31-给煤机给煤率反馈波动(或偏差)大的分析(肖榕辉)
浅析影响皮带式给煤机稳定给煤的原因及优化措施
浅析影响皮带式给煤机稳定给煤的原因及优化措施摘要:皮带式给煤机作为一款可以连续、均匀、定量给料的设备,在给煤的过程中对煤进行连续称量,并根据燃烧系统的反馈信号自动调节给煤量,是火力发电厂锅炉燃烧控制、机组负荷稳定的关键一环。
给煤机的准确、定量的向磨煤机进行给料,关乎机组协调控制,自动投入,最终影响到机组负荷稳定。
本文总结某电厂2×660MW机组给煤机试运过程中的给煤偏差问题处理的经验,浅析探索影响皮带式给煤机稳定给煤的原因及优化措施。
关键词:发电厂;给煤机、称重传感器引言某电厂新建2×660MW超超临界燃煤发电机组,采用单炉膛直流炉,前后墙对冲燃烧,采用正压直吹式制粉系统。
单台机组配置6台给煤机分别对应前后墙6层燃烧器给煤,采用的是赛摩电气股份有限公司生产的F55-1000皮带式给煤机。
在首台机组试运过程中,给煤机给煤量偏差且给煤量不均匀导致机组协调无法投入,机组负荷不稳定,运行监视工作量增加。
为解决这一问题,早日实现自动投入,现场对可能存在的问题进行了全面排查。
本文整理给煤机故障消除过程中采取的一系列措施,为以后调试及运维检修提供宝贵的经验。
一、给煤机介绍及故障情况说明1.给煤机配置情况介绍该电厂选用的是赛摩电气股份有限公司生产的F55-1000称重式皮带给煤机。
皮带式给煤机结构主要有壳体、皮带输送和驱动机构、设备安全保护机构(断煤、堵煤、超温等测量仪表)、称重机构、清理机构、密封空气系统。
由于给料不均匀且给煤量偏差,本文重点对称重机构、带式输送和驱动机构进行介绍:(1)给煤距离(给煤机进、出煤口中心线距离)2025.9 mm,皮带长度约为5200 mm。
给煤机皮带宽度约为1000mm。
(2)给煤机下料口边线离称重传感器距离为600mm。
(3)皮带中间带有肋筋,称重托辊及支撑托辊均带有配套导向槽。
(4)称重传感器采用Celtron(威仕)3410-100KJ。
双传感器按压式受力,两只传感器信号并联一组信号送给控制器。
CS2024型给煤机计量误差分析及校验方法
CS2024型给煤机计量误差分析及校验方法刘学勇;王迪凯;王志芳【摘要】根据给煤机称重原理,分析给煤机三大主要计量误差原因:外部因素、机械因素和测量因素,并逐条给出解决方案,为给煤机定度准确性提供了保障.对比三种常见的校验方法后发现挂码校验法不仅节约大量人力、物力,而且计量准确性高,值得使用同类型给煤机的其他电厂借鉴.【期刊名称】《发电设备》【年(卷),期】2018(032)002【总页数】4页(P144-147)【关键词】给煤机;称重原理;计量;误差分析;精度;校验【作者】刘学勇;王迪凯;王志芳【作者单位】华能太仓电厂,江苏太仓215424;华能太仓电厂,江苏太仓215424;华能太仓电厂,江苏太仓215424【正文语种】中文【中图分类】TK223.24CS2024型给煤机[1]具有电子称量及自动调速功能,在火电厂运用中能根据锅炉燃烧控制系统指令自动调节给煤量将煤块精确输送到磨煤机,满足锅炉负荷要求。
根据燃料标杆电厂要求,必须保证锅炉入炉煤计量准确[2-4],这就要求每3个月对给煤机进行定度,主要是重新测量给煤机皮带毛重、速比和称重系数。
定度结果是与上一次定度数值相比较,多次定度后如果偏差在±0.5%[5]内,则认为定度合格。
在给煤机定度时,只有保证给煤机的机械因素和测量因素在符合要求的状态,才有可能保证定度结果准确、可靠。
给煤机长周期运行后,给煤机皮带等机械因素和转速探头等测量因素会发生变化,给煤机精度是否仍符合精度要求需要其他校验方法进行复检[6]。
1 称重原理CS2024型给煤机是电子称重式机械装置,机械部件的调整非常重要,尤其是称重平台(见图1)。
图1 给煤机称重系统结构皮带置于3根托辊之上,物料在皮带上通过2根支撑托辊时称重传感器通过高灵敏度的位移变化来称量物料,皮带上有煤和无煤的位移变化量只有0.12 mm[7]左右,这就要求皮带上的煤经过称重区时全部施加在称重传感器上,还要求称重传感器不受外力干扰。
给煤机称重校验错误的影响分析及预防措施
给煤机称重校验错误的影响分析及预防措施摘要:本文通过某火力发电厂直吹式制粉系统给煤机称重装置效验错误给机组运行带来的影响进行分析,从而找出解决给煤机称重校验错误对机组运行影响的方法。
关键词:称重给煤机校验错误影响1、现象(1)2015年7月20日热控人员对#2炉F给煤机进行定期校验(14:30 运行人员许可RK I-20150720091 #2锅炉F给煤机定期校验热控一票,17:30 热控人员对F给煤机校验结束,终结该工作票),当天未启动F制粉系统。
2015年7月21日 12:19 #2机负荷505MW,总煤量260t/h,#2炉D给煤机运行中跳闸,首出为“给煤机电机故障”,紧急启动F制粉系统,13:26 #2炉F磨煤机#1-4角粉管风速15m/s左右且跳变(煤量30t/h,磨煤机电流55A),且主汽压力、负荷维持不住,判断F磨煤机堵煤(见图1),停运F给煤机吹扫。
13:30退出#2机AGC,14:17调整稳定投入#2机AGC,14:38#2炉F磨煤机#1-4角粉管风速正常,开启F给煤机运行,此时CRT画面上F给煤机煤量20t/h,就地检查F给煤机转速563r/min(见图2),此转速对应给煤量应该是55t/h左右,通知热控要求对F给煤机重新校验(21:10 许可RK I-20150721094 #2锅炉F给煤机校验热控一票,22:20 校验结束,终结该工作票),F给煤机运行正常。
(图1 F给煤机堵磨时的各参数)(图2 就地F给煤机转速563r/min)(2)2015年7月28日热控人员对#2炉C给煤机进行定期校验(14:00 运行人员许可RK I-20150724111 #2锅炉C给煤机校验热控一票,16:30 热控人员对C给煤机校验结束,终结该工作票)。
