降低碳套辊结瘤实践

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硅钢连退机组炭套辊结瘤原因分析及改善措施

硅钢连退机组炭套辊结瘤原因分析及改善措施
2.2 结瘤原因分析
形成结瘤的两个必要条件:(1)炭套辊表面存 在较大的间隙或孔洞,为结瘤提供附着位置;(2) 有碳粉、铁粉、氧化铁皮、炉内粉尘等杂物附着,为
结瘤提供组分来源。
2.2.1结瘤附着凹坑形成机理
炭套辊在生产过程中,为了提高其抗氧化性 能和机械强度,会进行浸渍处理,使氧化物填充到 炭套孔隙中[5]。为了进一步分析还原性气氛对炭 套辊表面质量的影响,取未上线使用的新炭套试 样在实验室开展不同温度和不同退火气氛下的退 火实验。
Key words:silicon steel;nodulation of carbon sleeve;continous annealing
为了保证冷轧硅钢的表面质量和电磁性能, 目前在无取向硅钢的生产中大多采用连续退火机 组[1]。马鞍山钢铁股份有限公司(简称:马钢)在 无取向硅钢生产过程中出现了不同程度的表面麻 点硌印缺陷,影响了冷轧无取向硅钢的表面质量 和叠装系数,经排查,麻点硌印缺陷主要由炭套辊 结瘤引起。文献[2_4]均对炭套辊结瘤进行过分析 并提出了预防措施,但是由于不同生产线之间存 在较大的工艺差别,一些措施并不能直接应用。 因此,结合马钢连退线的实际特点,开展炭套辊结 瘤原因分析,并针对性地提出改善措施预防结瘤 的产生,具有重要的生产指导意义。
Abstract:Three types of nodules,which were found in carbon sleeves of continous annealing units of
silicon steel of Maanshan Iron and Steel Co.Ltd.,were studied in this paper,and the forming reasons

硅钢连续退火线炉辊分组修磨实验浅谈

硅钢连续退火线炉辊分组修磨实验浅谈

硅钢连续退火线炉辊分组修磨实验浅谈发布时间:2021-05-25T10:31:42.157Z 来源:《科学与技术》2021年5期作者:丛振宇[导读] 碳套辊是硅钢退火工艺生产过程中的必要消耗品,它是由高温抗变形的材质制成,丛振宇本钢冷轧厂辽宁本溪 117000【摘要】碳套辊是硅钢退火工艺生产过程中的必要消耗品,它是由高温抗变形的材质制成,碳套辊由金属辊芯和套在金属辊芯外面的石墨碳套组成。

优点是高温下的强度远高于金属材料的高温强度,从而为金属辊身起到支撑作用,提高了碳套辊辊芯在高温下的抗变性能力,延长了碳套辊辊芯的在机使用寿命,有利于提高机组生产能力。

缺点是易磨损,易结瘤造成划伤。

所以需要定期修磨。

本文基于对硅钢现有修磨程序的改进,达到分组修磨,减少无用消耗碳套的目的。

节省了时间和生产成本。

【关键词】碳套辊修磨、自动化控制、WINCC应用、参数优化一、硅钢的生产工艺。

硅钢是一种软磁材料,是磁性材料中使用占比非常大的一种合金材料。

根据钢铁中晶粒的大小及排列方向分为“晶粒取向硅钢”和“晶粒无取向硅钢”高牌号和高效无取向硅钢和高磁感取向硅钢为达到所需的晶粒织构及磁性能,在生产过程中必须经过常化处理。

无取向硅钢常化生产工艺:1、带钢经过预热无氧化段(PH/NOF炉)加热至1250℃;2、辐射管加热段(RTF炉)、均热段(SF炉)进行常化处理作;3、循环气体冷却段(RJC)作为炉内冷却段,将带钢冷却到200℃;4、风冷控冷段(FJC)、热风干燥作为炉外第一缓冷段,将带钢冷却至常温;取向硅钢常化生产工艺:1、带钢经过预热无氧化段段,加热至1100℃;2、经过辐射管加热段,加热至1120℃;3、经过1#加热/冷却段,冷却至950℃;4、均热段,2#加热/冷却段都作为均热段,进行常化处理;5、在气雾冷却段中快速冷却至550℃;6、在1#水喷淋段中最终冷却至80℃以下。

本钢硅钢是中低牌号的无取向硅钢。

二、碳套辊的应用及结瘤形成机理由于炉内温度过高,在PH/NOF段(1000℃以上)采用循环水的方式给炉辊降温。

减少辊底式热处理炉辊面结瘤的措施

减少辊底式热处理炉辊面结瘤的措施

减少辊底式热处理炉辊面结瘤的措施文章分析了中厚板辊底式热处理炉辊面结瘤产生的原因,得出炉底辊结瘤主要是氧化铁皮所引起的,通过采取改善控炉内气氛、自然降温实施通炉和改善抛丸效果等一系列措施,有效地控制了炉底辊结瘤的产生,满足生产需求。

标签:辊底式热处理炉;辊面结瘤;氧化铁皮;辊印前言随着国内钢铁行业的快速发展,对通过热处理工艺提升钢板附加值的竞争尤为突出。

国内各大钢厂都建有自己独立的热处理车间,大都采用辐射管加热的无氧化辊底式热处理炉。

热处理炉炉底辊长期在以工业煤气为燃料的高温(850℃~980℃)环境下,起着转动输送钢板的作用,会产生大量氧化铁皮粘附在炉底辊上,对正火钢板下表面造成摁压,使下表面形成很多凹坑,形成辊印。

