用酸化解卡方法解除修井作业中水泥卡钻事故

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4 酸化液配方优选
在酸液中加入部分添加剂主要是防止 盐酸对酸化车泵注系统、地面管汇、油管、
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套管的腐蚀,有效地保护油层。 4.1 缓蚀剂
缓蚀剂可以吸附在金属表面形成一层 很薄的膜,以阻止盐酸对金属的进一步腐 蚀。表 3 可看出,加入缓蚀剂后盐酸的腐蚀 速率明显降低。 4 . 2 铁离子稳定剂
6 认识与建议
(1)酸化解卡方法在修井作业中解除水 泥卡钻事故的成功应用,拓展了酸化解卡 的应用范围,增加了新的解卡工艺手段。
(2)为了防止酸液腐蚀地面管汇管线、 泵注系统及钻具和套管,有效保护油层,酸 化解卡液中必须加入适量的添加剂:缓蚀 剂、铁离子稳定剂、粘土稳定剂、破乳剂 和助排剂。
(3)现场进行酸化解卡作业时,必须制 定好 HSE 措施,管汇管线要试压,并实时监 测 H2S 浓度。
在油水井修井作业中卡钻现象经常发 生,卡钻的形式也多种多样。一般处理这 类事故多采取大力上提活动解卡、憋压解 卡、震击解卡及倒扣甚至磨铣等工艺方 法,但处理套管中水泥卡钻事故还是一个 新课题。酸化解卡工艺在钻井中处理卡钻 事 故 早 有 应 用 [1], 尤 其 在 灰 岩 井 段 获 得 了 较 理想的效果[2,6],但涉酸作业存在较大的风 险,如何在酸化解卡中防止酸液腐蚀地面 管汇、泵注系统及套管和钻具,有效地保 护油层和施工人员的安全并顺利解除水泥 卡钻是研究的主要内容。
无关人员进入涉酸区及压力区。 5.3.6 备 10%NaOH 水溶液 5m3,当残
酸返出时应将排出口插入 NaOH 水溶液 中,以吸收中和返排液中可能存在的 H2S 气体。
5.3.7 现场配备 H2S 气体监测仪随时 检测井口、罐口的 H2S 气体浓度,一旦发现 H2S 气体溢出立即启动应急预案。 5 . 4 酸化解卡作业过程
(4)盐酸酸化解卡工艺风险小,效果好, 处理事故费用低,适用于套管中水泥卡钻 的解卡。
参考文献
[ 1 ] 任 中 启. 应 用 盐 酸 解 卡 的 实 践 与 认 识[ J ] . 石油钻探技术,1999,27(4):15-17.
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3.2.1 盐酸浓度选择 考虑到保护钻具、套管和人身安全因 素,选择盐酸浓度不超过 15%,并用天山 G 级中抗硫水泥样与不同浓度的盐酸进行了 酸溶性试验,结果见表 1,并选择浓度 15% 的盐酸作为酸化基液。 3.2.2 盐酸用量选择 钻水泥塞进尺 38.134m 反复划眼后起 钻时遇卡,根据井口返出水泥屑情况和水 泥塞厚度,计算盐酸用量为 4.467m3。计算 方法如下: 51/2“套管每米容积约为 1.2 × 10-2m3, 38m 水泥塞的体积为 0.456m3,考虑到约 60% 的水泥已返至地面,井筒中剩余水泥可 按 0.456 × 40%=0.182m3 计。90℃下 15% 盐 酸在添加缓蚀剂和铁离子稳定剂后溶蚀速 率为 2.6g/(h·m2)[6],在不考虑径向溶蚀情 况下,由于油井水泥中 CaO 的含量不低于 66%,SiO2 的含量不低于 22%,根据化学反 应式计算 15% 盐酸用量: 溶蚀油井水泥中 CaO 所需的盐酸用 量: CaO+2HCl=CaCl2+H2O,CaO 的密度为 3.35,15%HCl 的密度为 1.073。 56:72=0.182 × 0.66 × 3.35:X × 0.15 × 1.073 X=(72 × 0.182 × 0.66 × 3.35)/(56 × 0.15 × 1.073)=3.214m3 溶蚀油井水泥中 SiO2 所需的盐酸用 量: SiO2+4HCl=SiCl4+2H2O,SiO2 的密度为 2.1。 