2015年7月28日 17:00 启动#2炉C制粉系统运行,20:10 监盘人员发现#2炉C磨煤机入口风量下降(由98T/H降至90T/H),磨煤机电流上升(由46A升至51A),立即将煤量由原48T/H降至44T/H,就地检查发现C给煤机转速660r/min(对应煤量应在60T/H左右),联系热控重新对#2炉C给煤机进行校验,21:15 停C制粉系统,许可“#2机组C给煤机校验”热控一票,23:20工作结束。
31-给煤机给煤率反馈波动(或偏差)大的分析(肖榕辉)
给煤机给煤率反馈波动(或偏差)大的分析肖榕辉在热力发电厂中,燃料控制系统是其重要的一个大系统,而该系统在日常维护中,我们会经常遇到给煤机控制指令相同,但是个别给煤机给煤率反馈存在偏差大或反馈波动的异常现象,严重影响燃烧控制系统的安全稳定运行。
下文针对此种现场进行简要分析,介绍处理方法。
一、概述我厂3、4号机组所用给煤机均是上海新拓电力设备有限公司生产的耐压式CS2024-HP型号给煤机。
该型号给煤机具有微机控制、电子称量及自动调速装置功能,在运行过程中,能根据锅炉燃烧控制系统指令自动调节给煤量,满足锅炉负荷的要求。
其基本机械结构如下所示:1.张紧辊2.张紧机构3.挡煤板4.称重辊5.称重传感器6.断煤信号装置7.清扫机构减速箱8.皮带输送减速箱9.称重标定机构10.张力辊就地控制柜结构如下:1.空气开关2.三相保险3.键盘锁定开关4.照明灯断路开关5.变压器T16.遥控启动、正转、反转、清扫继电器7.交流接触器8.滤波器9.变频器10.变压器T211.A1板12.A2板13.A3板14.电源板15.CPU微机板其基本的控制原理:该称重式给煤机控制的物理量是燃料的流量(即给煤率,单位是吨/每小时)。
为实现这一功能,CS2024型给煤机通过称重传感器测量单位皮带长度上煤的重量,同时通过测速发电机测量并换算出皮带的转动速度,二者的乘积得出实际给煤率,与要求给煤率进行比较,然后调节皮带电机的速度,使给煤率控制在指令值上。
二、给煤机控制原理1、原理框图注:INT块作用:当燃料控制自动,在运给煤机放自动时,某台在运给煤机跳闸或停运,将置停运给煤机输出O值为18%,而此时总燃料测量值将减少,燃料主控PID输出O值将变大,该O值作为INT块PID的设定值输入,与6台给煤机输出指令平均值相比较,迅速增大其他给煤机的控制指令,把煤量拉上来。
2、给煤机给煤指令锅炉指令BD对应需求燃料量,经过分离器出口温度的修正,形成燃料控制PID的设定值S,经过热值修正的燃煤测量总量和燃油总量修正后得出的燃料总量作为PID的测量值M,偏差经过PID运算得出燃料控制主站的给煤指令O值,该给煤指令经过INT块修正运算作为每台给煤机的中控指令输出。
CS2024型电子称重式给煤机给煤率异常的原因分析及处理
定度 值 2
l I 电 动 机 转 速 l × 匝圃
定 度值 3 测量 值
从上面的公式可以看 出, 在给煤率运算 中, 需要 测量 的 2个 量分 别为称 重传 感器 测量值 和 测速传 感
器测 量值 。式 中 : 定 度 值 1~3分 别 是 质 量 系 数 因
3 . 2 . 1 机械 故 障 机械 故 障有 皮 带 跑偏 、 传 动 及称 重 系 统 变形 和 有异 物 阻碍 3种 类型 。
( 4 ) 检查 张力辊 筒 两端 的摆臂 是 否 卡 涩 , 若有 ,
则需 要 除灰 、 除锈 , 并 进行 松动 处理 。
( 5 ) 检查称 重支 撑 , 连杆 要 平 直 , 关节 轴 承要 活
( 1 ) 查 看 给 煤 机 运 行 后 皮 带 的 张 紧 度 是 否 合
第1 期
肖榕辉 , 等: C S 2 0 2 4型 电子称 重 式给煤 机给 煤 率异 常的原 因分析及 处理
后, 故 障消 除 。
・ 2 7・
机人 孔 门 , 检查 给煤机 内部 机械 传动 机构 , 没 有发 现 异常, 切 至局 部 ( L O C A L ) 转 动, 皮 带 空 载 时 给煤 机
煤 率通 过 A 3反 馈 卡 送 至 D C S , 这 样 就 实 现 了 给煤
机 给煤 率外部 和 内部之 间 的闭环控 制 。
C P U 中给煤 率 的计算 公式
给 煤 率 = l
测量值
翳 鼹 I ×
定度 值 1
f \ I 实 A 际 总 质 量 l — l 皮 质 量h ×
控 制 系统 ( D C S ) 首 先 根据 锅 炉 指 令 ( B D) 与 实 际燃
给煤机煤量波动分析
给煤机煤量波动分析作者:李永涛来源:《中国新技术新产品》2014年第10期摘要:雷击烧毁D给煤机的控制变频器,更换变频器后出现给煤量波动大,一直无法消除,最后是因为屏蔽线虚接造成,并由此引入了干扰造成,消除隐患后引出的防干扰思考。
关键词:给煤机;变频器;煤量波动;干扰中图分类号:TP27 文献标识码:A1 存在问题;一次雷击后,引起茂名臻能热电有限公司#5机组部分电气电源跳闸,跳闸电源包括#5号炉两台给煤机D电源柜,运行工作人员重新开起给煤机D,发现给煤机D无法启动,运行人员通知热控人员与电气工作人员进行处理,经检查发现:变频驱动式转速控制器损坏,电气工作人员更换新的变频驱动式转速控制器,但是更换后,给煤机运行时波动反馈很大,波动会超过2吨,相应的引起送风机、引风机、一次风机波动,严重影响机组的正常安全运行。
2原因分析;根据给煤机的控制原理图,分析出煤量波动可能由下列原因引起:(1)反馈信号波动引起。
DCS一般通过反馈信号来进行自动控制,反馈信号进入DCS系统,系统会根据特定的参数而改变整个系统中的煤量及风量,在调节过程中也会引起风量及煤量的波动。
(2)由DCS过控制信号波动引起的。
首先考虑到给煤机运行时,是不是由于DCS来的信号波动引起的,锅炉燃烧系统有着庞大的参数影响,系统中的参数变化,会直接影响给煤机的煤量。
(3)控制的回路接触不良。
控制回路中,线路接触不良,会导致控制信号或者反馈信号有着很大的变化。
(4)控制或者反馈的通道出现了故障。
如果控制或者反馈的DCS通道有故障,或者受到电磁干扰,也会导致给煤机煤量的异常波动。
(5)输入信号转换卡(A1)板卡故障引起的。
