QC小组课题

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场地清

扫不干 净
无良好的作业环境




制表人:范海宇
时间:2011年10月5日
7
要因确定
针对以上9条末端因素, 我们小组通过调查、验 证等方法对其进行了逐 一确认,最终确认出3条 主要因素。
制表人:范海宇
时间:2011年10月10日
制定对策
8
根据5W1H的原则,针对3条要 因绘制了对策表。
通过开展QC小组活动,我们深刻的 认识到只有将技术与管理相结合,以 质取胜才能树立企业形象。因此,我 们在今后的施工管理中,会持续开展 QC小组活动、运用PDCA循环控制 法,多创优质工程。我们下一课题名 称为《提高机械旋挖桩施工质量》。




制表人:范海宇 时间:2011年9月27日
调查统计柱状图(活动前)
从图表中我们可以看
出后砌质量差出现的
累计频率达到了70%,
属于A类因素,是影
响墙体质量好坏的主
A
要因素,我们决定将
其作为本次活动的解
决对象。
5
设置目标
1、目标设定
结合现状调查及本项目的具体情况,通过下 面六个步骤: 1)正确理解公司的管理目标 2)制定符合本QC课题原则的目标 3)列出可能遇到的问题和阻碍,找出相应 的解决措施 4)列出实现目标所需要的能和知识 5)列出为达目标所必须得合作对象和外部 资源 6)确定目标日期并对目标予以书面化 通过小组成员的积极讨论,确定了本次QC课 题的目标为:后砌质量控制(控制到10%)
※ 实施 2:骨料含泥量不满足要求
实施过程: 一、小组成员和供料厂家进行沟通,要求供料厂家所送材料必须满 足施工要求,并与项目部签订合同。 二、对项目部人员进行原材料控制交底,要求对进场材料材质的控 制,尤其是检查原材料含泥量。
效果验证 2011年11月15日,小组成员组织进行了现场检查,发现原材料含泥 量符合相关标准,因此达到了目标。
2、目标可行性分析
一、通过现场勘查,发现解决强的 后盾,进行技术指导。 三、项目部抽调大量有经验的技 术工人进行作业。
四、公司在其他类似工程中积 累了大量的施工经验。
由此可见,我们相信目标可行。
原因分析
6
小组于2011年10月中旬广泛收集现场工人、班组长和各级管 理人员的意见,集思广益,相互启发、相互补充。从“人、 机、料、法、环”五个方面对目标进行讨论分析,得出9条末 端因素。并绘制了鱼骨图
对策表
制表人:范海宇
时间:2011年10月19日
9
对策实施 及效果验证
※ 实施 1:管理方法错误
实施过程: 一、小组成员到项目部召开全面细致的交底会议。要求项目部管理人员严 格按照交底内容进行现场管理。 二、我小组通过查阅相关管理模式,针对现场管理情况,进行现场讲解, 确保撑握相关技术要领。
效果验证: 2011年11月10日,小组成员组织进行了现场考核,发现项目施工管理人员 已基本能够掌握相关管理模式并能熟练运用,因此达到了目标。
※ 实施 3:砌筑方法不当
实施过程: 一、QC小组组织项目部相关作业 班组学习现行的施工质量验收规范, 同时要求项目部管理人员加强质量 管理,健全各项质量管理制度,并 认真履行。 二、小组成员到现场进行技术指导。
效果验证: 2011年12月31日,小组成员对现场 砌筑过程和砌体质量进行检查,通过 检查,发现操作人员能按照标准进行 砌筑施工,且能够达到控制目标。
提高蒸压加气混凝土填充墙墙体质量 广城公司江语城工程QC小组
发布单位:恩施市广城市政建设有限公司 编 制 人:范海宇 编制时间:2012年1月30日
1
工程概况
江语城工程位于恩施红庙上官 田,总建筑面积33118m2,建 筑檐高58.7m,建筑占地面积 为1909m2,地上十八层,结 构类型为框剪。墙体采用蒸压 加气砼砖,外墙为250mm,内 墙为200mm。
巩固措施
11
通过本次活动,墙体砌筑质量得到了着重的改善。 在本次活动过程中发现了很多实施有效的措施,并加以 整理和收集。在公司其它工程项目上推广实施,除此之 外我们还拟定了定期学习和培训的计划。
总结及今后的打算
12
在活动过程中,小组在公司的带领 下,发扬公司严谨的作风,团结互 助、精益求精,最终使课题圆满完 成。
企业要求
争创优质工程,提高墙体砌筑质量。
现状分析
墙体质量的优劣,直接关系到后期节能施工的效果,通过调查发 现,墙体的后砌质量尤为重要。
4
现状调查
QC小组对现场进行调查,共查60次, 查出不合格点数共计50点,其中墙体 后砌质量差占有35点,出现频率为 70%。
墙体砌筑质量缺陷调查统计表(活动前)
2
小组概况
遵循“自愿参加、相互结合” 的基本原则。2011年8月30日, 在公司总工程师张昌宪的组织 带领下,“广城公司江语城工 程QC小组”注册登记,正式 成立。
QC小组概况表
制表人:范海宇
时间:2011年9月25日
选题理由
3
工程质量要求
本工程为我市重点工程,为了确保墙体的砌筑质量,争创优质工 程并节约成本,选定次课题。针对蒸压加气混凝土墙体质量,开 展本次活动。
效果检查
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1、直接效果 我小组于2012年1月1日对砌体进行综合检查,共查30点,其 中不合格部位有2处,分别是后砌质量差及模数控制差,占有 频率共6%,达到了小组成立之初所订立的砌体后砌质量差降 低为10%的目标。
2、经济效益
1、本工程在施工合同约定中,能达到州结构优质工 程奖励10万元。本工程在QC活动前,项目班组进度 为6天一层,现将该工程分为两个班组同时进行施工。 本QC小组进行了效果比对,按照QC小组技术交底 内容进行实施的班组进度为5天一层,从而在进行方 面比另一班组快4天,从节约工期的方面来看大大节 约了工期。 原施工班组工期为:18X6=108(天) 实施QC小组活动的班组施工工期为:18X5=90(天) 比原有工期提前:108-90=18(天) 本工程提前一天完成可以节约成本为1000元,所以 提前18天完成可节约成本18000元。 2、从使用材料的情况来看,吸取本QC小组技术要 领的班组节约施工用料5%。 原来一层墙体体积为500m3,共计9000m3 节约材料为:9000X5%=450m3 节约材料费用为:450(m3)X220(元/m3) =99000(元) 共计效益为:18000+99000=117000(元)



施工位置没有管 理人员
管理 人员 缺乏
管理方法错误
管理人员相关知 识不足
购买不符合
骨料级配差
规范要求的 机 械 操 作 人 集料

员使用不当

机械操作 人员未经
骨料含 泥量不
配比 未经

过相关培 训
符合要 求
试验

无有效的砌筑措 施

作业区不
平整
现场操作平台不稳

对细节处理马虎

砌筑方法不当
大意
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