严重影响到正火钢板的表面质量,这就需要现场工人不定期的进行砂辊,这样不但造成了炉底辊的损伤,也加大了职工的工作量,减少了生产时间。

1 概况安钢第二轧钢厂热处理炉是由引进国外技术设计、制造的一座氮气保护辐射管加热辊底式炉,用于6mm~100mm×1600mm~3250mm×6000mm~12500mm 钢板的正火、正火+回火、回火处理,加热温度为450℃~980℃,温差±5℃,主要设备参数见表1。

表1 热处理炉主要设备参数自2009年投产以来,在生产中时常发生炉底辊表面形成的结瘤,导致厚钢板下表面产生辊印(最大深度达1mm左右)而需大面积修磨,甚至报废,尤其在生产厚规格钢板更为严重。

2 结瘤形成的原因及分析通过对炉底辊表面及剥落下来的大量结瘤物观察发现,炉底辊表面呈堆积状的氧化铁皮,最厚的结瘤物由几十层氧化铁皮粘沾而成,厚度可达5mm左右,根据有关部门检验分析,发现其主要成分为FeO、Fe2O3、Fe3O4。

按照铁——氧系平衡图和钢板表面氧化膜层的结构,结合生产实际可以推断,炉底辊表面结瘤形成的原因:首先是辊面局部粘附小片氧化铁皮,随着装炉量的增加,带入炉内的氧化铁皮也在增加,使辊面氧化铁皮积累叠加,并在近乎热熔状态下发生高温氧化,使辊面渣溜逐步增大。

连续卧式退火炉碳套辊结瘤的处理方法

连续卧式退火炉碳套辊结瘤的处理方法

连续卧式退火炉碳套辊结瘤的处理方法在现有工艺条件下连续卧式退火炉炉辊结瘤只能控制,无法彻底杜绝。

本文提出不更换碳套辊,利用磨辊去除结瘤点的具体方法,利用这些方法可有效降低炉辊结瘤危害,提高碳套使用寿命。

标签:磨辊;结瘤;碳套辊;无取向电工钢1 概述连续退火是冷轧电工钢生产过程中,决定磁性能及力学性能的最终工艺环节。

为了充分利用微张力退火提高终产品的磁性能,冷轧电工钢退火一般选用的卧式炉。

卧式退火炉炉辊呈水平、平行布置,生产时炉内钢带在炉辊上运行,为了防止擦伤钢带,电工钢退火炉炉辊一般采用石墨碳套辊。

石墨材质较软,与钢带间的摩擦系数小(仅为0.2~0.3),既耐磨,又兼具自润滑性,退火过程中辊面即便与钢带发生相对滑动,也不会擦伤、划伤钢带[1-4]。

实际生产过程中,碳套表面出现结瘤硬点时,在退火炉的高温条件下就会在钢带上压出凹坑。

如炉辊结瘤一出现就立即停炉批量更换,不但增加了备件费用,而且严重影响产量。

因此本文探索了不更换碳套辊,通過磨辊去除结瘤点的方法。

2 炉辊结瘤频率高的原因电工钢退火炉炉辊容易结瘤有几方面的原因:其一,电工钢为了降低铁损值,成分中硅含量较高,冷轧轧制时冷硬卷表面铁粉、硅泥残留量较高。

此类残留物在退火清洗时不易清洗干净,进入退火炉易粘结在炉辊表面形成结瘤点;其二,冷轧电工钢为了降低铁损值,抑制磁时效,要求成品碳含量不高于30ppm,而实际原料卷常常大于30ppm,高出的碳就需要在退火过程中加湿脱去。

加湿脱碳过程中钢带表面形成的氧化物经炉内氢气还原后极易粘结在炉辊表面形成结瘤点;其三,生产时钢带在炉辊上无包角,如炉辊转动精度调整不好,炉辊与钢带就存在相对运动,摩擦产生的铁粉易凝结在炉辊表面形成结瘤点。

