顶底复合吹炼转炉冶炼工艺.ppt
顶底复吹转炉培训课件
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路漫漫其修远兮,
吾将上下而求索
•5
2、氧气底吹转炉
•转炉
•?
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
•底吹枪
•O2
•6
底吹转炉特点: 从转炉底部供氧,氧气流从熔池穿过,氧的
利用率高,对熔池搅拌强度至少是顶吹转炉 的10倍左右,因此消除了熔池温度和成分的 不均匀性,吹炼平稳,也避免了由此而引发 的喷溅,能够吹炼超低碳钢种。
碳发生反应( CO2 +C),所以也是一种
搅拌力比较强的气体。另外CO2不会恶化
钢质,具有一定冷却作用,因此是应用
较普遍的气体。但是CO2气体具有一定氧
化性以及发生反应时将造成压力波动,
对炉底耐火材料具有一定程度的影响,
特别是会相对引起熔池CO分压的增加,
不利于超低碳钢的冶炼。
路漫漫其修远兮,
吾将上下而求索
路漫漫其修远兮,
吾将上下而求索
•12
4)采用氩气搅拌
•Ar气是最为理想的搅拌气体,既可保 证搅拌效果,又没有增加钢中有害气体 的危险,但其价格昂贵。
路漫漫其修远兮,
吾将上下而求索
•13
4、顶底复合吹炼的冶金特点
图1顶吹与复合吹炼过程中主要元素浓度变化
路漫漫其修远兮,
吾将上下而求索
•14
图2熔池中碳的不均匀值比较
•3
一 、顶底复吹转炉概述
•1、氧气顶吹转炉
•氧枪
•
渣
•
铁水
路漫漫其修远兮,
吾将上下而求索
•4
氧气顶吹转炉炼钢工艺的特点: 是从熔池上方供氧,氧气通过氧枪所形成的超音速氧 射流与熔池相互作用,形成了氧气-熔渣-金属的乳浊 液;化学反应均在乳浊液中进行,因而冶炼速度非常 快。
4顶底复合吹炼转炉
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4 顶底复合吹炼转炉4.1 简述4.1.1各国顶底复合吹炼技术概况氧气转炉顶底复合吹炼是70年代中后期国外开始研究的炼钢新工艺。
它的出现,可以说是考察了顶吹氧气转炉与底吹氧气转炉炼钢方法的冶金特点之后所导致的必然结果。
所谓顶底复合吹炼炼钢法,就是在顶吹的同时从底部吹入少量气体,以增强金属熔池和炉渣的搅拌并控制熔池内气相中CO的分压,因而克服了顶吹氧流搅拌能力不足(特别在碳低时)的弱点,使炉内反应接近平衡,铁损失减少,同时又保留了顶吹法容易控制造渣过程的优点,具有比顶吹和底吹更好的技术经济指标(见表4-1、表4-2),成为近年来氧气转炉炼钢的发展方向。
表4-1 顶吹与顶底复合吹炼低碳钢成本比较表4—2 50吨顶吹与顶底复合吹炼转炉指标比较早在50年代后半期,欧洲就开始研究从炉底吹入辅助气体以改善氧气顶吹转炉炼钢法的冶金特性。
自1973年奥地利人伊杜瓦德(ard)等研试转炉顶底复合吹氧炼钢后,世界各国普遍开始了对转炉复吹的研究工作,出现了各种类型的复合吹炼法。
其中大多数已于1980年投入工业性生产,到1981年底,世界上共有复合吹炼转炉81座。
由于复吹法在冶金上、操作上以及经济上具有比顶吹法和底吹法都要好的一系列优点,加之改造现有转炉容易,仅仅几年时间就在全世界范围内广泛地普及起来。
一些国家如日本已基本淘汰了98单纯顶吹法。
4.1.2我国顶底复合吹炼技术的发展概况我国首钢及鞍钢钢铁研究所,分别于1980年和1981年开始进行复吹的试验研究,并于1983年分别在首钢30吨转炉和鞍钢150吨转炉推广使用。
到目前为止全国大部分转炉钢厂都不同程度的采用了复合吹炼技术,设备不断完善,工艺不断改进,复合吹炼钢种已有200多个,技术经济效果不断提高。
表4—3是90年代初我国已有的复吹工艺及其主要特征。
表4—3 我国已有的复合吹炼法及主要特征1)底部供气元件。
底部供气元件是复合吹炼技术的关键之一。
我国最初采用的是管式结构喷嘴,1982年采用双层套管,1983年改为环缝,虽然双层套管与环缝比,除了使用N2、CO2、Ar外,还可以吹入粉料等,但是从结构上看还是环缝最简单。
顶底复吹转炉培训PPT课件
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图4吹炼终点[C]和[O]之间的关系
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图5渣中铁含量与终点碳的关系
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图6 终点[c]和吹炼终点[Mn]的关系
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残锰的变化大
后期温度
终碳 过程返干
0.14%
铁水锰 2007.2 取样分析 铁水锰0.20% 残锰 ?