60:144=0.182 × 0.22 × 2.1:X × 0.15 × 1.073 X=(144 × 0.182 × 0.22 × 2.1)/(60 × 0.15 × 1.073)=1.253m3 计算盐酸总用量为 4.467m3,考虑到作 业过程中的损耗,配制 15% 盐酸 5m3,并另 配 2.5m3 备用。 3.2.3 酸化工艺与施工参数选择 为了确保酸化解卡成功,设计了两种 酸化工艺。 先采用油管注入工艺,先泵入 5m315% 的盐酸解卡液再用清水将 5m3 酸液顶替出 钻头水眼,停泵关井反应 40min。然后上下 活 动 钻 具,如 果 解 卡 成 功,立 即 用 60m31%BCS-851 水溶液大排量洗井,洗出 全部残酸后按设计进行下步工序。如果不 能解卡,实施第二次酸化施工。第二次酸 化采用连续油管从套管环空注入工艺,用 酸量 2.5m3。待酸全部泵人并用清水顶替 出连续油管后,起出连续油管,以免解卡时 造成新的卡钻事故。施工参数见表 2。
5.3.1 现场酸化解卡作业由大修分公 司技术监理统一协调指挥。
5.3.2 管汇连接完后试压 25MPa,确保 在酸化施工时不刺不漏,防止酸液伤人及 污染井场。
5.3.3 毛巾、口罩、橡胶手套及护目
镜等特种劳保护具齐全上岗。 5.3.4 备 30L2% 的 NaHCO3 溶液和相
应的急救药品,以应对突发事件。 5.3.5Biblioteka Baidu 设置警戒线和警戒标识牌,严禁
5.助排剂 FD-19 助排剂是一种高效表面活性 剂,能够大幅降低液体表面张力,增加界面 活性,有利于入井酸液迅速彻底地返排,可 有效地保护油层,一般添加浓度为 1.0%~ 2.0%。 酸化解卡配方确定: 15%HCl +缓蚀剂 AZ-11.0% +铁离 子稳定剂 NTA-11.2% +粘土稳定剂 BCS-8511.0% +破乳剂 FS- Ⅱ 0.8% +助 排剂 FD-191.0%。
5 现场应用
5.1 陵 33 井基本数据 5 . 2 酸化设备、液体准备
1000 型酸化车、监测仪表车、供液车 各 1 部,连续油管车 1 部(备用),酸罐车 1 部,清水罐车 1 部,污水罐车 2 部,40m3 工程 罐 2 具,备 20m3 清水、60m31%BCS-851 水 溶液。 5.3 HSE 措施
表 1G 级中抗硫油井水泥酸溶性试验结果
(1)大力上提活动解卡 在 55~60t 范围内,反复上提下放活动 解卡,历时 3.5h,共计活动 31 次,未能解 卡。 (2)憋压上提活动解卡 接地面管汇,试压 35MPa 无刺漏。用水 泥车从油管打压 35MPa,同时上提钻具 58t,保持 10min 后泄压并卸掉上提力。反 复憋压上提 18 次,未能解卡。 (3)上提悬吊解卡 上提钻具 55t,坐保险吊卡,刹死刹把, 悬吊 4h,未能解卡。 (4)震击解卡 倒扣,钻具从 2406m 处倒开,起出油 管,下入震击器(上击)和对扣接头对扣。 每 15min 活动钻具 2~3 次,上提不超 过 60t,每小时震击 5~6 次,共震击 32 次未 能解卡。 分析认为,钻具遇卡已经成为死卡,无 上下活动余地,只有设法将卡点处水泥溶 蚀掉才有可能解卡。
在油、水井酸化作业中,酸迅速溶解 管线和设备中的铁质及侵蚀地层中的铁质 矿物,这些溶解了的三价铁离子在液体中 极易形成沉淀,造成严重的地层伤害,因此 酸液中添加铁离子稳定剂是十分必要的。 表 4 看出,加入铁离子稳定剂后可以有效 抑制 Fe3+铁离子沉淀。
4.3 粘土稳定剂 粘土稳定剂主要用于含有粘土的中低
2 前期处理方案选择与实施
卡钻管柱结构为:Φ 116mm 磨鞋 1 具 × 0.21m +变扣接头 1 个× 0.114m +Φ 105mm 螺杆钻 1 根× 4.595m +Φ 73mm (加)短节 1 根× 1.70m +Φ 73mm(加)油管 263 根× 2530.849m +方入 8.468m+ 油补 距× 3.665m = 2549.601m。根据卡钻情 况(卡点深,卡点深度在 2549m)、油管强度 (φ 73mm 加厚新油管,材质为 N80,抗拉强 度为 64t)和井筒状况分析(51/2" 套管,无 变形、破损,完井时固井质量合格),选择 了四种解卡方案并逐步进行了实施。