3 炉辊结瘤造成的后果冷轧电工钢常用厚度规格为0.35、0.5mm,而退火温度一般高达800℃以上,因此钢带对结瘤点的敏感性特别强。

其次,退火炉辊多达一百多根,任何一根出现结瘤,生产出的钢带下表面就会出现凹坑,轻则降级,重则报废。

辊底炉炉辊结瘤现象及辊印控制

辊底炉炉辊结瘤现象及辊印控制
目 程术 技
辊底炉炉辊结瘤现象及辊印控制
江华 吴 启 明 北京京诚凤凰工 业炉工程技 术有 限公 司
皮积累叠加 , 并在近乎热熔的柔软状态下发生高 射管。 温氧化而逐 步增 大的。 在高温状态下, 粘结 层状 在一定的温度 下采取 厚钢 板或专用拖炉板 氧化铁皮 和炉底辊黏 附碾压 更加 紧密突起 。 与炉辊不断摩擦可在一定程度上消除部分结瘤, 同 时在高温状态下钢板表 面软化, 较厚钢板在自身 J 可以保证在不停炉检修的情况下继续生产, 从而 提高热处理炉的作业率。 重量下压出辊印。 表l按组份计算的结瘤物成份 ( % 、 wt ) 32炉辊材质和制造工艺 . 因此得到广泛地应用。 国内外相关研 究机构 认为, 炉辊 结瘤与炉 成份 sO C 2 3 Mn F O N O u i2 r0 O e i C O 当前在辊 底式 热处理炉生产过程中普遍反 辊材 质有很大关系 , 瘤受 到炉 辊材 料和氧化 结 1 7 1 O 1 6 9 . 3 0. 2 0 4 铁皮在高温下的相溶性、 .6 .5 .3 4 5 6 .2 炉辊表面硬度、 抗氧化 应因炉底辊结瘤 , 导致钢 板下表面出现辊印, 造 成钢板大面积修磨, 甚至 因此而致 废, 严重影响 1 5 0 8 .0 .7 1 O 9 7 O 6 O 2 性、 .8 5.0 .0 .5 光洁度等的影响。 产品表面质量。 因此 , 炉辊 的结瘤问题已经严重 含量 i5 0 7 I 1 9 . l 0. 0 2 目 前用到 的炉辊 材质主要 有C 2 Ni5 5 3、 r .1 .9 .7 5 8 51 . 1 C 2 N 7 e C 2 Ni 、 r8 4 W5 其从 r4 i NR 、 r5 2 C 2Ni 0 8 等, 影 响正常生产, 也—直困扰 着工业炉公司及钢铁 1 7 1 0 1 4 9 . O 0. 0 0 3 .2 .7 .6 4 8 6 .4 生产企业。 使用效果来看都难以避免结 瘤现象。 为此, 国内 2 2 0 9 2 0 9 . 3 0. 2 0 4 .6 .8 .3 3 3 9 .8 2 结瘤现象机 理分析 外各相关炉辊制造 厂家采用不同的方法来提高 平均值 17 09 14 9 .3 .5 .4 .5 .5 .7 4 8 O 6 0 3 针对辊底炉常见的炉辊结 瘤现象, 产生炉底辊表面结 些改善措施, 产厂家对此现象进行了 分析研究。 以期望延缓 结瘤 的时 间, 减少停炉 瘤, 一是有外来 氧化铁 皮带入炉内, 二是炉 内气 检修次数 , 避免钢板划伤报废等重大损失。 氛波动所 致。 热轧 后的钢 板无论 如何处理, 始终 目前国内有厂家 开发 出堆焊 复合 炉辊 , 其 存 在表面氧化铁皮 , 即使经过抛丸处理 。 不能 采用自 的多种元素( 也 制 主要包括铝 、 复合的焊 氮) 完全消除表面氧化铁皮。 随着装炉钢板装炉, 氧 丝, 利用埋弧焊 在铸 造基体上堆 焊一层复合金 化铁 皮不断 带入炉 内。 通常钢板 表面的 氧化 铁 属, 从而提 高炉辊使 用寿命 , 到抗结 瘤的 效 起 皮从 外到里F 2 3 F 3 4 e 三层, e0 , e 0 ,F O 经过 抛 果。 其成 本是原有炉辊造 价的1 倍, 前主要用 . 3 目 丸处理能够将最外层的氧化铁皮除 去, 但内层的 于旧炉辊的回收 改造再利用. 利旧后的造价为原 F 难以除干净, e O 这也从结瘤物 中F 达到9 % 有炉辊的6 % 修复后使用寿命据称l一 8 。 e O 5 0, 6l 个月 得到验 证, 见表1 。 该炉辊相 对于喷涂复合炉辊其焊接材料和基体 炉 内气氛对于结 瘤有很 大影响 , 由于助燃 之间的结合更牢固, 但其焊接 存在 高温下两种材 在辐射 管金属外管 完 料膨胀系数不一致出现裂纹的可能性。 图l 武钢轧板 厂2 、 #热处理 炉炉底辊表 面 空 气是 通入辐射 管 内的 , 图 好时, 其良好的密封性保证 了助燃空气不可能进 另外一些厂家针 对不锈钢热处理炉炉辊 结 1 9 年武钢 轧板厂热 处理 车间2 98 #辊底 炉 入炉膛 内。 然而在长期 高温下燃烧的辐射管, 瘤粘钢严重问题 进行了开发。 由 其在常规奥 氏体钢 有可能产生裂纹甚至烧穿, 就会使 中添加了 C AlS 、 、 、 Z 、 、 热处理调质的厚钢 板下表面首次发现辊印, 于使用的原因, 如图 、 、 i Nb Mo W、 r B 稀土 l 所示。 分析认为, 炉辊表面显微组织为奥 氏体, 助燃空气从裂缝或 穿孔部位进入炉膛 内部而造 C 等元素, e 同时在铸造完毕后, 进行了高温固溶 停 在晶界分布有碳化物 , 未见晶间浸 蚀及裂纹。 故 成氧化气氛, 炉检查验 证了这一判断。 和时效热处 理。 其样品显示 新开发的材料相 对 综上所述, 炉辊结瘤主要是由于钢板 自 身带 传统耐热 钢具 有较 好的抗 高温 氧化性 , 2 #热处理炉炉辊在长期的高温 条件下辊面并未 现场测 损坏 , 从而排除了 炉底辊浸蚀形成凹凸不平辊面 入或在炉 内形成的 氧化铁皮 粘结 到炉辊上受压 试的室温下洛氏硬度达 ̄ 4 H RC 均 比传统耐 ] i8 , 而产生辊印的可能。 逐渐积累而成 。 热钢要优异, 测试报告显示试样 的抗拉、 抗高 3 辊 印控制 、 通过对炉底辊表面及剥离下来的大量结瘤 温氧化性能得到提升。 31 . 炉子操作 物 观察发 现, 炉底辊 表面有呈堆 积状 的氧化铁 国外 研究人员针对炉辊结 瘤现象也提出 了 各生产厂家在出现上述炉辊 结瘤问题后. 相关解决方案 , 皮, 而剥离下来 的部分呈层状堆积 , 厚的结瘤 最 其研制出复合炉辊。 即在炉辊表 避免 更大的经济损失 , 都从炉子操作环节进 面采用传统奥 氏体耐热 钢中添加 了 、 S 、 物 由约10 0 多层氧化铁 皮粘结而成, 如图2 因此 为了 。 C Al i 、 认 为炉底辊 表面结瘤是 由于钢 板带入的 氧化铁 行了改进和控制。 Mo W, 3 B Nb o . M1 , 和c 等元素 , . 、 提高了 材料 的 首先提高钢 板抛丸 质量, 少氧化 铁皮的 硬度 、 氧化 陛以及与氧化铁皮的不相溶性。 减 抗 但 带入。 一方面适当地提高抛丸机抛丸强度, 提高 该 材料晚性较 大 , 在中厚 板等 冲击性较 大的热 钢板表面质量; 另一方面, 丸料的质量极大地影 处理炉上需 要复合使用, 以避免炉辊断裂现象。 响抛丸效 果, 因此 , 选用硬 度和粒 度适 中的丸粒 4 结 论 . 可保证清理效果 。 并通过合理安排装炉工艺来减 辊底式热处 理炉 炉辊结瘤严重影响生产, 缓炉辊节瘤时间。 其主要原因是 由于钢板 下表面带入和 在炉内高 武钢还增加 2 #热处理 炉内气氛 在线监 测 温 氧化形成的氧化铁皮与炉辊材 料之 间的相溶 装 置, 使炉内气氛处 于受控状态。 一旦发现 炉内 性较 好, 在钢板的重压下逐渐粘附积累而成。 减 氧气含量突破临界 值时, 立即关停 对比检查并更 少辊印的方法主要是从炉 子操 作和炉辊材质及 换破损 辐射管。 该监测 设备远 行三年 来效 果很 制造工艺两个方面着手, 采用综合性措施 能够延 好, 有效地指导了平时破损辐射 管的更换工作 , 长炉辊寿 命, 延缓结瘤 时间, 目前未见有完全 但 图2 2 、 #热处理炉炉底辊辊面节瘤物 其间四次停炉 检修时在炉 内未 发现一根破 损辐 根除该现象 的永久性措施。 1 前言 . 辊底式连续热处理炉适用于钢板、 钢管、 型 钢和线 材的退火、 正火、 高温回火及淬火等热处 理工艺。 由于辊底式炉处理的钢材质量 好、 产量 高、 成本低 , 同时实现了机械化和自 动化操作, 比间断式生 产的热 处理炉具有明显的优越性 ,