给煤机本身的板卡故障的话,也会引起给煤机运行不正常,或者速度不稳定。
(6)给煤机A2/A3板卡故障,A2/A3主要作用是:将给煤机主板的频率信号根据固定算法转换成4-20mA的标准电流信号,分别送到变频器及反馈到 DCS。
(7)变频驱动式转速控制器故障引起的。
给煤机给煤量问题分析报告
1炉A/C给煤机点火时间轴10.18-13:25点火制粉系统 C点火不成功;风量过大,手动停磨。
10.18-23:00点火制粉系统 A 点10.19-01:50点火制粉系统10.19-18:06点火制粉系统10.20-06:36点火制粉系统 A10.18-14:00点火制粉系统 A 点火不成功;煤量过大。
火成功;成功后給煤量波动导致灭火。
A 点火成功;成功后給煤量波动导致灭火。
A 点火成功;成功后给煤量过大导致灭火。
点火成功;成功后给煤机断煤导致灭火。
10.18-18:20点火制粉系统C 点火不成功②④⑥⑧⑩⑫⑭①③⑤⑦⑨⑪⑬10.18-17:36点火制粉系统10.19-00:10点火制粉系统 A点火成功;成功后給煤量波动导致灭火。
10.19-02:30点火制粉系统 A点火成功;成功后给煤机断煤导致灭火。
10.19-20:10点火制粉系统 A点火成功;成功后给煤机断煤导致灭火。
10.20-19:23点火制粉系统 A 点火成功;成功后燃煤过湿,磨煤机出口温度低导致灭火。
C 点火不成功10.18-13:33点火制粉系统 C 点火不成功;液压油站液动换向阀故障。
10.18-22:17点火制粉系统 A 点火成功;成功后给煤机断煤导致灭火。
此时给煤量正常控制此时给煤量第一次出现峰值,原因未知。
各专业开始检查系统此时给煤量能够维持稳定,但由峰值调节至稳定值时间过长,直接影响点火此时给煤量持续上升,且曲线斜率稳定,属于给煤量控制问题,热控专业开始分析此时给煤量稳定于53t/h,原因为有人误动表头,将“流量AD”在12t/h,(占总给煤量20%)时置入表头,【为什么会将12t/h置入表头:当时DCS逻辑中OB项设置为12,使手操块持续输出12t/h,此时set表头流量AD选项,就将满位设置在20%处。
】此时给煤量骤降,但频率为工频,所以给煤量骤降的最大可能为给煤机机械卡涩,因为之后给煤量回复,已无法追忆次时给煤量第一次出现峰值,原因未知。
给煤机计量误差产生的原因和解决方法
给煤机计量误差产生的原因和解决方法陈敏;周佳洁;刘懿杰;陆海燕;邹峙剑;金峰;言军;张贵成【摘要】介绍了给煤机称重的基本原理,分析了实际使用中计量误差的产生原因和处理方法,阐述了提高和保持给煤机计量精度的方法.实践表明:这些措施可以解决长期困扰给煤机精确计量问题,有助于节能减排.【期刊名称】《发电设备》【年(卷),期】2016(030)005【总页数】3页(P360-362)【关键词】给煤机;计量精度;误差【作者】陈敏;周佳洁;刘懿杰;陆海燕;邹峙剑;金峰;言军;张贵成【作者单位】上海发电设备成套设计研究院,上海200240;上海发电设备成套设计研究院,上海200240;国电浙江北仑第一发电有限公司,浙江宁波315800;国电浙江北仑第一发电有限公司,浙江宁波315800;国电浙江北仑第一发电有限公司,浙江宁波315800;上海外高桥第三发电有限责任公司,上海200137;上海外高桥第三发电有限责任公司,上海200137;辽宁清河发电有限责任公司,沈阳112003【正文语种】中文【中图分类】TK223.24随着国家对火电厂节能降耗要求的不断提高,目前电厂大多使用给煤机进行煤耗计量。
给煤机是带有微机控制系统的电子称量和自动调速的带式给煤机,能够实现为磨煤机连续、准确地给煤。
给煤机是动态秤,需定期拆装检修;同时,给煤机的运行与其内部温度、湿度、压力和粉尘等环境因素密切相关。
因此给煤机的计量精度长期困扰着电厂的运行,是一个急需解决的难题。
笔者分析了给煤机计量误差产生的原因,并提出解决方法。
给煤机的称重重量用给煤率表示:由式(1)可知:给煤机的给煤率是皮带上煤的质量和皮带速度的乘积。
给煤机在运行中皮带速度较难测量,为了准确地测得煤的质量和皮带速度,需要通过“定度”确定给煤率。
定度块选用质量为34.7 kg的质量块。
定度是通过测量探头与称重传感器测得皮重、皮带的速度和质量系数,所以定度是保证计量精度准确不可缺少的一环,是保证计量准确的充分不必要条件。
给煤机常见问题汇总
给煤机问题汇总给煤机现场出现问题:问题一现象:给煤机跳闸,错误调用报07〔堵煤跳闸〕原因:由给煤机出口堵煤报警器发出的出口堵煤信号造成的给煤机跳闸。
处理方法:1.观察给煤机出口是否真正堵煤,如堵煤一定要及时停顿给煤机,以防出现重大问题。
2.将出口堵煤报警器的外罩翻开,观察堵煤报警器的行程开关是否上锈。
如果有锈迹,应为此原因造成的报警器误动作导致的给煤机跳闸。
需清理锈迹、重新将行程开关定位到临界状态或更换堵煤报警器。
3.检查出口堵煤报警器的接线是否有接地或是否被砸断,因堵煤报警器为常闭节点,一旦有接地或者砸断现象,会造成柜堵煤继电器误动作,导致给煤机跳闸。
4.检查给煤机控制柜堵煤〔FD〕继电器及其底座是否损坏。
接线是否有松动及漏接、错接现象。
问题二现象:给煤机报容积式给煤原因:给煤机称重传感器无法称量皮带上方物体重量处理方法:1.检查给煤机承重托辊上是否有杂物将托辊卡住,此现象会造成给煤机承重传感器两侧偏差过大,导致给煤机报容积式给煤。
2.检查给煤机称重传感器及其电缆是否有损坏现象。
如果有损坏现象,更换称重传感器。
3.检查自检〔SELF TEST〕09,如果两侧偏差过大,有可能为承重传感器两侧不平,重新用水平检尺校订称重传感器水平。
〔校订方法:将水平检尺放在称重跨距辊上,调节称重传感器下方螺母,使称重辊与跨距辊在同一水平线。
〕如果校订后,如果两侧偏差还是过大,检查皮带是否偏离并压住称重辊一侧。
4.用力下压或上抬,称重传感器数值变化缓慢或变化小,可能为称重传感器部进灰,导致传导不正确,用六角将称重传感器外壳翻开,进展清理。
