哈一联电容器开关误跳事件
一起交流电串入直流回路导致开关误跳事件分析
一起交流电串入直流回路导致开关误跳事件分析摘要:本文通过一起220 kV侧交流电流串入直流回路导致500kV侧开关误跳闸的事件分析,从继电保护装置、直流系统报警等现象入手,介绍了交流电流串入直流回路后产生的主要现象,并重点阐述了整个故障排查的思路及详细过程,最后通过总结结论,提出如何避免电气施工过程中发生交直流串电的建议和措施。
关键词:交直流串电、直流接地、误跳闸1事件发生简况根据工作安排,该变电站进行220kV 设备解体检修工作,工作任务包括220kV母线间隔的刀闸、地刀机构箱更换等,在设备厂家进行220kV某线路间隔刀闸、地刀机构更换过程中,该站监控机500kV第六串5061开关断路器启动事故音响动作,5061断路器A、B、C三相分位动作,同时监控系统显示,直流系统I段母线接地告警动作。
现场检查#2主变变高5061断路器保护未动作,#2主变变高5061断路器操作箱第一组跳闸灯亮。
由于该站采用3/2断路器接线,因此未造成变电站失压、电网解列、负荷减供等事件,无负荷损失,未对相关片区电力供应造成影响。
2 事件处理经过2.1监控系统检查15时04分27秒,5061开关A、B、C相跳闸,15时04分28秒--41秒,直流系统I段母线接地告警、相关主馈电屏、继保室分馈电屏接地告警动作。
2.2 故障录波图检查:现场检查故障录波情况,发现5061开关量每间隔20ms出现脉冲信号,存在异常情况。
3.现场设备检查情况3.1 一次设备检查情况现场目测检查5061断路器,本体开关压力正常,本体外观未见异常,机构内部元器件、机械零部件未见异常,无异响、无异味。
3.2 二次设备检查情况①现场检查保护装置情况,5061断路器保护装置的开入变位报告中有“A相跳闸位置”、“B相跳闸位置”、“C相跳闸位置”。
检查对应的主变变高5061开关操作箱,第一组跳闸灯亮、第二组跳闸灯不亮,未发现其它异常情况。
②现场检查全站直流系统情况,检查主控楼蓄电池室蓄电池未见异常,主控楼直流配电室、500kV#1、#2、#3继保室、35kV及主变继保室的直流屏,发现绝缘监测仪报“#1母线负接地”,未见支路绝缘电阻降低异常信号;检查220kV继保室的直流屏,发现#5直流分电屏TEP-G2微机型绝缘监测仪报“#1母线负接地”、33支路绝缘电阻降低(对应533Z 通信管理机屏电源I空气开关)。
非全相继电器误动引起的一次500kV开关跳闸事故
人员 立 即向调 度汇 报 , 同时通知 有 关人员进 行处理 。 3 处 理经过及 原 因分析 ()由于 5 4 1 0 2开关 合 闸后 合 闸弹簧未 储能 ,首
变 运行 , 号 站变 热备用 。 流系 统及保 护 自动 装置 0 直
按 正 常方 式投入 。操作 线路双 套 线路 及远 跳保 护 ; 5 4 ,5 4 0 3 0 2断路器 保护及 重合 闸均 正常投入 。 2 事 故经过 事故 当 日 l : 5 3 5 ,某变 电站 内接调 度令 操作某
()54 关转检 修后 ,厂 家及 检修 人员检 查 3 02开
5 4 断路器 保护 装置无 异常 ,同时发现 断路器 汇控 02 柜 内插拔 式 “ 三相 不一 致 ” 电器 本体未 完全拆 除 。 继 设计 要求使 用 断路器 保护上 的 “ 相不一 致 ” 护 , 三 保 汇控 柜 内的 “ 三相不 一致 ” 回路应拆 除 ;图纸上 也 注 明厂 家应在 现场指 导解 除 “ 三相 不一致 ”回路 。 如
第2 20第 期 l 0年 9) 卷(1
电 安 技 力全术
S
非全相 继 电器 误动 弓 起 的 一 次 l
5 0 V开 关跳 闸事故 0k
赵 敏 ,杜 书平 ,丁华 伟 ,李 军 ,黄晓华 ,王 志新
( 阳供 电公 司 ,河 南 信 阳 信 4 40 ) 6 0 0
某变 电站 在对 50 V线 路送 电、合上 中开 关合 0k
一次6kV厂用电母联开关误跳事故分析
关 小 车在 运 行 位 置( 小车 位 置 接 点 s闭 合 ) ;③B段
跳开 ,导 致6 V 用 电盘 柜B段母 线失 压 ,进 而导 k厂 致运行 中的一 台发 电机 因厂用 电丢 失而 跳机 。
进线开关在断开状态( 即开关状态接点Q 闭合) 。
则Kl 电器励 磁 ,送 出母联 开关 跳 闸命令 。 继
细检 查 ,发 现 使 跳 闸继 电器T 磁有 下 述 6 可能 励 个
性 ,见 图2 。
3 0
一 斗