铁水锰0.32% 残锰 ?
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济钢三炼钢副枪系统 副枪
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探头
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副枪夹持器
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副枪与探头连接
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副枪准备测量旋转过程中
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副枪测量过程中
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测量完毕从副枪孔拔出
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测量完毕旋转至取枪位
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第24页/共71页
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(二) 底吹供气模式 • 1.底部供气采用N2、Ar2切换方式,根 据吹炼期的不同循环供气;底部供气总 管压力应≥1.2MPa。 • 2. 供气强度调节范围从0.005m3/ min.t到0.10m3/min.t。 • 3.冶炼的绝大多数钢种,供气强度最大 值在0.07~ 0.10m3/min.t。
缺点: 底吹转炉成渣困难,但可以通过底部供气喷
嘴向熔池喷入石灰粉,从而改善了脱P、S的 条件。由于从转炉底部供入氧气,喷嘴需要 冷却,一般是用碳氢化合物为冷却介质,所 以冶炼终点钢中氢含量较高。
第5页/共71页
氧气顶吹转炉 氧气底吹转炉 氧气侧吹转炉
顶底复吹转炉
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3、顶底复合吹炼的种类 • 迄今为止用来作为搅拌钢水的气体: • 氧气
第5章 转炉顶底复合吹炼
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第五章转炉顶底复合吹炼第一节复吹的发展随着氧气制取技术的发展,转炉炼钢开始采用氧气冶炼。
1952年奥地利发明了LD新工艺,使炼钢生产进入新阶段。
由于LD法在生产率、热效率、脱P、脱S以及钢质量等方面的优越性,在世界上得到了极迅速的发展。
受到LD转炉的启示,托马斯转炉(底吹空气)也开始采用纯氧吹炼试验,但因喷嘴侵蚀严重致使底部供氧工艺受阻。
1967年,德国和加拿大共同开发了OBM方法,发明了用碳氢化合物作为冷却剂的氧气喷嘴,使底吹氧气转炉得以产生,解决底部供氧带来的喷嘴侵蚀问题。
这两种炼钢工艺在冶金特性上有各自的优点,也存在自己的不足。
从70年代,开始顶底复吹新工艺的开发,1980复吹工艺开始大规模投入工业生产。
由于其具有顶吹及底吹的优点,因此得到了迅速推广与发展。
我国复吹工艺的发展与世界基本同步,在83年在首钢和鞍钢开始推广使用。