5.以上工作完成过后,仍报容积式,可能为干扰造成的容积式,与我公司联系,加装屏蔽环问题三现象:给煤机报煤仓出口堵煤原因:AE煤流检测器发出报警信号处理方法:1.检查给煤机上闸门是否真正堵煤。
如果真正堵煤可用疏松机或空气炮进展疏通,或用人工进展震打。
2.检查接线是否正确及给煤机控制柜CFMR继电器和其底座是否有问题。
解决给煤机煤量反馈波动
解决给煤机煤量反馈波动作者:柴赟来源:《科技视界》 2014年第19期柴赟(广东粤电靖海发电有限公司,广东揭阳 515223)【摘要】火力发电厂单位煤耗与经济效益有直接关系,锅炉燃烧供煤计量的准确直接影响到锅炉燃烧的控制和锅炉燃烧总煤量的累计。
给煤机作为锅炉供煤动态控制和计量的重要工具,其稳定和精确性尤为重要。
【关键词】1000MW机组;给煤机;波动;计量;控制0引言我厂1000MW燃煤机组使用的是最大连续输送能力为100t/h的给煤机作为输送原煤的计量和控制锅炉燃烧煤量的设备,其计量精度标准为±0.5%。
从DCS输出的给煤量指令,由给煤机控制系统根据皮带上的原煤重量,运算出合适的皮带转速指令到变频器调节皮带转速,输送出与指令相符的煤量到磨煤机,并将实时的供煤量反馈到DCS。
通过每台给煤机的反馈煤量计算出锅炉实时发电量的煤耗总量及千瓦时的煤耗,作为千瓦时煤耗的直接参考。
1 给煤机运行出现问题及原因分析在机组运行初始阶段有给煤机频繁出现DCS反馈煤量出现不跟踪指令,无规律大幅波动,指令与反馈偏差几吨等情况。
出现的问题种类较多,情况较为复杂。
经过对出现故障给煤机的检查发现导致以上问题的原因分为三类:类型一:环境因素由于我厂位于海边,自然环境较为复杂,湿度大、盐分大。
设备本身经受了严峻的环境考验,给煤机本身处于室外环境,所以给煤机本身控制系统也经受了严重的挑战。
类型二:设备安装因素我厂在设备安装阶段由于安装单位施工质量等问题,导致各台给煤机机械安装方面未严格按照设备厂家指导意见实施,存在隐患。
设备厂家也未在随后设备投产后及时依据我厂燃用煤质的实际情况提出更改建议。
类型三:维护人员缺乏经验由于是新类型的设备,作为生产维护人员无此类设备的维护经验,加上设备安装调试到投产经历了一年多,设备疏于管理和维护,设备控制系统本身也存在隐患未能及时发现和消除。
2 给煤机故障现象通过对2013年3月到2013年12月期间对我厂1000MW机组制粉系统给煤机指令与反馈波动大的情况调查分析得出如下几种情况:2.1 在指令与反馈偏差大,反馈跳动时,给煤机控制系统会出现“112”报警代码,根据设备说明书提供解释,“112”报警表示给煤机的称重系统出现两种情况:(1)称重载荷过高或者过低;(2)称重故障。
给煤机皮带秤存在误差原因分析报告
给煤机皮带秤存在误差原因分析报告郭欣身份证号码:1528241983****7238给煤机由控制系统(计算机)自动标定,简单、方便、快捷。
控制系统内标定程序配合光电探头、标定等专用设备,自动检测皮带的“皮重”(称重零点)、皮带速度、皮带长度、秤重满度(量程)等系数,再控制系统自动计算标定精度、修正内部参数、判定是否合格。
标定过程各参数全部由控制系统自动采集不需人工输入,即保证了数据的可靠性也保证了数据的真实性。
一、给煤机称重原理给煤机称重系统由称重传感器、A/D转换器、机械部分组成,其通过称重传感器测量单位皮带长度上煤的重量,同时通过测速传感器测出电机转速并转换成皮带的转动速度,两者相乘即得到给煤率。
公式如下:单位重量( Kg/M )* 皮带速度( M/SEC )=给煤率( Kg/SEC )。
其中,称重信号由两个支撑着称重辊的称重传感器产生,其通过A/D转换成二进制数字信号。
而称重辊两侧的称重跨距辊则精确地定义出了称重物料的皮带长度两个传感器相加后减去皮重,其结果与跨距系数相乘(给煤机标定时得出),即可得到单位皮带上的物料重量。
电机的转速通过电机轴相连的测速传感器发生的脉冲频率决定,这个信号通过转换电路转换成数字信号,它与速度系数(标定值)相乘即得到皮带速度。
最后皮带速度与物料重量相乘后得出给煤率。
然后这个结果与给煤率的设定值比较后得出误差信号对速度控制器进行控制。
根据上面,公式可以重新写成:给煤率=跨距系数*(实时重量的 AD转换值-皮重系数)*速度系数*实时转速其中,跨距系数其为量程标定时得出,跨距系数=两个砝码总重/(跨距长度*砖码总重的AD转换值)皮重系数为零点标定时得出,皮重系数=皮重的AD转换值速度系数为零点标定时得出,速度系数=皮带速度/电机转速从这里,我们也正好能看出给煤机标定的目的和作用。
二、给煤机标定的四大条件从上面的原理可以看出,要想得到精确的给煤率,就必须保证皮重系数、速度系数、跨距系数的准确性,而提供这三大系数的给煤机标定的过程就必须准确可靠。
给煤机给煤量问题分析实施报告
1炉A、C给煤机给煤问题分析及处理措施报告一、简述:通过对1炉10月18日13:25至10月20日19:23的14次点火过程中的给煤机重要参数追忆,以及每次处理的措施、措施实施后再次点火的效果等面分析问题产生的原因及对应的处理措施,从而编写本报告。
二、时间节点:专业资料专业资料附图:事件时间轴专业资料专业资料1炉A/C给煤机点火时间轴10.18-13:25点火制粉系统C点火不成功;风量过大,手动停磨。
10.18-13:33点火制粉系统C点火不成功;液压油站液动换向阀故障。
10.18-14:00点火制粉系统A点火不成功;煤量过大。
10.18-17:36点火制粉系统C10.18-18:20点火制粉系统C10.18-22:17点火制粉系统A点火成功;成功后给煤机断煤导致灭火。
10.18-23:00点火制粉系统A点火成功;成功后給煤量波动导致灭火。
10.19-00:10点火制粉系统A点火成功;成功后給煤量波动导致灭火。
10.19-01:50点火制粉系统A点火成功;成功后給煤量波动导致灭火。
10.19-02:30点火制粉系统A点火成功;成功后给煤机断煤导致灭火。
10.19-18:06点火制粉系统A点火成功;成功后给煤量过大导致灭火。
10.19-20:10点火制粉系统A点火成功;成功后给煤机断煤导致灭火。
