调整井古井技术
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调整井固井技术在吉林油田的研究与应用
李广华冷雪车宏飚董海玉王金凤
(吉林石油集团钻井技术服务公司研究所吉林松原)
摘要吉林油田随着勘探开发事业的迅速发展,调整井的大量开发和新增产措施的不断实施,给固井工作带来了新的问题和提出了更高的要求。由于油井开发过程中大量注水,使地下情况更为复杂、地下流体分布更难以掌握,地下水气窜问题严重影响了固井质量和后继采油、强化采油等后期作业。LG早强防窜水泥浆具有流动性好、失水低、凝结时间短、形成的水泥石渗透率低、早期强度高、水泥与地层和套管两界面胶结良好的优点,同时采取了配套使用冲洗液、紊流顶替等施工工艺,适合于吉林油田调整井固井作业,在现场应用中,该技术固井施工顺利,固井质量大幅度提高,解决了固井调整井的技术难题。
主题词:调整井、防窜、水泥浆体系、固井质量、早强防窜水泥浆
吉林油田每年有几百口调整井,是吉林油田增产创效的重要力量,这些井井深都在500-1500米,井底温度较低,由于在长期注水开采,地下情况十分复杂,地下流体分布难以掌握,地下水气窜问题严重影响了固井质量和后继采油、强化采油等后期作业,严重者甚至造成固井失败,造成无法弥补的经济损失。因此急待解决固井水泥浆防窜问题。
根据老区调整井完井的要求和特点,特别是易水窜地区,要提高固井质量,最主要的问题是必须使水泥浆具有良好的防窜能力,这就要求水泥浆在良好的流动性具有失水低、凝结时间短、形成的水泥石渗透率低、早期强度高、水泥与地层和套管两界面胶结良好的优点,因此在调整水泥浆性能时往往要加入好几种外加剂,如改善流动性的分散剂、提高强度的早强剂、降低失水量的降失水剂,这些加入多种外加剂的方法往往带来许多新的矛盾和问题,具体表现在:1)外加剂间配伍性和相溶性差。2)外加剂间相互副作用。3)现场施工繁琐、不易掌握、性能能以保证和调节。4)明显增加固井成本,使实际应用受到极大的限制。这些因素导致水泥浆体系难以有效的封窜和提高固井质量。
因此,研究应用一种新型水泥浆外加剂来形成早强抗窜水泥浆体系,应用高分子聚合物的化学、物理原理,水化膨胀机理和链交接机理,从多方位来控制地层水气窜,同时采用恰当的施工工艺,以提高固井质量。
其意义和技术经济价值在于:使用一种水泥外加剂使水泥浆具有高流动性、低失水、早强、低渗、微膨等特性,使水泥浆和地层及套管2界面良好胶结,实现有效封窜,同时便于现场施工和掌握,易于推广应用。该技术应用以来共固井43口,合格率100%,优质率78.81%,有了极大的提高,该成果是一项崭新的技术,具有相当高的经济效益和社会效益。
室内研究
1、作用机理探讨
a、减阻分散作用机理:LG改变水泥颗粒的表面性质和胶体的电动特性及形成洛
合物,拆散了水泥浆体系的网状结构和阻止了聚合物分子自身的桥联,释放出被包裹的拌和水并束缚在水泥颗粒的表面,随水泥颗粒表面一起流动,使
水泥颗粒分散性和稳定性提高,流动性变好,有利于提高顶替效率,达到提高固井质量目的。
b、降低失水量的作用机理:LG增强了水泥颗粒和滤饼的负电荷密度,拆散了水
泥浆体系的网状结构,使水泥颗粒均匀分布,形成牢固的吸附水化层,有效固定水泥浆体系中的游离水,构成弹性胶粒和液膜,缩小滤饼的孔隙和增大滤失阻力。其主要是改善滤饼的质量。
c、提高强度作用机理:加速水泥水化的速度,使结晶—沉淀更充分、更完善,
降低水泥石的渗透率和孔隙率,形成致密的水泥石,形成链交接、缩小孔隙体积,使水泥颗粒更紧密排列,同时增加水泥石的韧性,使水泥石的强度提高。
2.配方研究
根据吉林油田调整井水窜严重这个难题,以及调整井的分布情况和井深不同,设计形成以下性能指标:
d、流动度:﹥220mm
e、初凝时间:30—70min
f、终凝时间:﹤10min
g、稠化时间:40—120min
h、高温高压失水:﹤250mL
i、24小时抗压强度:﹥14Mpa
j、流性指数:0.70—0.90
k、稠度系数:﹤0.1PaS n