但是,在发展初期,由于耐火材料和Ar制备工艺落后,使我国的复吹发展受到限制。
为理解复合吹炼的工艺特点,应首先了解顶吹及底吹转炉的冶金特点。
一.顶吹和底吹转炉特点1.L D转炉(1)冶金特点:①脱碳反应在上部乳化区进行。
氧气流从顶部吹入熔池,把钢液及炉渣击碎成许多细小液滴,形成三相乳化区,脱碳反应主要在乳化区内进行。
②反应区在熔池上部,有利脱P和脱S。
由于O2与熔池的作用区处于熔池的上部,FeO易于聚集而有利于石灰熔化形成炉渣,使脱P、S与脱C同时进行。
同时,调节枪位,可以控制炉渣FeO的聚集及造渣速度。
③氧枪射流搅拌作用不大。
尤其冶炼后期,脱碳速度迅速降低,使熔池成分及温度的不均匀,特别是对大型转炉更为严重。
④C大约10%可以燃烧为CO2。
(2)优点:①操作控制灵活,实现早去S、P:可以通过调节喷枪高度,控制化渣速度,从而达到在吹炼终点前去除P,S。
②有较高的热效率,可以吃较多的废钢。
③转炉炉龄不受氧枪寿命的约束。
(3)缺点:①喷溅事故多:渣中FeO易聚集,喷溅较大。
②均匀性差:熔池成分和温度不均匀。
顶底复吹转炉相关知识课件
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2
工艺的改进和新技术的应用
为了我们的未来,转炉工艺不断更新,如燃料型转炉等新技术的研发和运用已经 经过了初步的实践。
结论
顶底复吹转炉的优点和限制
顶底复吹转炉以高效、节能、低成本、环保等 优点受到广泛应用,但耐火材料的使用和炉衬 保护等问题亟待解决。
综合评价和展望
随着科学技术的发展,顶底复吹转炉工艺还将 继续更新换代,更好地满足社会需求。
在冶炼过程中,为了进一步清洁
炉内的杂质,可以使用蒸汽吹氧
顶空吹氧
4
或水喷雾吹氧。
在炉底放空气,炉内钢水表面有
氧气分解盈出,形成金属氧化物、
氢气和炉
度。
把钢水倒进钢水包内并分离炉渣,
最后进行成品钢液的出钢。
物理化学反应
脱碳和还原反应
在转炉中,碳、硅、锰等元素参与了一系列 的物理化学反应,包括脱碳、脱硅、氧化、 还原等过程。
转炉的细节构造
转炉内部有较多的设施,如氧吹风头、喷水 装置等,以提高钢水质量。
操作步骤
1
装料和开炉
将生铁、废铁或废钢铁、助熔剂
初吹氧气和延迟吹氧
2
等物料投入转炉中,然后点燃炉 内燃料,使炉内温度上升。
把氧气吹入转炉进行初吹,同时
通过调整吹氧量和时间的方法,
使得炉料熔化和成为钢水。
3
蒸汽吹氧和水喷雾吹氧
还原次数的控制
通过控制还原次数,可以在不同程度上调节 氧分压,炉内还原和氧化作用达到平衡。
熔池的理论
转炉中的熔池是各种物理化学反应的中心, 理解和控制熔池的流动和结构对于炼钢过程 至关重要。
控制和后处理
炉况指标的监测
通过对转炉炉温、炉内压力、各种气体含量、炉渣性质等指标的监测,及时调整操作参数, 保证钢铁的质量和生产效率。
顶底复合吹炼转炉冶炼工艺.ppt
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我国概况
种类特征
冶金特点
前言
底吹转炉克服了顶吹转炉吹 炼不平稳,后期钢渣反应远离 平衡的主要缺点,但其本身也 存在着熔池热效率低(缺乏二 次燃烧),化渣困难(需采用 喷粉工艺)和炉底喷枪烧损严 重、寿命低的缺点。进一步解 决上述问题发明了氧气转炉顶 底复合吹炼工艺。