10.20-06:36点火制粉系统A点火成功;成功后给煤机断煤导致灭火。
10.20-19:23点火制粉系统A点火成功;成功后燃煤过湿,磨煤机出口温度低导致灭火。
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭四、各次点火分析1、第1次点火历史追忆截图:专业资料此时给煤量正常控制分析:1、C给煤机点火,给煤量控制基本正常,但因风量过大,导致点火失败。
处理措施:无。
2、第2次点火专业资料历史追忆截图:此时给煤量第一次出现峰值,原因未知。
各专业开始检查系统此时给煤量能够维持稳定,但由峰值调节至稳定值时间过长,直接影响点火分析:1、C给煤机点火,初始给煤量无法控制,导致初始给煤量过大,但从曲线上分析,给煤控制系统可维持,2、液压油站故障。
运河电厂给煤机检查报告
运河电厂给煤机检查报告根据贵方因6#炉C2给煤机称重故障而提出需要我们提供技术服务的要求,我方已于今年1月15日至21日派技术人员至现场对该给煤机做了检查和诊断,找出故障原因是称重传感器损坏,并更换称重传感器修复了该给煤机,之后对贵厂30万机组的部分给煤机的设备状况进行了检查,并在有限的范围内做了校验,现将具体的检查情况报告如下:1. 6#机组C2给煤机更换一对称重传感器后,检查发现有煤开关失效,皮带跑偏,张紧滚筒一侧的张紧调整滑块损坏,无法调整皮带张进度,因此对皮带跑偏情况无法纠正,因此也无法对该给煤机校验,造成无法校验的原因还有上煤闸门关不到位,造成皮带上的煤一直无法走空;2. 5#机组B1和6#机组B1给煤机,情况还好,经我方人员校验后,可以正常运行,但还是有些小问题:皮带外侧清洁刮板磨损严重,无法正常工作,造成皮带外侧粘的煤刮不干净,对计量有一定影响,另上煤闸门关不严,校验时仍有一些煤散落下来;3. 5#机组A1A2给煤机与5#和6#机组B1给煤机的情况大体相似,但多了一个有煤开关失效的问题;4. 5#机组B2给煤机皮带跑偏现象严重,导致皮带两边的裙边都没有了,而且皮带上鼓包严重,需更换皮带和调整张紧度后,才能校验,因当时不具备条件所以没有校验。
5. 6#机组B2给煤机经检查发现,称重托辊两侧的轴承座损坏严重,导致称重失效,且没有条件更换,也无法校验;因机组正在运行,所以这次只粗略地检查了以上几台给煤机的设备状态,但总体感觉给煤机都是在带病运行,有煤开关失效会导致控制精度达不到要求,即反馈量与给定量相差较大,而且一旦煤走空而不能得到及时报警的话,会造成热风反窜,后果会很严重;上煤闸门关不严或关不到位,会影响检修工作和给煤机的校验工作,导致给煤机无法正常精准的运行;皮带清洁刮板磨损会导致皮带上粘结煤,使得计量偏差增大;张紧装置的失效会直接导致无法纠正皮带跑偏打滑,而皮带跑偏打滑以及称重托辊轴承座损坏导致的称重失效会直接影响给煤机正常工作,导致设备无法正常运行,严重的话会跳机。
给煤机给煤率反馈波动(或偏差)大的分析(肖榕辉)
给煤机给煤率反馈波动(或偏差)大的分析肖榕辉在热力发电厂中,燃料控制系统是其重要的一个大系统,而该系统在日常维护中,我们会经常遇到给煤机控制指令相同,但是个别给煤机给煤率反馈存在偏差大或反馈波动的异常现象,严重影响燃烧控制系统的安全稳定运行。
下文针对此种现场进行简要分析,介绍处理方法。
一、概述我厂3、4号机组所用给煤机均是上海新拓电力设备有限公司生产的耐压式CS2024-HP型号给煤机。
该型号给煤机具有微机控制、电子称量及自动调速装置功能,在运行过程中,能根据锅炉燃烧控制系统指令自动调节给煤量,满足锅炉负荷的要求。
其基本机械结构如下所示:1.张紧辊2.张紧机构3.挡煤板4.称重辊5.称重传感器6.断煤信号装置7.清扫机构减速箱8.皮带输送减速箱9.称重标定机构10.张力辊就地控制柜结构如下:1.空气开关2.三相保险3.键盘锁定开关4.照明灯断路开关5.变压器T16.遥控启动、正转、反转、清扫继电器7.交流接触器8.滤波器9.变频器10.变压器T211.A1板12.A2板13.A3板14.电源板15.CPU微机板其基本的控制原理:该称重式给煤机控制的物理量是燃料的流量(即给煤率,单位是吨/每小时)。
为实现这一功能,CS2024型给煤机通过称重传感器测量单位皮带长度上煤的重量,同时通过测速发电机测量并换算出皮带的转动速度,二者的乘积得出实际给煤率,与要求给煤率进行比较,然后调节皮带电机的速度,使给煤率控制在指令值上。
二、给煤机控制原理1、原理框图注:INT块作用:当燃料控制自动,在运给煤机放自动时,某台在运给煤机跳闸或停运,将置停运给煤机输出O值为18%,而此时总燃料测量值将减少,燃料主控PID输出O值将变大,该O值作为INT块PID的设定值输入,与6台给煤机输出指令平均值相比较,迅速增大其他给煤机的控制指令,把煤量拉上来。
2、给煤机给煤指令锅炉指令BD对应需求燃料量,经过分离器出口温度的修正,形成燃料控制PID的设定值S,经过热值修正的燃煤测量总量和燃油总量修正后得出的燃料总量作为PID的测量值M,偏差经过PID运算得出燃料控制主站的给煤指令O值,该给煤指令经过INT块修正运算作为每台给煤机的中控指令输出。
浅析锅炉给煤量反馈波动引起风量波动的成因及解决方法
