变压器降噪工艺措施
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降低大型电力变压器铁心噪音的工艺措施
康宏彪、张贤国、陈宇鹏、刘凡
(1 山东达驰电气有限公司山东成武 274200)
摘要:本文在分析大型电力变压器铁心噪音来源的基础上,提出了具体的降低铁心噪音的工艺措施,并针对不同措施分别说明了其原理。
关键词:电力变压器铁心噪音工艺措施
The Depress Noise Technics of Large Power Transformer Core KANG Hong_biao, ZHANG Xian_guo, XU Chang_hua, LIU Chuan_yi, LI Chun_bo (Shandong Dachi Electric CO.,Ltd. Shandong Chengwu 274200) (Shenyang Airproof Transformer CO.,Ltd. Liaoning Shenyang 110180) Abstract: This paper analyses the source of the power transformer core noise, put forward some technics to depress the noise and explain the theory of those technics.
Key words: power transformer, core noise, technics
目前我国用电负荷增长较快且逐步集中,要求大型电力变压器(本文指110kV及以上电压等级的电力变压器)深入负荷中心,以减小供电半径,因此在住宅及公共场所已经越来越多地使用大型电力变压器。然而大型电力变压器噪音普遍较高,对变电站周边居民生活造成噪音干扰。因此降低大型电力变压器噪音已成为供电部门、环保部门、大型电力变压器制造厂家共同面对的技术课题。大型电力变压器降噪工艺措施的是从变压器本体内部降低噪音,是解决电力变压器噪音问题的根本途径。
一、变压器铁心噪音的来源:
变压器噪音是由于铁心、绕组、油箱(包括磁屏蔽)及冷却装置的振动产
生的,但铁心噪音起主导作用且占主要部分。铁心噪音与变压器容量、硅钢片
性能、铁心磁通密度等有关。首先,变压器铁心硅钢片在工频电压作用下的磁
致伸缩引起的铁心振动,这是变压器噪音的主要来源。由于磁致伸缩的变化周
期是电源频率的半个周期,磁致伸缩引起的变压器本体的振动,是以两倍的电
源频率为基频率的,磁致伸缩率越大,则噪音就越大。硅钢片的磁致伸缩与硅
钢片的材质、表面的绝缘涂层、含硅量、磁密、磁力线与硅钢片压延方向的夹角、硅钢片受到的机械应力等因素有关。其次,硅钢片接缝处和叠片间因磁通
穿过片间而产生的电磁力引起的铁心振动;因漏磁通在绕组导体间产生的电磁
力引起的绕组振动;漏磁通引起的油箱壁的振动也是电力变压器噪音的主要来源。另外,当变压器的铁心、绕组、油箱及其他结构件机械振动的固有频率接
近或等于硅钢片的磁致伸缩振动的基频(2倍工频)及其正数倍(对于50Hz
工频电源,系指100Hz、200Hz、300Hz、400Hz等)时,将会产生谐振,使
变压器噪音显著增加。
大型电力变压器铁心结构与其噪音有直接关系,如与心柱和铁轭直径、铁心窗高、铁心窗口宽度、铁心质量等有关。铁心质量每降低,噪音可降低;统计显示铁心窗高与铁心直径的比值(h w/Φd)每减小10%,变压器噪音就要降低2—3 dB。因此变压器制造厂家根据长期的统计分析和总结,在不考虑任何降噪措施情况下,提出了其变压器本体的噪音计算公式:
L P1m-1.7)+β
式中:G ——铁心重量(t)
H0 ——铁心窗高(cm)
D ——铁心直径(cm)
B m ——铁心磁密(T)
β——修正系数,与铁心重量有关(dB),可查下图表。
图1 铁心重量与修正系数β关系与
Fig.1 Relation between core weights and correction factor β变压器设计完后,其铁心结构、材质、重量、磁通密度等参数确定,变压
器噪音可以计算确定。如果噪音超出用户技术要求,应采取相应工艺技术措施。
二、大型电力变压器降低铁心噪音的工艺措施:
降低大型电力变压器噪音的措施很多,例如采用磁致伸缩小的高导磁硅钢片硅钢片,能显著降低噪音;配备先进的生产加工设备,在提高效率的同时减少对硅钢片的操作磨损,也能降低噪音,但这些措施需要大量增加成本。在不增加成本的前提下,通过采用先进工艺技术降低大型电力变压器噪音,是解决问题的有效途径。主要有以下措施:
1、采用全斜接缝和多级步进(一般采用五级步进)的铁心叠片技术。该工艺技术在中小型变压器中得到广泛采用,随着大型电力变压器噪音要求的提高,近年来逐步在大型电力变压器制造工艺中推广。三相三柱的全斜接缝五级步进叠片的变压器铁心结构如下图2:
图2:三柱的全斜接缝五级步进叠片的变压器铁心结构
Fig.2 The three post transformer core diagram of diaqonal junctare and five ladder
全斜接缝的铁心技术是上世纪90年代后期发展推广的一种新型工艺技术,该技术根据铁心中磁力线的走向,特别在铁心四角采用斜线,使磁通所受阻力减小,降低铁心损耗和噪音。由于磁力线与冷轧硅钢片的压延方向的夹角α对磁致伸缩有直接影响,硅钢片制造厂家的试验结果表明,当50º≤α≤60º时,磁致伸缩最小。因结构限制,变压器铁心全斜接缝一般为45º。
为什么采用五级步进叠片能够降低铁心损耗和噪音呢? 因为相对于两级步进而言,一个接缝截面上每10个叠片单元,就有5个接缝;而五级步进只有2
个接缝,磁力线集中的区域减少,在接缝处磁通分布较均匀,又使气隙中的磁密大大降低,从而有效降低了接缝处由磁吸力引起的噪音。本体噪音大部分来源于铁轭的振动,增加铁轭末级(最小级)片宽与倒数第二级一样,可以增大铁轭的截面,降低其磁密;增加末级片宽,也能增大夹件与铁轭的接触面积,使铁轭受力均匀,增加夹紧力,综合两个因素,能够有效降低噪音。
2、提高大型电力变压器铁心夹紧力和绑扎力,降低变压器的噪音。铁心夹紧力应在0.25~0.37MPa,220kV级以上的大型电力变压器更应控制在0.31~0.37MPa,使铁心片的弯曲不大于0.2%,波浪度<3mm。试验统计表明,改善铁心夹紧力能够使变压器的噪音降低3~5dB。但是夹紧力不能太大,否则会破坏硅钢片漆膜,使铁心涡流损耗增加。夹紧具体操作过程:分别用两个G型卡子卡住上下轭,旋紧丝杠,保证铁心压紧后,再安装横梁、垫脚和侧梁,可通过力矩扳手合理控制夹紧力。夹件紧固时,铁轭上下的横梁和垫脚与拉带紧固同时进行,保证夹件上下受力均匀。G型卡子如下图3
图3:铁心夹具:G型卡子
Fig.3 The core clamp: the “G” form clamp
对于铁心心柱的绑扎,本工艺技术采用国外最新发明的一种新型绑扎材料——铁心PET绑扎带(见附图4照片)。该绑扎技术为近年发明的最新工艺技术,特别是将进口聚酯材料PET绑扎带应用到电力变压器铁心绑扎工艺上,属于技术创新。PET绑扎带可用普通的打包机进行打包绑扎。铁心绑扎PET绑扎带后,在变压器铁心烘干过程中,PET绑扎带能够受热而收缩,比传统环氧玻璃粘带绑扎更紧,从而减小变压器铁心的振动噪音。