转炉复合吹炼工艺最初是沿 袭顶吹和底吹两种吹炼工艺逐 步发展完善:即在顶吹转炉底 部喷吹惰性气体和在底吹转炉 上部安装顶吹氧枪。实践证明 ,复吹转炉基本保留了顶吹转 炉和底吹转炉的优点,避免各 自的缺点,成为当代转炉的基 本操作工艺。
• 1965年加拿大液化空气公司成功研制了双层 管氧气喷咀
• 1967年西德马克西米利安公司引进了此喷咀 技术,成功开发了底吹氧气转炉炼钢技术, 称之为法( )。与此同时,比利时,法国 研制成功与 相似的方法,法国命名为法(采 用液态的燃料油作为氧气氧气喷嘴的冷却介 质)
• 1971年美国合众钢铁公司引进了法,成功采 用喷石灰粉吹炼高磷铁水,命名为Q-法 (),如图5-1所示。
钢中残锰控制
采用复吹工艺加强了 转炉熔池搅拌,使钢渣反 应接近平衡,有利于提高 终点钢水残锰含量。如图 所示,顶吹转炉由于钢渣 反应不平衡,钢中残锰含 量与终点碳含量基本没有 关系。采用复吹工艺后, 钢中残锰与终点碳含量呈 强相关关系。控制终点碳 含量大于0.04%,钢残锰 量高于0.08%。
图 复吹与顶吹转炉终点[]-[C]关系
(2)顶、底复合吹氧工艺(60~95%的顶吹氧+5~40%的底吹 氧) 。其代表方法有、、、、等。顶部供氧比为60%~95%, 底部供氧比为40%~5%,底部的供氧强度在0.2~2.5m3/(t·) 范围,属于强搅拌类型。增大供氧强度,强化冶炼为目的
《顶底复吹转炉培训》课件
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未来发展趋势与展望
顶底复吹转炉技术不断创新和完善 智能化、自动化水平不断提高 环保要求日益严格,绿色生产成为趋势 培训内容更加丰富和全面,提高员工素质
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汇报人:PPT
维护记录:对每次检查和维修的情况进行记录,包括维修时间、维修内容、更换部件等 信息,方便后续管理和参考。
培训与指导:对操作人员进行培训和指导,提高其对顶底复吹转炉的维护保养意识和技 能水平,确保设备的正常运行和延长使用寿命。
故障排除与预防措施
常见故障及原因分析
故障排除方法与步骤
预防措施建议
维护保养注意事项
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热量传递过程:炉顶和炉底的热 量通过辐射、对流和传导传递到 炉内熔池
热量传递影响因素:炉顶和炉底 的材质、结构以及操作参数等都 会影响热量传递效率
04
顶底复吹转炉操作规程
操作前准备
检查设备:确认转炉及其附属设备完好,无故障隐患 准备工具:准备好所需的工具和材料,如吹氧管、氮气等 确认安全:确认现场安全,无人员或其他障碍物影响操作 了解操作流程:熟悉顶底复吹转炉的操作流程和注意事项
添加项标题
顶底复吹转炉气体流动原理:炉内气体通过顶底复吹的方式进行 流动,实现金属的熔炼和氧化反应。
添加项标题
气体流动方向:炉内气体从炉顶进入,通过炉底排出,形成循环 流动。
添加项标题
气体成分:炉内气体主要由氧气、氮气、二氧化碳等组成,根据 不同的冶炼阶段,气体成分会有所变化。
添加项标题
气体流动速度:炉内气体流动速度与冶炼工艺、炉内温度等因素 有关,合理的控制气体流动速度可以提高冶炼效率。
《顶底复吹转炉培训》课件
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考核与评估