降低碳套辊结瘤实践

降低碳套辊结瘤实践

降低碳套辊结瘤实践控制连退炉碳套辊结瘤的工艺实践赵有明游光明刘天纬李娜(中冶南方(新余)冷轧新材料技术有限公司,江西新余338025)摘要:对中低牌号冷轧无取向电工钢连续退火炉用碳套辊结瘤产生机理及原因的研究分析,制定、采取相应的措施,提高了碳套辊使用周期、产品质量及作业率,降低了生产成本,取得了较好的效果。

关键词:连续退火炉;碳套辊;结瘤;产生机理及原因Process practices of control carbon rolls pickup in continuous Annealing furnaceZhao Youming You Guangming Liu Tianwei Li Na(WISDRI (Xinyu) Cold Processing Engineering CO.,LTD.,Xinyu Jiangxi 338025,China) Abstract: It is research and analysis the mechanism and the cause for continuous annealing furnace carbon rolls pickup of middle-low grade cold-rolled non-oriented electrical steel, develop and adopt corresponding measures, life cycle of the carbon rolls, product quality and operating rates to take appropriate measures to improve, production costs have been reduced, and good results have been achieved.Keywords: continuous annealing furnace;carbon roll;pickup;mechanism and cause1. 引言冷轧电工钢连续脱碳退火炉是冷轧电工钢生产关键设备之一,其作用是使钢带在高温下进行脱碳、退火,炉内温度最高可达1000℃以上,充满混合保护气体,钢带在炉内运行速度一般≥100m/min。

