降低乙烯装置能耗措施分析
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2019 年 4 月·第 4 卷·第 2 期
石油石化绿色低碳 Green Petroleum & Petrochemicals
>> 过程优化 <<
降低乙烯装置能耗措施分析
余仁杰,王文海,黎宇章,刘锋,王勇
(中国石化北京燕山分公司烯烃部,北京 102500)
摘 要:乙烯装置是石油化工生产的“龙头”,其能耗高低直接影响整个化工系统经济效 益。燕山石化乙烯装置是新中国第一套 30 万吨 / 年乙烯生产装置,经过两次大规 模改造,乙烯生产能力已达 80 万 t/a,装置能耗在国内同类装置中较高。通过对标 乙烯行业内先进水平,综合燕山乙烯装置运行现状对能耗进行了分析,确认了优 化方向并采取了相应的优化措施。通过原料结构调整、原料品质优化、裂解炉操 作优化、降低蒸汽消耗、提高高附加值产品收率等措施,乙烯装置能耗大大降低, 2017 年装置能耗水平创 5 年内最佳。
2019 年 . 第 2 期
余仁杰,等.降低乙烯装置能耗措施分析
- 43 -
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乙烯装置为化工生产的耗能大户,图 3 为乙烯 装置主要能耗分布,乙烯装置的能耗主要集中在燃 料气上,其次是水和蒸汽。其中燃料气包括装置自 产的甲烷氢、火炬气压缩机回收的火炬气以及少量 的制苯尾气;水消耗绝大部分来自于循环水、部分 除氧水以及少量的除盐水、新鲜水;蒸汽消耗则主
收稿日期:2018-11-20 作者简介:余仁杰,硕士,工程师。2011 年毕业于 北京化工大学化学工程与技术专业,目前主要从事乙 烯装置生产管理工作。
1 流程简介 燕山石化乙烯装置采用管式炉蒸汽裂解、
LUMMUS 深冷顺序分离流程。来自装置界区外的石 脑油、加氢尾油、轻烃以及装置自产的循环乙烷、 循环丙烷经裂解炉蒸汽热裂解,生成的裂解气经油 洗、水洗、裂解气压缩机五段压缩、三段碱洗,干 燥器干燥后进入冷箱、脱甲烷塔、脱乙烷塔、脱丙 烷塔、脱丁烷塔依次分离出氢气、甲烷氢、碳二、 碳三、碳四、裂解汽油等组分,其中氢气、碳四、 裂解汽油作为产品送往界区,碳二组分经碳二加氢 反应器、乙烯精馏塔后生成聚合级乙烯产品送往界
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图 1 乙烯装置工艺流程
能耗 /(kgEO/t)
700
60.0
乙烯能耗 高附能耗
高附收率
600 59.5
500
400
59.0
300
58.5
200 58.0
100
0 2013
2014
2015
年
57.5 2016
图 2 2013—2016 年乙烯装置主要技术经济指标
0.134 0.015 0.042
100
80
投料比例,%
图 3 乙烯装置主要能耗分布
60
要来自于压缩机驱动透平使用的 10 MPa 高压蒸汽、
0.3 MPa 低压蒸汽,另外 1.5 MPa 中压蒸汽的富余部
40
分作为装置的蒸汽输出送往界外。
20
3 节能措施及效果 3.1 优化原料结构及品质 3.1.1 原料结构调整
乙烯装置原料包括石脑油、高压加氢裂化尾
0 2013
2014
2015 年
石脑油 加氢尾油
2016 柴油
2017 轻烃
图 4 乙烯装置近 5 年投料比例
- 44 -
石油石化绿色低碳
2019 年 . 第 4 卷
右,通过原料结构的调整,乙烯装置高附加值产品 收率明显提高。 3.1.2 原料品质优化
原料中的饱和烷烃较易裂解生成乙烯和丙烯, 其中正构烷烃裂解的乙烯收率比异构烷烃高,因此 石脑油中的烷烃含量和正构烷烃含量的高低能够在 一定程度上体现石脑油品质的好坏。从图 5 可以看 出,石脑油品质在过去 5 年发生了很大变化,2014 年石脑油品质最差,烷烃含量和正构烷烃含量分别 为 65% 和 34.8%;经过不断加大外购优质石脑油, 2017 年,石脑油品质大幅度提升,烷烃含量和正构 烷烃含量分别达到了 71.5% 和 37.9%。根据裂解炉 Spyro 软件模拟计算结果,2017 年石脑油优化调整 后,乙烯收率、高附加值产品收率对比 2014 年分别 提高 0.126%、0.127%。