理论考试
通过书面或在线测试的形式,对 学员在理论培训阶段所学的知识 和技能进行考核,确保学员掌握
必要的理论知识。
实操考核
观察学员在实操培训过程中的实 际操作能力和问题解决能力,评
估学员的实际操作水平。
综合评估
结合理论考试和实操考核的结果 ,对学员进行综合评估,为学员 提供有针对性的反馈和建议,帮
常见故障及排除方法
转炉不启动
检查电源是否正常,检 查电机、传动系统是否 正常,排除故障后重新
启动。
炉体漏水
检查冷却水系统是否正 常,更换密封圈或修复
漏水部位。
电极异常
检查电极是否松动或损 坏,调整电极位置或更
换电极。
炉渣堵塞
及时清理炉渣,检查排 渣系统是否正常。
04
顶底复吹转炉培训内容
理论培训
关闭
在完成吹炼任务后,按照操作规程关闭转炉,并确保各系统 处于安全状态。
操作步骤
加料
根据生产计划和原料条件,合 理配比加入铁水和废钢,并确
保加入量准确。
熔炼
通过吹氧和加入其他辅助材料 ,使铁水和废钢充分熔化,形 成钢水。
吹炼
通过顶底复吹转炉的特殊结构 ,使氧气与钢水充分混合,完 成钢水的脱碳、脱磷和脱硫等 过程。
故障案例解析
案例一
某钢铁企业顶底复吹转炉出现炉衬侵蚀严重问题,导致生产中断 。
案例二
某铝业公司顶底复吹转炉发生喷溅某铜冶炼企业顶底复吹转炉出现冷却水漏入炉内事故,导致设备损 坏和生产中断。
经验教训总结
1 2
经验一
加强设备维护和检查,及时发现并处理设备故障 和隐患。
顶底复吹转炉工作原理
详细介绍顶底复吹转炉的结构、工作 原理及工艺流程,使学员了解设备的 基本知识和运行机制。
氧气顶底复吹转炉炼钢课件PPT
![氧气顶底复吹转炉炼钢课件PPT](https://img.taocdn.com/s3/m/c6e1e4f5ed630b1c59eeb5e6.png)
2021/3/10
3
2021/3/10
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9.2.3 氧气底吹转炉与顶吹转炉的比较
2021/3/10
5
9.4 顶底复合吹炼转炉炼钢法
·1978年4月,法国钢铁研究院(IRSID)在顶吹转炉
2021/3/10
18
2 复吹转炉渣中∑(FeO)含量变化
复吹转炉渣
中∑(FeO) 从吹
炼初期开始到
中期逐渐降低,
中期变化平稳,
后期又稍有升
高,其变化的
曲线与顶吹转
炉有某些相似
2021/3/10
之处。 19
2 顶吹. 复吹.底吹转炉渣中 (FeO)比较
就渣中 (FeO)含量而 言,顶吹转 炉>复吹转炉 >底吹转炉。
底部中心管供氧,环管供冷却剂。
(3)喷吹石灰型K—BOP
在吹氧的同时,还可以喷吹石灰等熔剂。
4)喷吹燃料型
顶底侧三向以氧气作载流喷吹煤粉、燃油或燃气。
2021/3/10
12
9.3.1 顶底复合吹炼法的种类及其特、底吹惰性或中
性或弱氧化性气体的转炉。此
法除底部全程恒流量供气和顶
吹枪位适当提高外,冶炼工艺
制度基本与顶吹相同。底部供
气强度属于弱搅拌型。由于底
部供气的作用,强化了熔池搅
拌。图27a、b分别为顶吹和
复合吹炼转炉主要元素的浓度
变化。
(2)顶、底均吹氧的转炉。20
~40%的氧由底部吹入熔池
,其20余21/3的/10 氧由顶枪吹入。
13
转炉炼钢工艺过程(共58张PPT)