一 次 6 V 用 电母 联 开 关 误 跳 事 故 分 析 k厂
一 N
操 作 。该 操 作可 将 开 关本 体 的 位置 接 点Q。 入 跳 接
—
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I 4 AR l i 0 8f 0
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1 手动 跳 闸 回路 )
母 联 开 关 小 车 在 检 修 位 置 ( 接 点 s:78 即 。 —闭 合 ) 下 母联开 关手 动跳 闸按 钮 s; 且按
2 K 继 电 器跳 闸 回路 ,即B段 进 线 有 压 跳 母 )
lTRANS FOR BuS l
lBUSRI ER lTRANS S FO l
。
OG A OT l T O s
图1
OG A OT 3 丁 Ol s
为 准备恢 复 3 号厂 变 及其低 压 侧厂 用 电 ,运 行 人 员执 行 以下操 作 :将 6 V厂 用 电} B段进 线开 关 k K
3 继 电器跳 闸 回路 ,即 远方 命令 跳 闸 回路 )
2 . 故障查找过程
通过 对 6 V 厂 用 电 的母 联 开 关 跳 闸 回路 的仔 k
一起母联开关误跳闸的事故案例与防范
一起母联开关误跳闸的事故案例与防范事故现象:事故音响启动,10KVIII IV段母联开关跳闸,绿灯闪光,母联过流信号继电器灯亮,“掉牌未复归”光字牌打出,瞬间甩去全厂四分之一的负荷。
事故原因:110站扩建,供电局人员在站内进行继电保护校验工作,不慎造成了110站的10KVIII IV段母联开关跳闸,严重的影响了工厂的正常生产。
事故分析:
人员:工作前准备不充分,责任心不强,对110站图纸与现场设备的实际接线不够清楚,没有必要的安全防范措施。
环境:工作现场狭窄,人员工作不方便。
设备:现场设备接线不规范,接线较零乱。
方法:工作方法不当,校验主变压器的保护时,没有将分段开关回路相联系的连接线断开,也没有将保护跳闸压板退出。
事故教训:这起事故的发生,使我们深刻的认识到在供电岗位工作的责任性,尤其是对于我们处于全厂供电龙头站的岗位,真是牵一发而动全身,一个很小的疏忽都会给企业带来非常大的损失。
采取的措施:对于在本站进行的一些工作,特别是外协工作,要求他们事先必须熟悉本站的现场情况,做好安全防范措施,对于牵涉到本站二次回路及继电保护方面的工作,事先要熟悉二次回路的接线情况,在进行继电保护校验的过程中,要做好与之相联系回路电源的切断工作,打开跳闸回路的压板,以确保工作的万无一失。
110站
2009年3月30日星期五。
一次500kv开关误跳闸事故分析
一次500kv开关误跳闸事故分析摘要:本文主要介绍的是某机组在停机的状态下,由于工作人员在工作的过程中对发电机的碳刷没有进行良好的维护从而引起电机转子接地保护,导致500kv 开关系统的跳闸事件。
从而引发了在系统内部专业人员在进行电机碳刷更换的过程中需要注意的事项。
在该文中结合了发电机转子接地以后发生的故障危害,说明了要对转子接地的保护工作进行选择,同时要对接地保护的工作现场进行规范化的管理,期望可以降低工作风险。
关键词:发电机;转子接地保护;轴电压1 500kv开关误跳闸事件在2012年的4月的一天,某电厂的2号机组在停机以后,该系统开关的以正常的方式进行运行,其中2号机组的发变组刀闸处于“分闸”的位置。
也就是说整个机组处于一种停机检修的状态。
但是在下午四点左右,该系统的开关突然集体跳闸,从集控室发出的报警信号为:“2号发变组上的发电机转子接地,从而引发的动作保护”。
2 事件分析2.1 原因分析在该机组停止运行以后,工作人员按照惯例对2号机组的发电机碳刷以及相应的风道进行详细的检查,也就是从主要方面对该机组进行设备维护。
但是在检修的过程中由于操作人员的专业知识不扎实以及没有相应的经验,所以引发了发电机的励磁系统接地这样的事故,从而使2号发电机转子进行了接地保护,最终导致了该机组的开关集体跳闸,500kv环路供电停止。
2.2 继电保护动作分析在发电机组中发电机转子进行接地保护的基本原理是:在发电机运行或者是停运的过程中都可以对发电机的励磁回路以及其他的装置进行对地绝缘保护。
其中保护的方式分为两段。
第一段的阻值为一万五千欧姆,延长时间为1.5秒;第二段的定值为五千欧姆,其中延时为3秒。
在进行接地保护的过程中第一个动作作用于基本的信号上,第二个时限动作于全停状态。
也就是使各种开关断开以及用电切换或者是将主汽门进行关闭等等。