关键词:原料 裂解炉 蒸汽 高附加值产品 能耗
燕山石化烯烃部乙烯装置是我国首套从国外引 进的年产 30 万吨的乙烯生产装置。经过两次大规模 扩能改造,形成了“两头一尾”的格局,裂解老区 与新区分别拥有一套裂解炉、急冷、压缩系统,裂 解气加压后汇合进入分离单元进行深冷分离。目前 乙烯设计生产能力为 71 万 t/a,最大生产能力已达 84 万 t/a。乙烯装置是化工系统的“龙头”,其运行水 平一定程度上反映了整个石油化工行业的生产水平, 能耗高低直接影响整个化工系统经济效益,因此, 降低乙烯装置能耗具有现实意义。
区,碳三组分经碳三加氢反应器、甲烷汽提塔、丙 烯精馏塔后生成聚合级丙烯产品送往界区。丙烯制 冷压缩机、乙烯制冷压缩机、二元制冷压缩机提供 深冷分离的冷量。流程见图 1。
2 能耗分析 图 2 为 2013—2016 年乙烯装置主要技术经济指
标变化情况。由图 2 可知,高附加值产品收率均未 达到 60%,乙烯能耗在 590 ~ 610 kgEO/t 范围内,高 附收率和能耗距行业最佳水平 62.45% 及 508 kgEO/t 均有明显差距。
0.115
0.694
燃料 蒸汽 电 水 风
高附收率,%
油、炼厂柴油、外接轻烃裂解料等。原料品质越 轻,通过蒸汽热裂解后的高附产品收率越高。在实 际运行过程中,加氢尾油高附收率最好,单程高附 产品收率可达 52% 以上;石脑油次之,高附收率为 50% 左右;柴油最差,高附收率在 45% 以下,轻烃 裂解料的高附收率则主要取决于乙烷、丙烷等物料 组成。由图 4 可以看到,5 年来乙烯装置的投料比例 变化明显,总体的趋势是石脑油、轻烃投料比例逐 渐扩大,加氢尾油则根据炼厂的实际运行情况基本 保持稳定,而高附收率低的柴油在 2016 年大检修以 后,被大量的外购石脑油所取代,同时轻烃裂解料 中又吸收了炼厂饱和气体回收装置产出的富乙烷气 (乙烷、丙烷含量可达 80% 以上),目前石脑油投 料比例 75%,加氢尾油约 15%,轻烃裂解料 10% 左
石油石化绿色低碳 Green Petroleum & Petrochemicals
>> 过程优化 <<
降低乙烯装置能耗措施分析
余仁杰,王文海,黎宇章,刘锋,王勇
(中国石化北京燕山分公司烯烃部,北京 102500)
摘 要:乙烯装置是石油化工生产的“龙头”,其能耗高低直接影响整个化工系统经济效 益。燕山石化乙烯装置是新中国第一套 30 万吨 / 年乙烯生产装置,经过两次大规 模改造,乙烯生产能力已达 80 万 t/a,装置能耗在国内同类装置中较高。通过对标 乙烯行业内先进水平,综合燕山乙烯装置运行现状对能耗进行了分析,确认了优 化方向并采取了相应的优化措施。通过原料结构调整、原料品质优化、裂解炉操 作优化、降低蒸汽消耗、提高高附加值产品收率等措施,乙烯装置能耗大大降低, 2017 年装置能耗水平创 5 年内最佳。
2019 年 . 第 2 期
余仁杰,等.降低乙烯装置能耗措施分析
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乙烯装置为化工生产的耗能大户,图 3 为乙烯 装置主要能耗分布,乙烯装置的能耗主要集中在燃 料气上,其次是水和蒸汽。其中燃料气包括装置自 产的甲烷氢、火炬气压缩机回收的火炬气以及少量 的制苯尾气;水消耗绝大部分来自于循环水、部分 除氧水以及少量的除盐水、新鲜水;蒸汽消耗则主
收稿日期:2018-11-20 作者简介:余仁杰,硕士,工程师。2011 年毕业于 北京化工大学化学工程与技术专业,目前主要从事乙 烯装置生产管理工作。
1 流程简介 燕山石化乙烯装置采用管式炉蒸汽裂解、
LUMMUS 深冷顺序分离流程。来自装置界区外的石 脑油、加氢尾油、轻烃以及装置自产的循环乙烷、 循环丙烷经裂解炉蒸汽热裂解,生成的裂解气经油 洗、水洗、裂解气压缩机五段压缩、三段碱洗,干 燥器干燥后进入冷箱、脱甲烷塔、脱乙烷塔、脱丙 烷塔、脱丁烷塔依次分离出氢气、甲烷氢、碳二、 碳三、碳四、裂解汽油等组分,其中氢气、碳四、 裂解汽油作为产品送往界区,碳二组分经碳二加氢 反应器、乙烯精馏塔后生成聚合级乙烯产品送往界
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图 1 乙烯装置工艺流程
