机令未复归。
NABCO MG-800数字调速器故障分析
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一、MG-800 调速器自检功能及其故障查找方法MG-800数字调速器的自检功能是:(1)当系统故障发生时,自检环节立即发出报警,并自动进行主副系统切换,或将执行器锁定在当前位置,保证主机继续以当前转速稳定运行;(2)自检环节在发出警报的同时,还给出相应的故障码或报警码,通过人工查询操作面板上的LED指示灯和故障码或报警码,可确定故障发生原因和位置。
MG-800调速器自检环节所能监视的系统故障主要有五类:(1)CPU硬件(包括存储器)故障;(2)转速检测故障;(3)电动执行器故障;(4)电源故障;(5) I/O信号断路故障,如表1所示。
当表中第1列列出的任一故障发生时,调速器将输出GOVERNOR SYSTEM ABNORMAL报警信号,故障的可能原因则由LED指示。
如果原因既与主系统又与副系统有关,作为调速器控制失效的结果,执行器将被锁定在当前位置。
在故障复位之前,可通过查询和读取故障码仔细检查故障原因。
调速器的自检功能实时监视系统的工作状态,一旦故障发生,在发出报警的同时,操作面板上的相应故障指示灯点亮。
转速控制单元(MCG)的数据窗口将指示地址为[030]-[034]的故障码,或者执行器驱动单元(ADU)将指示故障报警码。
根据故障码可定位故障位置和确定故障原因。
故障查找的一般过程如图1所示。
二、CPU硬件故障CPU硬件故障包括了RAM和ROM故障,是数字调速器最严重的故障。
一旦CPU 发生故障,将导致系统瘫痪。
MG-800调速器发生CPU硬件故障时,可通过三种方法检查确定故障原因,并采取相应措施,如表2所示。
三、转速检测故障所谓的转速检测故障指二个情况:(1)当主机运行时,转速拾取器无转速脉冲输出,或脉冲频率周期大于200ms,此时可认为检测信号断路或传感器失效。
(2)主机定值供油运行时,频率/电压(F/V)转换器输出电压低于参数[058]所设定的数值,此时可认为频率/电压转换器失效。
若发生上述二种情况,则是主机转速检测环节发生了故障,可以通过查询故障码获得具体故障原因。
西门子直流调速器故障分析
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西门子直流调速器故障分析1、电枢电源中的相电压故障故障现象:装置不能起动,故障号F004可能的故障原因:(1)电枢电压故障;(2)运行中进线接触器断开;(3)电枢回路的交流侧的熔断器熔断;(4)功率部件的熔断器熔断。
2、励磁回路故障故障现象:装置不能起动,故障号F005可能的故障原因:(1)励磁相电压故障;(2)运行中进线接触器断开;(3)励磁回路的熔断器熔断。
3、驱动堵转故障现象:装置起动,但提升机并未转动,故障号F035可能的故障原因:负载过重或电机堵转。
4、无电枢电流流过故障现象:装置虽已起动,但没有电枢电流流过,故障号F036可能的故障原因:电枢回路开路。
5、I2t 电动机监控响应故障现象:电动机过热,故障号F037可能的故障原因:大负荷长时间低速运行或负载过重。
6、超重故障现象:系统在高速时报此故障,或者刚起动或运行中报故障,故障号F038可能的故障原因:(1)负力过大,高速运行,造成制动力矩不足而超速;(2)轴编码器损坏或连线断。
7、测速机故障故障现象:系统检查轴编码器所检测出的速度与其用反电势计算出的速度相差很大时,即判断出测速机故障,故障号F042可能的故障原因:测速机性能不好,正、反特性不一致,或输出电压不稳。
处理办法:更换,最好采用轴编码器反馈。
故障现象为西门子6ra70直流调速器不能自整定,一按p键即出现f051报警。
据客户反映此机运行正常,只是不能作自整定,查故障信息记录为没有励磁电流,故此检修励磁电流检测电路。
经检测对比正常,跟正常板对换也不能排除故障,f051故障说明书也没说明,后来试着初始化参数,然后再作自整定,自整定通过,故障排除。
此类故障应为软件设计时存在缺陷,参数之间没有考虑清楚好配给以致可能进入死循环,初始化参数一般另外存储在一块独立的断电保存器件中,不受参数调整的影响,所以初始化后能够解决问题。