3 该次跳闸事件引发的一系列思考本次事故的主要原因就是工作人员在进行发电机碳刷维护的过程中没有采取正确的维护方式,导致后续的发电机励磁系统的绝缘性显著下降,从而引发了发电机转子的接地保护,导致该系统的开关误跳闸。
变电站10KV电容开关跳闸事故的分析
变电站10KV电容开关跳闸事故的分析发表时间:2018-03-13T11:27:30.267Z 来源:《电力设备》2017年第30期作者:刘玉虎[导读] 摘要:在电力事业全面发展的今天,变电站10KV电容开关跳闸事故也十分显著。
(国网江苏省电力有限公司滨海县供电分公司)摘要:在电力事业全面发展的今天,变电站10KV电容开关跳闸事故也十分显著。
为了能够使得变电的故障得到消除。
在进行电容开关跳闸事故的整体分析中需要采用多种不同的方式使得变电效率得到提升。
本文主要针对变电站10KV电容开关跳闸事故进行相应的分析,并提出了相应的优化措施。
关键词:变电站;10KV;电容开关;跳闸事故在变电站的体系层控制上,其通常会出现开关跳闸的事故。
为了能够有效地不免电容开关出现的各种故障。
需要根据实际的情况对变电站电容开关跳闸的现象进行全面的分析。
从而找出故障所在,让电容开关跳闸事故得到全面的避免。
一、10KV电容开关跳闸事故发生的原因1.1电路短路分析在进行电容开关的控制分析中,首先需要对其电路的变化层进行相应的控制。
在体系层的整体控制中。
通常情况下,变电站电路大致可以分为三个部分。
其分别为主电路、控制电路和辅助电路。
主电路通常很少会有故障出现,辅助电路一般使用较少。
因此,在主变电站系统中,需要采用不同的方式对控制系统进行综合性的控制。
在主变电系统中,通常会包含三个电压等级。
分别有甲乙丙三段母线。
其主要的故障跳闸还在于控制系统出现电路异常的运行。
【1】从而使得电容开关出现自动保护的现象。
具体故障我们可以从10KV变电站的一次接线中进行分析。
从上面的电路图中,我们可以十分清晰的看到其电路系统具有1#主变、2#主变及3#主变的现象。
在进行电路系统的整体控制中,其电路的母线很容易与侧手端开关进行相连。
这样,在丙分段电路体系的控制上,其分段系统很容易出现电路的短路情况。
从而使得电容开关出现事故跳闸。
1.2电路负荷跳闸开关跳闸事故与电力负荷过大也有很大的联系。
运行人员电气误操作导致机组跳闸事件
运行人员电气误操作导致机组跳闸事件近期,我公司发生了一起由运行人员电气误操作引发的机组跳闸事件。
这次事件发生在机组的日常运行中,给公司的正常生产秩序带来了一定的影响,对于公司的运行人员来说,也是一次非常珍贵的教训。
事发当天,运行人员按照常规的操作程序进行机组运行,但因为粗心大意,他在检查机组的电气连接时疏忽了细节,致使一根电线接触不良,导致电路出现短路,从而触发了机组的跳闸保护装置。
由于机组的跳闸,导致机组停止运行,给公司的生产造成了一段时间的停滞,带来了不小的经济损失。
经过对事故的详细分析,我们发现这次事件的发生主要归咎于运行人员的失职和粗心大意。
运行人员在检查机组的过程中,对于电气连接的检查工作没有做到位,没有仔细查看每一个电线的连接情况,也没有再三确认电路是否畅通。
这种粗心大意的态度造成了电气误操作,导致了机组的跳闸。
对于这次事件的发生,我们必须深刻反思。
首先,我们要意识到任何一个环节的松懈和粗心都可能导致事故的发生,对于运行人员来说,要时刻保持高度的责任心和严谨的工作态度,不能有一丝一毫的马虎。
其次,我们需要进一步加强对于运行人员的培训和教育工作,加强他们对电气操作流程的理解和掌握,使他们能够清楚地认识到电气误操作的危害性,并了解如何正确进行操作。
针对这次事件的教训,我公司已经采取了一系列有效的措施。
首先,我们组织了一次对所有运行人员的电气操作流程的培训,详细讲解了电气连接的重要性以及可能导致机组跳闸的因素。
同时,我们还建立了一套完善的电气检查制度,对于每一次机组运行之前,都要进行电气连接的全面检查,确保电路畅通。
此外,我们还加强了对于运行人员的监督和检查工作,建立了日常巡检制度,确保运行人员严格按照操作规程进行工作。
通过这次事件,我公司深刻认识到安全生产是公司发展的基础,也是我们对员工、对社会的基本责任。
安全生产不仅仅是要求员工遵守操作规程,还要求他们具备高度的责任心和严谨的工作态度。
500kV开关误跳闸事件的分析
3 s 。转 子接 地保 护第 l 时 限动作 于信号 ,第 2时 限
动作于全停 ( 断开发电机断路器 5 0 2 1 和5 0 2 2 、 灭磁、
