基于整体车架模态分析的悬置支架优化设计研究

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第36卷第2期2019年2月

机㊀㊀电㊀㊀工㊀㊀程

JournalofMechanical&ElectricalEngineering

Vol.36No.2Feb.2019

收稿日期:2018-08-30

基金项目:2017浙江省新苗人才计划项目(2017R405075)ꎻ宁波大学人才工程资助项目(421806920)

作者简介:何海涛(1993-)ꎬ男ꎬ江苏淮安人ꎬ硕士研究生ꎬ主要从事结构物仿真与测试方面的研究ꎮE ̄mail:2741717703@qq.com通信联系人:陈振雷ꎬ男ꎬ教授ꎬ博士生导师ꎮE ̄mail:chenzhenlei@nbu.edu.cn

DOI:10.3969/j.issn.1001-4551.2019.02.014

基于整体车架模态分析的悬置支架优化设计研究∗

何海涛1ꎬ陈振雷1∗ꎬ廖俊雄1ꎬ李坚成1ꎬ赵㊀北2

(1.宁波大学海运学院ꎬ浙江宁波315800ꎻ2.三一重机有限公司ꎬ江苏昆山215300)

摘要:针对某挖掘机发动机悬置系统振动放大问题ꎬ通过采用试验测试和计算机仿真的方法ꎬ评估并优化了其隔振性能ꎮ分析了对应的加速度频谱及该悬置系统在290Hz等频段的共振问题ꎬ采用整车架模态分析方法实现了故障再现ꎻ根据仿真结果ꎬ对悬置支架和车架进行了优化设计ꎬ并对该优化方案进行了试验验证ꎮ研究结果表明:有问题的悬置3点振动传递率得到优化ꎬ达到了减振目标ꎻ悬置2点传递率出现略有升高的情况ꎬ而该位置的振动加速度峰值在优化后得到大幅降低ꎻ传递率升高是整体加速度略有增加引起的ꎮ

关键词:悬置支架ꎻ振动加速度ꎻ模态分析ꎻ优化设计

中图分类号:TH122ꎻTH113.1ꎻU461.2㊀㊀㊀㊀文献标志码:A

文章编号:1001-4551(2019)02-0185-05

Mountingbracketoptimizationbasedonintegralframe smodalanalysis

HEHai ̄tao1ꎬCHENZhen ̄lei1ꎬLIAOJun ̄xiong1ꎬLIJian ̄cheng1ꎬZHAOBei2

(1.FacultyofMaritimeandTransportationꎬNingboUniversityꎬNingbo315800ꎬChinaꎻ

2.SANYHeavyMachineryCo.ꎬLtd.ꎬKunshan215300ꎬChina)

Abstract:Inordertoresolvethevibrationamplificationissueinthepowertrainmountingsystemofagivenexcavatorꎬthevibrationisolationperformancewasevaluatedandoptimizedbythemethodsofexperimentaldataanalysisandcomputersimulation.Thecorrespondingaccelera ̄tionspectrumandresonanceofthemountingsystemin290Hzandotherfrequencybandswereanalyzedandstudied.Thereasonofthefaultwascapturedbythewholeframemodalanalysismethod.Meanwhileꎬtheoptimizationschemeofthesuspensionbracketandframesuggestedbythesimulationresultswasverifiedbytheexperiment.Theresultsshowthatthevibrationaltransmissionrateofthe#3suspensiongetsopti ̄

mizedandreachesthetargetofdecreasingthevibration.Althoughthetransmissionrateofthe#2suspensionbecomesworseslightlyꎬthepeakvalueofthevibrationalaccelerationatthe#2positionisgreatlyreducedbytheoptimization.Theincreaseofthetransmissionrateofthe#2suspensionisduetothetinyraiseoftheoverallacceleration.