![转炉炼钢工艺过程(共58张PPT)](https://img.taocdn.com/s3/m/02c404f5240c844769eaeecd.png)
LD转保护的双层套 管式底吹氧枪 而出现了底 吹法,各种类型的底吹法 转炉(如OBM,Q-BOP,LSW等) 在实际生产中显示出许多 优于顶吹转炉之处,使一 直居于首位的顶吹法受到 挑战和冲击。
OBM装置
•继奥地利人Dr.Edaurd等 于1973年研究转炉顶底复 吹炼钢之后,世界各国普 遍开展了转炉复吹的研究 工作,出现了各种类型的 复吹转炉,到20世纪80年 代初开始正式用于生产。
近几年中国年产钢量
2009
2007 2002 钢产量达到4.89亿t 粗钢产量达到 5.678亿t
2005 年产钢量为1.82亿t 2003 钢产量达到3.5亿t
钢产量首次突破2 亿t,达到2.234亿t
预计2010 年将突破6 亿t
国内知名钢铁企业在中国500强中的排名
序号 500强企业排名 企业名称 地区 营业收入(万元) 1 12 上海宝钢集团公司 上海 12041545 2 34 首钢总公司 北京 4791338 3 49 鞍山钢铁集团公司 辽宁 3147476 4 55 本溪钢铁(集团)公司 辽宁 2948530 5 59 武汉钢铁(集团)公司 北京 2731316 6 63 攀枝花钢铁(集团)公司 四川 2634533 7 80 广州钢铁企业集团公司 广东 2102981 8 83 太原钢铁(集团)公司 山西 2073985 9 86 江苏沙钢集团公司 江苏 2040198 10 87 邯郸钢铁集团公司 河北 2018900
1951年碱性空气侧吹转炉炼钢法首先 在我国唐山钢厂试验成功,并于1952年 投入工业生产。1954年开始厂小型氧气 顶吹转炉炼钢的试验研究工作,1962年 将首钢试验厂空气侧吹转炉改建成3t氧气 顶吹转炉,开始了工业性试验。在试验取 得成功的基础上,我国第1个氧气顶吹转 炉炼钢车间(2x30t)在首钢建成,于 1964 年12月26日投入生产。
《转炉顶底复吹技术》课件
![《转炉顶底复吹技术》课件](https://img.taocdn.com/s3/m/98e0b02eb94ae45c3b3567ec102de2bd9705de69.png)
2 提高钢液品质
3 减少转炉热损失
复吹氧气可以改善钢液 的成分和含氧量,提高 钢液的稳定性和均匀性。
通过合理控制顶底复吹 的氧气流量和时间,可 以减少转炉热损失,提 高能源利用率。
4. 特殊情况下的转炉顶底复吹技术
铁水中含硫量高的时候应该如何操作
当铁水中含硫量较高时,可以适当调整顶底复吹的氧气流量和时间,以降低硫的含量。
《转炉顶底复吹技术》 PPT课件
您好!欢迎来到《转炉顶底复吹技术》的PPT课件。本课程将带您深入了解 该技术的原理和应用,帮助您掌握炼钢过程中的技术要点。
1. 简介
什么是转炉顶底复吹技术?
转炉顶底复吹技术是一种在炼钢过程中采用 顶吹和底吹氧气的技术,以改善钢水质量和 炉温分布。
该技术的意义和优势
转炉顶底复吹技术能够提高钢液的温度,改 善钢液的品质,减少转炉的热损失,提高生 产效率和质量。
6. 总结
转炉顶底复吹技术的优势转炉顶底 Nhomakorabea吹技术是一种提高炼钢效率和质 量的重要方法,通过合理的操作和控制,可 以实现较好的效果。
未来发展趋势
随着炼钢技术的不断发展,转炉顶底复吹技 术将会越来越广泛应用,并在效果和操作上 做出进一步改进。