断开 高厂变 分支 开 关 、启 动厂 用 电切 换 、启 动 失灵 保 护 、关 闭主汽 门 ) 。
3 事件 引发 的思考
由于 工 作 人 员 对 发 电机 碳 刷 的 维护 不 当 ,造
Hale Waihona Puke 理 ,强调在 电气专业工作中一、二次专业人 员 应相互交流和 沟通,以降低工作风险。
[ 关键 词 ] 发 电机 ;励磁 碳刷 ;大轴接 地碳 刷 ;转子接 地 保护 ;轴 电压
1 事件介绍
1 . 1 某 电厂 5 0 0 k V开关 站结 线 方式 某 电厂 2× 6 0 0 MW 亚临界 压力 燃煤 发 电机组 , 分 别 经 2台 主变 压 器 升压 后 输入 5 0 0 k V 系 统 ,为 3 / 2结 线方 式 ,如 图 1 所 示 。在 正 常 运 行 方 式 时 , 2组母 线 同时运行 ,所有 断路器 和 隔离 刀闸均合 上 。 当 某 台机 组 停 运 后 ( 以 2号 机 组 为例 ) ,考 虑 到 供 电的可靠 性 ,会根 据 系统总 调 的命令 ,将 停机 过程
2 事件分析
2 . 1 事 件原 因 机 组 停 运后 ,工作 人员 履 行工 作 票 “ 2号 发 电
3 . 1 应高度重视发电机碳刷的维护工作
随着 机组 的连 续运 行 ,发 电机 的励磁 碳刷 或大 轴接地 碳 刷 由于长时 间工 作产 生磨 损 ,会引起 碳刷 变短 、出现火 花 、接触 不 良、 电流 偏大 、温度 偏高
I ・
5 01 1 1 7
一起220kV母联开关误跳闸故障分析
开 关 的控 制 负保 险 2 R D 操作 时 发生 的 。2 0 5 6 控 制 屏 的保 险只控 制 2 0 5 6控 制 回路 HJ ,S TJ 1 ,S T J 2 。 检 查 手合 继 电器 S HJ ,阻值 为 l 0 . 4 4 k Q,动作 电 压正 常 ( 均为 1 0 5 V) ;检 查 2路 跳 闸操 作 继 电器 S TJ 1 ,S TJ 2线 圈 串 联 电 阻 ( 总 阻值 6kQ) ,动 作
济南 :山东大学 ,2 0 1 5 . 全 技 术
引起 的母联误 跳 。
第 1 9 卷( 2 0 1 7 年 第 6 期)
子一 控 制屏 端子一 GI S开 关 室就地 端 子箱 一 跳 、合
可确认 是 长 电缆 的对地 分 布 电容 以及直 流 负极接地
继 电器底座各 引脚间绝缘均大于 l 0 MQ,就地检
查 GI S开 关室 2 0 5 6开 关 2组跳 闸线圈的动作 电压 , 第 1 组 跳 闸 线 圈各 相 电压 值 A:9 4 V,B:1 1 2V, C:9 2 V; 第 2组跳 闸线 圈各相 电压值 A:9 4V,B:
l l l V,c : 9 6 V,结果正常 ,符合标准要求。
第1 9 卷( 2 0 1 7 年 第6 期)
电 力 安 全 技 术
S
一
起2 2 0 k V母 联 开 关 误 跳 闸故 障 分析
张 坤
( 广 东粤 华 发 电有 限责任 公 司 ,广 东 广 州 5 1 0 7 3 0 )
[ 摘
要]针对一起 2 2 0 k V升压站母联开关误跳闸故障 , 从元件检 查、电缆绝缘、寄生回路、
( S HJ 、S T J 1 ,S T J 2 ) 继 电器 一 回操 作 继 电器 屏 端
一起500kV开关误跳闸事故分析
Ana ysso iur lm e l i ff l ee e ntmal pe ato o 0 V we t i n a o r i n fa 5 0 k po rsato
ZHANG ig we, Jn ・ i ZHUANG e h n Z —o g
第3 6卷 第 2 0期 20 年 1 月 1 0 8 0 6日
电 力 系 统 c i n a dCo t l o r se P o e t n n r S o o
Vo - 6 N0 2 l3 . 0 0c . 6 2 0 t1. 0 8
( h o u nP we u pyB ra , u n d n o r r op rt n h o u n5 2 2 ,h n ) S a g a o r p l ue u G a g o gP we i C r o a o ,S a g a 1 0 6 ia S G d i C
了一 些关 于失 灵 回路施 工 的注 意 事项 ,希望 可 以引 起 有 关人 员 的重视 ,避 免发 生类 似扩 大事 故 。