文献标 识码 : A 它们 精确 地定 义 了称量物 料 的皮带 给定 长 频 器参 数变 化或设 置不 当 , 电机坏 ; 度 ,每 支 称 重 传感 器 支 撑 了 称 重 跨距 上 ( 2 ) 机械 部分皮 带不 正 、 皮带滚 动 轴坏 2 5 %的物 料重 量 ,称 重 传感 器 的输 出被 放 或皮带 不平衡 ; 大 成信号 ,表 明 了皮 带每 厘米 长度 上 的物 ( 3 )电子 皮带 称测 量系 统有故 障 如指 料公 斤数 量 。这一 重量数 据用 于给煤 率 计 令 板 A 1 卡故障 、 反馈板 A 3 卡故障 , 称 重 算公 式 中 , 从 而控制 给煤 机 。公 式如 下 : 单 传感 器 故障 ,电子 皮带 称测 量系统 接线 松 位重量 ( k g / / M) × 皮 带速度( M / S E C ) = 给 煤 动 、 不牢固, 测速 传感 器 故 障 , 电子皮 带 秤 率( k g , s E c ) 测量 部 分 电子 设备 故 障 ; 2 存在 问题 ( 4 ) 运行人 员 的误操 作 ; 去年 4 月1 3日{ } 5 炉风 机 电流 突升 波 ( 5 )屏蔽接 地 干扰 问题等 都会 引起 给 动, 此时 # 5炉 c给煤 机 间歇 性 断煤 , 造 成 煤机 量反 馈波 动 。 瞬 间有煤 块从较 高位 置跌 落引起 称重 式 给 4 解 决方法 煤机 煤量 突变 ( 从工 程师站 电脑 查历 史 曲 针对 给煤机 给煤 率反 馈波 动 , 引致送 、 线得 知 当 时 C给煤 机反 馈 信号 达 1 0 0 %) , 引风 机 电机 电流大 幅波 动 ,影 响机组 协 调 机组 在协 调方式 下送 风量会 随 给煤反 馈量 控制 , 优化 锅炉 主控 逻辑 。 根据 机组 满负 荷 自动 加大 , 引起送 、 引 风机 电流突 升波 动 。 4 时 ,每 台给 煤机 的反馈 量 不 超过 2 5Ⅱ 屯 / , J 、 月2 2日 # 5 炉 c给 煤 机 煤 量 瞬 间 突变 由 时, 故通过 D C S逻 辑 组 态 , 对 给 煤 机煤 量 1 6 _ 3吨升 至 2 8 . 6吨 , 送 风 机 电流 由 1 8 A升 反馈 量进行 了限幅 和限速 率措 施 ,即把单 至2 7 A, A、 B引风 机 电 流 由 7 2 A 分别 急 升 至1 2 9 A、 1 4 6 A( 已过 流 ) , 脱 硫 增 压 风机 电 流从 8 2 A升 至 1 4 2 A, 炉 膛 负 压 变 正 3 1 8 P a , 机 组跳 出协调 , 手 动调 整后 回复 正 常 。4月 2 6日# 5 炉 c给煤 机煤 量 瞬 间 突 变由 1 9 . 1 吨升至 3 9 . 1吨 ,送 风机 电流 由 1 8 A升 至 2 7 A, A 、 B引 风 机 电 流 由 7 2 A分 别急升至 1 4 2 A 、 1 4 9 A( 已过 流 ) , 脱 硫 增 压 风 机 电流从 8 2 A升至 1 2 5 A, 炉膛 负压 变正 3 9 0 P a , 机 组 跳 出协 调及 A G C, 手 动 调整 后 回复正 常 。4 月2 8日 # 5 炉 c给 煤 机煤 量 瞬间突变 由 1 9 . 1 吨 升至 3 9 . 1 吨, A、 B送 风
给煤机煤量频繁波动
5C给煤机煤量频繁波动分析事件过程:2009年3月3日,5号机组在整组启动状态,5C给煤机运行中频繁出现给煤量突然降至0,给煤机运行信号消失。
具体故障现象如下:1.3月3日02时09分59秒,5C给煤机运行,给煤量从59.66t/h突然降至1.9t/h,给煤机电流从3.6116A降至1.17A,同时给煤机运行、给煤机远控、给煤机给煤信号消失,给煤机指令信号逐步下降到10%,运行人员手动加煤后正常。
2.3月3日03时04分48秒,5C给煤机运行,给煤量从60.72t/h突然降至3.5t/h,给煤机电流从3.588A降至1.62A,同时给煤机运行、给煤机远控、给煤机给煤信号消失,给煤机指令信号逐步下降到10%,运行人员手动加煤后正常。
给煤机控制面板黑屏。
3.3月3日09时21分10秒,5C给煤机运行,给煤量从60.32t/h突然降至1.9t/h,给煤机电流从3.5463A降至1.17A,同时给煤机运行、给煤机远控、给煤机给煤信号消失,给煤机指令信号逐步下降到10%,运行人员手动加煤后正常。
4.3月3日13时41分50秒,5C给煤机运行,给煤量从61.07t/h突然降至19.12t/h,给煤机电流从3.5537A降至2.2375A,同时给煤机运行、给煤机远控、给煤机给煤信号消失,5C给煤机跳闸。
原因分析:3月3日14时,5C给煤机停止运行。
针对以上现象,热控人员和给煤机厂家到现场检查,给煤机控制面板上故障代码显示为06:电池能量低报警。
该电池集成在CPU板上,正常运行中,由电源板为其充电。
给煤机厂家维护人员认为,可能是电源板充电电路出现问题。
现将5F给煤机控制箱电源板调换至5C给煤机。
同时调试人员将5C给煤机电流反馈、煤量反馈两路AI信号加装隔离器。
16:33 启动5C磨,23:53 5C给煤机停运,给煤机运行正常。
经验教训及预防措施:1.检查所有给煤机故障报警记录,如存在06故障代码,进行原因分析。
给煤机断煤情况分析及解决方案
给煤机断煤情况分析及解决方案摘要:制粉系统作为电厂主重要系统,其煤粉的正常输送是保障电厂发电效率的基础。
给煤机经常出现的断煤问题是火力发电厂运行与维护中普遍面临的难题之一,对机组的安全稳定运行产生重要的影响,严重时会影响到电厂发电效率。
本文就断煤的可能原因作出分析同时针对机组不同状态,提供两种适应性的解决方案,对存在同类问题的机组具有指导意义。
关键词:给煤机;断煤原因;解决方案1概述锅炉制粉系统的稳定运行对燃煤火电厂的整体运行有很大的影响,给煤系统故障必然引发机组负荷不稳定。
对于不同的火力发电厂,锅炉选型的不同决定了设计煤种的特殊性,但受近年全球能源市场的影响,配煤掺烧逐渐成为当前火电厂保障机组稳定运行最安全、最经济的方法。
随着配煤掺烧方案及煤种的不同,给煤系统堵煤并引起燃料输送中断成为锅炉运维人员的共性难题。
本文以某亚临界350MW燃煤机组为例,阐述了在煤质不佳的情况下,合理利用振打器,达到大幅减少给煤机煤断煤的目的。
同时针对机组状态不同,提供适应性的解决方案,对存在同类问题的机组具有指导意义。
2 断煤原因分析煤仓内煤块通过落煤管落至给煤机皮带处,皮带运转带动煤块输送至磨煤机,给煤机皮带上方安装有煤流挡板,可通过皮带有煤信号反映给煤机输煤正常与否,上方落煤管处装配有振打器,当落煤管内发生煤块搭桥时可手动开启振打器,促使煤块恢复流动。
2.1给煤机落煤管作为煤块输送至给煤机的必经之路,落煤管的设计安装与内壁光滑度是影响给煤机断煤的重要因素。