铁水中含磷量高的时候应该如何操作
在铁水中含磷量较高时,可以增加复吹氧气的时间和流量,有助于降低磷的含量。
5. 转炉顶底复吹技术实践案例
案例一:某钢厂实际应用效果
通过引进转炉顶底复吹技术,某钢厂成功提高了 钢水的温度和品质,并减少了能源损失。
案例二:某钢厂引进该技术前后钢水品 质对比
该钢厂引进转炉顶底复吹技术后,钢水品质得到 了明显改善,达到了预期的效果。
2. 转炉顶底复吹技术流程
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5-1-2 氧气底吹转炉设备
• 氧气底吹转炉的炉体结构与 氧气顶吹转炉相似,其差别 在于前者装有带喷嘴的活动 炉底。另外耳轴结构比较复 杂,是空心的,如图5-2所 示。
• 炉身和炉底可差拆卸分开, 不同吨位的炉子,在底吹上 安装不同数目的吹氧喷咀, 一般为6-22支。
• 底吹转炉钢水的含[N] 量,尤其是在低碳时比顶 吹转炉的低,原因是底吹 转炉的熔池搅拌一直持续 到脱碳后期,有利于脱气。
5-1-4 工艺操作
装料
供氧压力与供氧强度
冷却介质压力
氧气消顶吹转炉基本相似
环境监测说课稿
黄兰粉
工
• A 装料 氧气底吹转炉的装料制度与顶吹转炉相当, 装料次序一般是先加石灰,然后兑铁水,最后加废
• 氧气底吹转炉炉底包括炉底 钢板、炉底塞、喷嘴、炉底 固定件等,如图5-3所示。
• 喷咀在炉底上的布置,最常 用的是炉底和喷咀垂直。有 三种布置形式
5-1-3 熔池反应的基本特点
5-1-3-1 成分的变化
• 吹炼初期,铁水中 []、[]优先 氧化,但[]的氧化只有30~ 40%,这与转炉吹炼初期有 70%以上锰氧化不同。
• 吹炼中期,铁水中碳大量氧 化,氧的脱碳利用率几乎 100%,而且铁矿石、铁皮 分解出来的氧,也被脱碳发 应消耗了,这体现了底吹氧 气转炉比顶吹氧气转炉具有 熔池搅拌良好的特点。
• 冶炼时间缩短5~9。由于良 好的熔池搅拌贯穿
• 渣中()含量低于转炉,铁 合金收得率高。
图5-4 氧气底吹转炉吹炼高磷铁水成分的变化 a——不喷吹石灰,b——喷吹石灰
我国概况
种类特征
冶金特点
前言
底吹转炉克服了顶吹转炉吹 炼不平稳,后期钢渣反应远离 平衡的主要缺点,但其本身也 存在着熔池热效率低(缺乏二 次燃烧),化渣困难(需采用 喷粉工艺)和炉底喷枪烧损严 重、寿命低的缺点。进一步解 决上述问题发明了氧气转炉顶 底复合吹炼工艺。
艺
钢。炉容比比顶吹转炉小些。
操
• B 供氧压力与供氧强度 底吹转炉的供氧压力一般 为0.6~1.0 。底吹转炉的供氧强度通常控制在4~
作
6m3。 • C 冷却介质压力控制 采用燃料油作冷却介质时,
的
油压控制在0.2~0.6 。
具
• D 氧气消耗 氧气消耗较少。吹炼低磷铁水时,氧 耗为40~50 m3;吹炼高磷铁水时氧耗为50~60
• 可采用留渣法吹炼高磷 铁水,将前炉炉渣留在 炉内一部分,前期吹入 石灰总量的35%左右, 后期吹入65%左右造渣, 中期不吹石灰粉。前期 可脱去铁水含磷量的50 %,吹炼末期的炉渣为 所饱和,供下炉吹炼用。
D 脱硫
• 230t底吹转炉吹炼过程中,当熔 池中的碳达到0.8%左右时,[S] 达到最低值,说明吹炼初期固体 粉末有一定的直接脱硫能力。
5顶底复合吹炼转炉
单元1:氧气底吹转炉炼钢概述
单元2:顶底复合吹炼转炉的冶金特点
单元3:顶底复合吹炼法的种类及其特征