5 0k 0 V变 电站 一般 采用 32接 线方 式 ,开关 保 / 护配 置 原则 为I:线 路设 两套 主保 护 ,各 断路 器 分 5 J 别设 一套 断控器 保护 ,此 外还 有线 路远 跳及 过 电压
一
起 50 k 0 V开 关误 跳 闸事故 分析
张静伟 ,庄泽宏
( 东电网公 司韶 关供电局,广 东 韶 关 5 2 2 ) 广 1 0 6
摘 要:断路 器失灵保 护作 为断路 器拒 动的后备保 护, 高了系统运 行的可靠性,但是 由于失灵保 护涉及到联跳 其他设备 ,其 提 误 动会 给系统带来极 大的威胁 。分析 了一起 由于二次人 员误接线 引起的 50k 开 关跳 闸事故 5O V变电站 内二次保护复 0 V 0k 杂, 联跳回路众 多, 技改施工 时极 易影响到其它运行设备。本次事故 虽然是 由于二次人 员误接 线导致 , 但分析其跳 闸过程可 以为今 后施 工过程 中的注意事项提 供一些合 理的建议 。
某厂保护班人员做试验时引起的母联开关跳闸事件
某厂保护班人员做试验时引起的母联开关跳闸事件
一、事故经过
某厂2005年4月21日11时09分,发电机复合低电压过流t1保护动作,通过t1时限延时出口动作跳母联27200开关。
11:09分42秒NCS报警发“27200开关在分”,27200开关跳闸,同时DCS电气报警发“复压过流t1动作”,220KV母联开关运行中跳闸。
二、事故原因及暴露问题
电气保护班在做#1发变组保护B屏发电机复合电压闭锁过流保护试验时外接线未拆干净造成试验时开关跳闸。
三、事故防范和整改措施
1、提高保护人员技术素质,增强分析问题的综合能力。
这次事故由于技术措施部分不到位造成做发变组保护试验时误跳母联开关。
2、做试验时,认真核对图纸,保护原理和对外联线应查清楚。
该拆的联线要拆除,并做好记录,对于重要的设备保护和复杂的控制及保护系统要由多人检查。
一起误碰跳闸事件原因
一起误碰跳闸事件原因分析李永栈,韦晓明(广西电网公司贺州供电局)引言在本案例中事件的原因是多方面的,包括存在误接线和寄生回路,二次安全措施不足,工作人员误碰,工作经验不足,风险辨识不充分,工器具不符合规范要求,端子排列不符合设计规范,配线工艺不规范,新设备验收把关不严等诸多原因。
事故的发生往往是偶然性中隐藏着必然性,诸多隐患因素导致了本次事件的发生。
近几年来,继电保护工作人员误碰二次回路导致开关误跳闸,造成停电事故时有发生。
本文通过分析这一起典型误碰事件的原因,总结了防范措施,可供电力行业继电保护专业人员提供经验参考,在工作中避免此类事件的发生。
1事件情况1.1事件前电网运行工况一次设备:1号主变三侧开关运行;110kV母联100开关运行,110kVⅠ、Ⅱ号母线并列运行;110kVⅠ号母线PT运行,110kVⅡ号母线PT运行;1号主变110kV侧101开关、110kV 新望线113开关挂Ⅰ母运行。
二次设备:65P低频低压减载及解列屏RCS-9612Ⅱ低频低压解列装置热备用,其余保护装置正常运行。
1.2事件经过2012年7月5日,继电保护班工作人员,持电气第二种工作票在220kV新元站拟开展RCS-9612AⅡ低频低压解列装置定检工作。
现场作业指导书为:RCS-9612Ⅱ低频低压解列装置定检作业指导书。
工作票要求的安全措施为:①退出65P低频低压减载及解列屏以下压板:8LP1投母线过压解列、8LP2投高周解列、8LP3投零序过压解列、8LP4投低压解列、8LP5投低周解列、8LP14110kV新望线113开关跳闸出口、8LP15110kV新望线113开关闭锁重合闸、8LP161号主变110kV侧101开关跳闸出口、8LP171号主变10kV侧901开关跳闸出口;②断开65P低频低压减载及解列屏以下空气开关:8ZKK1220kV贺新Ⅰ线2052开关交流电压;③在主控室工作地点处分别悬挂“在此工作”标示牌;④在与主控室工作地点左右相邻的屏柜前后门处分别悬挂“运行设备”红布帘。
XX电厂2207开关跳闸报告(误接线)
XX电厂#7主变高开关跳闸报告一、事件发生前运行方式XX年10月22日#7机有功负荷180MW,#8机有功120MW;#5机有功负荷180MW,#6机有功120MW ;#9、10机组安装调试。
XX联线(2801)、XA乙线(2302)运行,220KV 1、2M母线分列运行,5、6M母线分列运行,分段2015、2026开关合闸运行,高备变12B 挂5M母线运行。