一种缓解炉辊结瘤程度及炉辊结瘤后处理的方法

一种缓解炉辊结瘤程度及炉辊结瘤后处理的方法

一种缓解炉辊结瘤程度及炉辊结瘤后处理的方法【摘要】炉辊结瘤是钢铁生产中常见的问题,会影响炉辊的使用寿命和生产效率。

本文引言介绍了炉辊结瘤的危害以及对其重视的必要性。

在分析了炉辊结瘤形成的原因,提出了缓解炉辊结瘤程度和炉辊结瘤后处理的方法,包括采用防腐蚀措施和特殊加工技术。

结论部分强调了处理炉辊结瘤的重要性,指出未来可探索的方法,展望了对炉辊结瘤问题的发展。

通过本文的研究,可以有效提高炉辊的使用效率,延长其寿命,保障钢铁生产的顺利进行。

【关键词】炉辊结瘤、危害、重视、形成原因、缓解方法、后处理、防腐蚀、特殊加工技术、处理重要性、未来方法、展望。

1. 引言1.1 炉辊结瘤的危害炉辊结瘤是炉辊表面产生的一种疾病,严重影响炉辊的正常运转。

这种结瘤会增加炉辊与轧辊之间的摩擦力,导致炉辊磨损加剧,甚至造成炉辊破裂。

炉辊结瘤还会影响钢材的表面质量,造成产品质量下降,给生产带来严重的经济损失。

炉辊结瘤的危害不容忽视,必须采取有效措施予以缓解和处理。

1.2 对炉辊结瘤的重视炉辊结瘤是在高温工作环境下容易出现的问题,一旦发生,会对燃烧设备的正常运行造成严重影响。

炉辊结瘤会导致炉辊表面变形、破坏、甚至腐蚀,严重时还可能导致设备故障和生产线停工。

对炉辊结瘤的重视势在必行。

炉辊结瘤会降低设备的使用寿命,增加维护成本。

由于炉辊是燃烧设备中的重要部件,一旦受到炉辊结瘤的影响,会导致设备的损耗加剧,需要更频繁地进行维修和更换。

这将不仅增加企业的运营成本,还会影响生产计划的执行。

炉辊结瘤还存在安全隐患。

炉辊结瘤导致的燃烧设备故障可能造成火灾、爆炸等严重事故,危及人员生命和财产安全。

必须高度重视炉辊结瘤问题,采取有效措施预防和处理,确保生产过程安全稳定进行。

2. 正文2.1 炉辊结瘤的形成原因1. 材料质量不达标:炉辊结瘤的形成与材料质量有直接关系,如果炉辊中的原材料质量不达标,含有过多的杂质或者氧化物等,会导致炉辊结瘤的形成。

2. 炉内温度过高:在高温条件下,炉辊表面会出现氧化反应,导致结瘤的形成。

热处理过程中的炉辊控制技术分析

热处理过程中的炉辊控制技术分析

9I ndustry development行业发展热处理过程中的炉辊控制技术分析刘涛飞(河钢集团邯钢中板厂,河北 邯郸 056000)摘 要:分析了邯钢中厚板辊底式热处理炉辊印产生的原因, 是由氧化铁皮黏在温度较高的炉底辊上,随着氧化铁皮增多,在炉底辊道形成结瘤。

通过采取提升抛丸质量、炉膛气氛控制、通炉制度完善和工艺优化等措施后, 基本上解决了辊面结瘤问题,满足生产工艺需求。

关键词:抛丸;辊印;结瘤;热处理中图分类号:TG166.3 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2020)24-0009-2 收稿日期:2020-12作者简介:刘涛飞,男,生于1984年,汉族,陕西神木人,本科,工程师,热处理工艺。

邯钢中板热处理生产线2#热处理炉是一座氮气保护辐射管加热辊底式炉,主要用于正火、回火和调质板热处理生产。

加热温度为400℃~950℃,主要性能参数见表1。

表1 2#辊底式淬火热处理炉技术性能表序号名称单位用途或计算值1热处理炉炉型一座带保护气的辊底式热处理炉2热处理炉用途钢板淬火、正火和回火热处理前的加热3钢板规格厚度5mm ~80mm,宽度1.5m ~3.2m,长度6m ~16m4最高热处理温度及炉温℃950,9805炉辊直径mm Ф3806炉辊间距mm 5807炉子总长m 83.68辊道总长m 82.949炉子有效加热长度m 80.3610炉底辊数量根144钢板辊印情况是困扰热处理后钢板表面质量的最大问题。

热处理线的质量问题90%都是由于钢板表面的辊印没有及时修磨或修磨不到位而引起的。

在正火板和淬火板高温工艺生产期间,钢板温度在860℃~950℃之间,高温生产带来的辊印问题尤为明显。

辊印严重时需要大面积修磨,甚至判废。

1 炉底辊结瘤原因分析通过对炉底辊表面及剥离下来的大量结瘤物观察发现,炉底辊表面有呈堆积状的氧化铁皮,而剥离下来的部分呈层状堆积,最厚的结瘤物由约100多层氧化铁皮粘结而成,厚度达5mm。

辊底式热处理炉炉底辊结瘤分析及改善措施

辊底式热处理炉炉底辊结瘤分析及改善措施

第45卷第2期热处理技术与装备Vol.45,No.2收稿日期:2023⁃11⁃02作者简介:任志辉(1997—),男,助理工程师,本科,主要从事轧钢厂技术、生产安全等工作。

联系电话:158********;E⁃mail:805524619@ ·失效分析·辊底式热处理炉炉底辊结瘤分析及改善措施任志辉(山东钢铁集团日照有限公司,山东日照 276800)摘 要:对无氧化辊底式热处理炉的炉底辊结瘤成因进行分析,并提出了改善措施,旨在有效延长炉底辊结瘤周期。