电厂落煤管构造较为简单,通常由一根或几根直管道对接将上方煤仓与下方给煤机相连,煤块通过自身重力,自由下落至给煤机皮带。
为防止煤场原煤自燃,电厂一般会使用雾炮对煤堆采取加湿措施,因此煤仓内煤块可能存在湿黏的情况,潮煤一定程度上影响了落煤管内壁的光滑度,煤渣黏贴于管路内壁,加大内壁摩擦力,长此以往会影响到煤块的下落速度,严重时造成落煤管堵塞。
图1 给煤系统简图若是来煤过于潮湿,会对落煤管内壁造成腐蚀,同样影响内壁光滑度,因此在设计落煤管时应注意做好管路防腐、防磨处理并定期检查,确保落煤管使用寿命。
火电厂给煤机常见故障及分析
火电厂给煤机常见故障及分析摘要:给煤机是火电厂火电机组的重要组成部分,作为磨煤机的前提环节,其主要作用是在煤炭供应的同时并对给煤量进行统计,对火电厂运行效率和效果有直接影响。
因此,本文针火电厂给煤机的重要作用,通过对其常见故障进行分析,并对相关解决措施进行思考,从而为给煤机优化与发展提供良好的基础。
关键词:火电厂给煤机;常见故障分析;解决对策引言:给煤机是火电厂中比较关键的辅助设备之一,其对火电厂运行过程中给煤量的控制和调节,对于火电厂生产经济效益具有关键意义。
但是,因为各方面因素的影响,火电厂给煤机中或出现几种常见故障,为保障给煤机的正常运行,对其常见故障的引发因素和主要内容进行分析,并思考相应解决对策,对于火电厂优化与发展极为关键。
1.给煤机的简单分析1.给煤机的概念给煤机是火电厂运行中的辅助设备之一,其作用是按照负荷要求准确调节磨煤机给煤量,主要布置在原煤斗与磨煤机之间,因为其结构特点和工作原理的不同,可以分为有容积式与重力式两种。
1.给煤机的工作原理给煤机在实际运行过程中,主要是储煤仓中的煤炭通过煤闸门进入到给煤机之中,然后由给煤机内部的输送计量胶带,持续均匀把煤炭输送到磨煤机之中。
实际运行时,输送计量胶带下方设置的电子承重装置,是由高精度的电子皮带秤组成,称重传感器产生一个与煤的重量成比例的电信号和速度传感器检测到的皮带速度信号,同时送入积算器,经积算后得到瞬时流量和累计量。
1.给煤机运行流程在实际使用给煤机时,首先要对给煤机紧固件、减速器、行程销、连接销、给煤机滚轮、导轨的构件进行检查,在检查后,通过开车信号控制,推动给煤机的开车与运行,在运行过程中,不仅能要随时观察受煤设备的运行情况,还要对出料口的实际情况进行检查,如发现信号提示,需要立即停机处理,并且,还要对减速器和电极温度进行监测,进而有效确保给煤机的正常运行。
1.给煤机运行过程中常见的故障分析1.给煤机启动故障在火电厂给煤机运行过程中,启动故障是其常见的故障之一,主要分为两个方面,首先是给煤机无法启动的问题,主要是指启动给煤机时,不论是远程操作还是就地操作都无法正常启动,这一故障的原因在于给煤机控制门故障,因为长期工作过程中煤粉堆积,导致继电器出现阻塞和粘连的情况,从而出现给煤机无法正常启动的问题。
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给煤机给煤率反馈波动(或偏差)大的分析肖榕辉在热力发电厂中,燃料控制系统是其重要的一个大系统,而该系统在日常维护中,我们会经常遇到给煤机控制指令相同,但是个别给煤机给煤率反馈存在偏差大或反馈波动的异常现象,严重影响燃烧控制系统的安全稳定运行。
下文针对此种现场进行简要分析,介绍处理方法。
一、概述我厂3、4号机组所用给煤机均是上海新拓电力设备有限公司生产的耐压式CS2024-HP型号给煤机。
该型号给煤机具有微机控制、电子称量及自动调速装置功能,在运行过程中,能根据锅炉燃烧控制系统指令自动调节给煤量,满足锅炉负荷的要求。
其基本机械结构如下所示:1.张紧辊2.张紧机构3.挡煤板4.称重辊5.称重传感器6.断煤信号装置7.清扫机构减速箱8.皮带输送减速箱9.称重标定机构10.张力辊就地控制柜结构如下:1.空气开关2.三相保险3.键盘锁定开关4.照明灯断路开关5.变压器T16.遥控启动、正转、反转、清扫继电器7.交流接触器8.滤波器9.变频器10.变压器T211.A1板12.A2板13.A3板14.电源板15.CPU微机板其基本的控制原理:该称重式给煤机控制的物理量是燃料的流量(即给煤率,单位是吨/每小时)。
为实现这一功能,CS2024型给煤机通过称重传感器测量单位皮带长度上煤的重量,同时通过测速发电机测量并换算出皮带的转动速度,二者的乘积得出实际给煤率,与要求给煤率进行比较,然后调节皮带电机的速度,使给煤率控制在指令值上。
二、给煤机控制原理1、原理框图注:INT块作用:当燃料控制自动,在运给煤机放自动时,某台在运给煤机跳闸或停运,将置停运给煤机输出O值为18%,而此时总燃料测量值将减少,燃料主控PID输出O值将变大,该O值作为INT块PID的设定值输入,与6台给煤机输出指令平均值相比较,迅速增大其他给煤机的控制指令,把煤量拉上来。
2、给煤机给煤指令锅炉指令BD对应需求燃料量,经过分离器出口温度的修正,形成燃料控制PID的设定值S,经过热值修正的燃煤测量总量和燃油总量修正后得出的燃料总量作为PID的测量值M,偏差经过PID运算得出燃料控制主站的给煤指令O值,该给煤指令经过INT块修正运算作为每台给煤机的中控指令输出。
(6台给煤机接收的控制指令相同)考虑到磨煤机的出力情况,给煤机的指令设上限,为65%(85*65%=55T/H),而当给煤机停止时,给煤机转速会至最小为18%(85*18%=15T/H),因此给煤机正常运转时,给煤指令会在18%~65%之间(煤量15T/H~55T/H)。
3、给煤率运算称重传感器输入一与测得的重量成正比的信号,这个信号由微处理器板上分辨为1/4000(12位)或0.025%的A/D转换器转换成一个二进制数字信号。
这个数字与存储在永久存储器(ROM)中的参数进行比较,如果这个数字信号是在可以接受的范围之内,它就被存储在暂时存储器(RAM)中。
接着对从另一个称重传感器来的信号进行同样处理。
这两个信号将进行互相比较以进一步证实它们的正确性。