XX电厂2207开关跳闸前一次系统运行图二、#7主变开关跳闸经过XX年10月22日15时29分49秒NCS报警声响,#7机负荷为零,NCS显示#7主变高开关已分闸,#7主变跳闸,值班人员立即将#8机手动打闸,#7机孤岛运行,自带厂用电。
#5、6机组及其余220KV设备运行正常。
三、保护动作情况现场#7发变组保护按双重化原则五屏配置,发电机保护I装置为南瑞继保PCS-985BG、保护II装置为许继电气WFB-801A,变压器保护I装置为PCS-985BT、保护II为许继电气WFB-802A,非电量保护装置为南瑞继保PCS-974FG。
现场检查#7发变组保护屏各装置面板均无跳闸及告警指示灯亮、无动作报告。
进入装置内部查看保护启动记录,仅有发电机A屏在2207开关分闸时刻有保护启动信号,其余保护屏均无启动信号,查看#7主变测控装置,无操作报告,NCS后台报文在2207开关分闸SOE信号之前均无异常动作报文,见下图。
查看#7机组故障录波器,只有在2207开关分闸时刻有#7主变高压侧中性点零序电流启动的录波文件,见下图。
图1 发电机保护装置照片图2 NCS后台报文截图图3 故障录波打印图四、2207开关跳闸原因排查过程故障发生后,对所有能跳开2207开关的保护装置进行检查均无动作信号,初步排除保护原因引起。
然后检查NCS后台SOE记录,排除手动分闸可能。
检查NCS报文发现2207开关分闸之前有2209开关的分闸报文,两者相差2ms,可认为是同时分闸。
一起母联断路器误跳闸的原因分析和对策
保 护人员在 断开 电加 热交流 电源刀 闸 、断路器
储 能 电机 电源 刀 闸后 ,对烧 焦部分 进行处 理 。同时
安排 人 员对母联 2 1 0断路器 操作箱 、端 子箱 以及升 压 站 内的其他 断路器 端子箱 、机 构箱 4 : 2 0 ,处理 完 毕 后测 试 绝缘
间为 ¨ : 4 5 : 2 5 : 5 0 8 。
3 事故原 因分析
3 . 1 交流 电窜入 直流 系统分 析 ( 1 ) 电缆绝 缘老 化 ,绝缘性 能 降低 ,交流 电窜 入 直流 系统 。① 由于 2 0 3断路器储 能 电机保 险下端
松动 ,致使储能电机运行 电流较大,长期发热,造
总 电源 时 ,直 流 电压 恢复 正常 ,确定此 路 电源存在 直 流 接 地 。检 查 2 2 0 k V 升压 站 内断 路 器 端 子 箱 , 当打开 2 0 3断路器 端子箱 时 ,发现有烧 焦 味 ,端 子 箱 内聚 氯 乙烯 板上 断路 器 储 能 电机 电源 ( 直流 ) 线
第1 5 卷( 2 0 1 3 年第 7 期)
电 力 安 全 技 术
元 件动作 功率 的关系 。
S
( 3 ) 由于 接 线端 子 发 热 ,2 0 3断路 器 储 能 电机 电源 负极 与交流 电源 电缆被 烧 焦 ,交 直流 电缆 线芯
对于 2 2 0 V直 流系统 ,交 流 电源 窜人直 流 系统
S
电 力 安 全技 术
第 1 5 卷( 2 0 1 3 年 第 7 期 )
一
起母联 断路器误跳 闸的原 因分析和对策
王德 武
( 贵 州西 电电力股份 有 限 公 司黔 北 发 电厂 ,贵 州 毕 节 5 5 1 8 0 0 )
一起由于电容器QF接触器爆炸引起的主变越级跳闸事故分析与防范对策
p c o Fcnat xls ni e1O V S i a bt i , n u fradtei pe et rvnie aue. ai r o t o epoi t k  ̄a ns s t n adp tow r lm n ee t srs t Q cr o nh l w u ao h m p v me
具体 情况 如下 :0 k 1 Vm段母 线 上所 有开 关 均在 合 闸位
置, 开关保护屏全部黑屏 , 同时保护面板上显示灯全部 熄灭 , 内电源开关跳开 , 柜 连接在 i V o k Ⅲ段母线上的 2 1 年 7月 2日2 :1南京供 电公 司 10 k 00 25 , 1 V萨 1主变 变二侧 2 1开关 在分 0 家 湾变 电站 发 生一 起 由于 电容 器 Q F接 触器 爆 炸 引起 所有 出线线路 全部 停 电 。择 闸位 置 ,3电容器 Q ( 节 组 真 空接 触 器 ) 炸 , # F调 被 三相 主变 越级 跳 闸的事 故 。 铝排融化约 0 # . m,3电容器进线 电缆与铝排 间的软 5 1 事故经过情况 连接铜线已被融化 。现场运行人员立 即将事故详细情 随后 当值调度员下令 , 分开 2 1 年 7 2日2 :1 00 月 25 调度值班人员接到大桥南 况 向当值调度员做了汇报。 