故障现象:电源正常, LED 无显示故障分析:首先 CPU 是否有正常工作? 用示波器观察,看时钟频率且数据线有脉冲信号,证明 CPU 基本正常 , 而至 LED 数码管扫描信号 A 点应为脉冲而现在却为 L 电平结果更换 EPROM 后, A 点有脉冲 LED 显示正常。
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微机调速器故障分析及对策
调速器运行中的故障分析及处理
水轮机调速器虽然在出厂前进行了厂内调试,到电站安装后又进行了电站现场调试,应该说大多都能安全稳定运行。
但是由于水轮机调节系统是一个由调速器和被控对象组成的一个时变、非线性和含非最小相位的系统,因而还可能发生这样或那样的故障,下面就运行可能发生的一些主要故障作进一步的分析。
一、机组自动空载频率摆动值大,并网困难的原因和处理对策
二、机组并入电网自动运行时,出现导叶接力器开度自行减少(又称“溜负荷”)现象的原因及处理对策
三、导叶接力器呈现跳跃式运动或抖动现象的原因及处理对策
四、出现调节模式自动切换故障的原因及处理对策
五、甩负荷过程中出现不正常现象的原因及处理对策
六、产生与水头有关的故障的原因和处理办法
七、微机调速器自行检出的故障分析
八、微机调速器运行时重点监视的参量
机组转速和接力器发生非周期性摆动
1、调速器反馈系统存在非线性,或反馈传感器在某区域接触不良
反馈系统存在的非线性,相当于反馈信号强弱随着接力器行程不是线性变化;而反馈传感器在某区域接触不良,可能导致反馈信号时有时无。
这些都将导致产生不正常的调节信号,如果这种情况恰好在空载开度范围内,则将引起空载接力器和机组频率的非周期摆动。
处理对策是:重新进行整机静态特性测试,检查非线性和反馈传感器工作情况,找出具体原因,加以解决。
2、调速器伺服系统油路(尤其是主配至接力器油管路)中存在空气
由于伺服系统油路中存在空气,使调节中空气受压缩,而调节结束时,受压缩的空气膨胀,导致压力下降,致使接力器活塞两腔压力不平衡,引起接力器摆动。
对此,可在机组停机和主阀关闭的情况下将调速器切为手动控制,然后手动
操作使接力器活塞来回移动几次,以排除油路中残存的空气。
●机组自动开机后,转速达不到额定值
机组自动开机后,转速达不到额定转速,对不同调速器,可能有不同的原因:
1、水头监测值不正确或水头人工设定值不准确
当水头监测值或水头人工设定值高于实际水头值时,将导致自动按水头整定的空载开度比实际的空载开度小,致使机组开机后,转速达不到额定值(对微机调)。
对此主要是要改进水头监测的准确性;对人工设定水头值,应根据实际水头正确整定。
2、进水口拦污栅严重堵塞
进水口拦污栅严重堵塞,造成水轮机实际工作水头下降,导致整定的空载开度比实际空载开度小,造成机组开机后转速达不到额定值。
对此,在当时运行中可适当增大空载开度,以保证机组达到额定转速。
但要根本上解决问题,还要及时清污以防止拦污栅堵塞。
同时要随时根据实际水头,重新设定空载开度。
●机组并网运行发生自动溜负荷
所谓溜负荷是指在系统频率稳定,也没有操作减负荷的情况下,机组原先所带的负荷全部或部分自行卸掉。
这种情况可能的原因有:
1、电液转换元件卡阻于偏关侧
当电液转换元件卡阻于偏关侧时,此时平衡表通常有开的调节信号,而接力器却一直往关的方向运动,导致机组所带的负荷全部卸掉(对电调和微机调)。
这种情况应当先切至机械手动,再检查并排除电液转换元件卡阻现象(如对电液伺服阀解体清洗,组装调试),同时还应切换并清洗滤油器。
2、综合放大器开启方向功率放大器损坏
当微机调或电调的综合放大器开启方向功率放大三极管损坏时,将造成调速器不能开,但只能关。
这种情况遇到干扰或系统频率稍微升高一点时,调速器则自行关小导叶,使机组卸掉部分负荷。
但当系统频率稍低一点时,它又不能开大导叶,增加负荷。
对此情况,可以人为增减功率给定,检查接力器开度能否增大减少,就可判
别是否综合放大器功率放大三极管损坏。
对损坏的功率放大三极管应在停机或切机械手动运行时进行更换。
3、导叶反馈传感器移位
运行中当导叶反馈传感器因锁紧定位螺钉松动导致传感器移位,致使传感器输出的反馈值比实际导叶开度大,此时,并网运行机组将自行卸掉部分负荷。
对此,应检查反馈传感器输出电平与导叶接力器实际行程。
若二者不一致,且实际接力器行程小,则先将调速器切机械手动,再调整反馈传感器,使其输出反馈电平与接力器相一致,再锁紧定位螺钉(最好在停机时进行调整)。
调速器调试中的故障分析及处理