从外部问题、设备问题以及热处理工艺温度3个方面分析了辊底式热处理炉炉底辊结瘤的成因,并在设备维护、热处理工艺和入炉板质量方面提出了改善措施。

以山东钢铁集团日照有限公司中厚板厂2#热处理炉为例,验证了该方法的可行性和有效性。

关键词:无氧化辊底式热处理炉;结瘤;改善措施;设备维护;热处理工艺中图分类号:TG155 文献标志码:A 文章编号:1673⁃4971(2024)02⁃0047⁃03Analysis and Improvement Measures of Nodulation on Hearth Roll ofRoller⁃hearth Heat Treatment FurnaceREN Zhihui(Shandong Iron&Steel Croup Co.,Ltd.,Rizhao276800,Shandong,China) Abstract:The causes of hearth roll nodulation in the non⁃oxidation roller⁃hearth heat treatment furnace were analyzed,and improvement measures were proposed,aiming at effectively prolonging the cycle of hearth roll nodulation.In the aspects of external problems,equipment problems and heat treatment process temperature,the causes of nodulation on the hearth roll of roller⁃hearth heat treatment furnace were ana⁃lyzed.Improvement measures were proposed in terms of equipment maintenance,heat treatment process and quality of the plate into the furance.Taking the2#heat treatment furnace of Shandong Iron and Steel Group Rizhao Co.,Ltd.as an example,the feasibility and effectiveness of this method were verified. Keywords:non⁃oxidation roller⁃hearth heat treatment furnace;nodulation;improvement measures;equip⁃ment maintenance;heat treatment process 目前国内各大钢厂的热处理车间多数采用以焦炉煤气为燃料及辐射管间接加热的无氧化辊底式热处理炉[1-2]。

硅钢机组炉辊结瘤控制方案的探讨

硅钢机组炉辊结瘤控制方案的探讨

硅钢机组炉辊结瘤控制方案的探讨作者:陆正谊来源:《科学与财富》2018年第19期摘要:硅钢生产线的硅钢连续退火机组炉辊结瘤的问题,是影响产品质量的重大难题,长期制约着企业的生产和销售,围绕世界性难题,提出了很多改进方案。

首先分折机组炉辊结瘤的成份,之后查找炉辊结瘤的原因,针对性的提出了相应解决办法和措施。

执行了预防和控制措施,达到解决炉辊结瘤的目的,产生了良好经济效益。

关键词:硅钢连退机组;炉辊结瘤;熔融;硅钢基材;牌号;方案0前言硅钢连续退火机组炉辊结瘤的问题是世界性难题,是硅钢连续退火机组不可避开的一道困难,也正因为容易结瘤,所以硅钢退火机组的炉辊不像其他退火机组一样采用钢辊,而是采用石墨碳套辊或者采用了陶瓷辊,就是为了避免产生的结瘤无法消除,从而带来产品质量的下降。

炉辊结瘤会导致带钢表面有凸包缺陷,严重时影响涂层的均匀性和叠片系数,给客户的生产带来影响。

1硅钢连续退火机组炉辊结瘤的成份据资料介绍,经对结瘤物的金相组织分析,电子探针显微分析,能谱定性分析及定量分析,炉辊结瘤的主要成份为:4.1%SiO2,0.5%FeO,1.2%Al2O3,1.3%MnO,87.5%Fe。

由分析结果可知瘤状物与辊子基体间在高温下已经发生了熔融、扩散现象,使之很好结合在一起,结瘤主要成份为铁,说明结瘤主要是剥离硅钢基材。

2硅钢连续退火机组炉辊结瘤产生的原因2.1外来氧化铁皮被带入炉内在机组启动升温或工艺调整时,机组需要运行调整钢卷,这些调整钢卷反复使用,导致表面存在氧化铁皮,这些氧化铁皮进入炉内,粘附在炉辊表面,如果刚好炉辊存在缝隙,就会与炉辊有一定的结合力,从而在后面的运行中形成结瘤。

2.2 钢带表面铁粉钢带表面在轧制过程中,表面会有铁粉脱落,与轧制油一起附着在钢带表面,虽然经过脱脂段的清洗,但仍会有少量的铁粉进入炉内,且此类铁粉体积小,很容易脱落下来形成结瘤,是硅钢生产过程中要十分重视的一个方面。

2.3 钢带表面氧化层还原后海绵铁无论钢卷表面如何干净,其表面总是有氧化层,另外,硅钢卷首先进入无氧化炉后,也会有少量的氧化,这些氧化铁进入辐射管加热段和均热段,这部分炉内有一定量的氢气,这些氧化铁会被氢气还原,还原后呈海绵状的铁,这些铁与硅钢基体的联接并不紧密,且呈近乎热融状态,会以层状粘附在炉辊表面,经反复碾压后更加紧密的粘附在炉辊上,最终形成较大的粘附层,成为结瘤。

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控制连退炉碳套辊结瘤的工艺实践赵有明游光明刘天纬李娜(中冶南方(新余)冷轧新材料技术有限公司,江西新余338025)摘要:对中低牌号冷轧无取向电工钢连续退火炉用碳套辊结瘤产生机理及原因的研究分析,制定、采取相应的措施,提高了碳套辊使用周期、产品质量及作业率,降低了生产成本,取得了较好的效果。