以设计指标为依据,严格的执行油井水泥外加剂的试验规程和操作规程,进行了下列各项性能的研究优选。
(1)凝结时间优选
在不同养护温度下,调整LG加量,可以获得不同的凝结时间,通过反复的试验,优选出LG加量为2—5%,养护温度35-50℃的凝结时间,具体试验结果见表1。
表1 LG水泥浆常规性能数据表
序号LG加量水灰
比
流动度
mm
密度
g/cm3
养护温度
℃
初凝时间
min
终凝时间
min %
1 0 0.4
2 240 1.92 40 178 35
2 2 0.42 260 1.92 35 36 5
3 3 0.42 260 1.92 35 53 5
4 4 0.42 260 1.92 3
5 6
6 5
5 5 0.42 260 1.93 35 85 4
6 2 0.42 260 1.92 40 35 4
7 3 0.42 260 1.92 40 45 4
8 4 0.42 260 1.91 40 61 4
9 5 0.42 260 1.92 40 74 4
10 4 0.42 260 1.92 50 52 3
11 5 0.42 260 1.92 50 66 4
从表1中的数据可以看出,加入LG后,水泥浆体系的流动度明显提高,均大于260mm,改善了水泥浆的流变性,使入井水泥浆易紊流冲洗,降低了水泥浆的泵送难度,提高泵效,进而提高顶替效率,有利于提高固井质量。
从凝结时间数据可以看出,加入LG后的凝结时间较净浆明显缩短,养护温度相同时,初凝时间随加量的增加而变长,35℃养护时,2%加量初凝时间36min,5%加量初凝时间为85min,终凝时间都小于5min。表中凝结时间数据符合设计指标,可满足500-1500米调整井的固井施工要求,它的明显优势是可大大减小地下油、气、水侵入水泥浆中,使水泥浆凝结时间变长,甚至不凝,导致环空窜槽的可能性,有利于保证固井质量,提高采收率。
(2)稠化时间、失水、抗压强度优选
在优选出凝结时间的基础上,在室内进行了LG加量不同的水泥浆稠化时间、失水、抗压强度三大主要性能的优选,性能数据见表2。
表2.LG水泥浆稠化时间、失水、抗压强度性能数据表
序号LG加量
%
稠化时间min 失水量mL 抗压强度Mpa 条件用时条件失水条件24h 7d
1 2
30℃
19min
13Mpa
初稠﹤10Bc
52min-20Bc
61min-70Bc
45℃
30min
7Mpa 102
40℃、
0.1Mpa 14.8 30.6
2 3
40℃
19min
13Mpa
初稠﹤10Bc
65min-20Bc
70min-70Bc
45℃
30min
7Mpa 45
40℃、
0.1Mpa 16 31.4
3 4
40℃
19min
13Mpa
初稠﹤10Bc
110min-20Bc
114min-70Bc
45℃
30min
7Mpa 32
40℃、
0.1Mpa 18.4 32.4
4 5
50℃
20min
15Mpa
初稠﹤10Bc
90min-20Bc
96min-70Bc
45℃
30min
7Mpa 29
40℃、
0.1Mpa 19.2 35.4
5 0
60℃
25min
28Mpa
初稠﹤10Bc
142min-70Bc
45℃
30min
7Mpa 1208
40℃、
0.1Mpa 14.6 25.4
从表中的各项数据可以看出,各项性能均符合设计指标,能满足固井施工要求,特别是稠化时间,初稠小10Bc,20Bc时稠化时间就足以满足施工要求。20Bc 至70Bc只有几分钟,呈明显的直角效应,稠化时间可调性强,可适应不同井深固井,能有效的防止油气水窜。从失水的数据可以看出,随LG加量的增加,失水量明显降低,且不影响其他性能,有利于保护油气层,提高采收率。24h抗压强度净浆14.6Mpa,加量2%时为14.8,比净浆提高了1.4%,加量5%时为19.2Mpa,比净浆提高了31.5%,后期强度7天也明显高于净浆水泥石,并且LG加量越多,抗压强度提高的幅度越大。
(3)LG水泥浆胶结强度的实验
用自制的模拟实验装置对水泥石进行了胶结强度对比实验,实验结果见表3。
表3.水泥浆胶结强度数据表