能耗 /(kgEO/t)
700
60.0
乙烯能耗 高附能耗
高附收率
600 59.5
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2014
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年
57.5 2016
图 2 2013—2016 年乙烯装置主要技术经济指标
0.134 0.015 0.042
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投料比例,%
图 3 乙烯装置主要能耗分布
60
要来自于压缩机驱动透平使用的 10 MPa 高压蒸汽、
0.3 MPa 低压蒸汽,另外 1.5 MPa 中压蒸汽的富余部
40
分作为装置的蒸汽输出送往界外。
20
3 节能措施及效果 3.1 优化原料结构及品质 3.1.1 原料结构调整
乙烯装置原料包括石脑油、高压加氢裂化尾
0 2013
2014
2015 年
石脑油 加氢尾油
2016 柴油
2017 轻烃
图 4 乙烯装置近 5 年投料比例
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石油石化绿色低碳
2019 年 . 第 4 卷
右,通过原料结构的调整,乙烯装置高附加值产品 收率明显提高。 3.1.2 原料品质优化
原料中的饱和烷烃较易裂解生成乙烯和丙烯, 其中正构烷烃裂解的乙烯收率比异构烷烃高,因此 石脑油中的烷烃含量和正构烷烃含量的高低能够在 一定程度上体现石脑油品质的好坏。从图 5 可以看 出,石脑油品质在过去 5 年发生了很大变化,2014 年石脑油品质最差,烷烃含量和正构烷烃含量分别 为 65% 和 34.8%;经过不断加大外购优质石脑油, 2017 年,石脑油品质大幅度提升,烷烃含量和正构 烷烃含量分别达到了 71.5% 和 37.9%。根据裂解炉 Spyro 软件模拟计算结果,2017 年石脑油优化调整 后,乙烯收率、高附加值产品收率对比 2014 年分别 提高 0.126%、0.127%。
关键词:原料 裂解炉 蒸汽 高附加值产品 能耗
燕山石化烯烃部乙烯装置是我国首套从国外引 进的年产 30 万吨的乙烯生产装置。经过两次大规模 扩能改造,形成了“两头一尾”的格局,裂解老区 与新区分别拥有一套裂解炉、急冷、压缩系统,裂 解气加压后汇合进入分离单元进行深冷分离。目前 乙烯设计生产能力为 71 万 t/a,最大生产能力已达 84 万 t/a。乙烯装置是化工系统的“龙头”,其运行水 平一定程度上反映了整个石油化工行业的生产水平, 能耗高低直接影响整个化工系统经济效益,因此, 降低乙烯装置能耗具有现实意义。
区,碳三组分经碳三加氢反应器、甲烷汽提塔、丙 烯精馏塔后生成聚合级丙烯产品送往界区。丙烯制 冷压缩机、乙烯制冷压缩机、二元制冷压缩机提供 深冷分离的冷量。流程见图 1。
2 能耗分析 图 2 为 2013—2016 年乙烯装置主要技术经济指
标变化情况。由图 2 可知,高附加值产品收率均未 达到 60%,乙烯能耗在 590 ~ 610 kgEO/t 范围内,高 附收率和能耗距行业最佳水平 62.45% 及 508 kgEO/t 均有明显差距。
0.115
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燃料 蒸汽 电 水 风
高附收率,%
油、炼厂柴油、外接轻烃裂解料等。原料品质越 轻,通过蒸汽热裂解后的高附产品收率越高。在实 际运行过程中,加氢尾油高附收率最好,单程高附 产品收率可达 52% 以上;石脑油次之,高附收率为 50% 左右;柴油最差,高附收率在 45% 以下,轻烃 裂解料的高附收率则主要取决于乙烷、丙烷等物料 组成。由图 4 可以看到,5 年来乙烯装置的投料比例 变化明显,总体的趋势是石脑油、轻烃投料比例逐 渐扩大,加氢尾油则根据炼厂的实际运行情况基本 保持稳定,而高附收率低的柴油在 2016 年大检修以 后,被大量的外购石脑油所取代,同时轻烃裂解料 中又吸收了炼厂饱和气体回收装置产出的富乙烷气 (乙烷、丙烷含量可达 80% 以上),目前石脑油投 料比例 75%,加氢尾油约 15%,轻烃裂解料 10% 左