微机调速器由于采用高可靠性的可编程控制器等作为调节器,并设计了少量的合理外围电路,电气部分故障率比较低,偶尔出现的异常现象,大部分是由于接触不良和设置有误造成,所以调试中出现问题后,应先检查相应的电源和信号电缆是否连接正确,端子、插座是否牢固连接,测量信号是否正确等。
具体可能遇到的故障主要有如下情况:
一、机频显示为零,调速器机频测量故障
对这种故障首先应根据具体测频方式进行故障排查:
1、对于采用可编程高速输入口及软件测频的微机调。
应检查输入信号灯是否闪烁,如无闪烁,说明无测频信号输入,这时需检查接口功能板上的整形及分频电路的输出,以及其输入接口,以判断是信号连线未连接好,还是元件损坏所至。
2、对新安装的机组或大修机组因长时间停机,发电机剩磁消失,可能致使机端电压低于0.2V,造成测频单元整形电路不能正常工作,故人机界面上机频显示为零,且出现机频故障报警信号。
对此,应适当给发电机充磁。
3、还可能是机组电压互感器(PT)断线或机频测频隔离变压器断线等造成没有机组频率信号。
这种情况可通过测量测频输入端有无信号、再逐步排查。
二、给上电源后电气故障灯亮
这种故障可能的原因有:
1、可编程控制器的运行开关未置于“RUN”位置,因而发生电气故障灯亮。
此时可观察可编程“运行”(RUN)灯是否亮。
如果“RUN”灯未亮,说明可编程没有投入运行,出现电气故障灯亮是可能的,只要把运行开关切到“运行”即可。
2、可编程控制器故障,此时可编程故障灯亮,导致这种故障的还有多种原因,其中主要的有可编程各模块故障,程序运行超时,状态RAM故障,时钟故障等。
此时一般应先切手动,暂停运行,过一会儿再重新启动,如果不是常驻性故障,可能是瞬时受异常干扰所致,通常重启后恢复正常。
如果是常驻性故障,应检查相关模块运行指示灯是否正常,对不正常的模块应进行更换。
3、也可能是“电气故障”继电器接点粘连或继电器损坏。
此时可检查可编程控制器“电气故障”端子是否有“电气故障”的信号输出(即可观察对应可编程输出端口指示灯是否亮)即可判断是否继电器的问题。
4、也可能是测频故障导致“电气故障”灯亮,不过这种情况多半伴有“测频故障”信号报警。
三、自动开机接力器不能开启
这种故障可能有如下几种原因:
1、对于自动/手动控制需要由手/自动切换开关控制的微机调速器,是否手/自动切换开关未切换到自动位。
2、是否因事故(或模拟事故)导致紧急停机电磁阀动作,而开机前,没有复位紧急停机电磁阀,因而自动开机接力器不能开启。
3、开机信号未送至调速器。
对此应检查调速器开机令输入端是否有开机信号(即可编程控制器开机令输入端口指示灯是否亮)即可判断。
若指示灯亮未亮,应检查其连接电缆是否未接牢或者断线。
4、检查引导阀是否卡住。
可先将调速器上导叶手/自动转换开关切换到手动位置,手动用操作手柄轻轻往关方向带动,使引导阀恢复正常,在切到自动位。
四、调速器不能紧急停机
调试中模拟机组事故或运行中机组事故,但调速器不能紧急停机。
这种事故的主要原因可能有:
1、紧急停机令没有送到微机调速器的相应输入端。
这可能是信号连线不正确或接线松动所致,可观察可编程控制器对应输入端指示灯是否亮即可判断。
2、可编程控制器紧急停机信号未送达紧急停机电磁阀线圈。
这中间有可能是紧急停机继电器故障(如触点粘合、继电器损坏)或继电器输出至紧急停机电磁阀的连线故障(断线或接线不牢),此时测量紧急停机电磁阀线圈插头应不带电。
3、紧急停机电磁阀故障或损坏。
当测量紧急停机电磁阀线圈插头有电,而接力器不关机,则多半原因是紧急停机电磁阀故障,有可能是线圈断线(可检测线圈电阻加以判断)或者是电磁阀芯卡阻。
电磁阀阀芯卡阻通常是由于油质太脏或者运行中长期没有发生事故紧急停机,运行人员又没有在机组停机时定期操作紧急停机电磁阀导致的。
对此应解体、清洗后重新组装。
五、导叶反馈故障及处理
调速器出现导叶反馈故障在微机调也有多种原因,其中主要的有:
1、导叶反馈断线;
2、导叶反馈传感器供电电源故障或电源线掉线;
3、导叶反馈信号线屏蔽不好,受到强电磁干扰;
4、对导叶反馈进可编程控制器的微机调,也可能是A/D转换模块故障或信号连线未接牢。
对原因(1)和(2)只要检查反馈信号线和电源线就可确定;对于原因(3)应检查屏蔽线是否单端接地,接地是否接牢;对原因(4)可检查A/D转换器的输入及微机调导叶开度的指示值是否一致就可判定。