关键词:连续退火炉;碳套辊;结瘤;产生机理及原因Process practices of control carbon rolls pickup in continuous Annealing furnaceZhao Youming You Guangming Liu Tianwei Li Na(WISDRI (Xinyu) Cold Processing Engineering CO.,LTD.,Xinyu Jiangxi 338025,China) Abstract: It is research and analysis the mechanism and the cause for continuous annealing furnace carbon rolls pickup of middle-low grade cold-rolled non-oriented electrical steel, develop and adopt corresponding measures, life cycle of the carbon rolls, product quality and operating rates to take appropriate measures to improve, production costs have been reduced, and good results have been achieved.Keywords: continuous annealing furnace;carbon roll;pickup;mechanism and cause1. 引言冷轧电工钢连续脱碳退火炉是冷轧电工钢生产关键设备之一,其作用是使钢带在高温下进行脱碳、退火,炉内温度最高可达1000℃以上,充满混合保护气体,钢带在炉内运行速度一般≥100m/min。

碳套辊是连续退火炉的关键部件,主要起着支承带钢运行的作用,不仅用量大,而且它的表面状态直接影响钢板的表面质量。

中冶南方(新余)冷轧新材料技术有限公司主要从事冷轧电工钢的生产和开发,现有两条年产20万吨中低牌号冷轧无取向电工钢连续脱碳、涂层退火线。

整条连续脱碳、涂层退火线共有炉底辊115根,其中RTF、SF炉炉底辊使用的是Φ180mm高温碳套辊,共计81根,RJC区域使用的是Φ150mm常温碳套辊,共计34根。

连续退火生产线投产初期,由于各种原因造成高温碳套辊短时间内(1-2个月)结瘤,达不到碳套所具有的使用周期。

碳套辊结瘤后使得产品表面产生凹坑,需要对结瘤碳套辊修磨、更换,严重影响产品质量、生产效率、成本,造成较大的经济损失。

如何保证碳套辊表面质量,延长碳套辊的寿命,减少检修时间,对冷轧电工钢生产的正常运行和产品质量稳定是非常重要的。

因此,我们从碳套结瘤形成机理及影响因素等方面进行分析,制定、采取相应的控制措施,从而有效的减少了结瘤,延长了碳套使用周期。

2. 碳套辊结瘤形成机理2.1碳套辊表面形貌通过电镜扫描发现碳套辊表面存在一定量的间隙和凹坑。

图1a可以看出碳套表面,表面间隙、凹坑均匀,表面光滑。

图1b可以看出碳套辊表面存在些较大、较深且不规则的孔洞,这些孔洞进入一些氧化铁、氧化镁等异物后,经烧结、还原容易长大,形成结瘤,使得带钢表面容易产生划伤[1]。

图1 碳套表面电镜图a×300 b×18002.2 结瘤形成机理碳套辊的石墨化度为60%以上,本身是一种多孔材料,虽经渗铬、修磨处理,表面比较光滑,但是经过一段时间使用后经氧化、磨损,不可避免地要出现孔隙。

钢板表面残存的铁粉与碳套辊的摩擦碰撞过程中,在孔隙中堆积,还原、烧结长大成结瘤。

结瘤长大到一定的尺寸,有的和带钢不断的摩擦和碰撞而脱落下来,在碳套辊上留下一个更大一些的凹坑(图2a ),为产生新的结瘤提供场所;有的在与钢带摩擦碰撞过程中,使凹坑加深,愈结愈大(图2b ),结瘤在与钢板摩擦过程中不停地旋转,随着新铁粉的堆积和烧结,就长成了圆柱状的涡状瘤(图3a 、b )[2]。

图2碳套凹坑、结瘤a 碳套辊凹坑b 碳套辊辊面凹坑、结瘤图3结瘤金相、电镜图a 结瘤切面金相图×50倍b 结瘤电镜照片×100倍2.3结瘤物成分结瘤通过能谱分析(图4),结瘤主要含有为Fe 、O 、Si 、C 及少量Al 、P 、Ca 、Mn 、Mg 等元素,含量最多的主要为Fe 。

凹坑结瘤图4 结瘤能谱分析a b3 . 产生原因分析3.1带钢表面质量原料板表面质量状况:存在因热轧卷取温度高、冷轧酸洗不干净,残存氧化铁粉较多;冷轧乳化液吹扫不干净,表面残油高;冷硬卷放置时间长、生锈,钢板表面轧制油干硬。

清洗段状况:碱洗系统因碱液浓度、活性、温度不够高;刷辊压下力或掉毛严重;碱洗槽和刷洗槽喷嘴堵塞等原因未及时处理。

以上因素均会造成清洗困难,钢板清洗效果差。

使钢带上残留油污、铁粉(图5a),与油污混在一起的铁粉被带入炉内粘在碳套辊上,易产生结瘤[3]。

退火炉运行状况:退火炉温度在400℃以上且没有通H2时,虽然炉内通有N2保护,但带钢表面还是会产生氧化,或即使在通入H2情况下使用表面有明显氧化的过度卷,都会使得表面的氧化铁皮粘附在碳套辊上产生结瘤。

NOF为无氧化气氛,但由于是明火加热,由于降速、停车炉温急速升高,电工钢Si、Al 等成分含量较高,容易氧化,实践表明工艺速度降低>50-60m/min时,NOF区域带钢就产生较严重的氧化现象(图5b),同样容易引起结瘤。

图5 带钢表面不洁a 带钢表面铁粉、油脂未清洗不干净b 带钢炉内氧化3.2炉内气氛、温度我们公司连续退火炉所使用的碳套辊为“P处理”辊,适合于弱氧化性湿气氛条件下使用。