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用酸化解卡方法解除修井作业中水泥卡钻事故
梁兵 卢红杰 朱辉明 吴占关 ( 吐哈油田井下技术作业公司 新疆鄯善 8 3 8 2 0 0 )
摘 要:陵 33 井是一口生产油井,在进行钻水泥塞作业时发生卡钻事故,分析为钻碎的水泥块沉积所致。经过实施大力上提活动解卡等 四种方案,均未成功解卡。为此,借鉴钻井解卡经验提出酸化解卡思路,通过分析酸化解卡原理,优选了酸化解卡液添加剂,确定了酸化解 卡方案和解卡液配方。在确保地面管汇、泵注系统及钻具和套管不被酸液腐蚀,有效保护油层的同时,现场酸化解卡作业获得了成功。 关键词: 酸化解卡 解卡 水泥 中图分类号:TU528 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2008)10(a)-0012-02
接好管汇和正循环管线,试压 25MPa 稳压 5min 无刺漏。从油管注入配制好的 15% 酸化液 5.0m3 后顶替清水 2m3,最高泵 压 23MPa,最低泵压 5MPa,关井反应 40min。上提钻具活动解卡,上提负荷 30t 时 解卡成功。起出Φ 73mm(加)油管 1 根,调 整管脚位置至 2539.169m。用 1%BCS- 851 水溶液 60m3 正循环洗井至进、出口水 质一致时停泵,泵压 5~10MPa,排量 400~ 500L/min,酸化解卡洗井作业过程历时 240min。
1 卡钻经过
丘陵油田多用填砂、注水泥塞、挤水 泥方式进行封层,陵 33 井有两个层先后采 用该方式封层。为了挖掘被封层的潜能, 决定钻开两个水泥塞进行压裂改造,以便 充分认识该井 J2x 层的潜力。在钻完第一
个水泥塞后起管柱时发生卡钻事故,经过 多次大力上提活动解卡、憋压上提活动解 卡、震击解卡均无效果,最后钻具被卡死。 分析认为,由于钻塞完后洗井时水泥车排 量不够大,悬浮在井筒中的水泥块沉积在 钻头附近造成管柱卡死。
盐酸是一种强酸,分子式 HCl,分子量 36.46。工业盐酸浓度一般为 31%左右,为 无色或浅黄色(含杂质 FeCl3)液体[5]。
油气行业常用盐酸液主要由 15%~28 %盐酸、酸化缓蚀剂、表面活性剂等组成, 是目前酸化作业使用最为广泛的酸型。其 优点是成本较低,缺点是盐酸与碳酸岩盐 反应速度快,在储层中形成的溶蚀孔洞很 短。
渗油层,防止由于粘土膨胀和运移降低油 层渗透率从而造成油层伤害。粘土稳定剂 一般由阳离子防膨剂和粘土无机防膨剂及 助剂组成,使用时可根据具体情况适量添 加 0.5%~3%。 4.4 破乳剂
加入破乳剂可以有效防止钻塞产生的 细小水泥颗粒和液体中的固体杂质由于乳 化而形成乳浊液,影响盐酸溶蚀油井水泥 的效果并污染油层。虽然在理论上讲这种 乳浊液体系是不稳定的,但如果液体中含 有表面活性剂,乳化状态会很严重。一般 情况下,破乳剂添加浓度为 0.3%~1.0%
盐酸与与油井水泥发生反应生成可溶 性盐类和水,反应方程式如下:
CaO+2HCl=CaCl2+H2O SiO2+4HCl=SiCl4+2H2O 利用盐酸与油井水泥中氧化钙和二氧 化硅反应生成可溶性盐类的原理,用适当 浓度的酸液溶蚀卡住钻具的油井水泥块, 达到解卡的目的。 3 . 2 酸化解卡方案
12
表 2 酸化施工参数设计 表 3 15% 盐酸溶蚀(缓蚀)试验 表 4 15% 盐酸中金属挂片试验
表 5 陵 33 井基本数据表
3 酸化解卡工艺方案设计
3 . 1 酸化解卡原理 G 级中抗硫酸盐水泥(MSR)属硅酸盐
类水泥[3],主要成分为氧化钙(CaO)和二氧 化硅(SiO2)(含量占 89%~91%,其中 CaO 含 量超过 66%,SiO2 超过 22%)[4]。
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