单元4:顶底复合吹炼转炉冶炼工艺
3
5-1 氧气底吹转炉炼钢概述
1
发展状况
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底吹转炉设备 熔池内反应基本特点
操作工艺 顶吹和底吹比较工艺
5-1-1 氧气底吹转炉炼钢发展状况
和炉内渣中()
• 底吹氧气转炉渣中()含量低 于顶吹氧气转炉,这样不仅限 制了底吹氧气转炉不得不以吹 炼低碳钢为主,而且也使脱磷 反应比顶吹氧气转炉滞后进行。
• 渣中()含量低,金属的收得 率就高。
• 在低碳范围内,底吹氧气转炉 的脱磷并不逊色炉。
和转炉吹炼过程中[P]的变化
• 为了提供底吹氧转炉高 碳区的脱磷能力,通过 炉底喷入铁矿石粉或返 回渣和石灰粉的混合料, 已取得明显的效果。
喷溅少;
脱碳速度快,冶炼周期短, 生产率高;
废钢比增加; 搅拌能力大,氮含量低。
缺点
炉龄较低;
∑()少,化渣 比较困难, 脱磷不如
钢种[H]含量 较高;
氧气消耗增 加;
小结
氧气底吹 转炉炼钢概述
底吹 转炉设备
操作工艺
发展状况
反应 基本特点
顶吹与底吹 比较
5-2 顶底复合吹炼转炉的冶金特点
各国概况
• 随着炉渣氧化性的提高,熔池一 定回硫,吹炼后期随着流动性的 改善,熔池中[S]又降低。
• 与顶吹相比,底吹氧转炉具有较 强的脱硫能力,特别是炉渣碱度 为2.5以上时表现得更明显。
渣钢间硫分配比与炉渣碱度的关系
E 钢中的[H]和[N]
吹炼终点[C]与[N]的关系
• 底吹氧转炉钢中[H]比顶 吹转炉的高,其原因是底 吹转炉用碳氢化合物作为 冷却剂,分解出来的氢被 钢水吸收。如某厂顶吹氧 转炉钢水中平均含[H]量 为2.6,而底吹氧转炉平 均为4.5。
A [C]-[O]平衡
• 在钢水中[%C]>0.07时,底吹 氧气转炉和顶吹氧气转炉的 [C]-[O]关系,都比较接近1, 1600℃时[C]-[O]平衡关系。
• 当钢水中[%C]<0.07时,底吹 氧气转炉内的[C]-[O]关系低于 1时[C]-[O]平衡关系。
• 底吹氧气转炉和顶吹氧气转炉 在相同的钢水含氧量下,与之 相平衡的钢水含碳量,底吹转 炉比顶吹转炉的要低。
• 1965年加拿大液化空气公司成功研制了双层 管氧气喷咀
• 1967年西德马克西米利安公司引进了此喷咀 技术,成功开发了底吹氧气转炉炼钢技术, 称之为法( )。与此同时,比利时,法国 研制成功与 相似的方法,法国命名为法(采 用液态的燃料油作为氧气氧气喷嘴的冷却介 质)
• 1971年美国合众钢铁公司引进了法,成功采 用喷石灰粉吹炼高磷铁水,命名为Q-法 (),如图5-1所示。
B 锰的变化规律
• 底吹氧气转炉熔池中[]的变 化有两个特点:(1)吹炼终 点钢水残[]比顶吹转炉高;
• (2)[]的氧化发应几乎达 到平衡。
• 底吹氧气转炉渣中()含量 低于顶吹;
• 分压(约0.4)低于顶吹转 炉的1;
• 喷咀上部的氧压高,气化为 并被石灰粉中所固定,这样 的活度增大。
C 铁的氧化和脱磷反应
体
m3。
内
• E 供氧时间 正常情况下, 供氧时间为9~13,其 供氧时间的控制可以根据全炉钢水吹炼过程耗氧量
容
来确定。 • F 造渣 底吹转炉的造渣有加石灰块和喷吹石灰粉
两种工艺。
5-1-5 底吹转炉与顶吹转炉的比较
优点 铁收得率高; 、等合金消耗降低; 脱氧剂和石灰降低; 氧气耗降低; 烟尘少,是顶吹的1/2~1/3,