在这种气氛条件下,碳套表面因氧化、还原而产生的孔隙较少,结瘤现象就不容易发生。

强还原性气氛的情况下,经过渗铬处理的碳套孔隙中所充填的氧化铬被还原而失效,使碳套表面原有的孔隙被暴露出来,这样就加速了碳套表面的结瘤现象。

还原性气氛使得氧化铁粉还原成Fe,而Fe是结瘤的主要成分,为结瘤的产生提供了基础。

生产初期,考虑提高带钢表面质量,SF炉11区以后采用干氮、氢混合气,11-12区也相应成为结瘤频发区。

由于N2含氧量超标、压力低、炉压控制故障或者操作不当等原因使炉内氧含量过高,导致碳套结瘤加重甚至严重烧损碳套辊,不利于碳套辊的正常使用。

“P处理”碳套辊适用炉温为950℃以下(一般为930℃以下),炉温过高会加快碳套辊的氧化,还会加速铁粉的烧结,使结瘤更易发生并更为严重。

一般均热炉炉温控制在880℃以下就不容易出现结瘤现象。

3.3安装质量组装、安装碳套辊质量差也容易造成结瘤。

碳套辊组装时,碳套与辊芯间隙较大(高温后间隙无法消除)、两端固定不良等,碳套辊与带钢、辊芯形成速度差,形成相对摩擦(严重可至碳套产生裂纹、碎裂,图6a),铁粉易于在炉辊上富集,碳套表面结瘤加重。

安装时,没有对碳套采取较好的保护措施,表面形成划伤、凹坑等缺陷(图6b),破坏了碳套表面光滑部分而暴露出内部多孔组织,为铁粉的堆积提供了空间。

图6 碳套质量安装缺陷a 安装时划伤b 间隙大、固定不良造成碎裂4. 控制碳套辊结瘤的措施4.1提高带钢表面清洁度1)加强原料入库检验:每天抽检冷硬卷表面残油、残铁含量,要求冷轧严格按照内控标准(双面残油、残铁≤350 mg/m2)控制,发现超标了及时通知前工序检查、处理。

2)不断摸索、优化清洗工艺:根据不同的牌号、工艺速度及板面情况及时调整刷辊压力、电解电压电压、电流、脱脂剂温度等工艺参数,在保证设备稳定运行前提下提高了清洗效果。

3)降低脱脂剂中铁粉含量:定期清理磁过滤器刮板,提高过滤效果;脱脂剂循环罐定期排放,将沉淀的铁粉排出;月修时清空脱脂剂循环罐,彻底清除罐内铁粉等有害物质。

4)定期对刷辊、喷嘴、电极板检查,及时更换损坏的刷辊、电极板,疏通堵塞的喷嘴。

5)提高员工操作技能及设备运行稳定性,降速、停车时及时调整各段炉温、炉压,减少由于降速、停车引起的氧化、过烧。

4.2控制好炉内气氛1)提高入口、出口密封室密封性,入、出口炉压分别控制在10-20Pa、45-70Pa,确保炉压差,保证炉内气氛稳定。

2)加强对N2的检测,含氧量超过100ppm时及时通知供应单位,含氧量超过500ppm降温、保炉并采取其他处理措施。

3)优化SF炉干湿气体及N2、H2比例、加湿温度等参数,保证SF炉为弱氧化湿气氛。

4)点火升温过程中,炉内采用N2保护,氧含量低于100ppm;降温过程中,炉温在降到350℃以前不停氮,并且要维持炉内正压。

4.3制定合适的工艺温度根据生产产品的电磁性能,控制好各段的炉温,SF炉最高炉温控制900℃以下。

4.4优化生产安排1)优化生产计划的衔接,冷硬卷生产后入库后,及时组织生产,无特殊情况7天内必须上线生产,有利于带钢的清洗。

2)合理制定生产计划,控制连续长时间生产50ZW600牌号以上的时间,一般控制在两天内。

3)点火、烘炉时减少跑带,采用热穿带(炉温在600℃左右),避免带钢氧化;正常生产时需要安排过度卷时,确保带钢表面明显无氧化铁缺陷;停炉检修,及时抽带,采用热抽带(炉温在650℃左右)。

4.5 提高碳套辊上线、安装质量1)碳套组装前,严格检查碳套、辊芯尺寸公差、表面质量,减少、杜绝不合格碳套上线。

2)碳套组装、安装时,采取保护措施,避免碳套划伤、磕碰。

5. 取得效果改善措施实施成功后,碳套辊结瘤得到明显控制,提高了碳套使用周期,由早期的平均85天,提高到130天左右。

具体数据见表1。

表1 碳套更换周期指标6. 总结1)碳套结瘤的形成机理:带钢表面铁粉、油脂带入炉内嵌入碳套表面凹坑中经堆积、还原、烧结而形成。

2)碳套结瘤的主要因素有:带钢表面清洁度、炉温、炉内气氛及上线碳套质量。

3)通过提高清洗效果、调整炉内气氛及炉温、优化生产组织等措施可以明显提高碳套辊使用周期。

参考文献:[1] 苏语诚,尤小勇.冷轧硅钢用石墨碳套的研制[J].江苏冶金,2003,31(3):22-23.[2] 何忠治,赵宇,罗海文.电工钢[M].北京:冶金工业出版社,2012.[3] 沈胜节.连续热镀锌退火炉存在的问题分析[J]. 钢铁研究钢,2009,37(1):41-44.作者:赵有明,男,学士,工程师,从事工艺、产品开发工作,z198302@。

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