1 VH段 母 线上 所有 出线 开 关 , 由于 #3电容 器 调 0k I 但 路部 分 用户 来 电反 应 ,位 于大 桥南 路 周边 地 区全部 停 F接 触 器 的 爆 炸 ,O k 1 VⅢ段 母 线 开 关 保 护 黑 电 ,3 2 操作 队运行人员赶 到萨家湾变 电站 ,发现 节 组 Q 2 :0 屏 , 流 电源 中断 , 接该母 线上 的所 有 开 关 已无 法 正 直 连 1 V 3 0 k # 电容器室 内有浓烟 , 伴随着爆炸声 。 运行人员 为了尽快恢复用户用 电, 在未查明具体事 立 即开 启 排风 扇并 向调 度 及相 关 领导 进 行 汇报 。随后 常遥控操作 , 根据检修人员要求 , 运行人员到现场手动将 运行人员对站端后台机进行了详细查看 ,所发信号内 故原 因时, 1 VⅢ段母 线 上每 一条 出线 开 关及 # 0k 3电容器 16开 0 容 如下 : 并将 #3 电容器转 为冷备用。 在检修人员经过 2 : I2 # 主变 高后 备保护 动作 、1主变 2 1 关分 闸, 25 :5 1 # 0 0k Ⅲ段母线及相关设备进行检查 ,确认无异 常 后备保护动作 、V三相失压 、 T A网中断、0 k # P 1 V 1T并 对 1 V 后, 首先恢复开关柜 内交 、 直流 电源 , 恢复 1 k 0 VⅢ段 列装置失 电、 直流屏 电源监控系统告警 、l # 接地变过负 荷 、 护启动 , 保 最大相 电流 1 5 3 最小相 电压 母线出线开关保护正常运行 ,随后调度发令将福建路 . 9 75 A, 2 虹 大 线 四平 路线 、 家 园线 、 姜 晓街 线 、 0 8 6 、 . 57 7 V 所有 l V出线发装置故障信号 ,0 k 线 、 桥线 、 桥 #1 、 2 Ok 1 V 五岳 #1 、 线 校门 口线送 电 , 复周边用户正常供 电。 恢 Ⅲ段母 线 上所 有 出线 电流及 # 1主变 两侧 电流 均为 0 。 运行人员又进入现场对设备进行 了详细 的检查 , 随后针对萨家湾变 电站这起 主变跳闸事故 ,开始进行 故障分析与处理。
某电厂6kV电源进线开关误跳事故分析及处理武大蔚孟晋阳
某电厂6kV电源进线开关误跳事故分析及处理武大蔚孟晋阳发布时间:2021-11-01T02:26:08.220Z 来源:《中国科技人才》2021年第20期作者:武大蔚孟晋阳[导读] 某装机容量100MW机组在分系统调试阶段,机组6kVB段电源进口开关跳闸无故障,工频模式下启动一台6kV主油泵电机,导致工厂系统失电。
内蒙古能源发电金山热电有限公司内蒙古呼和浩特 010010摘要:某装机容量100MW机组在分系统调试阶段,机组6kVB段电源进口开关跳闸无故障,工频模式下启动一台6kV主油泵电机,导致工厂系统失电。
经各方讨论决定,通过一系列试验措施,分析供电线路开关6kVB段无故障跳闸的原因,并提出预防方案,避免类似事故的发生,为同类机组提供参考。
关键词:电厂6kV;电源进线;开关误跳;事故;处理某电厂在分系统调试阶段,准备对“6kV主油泵高压电机”进行单次评估试验。
DCS远程启动电机后,6kV B段电源进口开关跳闸。
经检查,6kV主油泵电机高压开关综合保护装置无动作报警,6kV B段电源进口开关无动作报警,DCS屏无故障报警。
1事故经过2020年6月1日09:18:14时,6kV母线正常供电由6kV B段电源入口开关单路供电。
现场检查合格后,操作人员接通DCS和6kV主油泵高压开关。
6kV主油泵启动后,发现6kV主油泵高压开关同时闭合,6kV B段供电线路开关与6kV主油泵高压开关双双跳闸。
操作人员现场检查了两个开关柜,发现保护装置无动作报警信号,面板无报警信号。
不正常的。
2020年6月1日15:29:48,建设单位、生产单位、安装单位、调试单位、监理单位开会讨论决定,先对6kV母线和6kV主油泵电机进行检查电缆,6kV主油泵电机一次绝缘值,绝缘测试无故障后恢复系统供电,并重启主油泵工频启动,检查6kV B段电源进口开关是否已跳闸。
上电操作后的动作与早晨相同。
检查故障记录文件,6kV主油泵电机启动时A相最大电流为2.1kA,B相最大电流为1.4kA,C相最大电流为1.8kA。
500kV线路开关误动原因及预控方法探究
