苯-甲苯精馏分离

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实验2 苯-甲苯精馏分离

化工系2010011811 毕啸天1. 实验内容

使用灵敏度分析功能,分别研究苯-甲苯精馏例题中进料位置NF、塔顶采出量D对塔底热负荷、塔顶产品浓度的影响规律。

2.流程图

(1)首先按照上图所给出的模型,在Aspen主界面上作出严格精馏模块RadFrac,作出Stream 标注各路名称。

(2)点击眼镜,在setup-title中键入项目名称。

(3)在components中输入苯、甲苯的英文名,确认物质正确。

(4)苯与甲苯结构相似,它们的互溶液可看作理想溶液。因此在propertities中选择热力学方法为ideal。

(5)按原题要求,在Stream-F中设置总流量100kmol/h,苯的摩尔分数0.44,压强1bar,纯液体无气相。

(6)模块参数取NT=30,NF=16,R=3,D=44,按此参数设置。在Block-B1-setup-configuration中设置Number of Stages为30,下面两项分别设置为44,3。进料点设置在中间第16块。

3.运行结果

由此结果可见,分离十分完全,分离杂质均在几百PPM级。

4.灵敏性分析

(1)Data-Model Analysis Tools-sensitivity,设置新的因变量。其中之一为塔顶产品浓度,名为NONGDU,type Mole-Frac, Stream D, Substream Mixed, Component Benzene。另一个为塔底热负荷,名为HD,type Block-Var, Block B1, Variable QN。

(2)自变量进料点NF设置,type Block-Var, Block B1, Variable Feed-Stage, Sentence FEEDS, ID1:F.右方设置步长。自变量塔顶采出量D,type Block-Var, Block B1, Variable MOLE-D, Sentence COL-SPECS

再以塔顶采出量为自变量,研究它对两个因变量的关系。输出结果如下

4.1 进料位置对塔底热负荷的灵敏度分析

蓝色线代表热负荷,进料位置对热负荷有很大的影响。进料位置从第1级塔板变成第2级时,从图像上可以看出HD直线上升,从数据上看,它从0.5854到了1.3442,出现明显飞跃。而从第2块塔板之后,HD则基本保持稳定。

若物料从塔顶进入,则混合物未经过多级塔板的精馏作用就大量从塔顶流出。塔底的再沸器的主要任务是加热混合物,使液体汽化。若物料从塔顶流出,则不需要塔底加热。因此此时塔底热负荷很小。如果不是在塔顶进料,则精馏塔发挥它的正常分离作用,需要塔底的再沸器加热精馏。仔细观察可以发现图像虽然稳定,但是中部有一个极小值在第15块。此中原因,应是中间进料更有利于塔内液体充分热交换,从而提高了能量利用效率。

4.2 进料位置对塔顶产品浓度的灵敏度分析

绿色线代表塔顶产品浓度,随着进料位置的变化先增后减,在第15块时塔顶苯的浓度达到极大值。此原因应当与上例相同,中间塔板进料时最有利于能量的充分利用。

4.3 塔顶采出量对塔底热负荷的灵敏度分析

从图上可以明显看出,塔底热负荷与塔顶采出量呈简单的线性关系。采出量越多,需要汽化的液体就越多,自然需要更多的热量。而且有多少液体,就需要多少热量,故是线性关系。

4.4 塔顶采出量对塔顶产品浓度的灵敏度分析

起初,当塔顶采出量不超过44kmol/h时,随着采出量增加,产品浓度几乎保持在1。即不论采用量如何变化,塔顶都是纯苯。当采出量增加到44kmol/h以上时,浓度显著降低。这是由于,按设计采出量,精馏装置已经可以以很好的效果分离产品。但是如果从塔顶采出过多物流,原料中已经没有足够的苯,从而降低了产品中苯的含量。进一步的计算发现,当采出量达到100时,产品纯度为0.44.即当进料全部用于采出时,相当于不分离直接收集,

这也是显然的。

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