Keywords:suspensionbracketꎻvibrationaccelerationꎻmodalanalysisꎻoptimumdesign

0㊀引㊀言

液压挖掘机结构复杂ꎬ相对应的振动和噪声源也较多ꎬ其中动力总成产生的振动噪声是挖掘机振动噪声的主要来源之一[1]ꎮ挖掘机由于其工作的特殊性ꎬ

工作过程中振动较大ꎬ缩短了发动机及其他附件的使

用寿命ꎬ同时也严重影响驾驶员驾乘舒适性[2 ̄3]ꎮ

为解决挖掘机工作过程中振动过大的问题ꎬ发动

机悬置系统受到关注ꎮ在悬置系统中ꎬ悬置起到支承发动机㊁衰减和隔离发动机振动的重要作用ꎮ

国内外学者对悬置系统减振方面已经做了广泛研究ꎮ杨武森等[4]用有限元软件建立单个悬置支架的有限元模型ꎬ对其模态进行了分析ꎬ并根据模态分析结

果对该悬置支架设计进行了优化ꎻ唐因放[5]对动力总成悬置支架进行模态分析ꎬ发现了原支架固有频率为267Hzꎬ与发动机工作转速的激频接近ꎬ会引起共振ꎻ

文献[6]对某典型发动机支架进行了有限元分析ꎬ确定了其固有频率ꎻ文献[7]以能量解耦理论对悬置系统进行了解耦优化设计ꎬ优化后使转向柱及座椅处的振动加速度均下降ꎮ许多先进的研究方法及其结果已经应用于工程机械领域的减振降噪研究ꎮ

本文将通过某挖掘机在各个工况下的振动测试ꎬ针对测试数据中的问题频段进行单个支架和整体车架模态分析ꎬ提出一套结合测试数据与仿真分析的方法ꎮ1㊀挖掘机振动测试与分析

1.1㊀试验测试

本文分析的动力总成悬置布置采用4点悬置布置

型式ꎬ悬置布置方式和测点布置示意图如图1所示

图1㊀悬置布置方式和测点布置示意图

X 挖掘机行驶方向ꎻY 挖掘机左右方向ꎻZ 竖直方向

测试设备为LMS公司的16通道测试仪SCM05ꎮ按照挖掘机前进的方向ꎬ悬置1点是左后ꎬ2点是左前ꎬ3点是右前ꎬ4点是右后ꎮ每个悬置点的主动侧

(发动机侧测点)及被动侧(车架侧测点)分别布置1个测点(三向加速度传感器)ꎮ试验测试该挖掘机在低速行走s11档㊁高速行走s11档㊁模拟挖掘s11档㊁怠速s1到s11档下的各测点前后的振动加速度值ꎮ1.2㊀数据分析

在悬置系统的隔振性能分析中ꎬ主要关注测试得到的系统振动频率及计算悬置的加速度隔振率ꎬ需对实验测得的加速度信号的功率谱进行分析ꎮ

在测试数据中ꎬ将这些正常的数据进行时域到频域的转换ꎬ计算有效值(有效值是一种能够表征随机振动信号振动能量的物理量[8])ꎻ频谱形式为功率谱密度PSDꎮ

样本随机振动信号在f1~f2频率区间的均方根值RMS的计算公式为:

RMS=A0

Δf

2+ðk-1i-=1AiΔf+AkΔf2(1)式中:A0 起始采样点的幅值ꎻAk 终止采样点的幅值ꎻAi i频率对应的幅值ꎻΔf 频率步长ꎮ

为了更有效地对比振动前后的效果ꎬ工程上采用振动传递率的概念ꎮ传递率定义为:传递率=减振后的振动/减振前的振动[9]ꎮ

根据测试结果ꎬ对传递率不满足目标(小于70%)的工况需进行分析改进ꎬ整理得到的图1中4个悬置点各方向不满足目标的RMS值与传递率ꎬ如表1所示ꎮ表1㊀悬置振动加速度RMS值与传递率

工况/(r min-1)减振前/g减振后/g传递率/(%)

悬置2点

Y方向

s6(1350)0.310.31100

s7(1400)0.390.3077

s11(1850)0.560.5293

模拟挖掘

(1850)0.910.8189

悬置3点

Z方向

s6(1350)0.320.33103

s7(1400)0.330.3194

s11(1850)0.670.85127

模拟挖掘

(1850)1.070.8176㊀㊀由表1可以看出:在怠速s6㊁s7㊁s11工况和模拟挖掘工况下ꎬ悬置2点在Y方向传递率较高ꎻ悬置3点在Z方向的传递率达到了100%以上ꎬ存在振动放大现象ꎮ悬置系统是为了隔离发动机在工作过程中的激励振动ꎬ因此其要求隔振后频谱曲线上对应加速度值都减少ꎮ但如果悬置系统所受激励的频率与该系统的某阶固有频率相接近时ꎬ隔振后该频率上加速度会出现不降反升现象ꎬ导致上述传递率超过100%的情况ꎮ

悬置2点㊁3点振动信号处理图如图2所示ꎮ

(a)悬置2在S6档位Y方向的振动前后信号频谱图

681 机㊀㊀电㊀㊀工㊀㊀程第36卷

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