500kV线路开关误动原因及预控方法探究发布时间:2022-06-22T06:40:04.231Z 来源:《科技新时代》2022年5期作者:郑建业[导读] 某电厂在正常运行的过程中其500kV线路出现了开关误动的运行事故,该电厂自建设以来已运行多年,其线路保护设置以及跳闸回路设计也跟随着运行了多年,但出现线路开关保护误动的情况非常少见,立即派出电厂内部转的维修检查人员来对此次线路开关误动事故进行检查,对线路开关误动事故发生的过程以及原因进行深入分析并对其进行汇总记录在案。
广东大唐国际雷州发电有限责任公司广东省湛江市 524255摘要:现如今我国各行各业的生产与发展都离不开电这种能源的支持,随着我国经济的不断发展对于电力的需求量也正在变的越来越大,为此只有保证电厂的稳定运行才能够在电力的供应上不会有所欠缺。
而电厂在长时间运行的过程中会出现线路开关的误动从而导致电厂运行的不稳定情况,对此本文对某电厂500KV线路开关产生误动的原因进行有效分析并提出有效的预防措施。
关键词:500kV线路开关;误动;预防措施一、引言某电厂在正常运行的过程中其500kV线路出现了开关误动的运行事故,该电厂自建设以来已运行多年,其线路保护设置以及跳闸回路设计也跟随着运行了多年,但出现线路开关保护误动的情况非常少见,立即派出电厂内部转的维修检查人员来对此次线路开关误动事故进行检查,对线路开关误动事故发生的过程以及原因进行深入分析并对其进行汇总记录在案。
通过对此次事故的认真分析来提出相应的预防措施,从而避免以后再有相同事故的发生。
二、电厂500kV线路系统概况该电厂的500kV系统所采用的接线方式是3/2的形式,也就是说再两条母线(Ⅰ母线、Ⅱ母线)中间每三个断路器形成一个串,每个串分别连接着两条回路,这也就是相当于每一个半断路器带一条回路,也可称之为一个半断路器接线方式。
该电厂两条母线之间共有三个串,编号分别为1、2、3,其中有两条出线经过1号与3号串接入系统。
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现场电源接线图
二、原因分析
3、10kV电容器的保护装置是ARP-3651,其保护功能中有失压有流闭锁保
护,但电调中心下发的保护定值单中投入失压保护而退出了有流闭锁。
所以当10kV两段母线失压后电容器保护装置检测不到电压失压保护动作, 从而跳开断路器。
电容器保护定值单
三、防范及对应措施
对于本次事件,应将电源接线移至余量充足的 空段子排处,保证每条电源线一个端子 同时在工程验收时应根据标措施
2、由于现在各变电所新建时对PT并列装置的设 计都是由I、II段电压互感器出线至并列装置, 然后由装置输出接至各段电压小母线。当PT并 列装置失电或故障时,电压不能正常输出,会 导致各段电压小母线失压。因此在此后故障查 找工作中,涉及到PT并列装置时,应保证装置 不断电。
现场电源接线图
二、原因分析
1、通过对现场接线的查看,发现实际接线与图纸不符。
现场的接线方式在PT并列装置断电
的情况下会导致两段电压只输入到装置
而装置不能输出。
现场实际接线图 施工设计图
二、原因分析
2、柜内总电源端子孔太少,以致装置电源线、并列回路电源
线、另一路电源线3条插入一个端子孔,在对并列回路电源线紧
三、防范及对应措施
3、建议电调中心下发定值单中投入电容器的失压有流闭锁保
护,对于其它有失压保护的装置,应投入PT断线检测功能
,闭锁相关保护,防止因PT断线而发生误跳动作。电调中 心已同意此项防范措施。
安全经验分享
谢谢!
一、事件经过
查看接线图,得知10kVII段母线电压和PT并列装置为并列关系,都取自 10kVPT柜电压互感器,因此认为查找故障时对母线电压不会有影响。
PT并列装置接线图
一、事件经过
此后,用螺丝刀将端子孔松开,准备从新紧固接线时, 10kV I、
II段电容器跳闸,同时检查发现10kV I、II段母线失压。
安全经验分享
110kV哈一联变电所电容器开关误跳事件
一、事件经过
1、故障现象
110kV哈一联10kV PT并列装置并列
灯不亮,手动并列时不能并列,并列装 置出口测不到并列电压。
一、事件经过
2、处理过程
由ARP-3668 PT并列装置原理图可知:
当将把手打至手动并列位置时,装置未并列,其原因如下:
1、装置并列回路有断点,导致回路不通 2、装置并列回路未得电。 此后用万用表测量电压并列回路直流正电源处电压,显示为 0V。因此判断为总正电处至装置正电源线路不通。
ARP-3668控制原理图
一、事件经过
通过查看图纸找到并列装置正电源对侧位置。用万用表测量 端子排处电压为+110V,此时判断应是线头松动,端子未安装牢 固导致装置并列回路没有正电。