如果比较后发现该两个信号是不正确的,给煤机转到容积式操作运行,这时控制器就采用存储在内存中的由先前的平均值而定的假定传感器输出信号进行操作,如果比较后发现该两个信号是正确的,两个传感器的信号相加后减去毛重,其结果与一个定度因数相乘(该因数是在给煤机定度时得出的),从而得到每单位皮带长度上的物料重量。
这个结果存储在RAM中。
电动机速度是通过在一段时间中测量与电动机轴相连的交流测速机所发生的输出脉冲频率来决定的。
这种以晶体振荡为参考频率的微处理器测试的精度是0.025%。
这个模拟量信号被转换成数字量信号(二进制数)并且与另一个定度因数相乘(该因数是在定度时获得的)从而得到一个代表皮带每秒速度的数字。
最后这个皮带速度与物料重量相乘后得出给煤率。
然后这个结果与给煤率设定值比较后得出误差信号对速度控制器进行控制。
计算公式:从上面公式可以看出,给煤率运算中,需要测量的两个量分别为称重传感器测量值和测速传感器测量值。
而其他三个系数:重量系数、皮重因子、速比因子都是定度所得。
这几个量的精度对给煤率运算的准确度影响很大。
三、给煤机给煤率不稳定(或偏差大)原因分析1、分析流程图2、影响因素分析当我们遇到给煤率不稳定现象时,我们首先在DCS上做趋势,观察波动(或偏差)发生时间及持续时间,如果是短时间波动后恢复正常,这往往是大块异物导致。
同时,我们要求到就地观察机械传动机构是否异常,接线端子是否完好无松动,以及给煤机及变频器显示面板是否有故障报警信息。
初步检查后,结合流程图,可以得出影响因素可能如下:1)机械故障a、皮带打滑b、传动系统故障c、有异物阻碍下图为某次3D给煤机波动(5T/H~65T/H),波动时间仅持续几分钟,分析判断为大块异物通过皮带导致,由于此种情况导致给煤量波动居多。
d、皮带跑偏下图是最近4C给煤机给煤量测量不准确,就地清空皮带后,发现该皮带已经严重磨损且跑偏严重。
2)煤量给定信号不稳定由原理图可看到,给煤率给定信号是由锅炉指令经过一系列修正运算逻辑过来的,这么长时间的正常运行,说明逻辑应该是没问题的。
但如果在就地给煤机显示面板上按SHIFT SELF TEST 6,发现给定信号不稳定时,则应该检查DCS上该指令的输出通道、卡件、电缆及接线端子。
2)煤量给定信号不稳定排除了机械故障后,我们可以在就地控制柜面板上按下“SHIFT SELF TEST 9”观察给煤机给定信号(地址03运行模式选择为“0”,则该给定信号显示的为给煤率单位T/H)是否稳定,如果DCS给煤指令稳定,而就地该参数不稳定,则检查中控给煤机指令输出到就地端子柜信号传输的通道、卡件、电缆是否正常,接线是否松动。
注:正常显示时按SELF TEST键,无论是在OFF、REMOTE或者LOCAL 状态下都可进入自我测试功能。
退出SELF TEST模式必须按EXIT键。
3)称重重量信号不稳定当给定信号稳定,我们不妨按TOTAL SELECT键选择累加器显示模式为“VOL”容积式运行,此时CPU控制器就采用存储在内存中的由先前的平均值而定的假定传感器输出信号进行运算(不采用传感器的实时测量值信号了),观察给煤量反馈显示是否不正常波动。
如果正常,则证明称重系统有故障。
此时停下该制粉系统,在给煤机OFF状态下(最好是皮带燃煤都清空),按“SHIFT SELF TEST 9”,查看称重传感器的原始A/D读数,放下称重托辊后,再查看该读数,比较观察:(1)两边称重传感器读数接近(显示屏上下两行数据);(2)抬起和放下称重块时,两次显示值之差为1500左右(称重块的重量为34.70kg);(3)抬起和放下时,显示值较稳定。
如果不正常,检查排除称重系统机械故障,我们基本可以判断称重信号有问题,重点检查称重传感器:按上图所示检查:(1)传感器是否损坏:白、绿线间电阻为350Ω左右;(2)10V 电源是否正常:红、黑线间电压为10V 左右,电阻为350Ω左右; (3)如果上述正常,则微机板故障。
根据以往的检修经验,该种故障下称重传感器损坏情况居多(电阻异常大于1M Ω)。
4)电机测度信号不稳定如果给煤机转容积式时,给煤率还是不稳定,则检查电机测速信号,在LOCAL 模式下,进入SELF TEST 06观察电机转速是否稳定。
如果不稳定,则查测速传感器:测速信号测量测速探头引出接线145、146间电阻值应为350欧姆左右,以前试过一次电阻值超过1M Ω,拆开检查发现测速探头已经生锈损坏。
如果测速探头没问题,接线也没松动,则联系电气检查电机。
其他原因:5)给煤率稳定,但偏差大,需要重新定度:如上图这是B给煤机和C给煤机接受指令都是58.7,但是B给煤机需要加偏置-14.6,则输出指令和其他给煤机相差14.6%,给煤率反馈才一致,如果不加偏置,偏差很大。
对该台给煤机进行重新定度后(重点标定输入板A1和反馈板A3),偏差消除,给煤率反馈正常。
6)遥控启动、正转等继电器故障由于给煤机就地机柜紧挨着给煤机,内部温度较高,而厂家配送的继电器MK3P-I耐高温性能差,遥控启动和正转继电器就出故障,这在以前经常发生,影响电气回路的正常运行,导致给煤率波动,后来改用耐高温的继电器MKS3P 后,该种原因引起的故障明显减少。
但目前两台机组还有大部分继电器不是耐高温型的,以后出现给煤率波动或者是不能正常启动等故障时,也要优先考虑检查这方面的原因。
7)变频器故障在检修记录中曾经出现过一次变频器缓冲器故障导致给煤机反馈大幅波动。
8)微机板、电源板故障当排除其他原因,给定信号、称重信号、测速信号均正常时,此时微机板或电源板故障可能性较大。
四、总结给煤机给煤率反馈波动(或偏差)大现象对燃烧控制系统的稳定性影响不小,严重的话影响煤水比、风煤比的失调,影响主汽温的正常,这严重影响到机组的安全稳定运行。
因此出现该种现象时,我们要认真全面、逐个排查,参考流程图分析解决。
同时,在日常维护中,我们要做好就地控制柜的防雨措施,维护中需要定期(每6个月)进行给煤机校验和定度,当调换皮带、调整称重辊、调换称重传感器以及CPU板或微机程序芯片时,也要进行重新定度。
平时加强巡查,保证备品备件的充足,有缺陷要及时处理,确保机组安全稳定运行。