芳烃抽提溶剂环丁砜
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●裂解汽油年产量约在500万吨以上,加氢后的 裂解汽油成为最主要的芳烃原料,重整油是芳 烃生产的另一重要原料;
●芳烃产品市场需求不断稳定扩大,芳烃装置经 济效益一直较好,生产规模不断扩大;
●芳烃萃取溶剂大多采用环丁砜。
环丁砜做抽提溶剂的优点
1)对C6‾C11芳烃溶解能力比相应的非芳烃大,族 选择性好、芳烃收率高;
交流材料大纲
一、技术开发的背景 二、环丁砜劣化机理研究 三、在线净化脱酸技术路线 四、工业净化脱酸效果 五、工业实施条件
一、技术开发的背景
1、芳烃生产与环丁砜 2、长期使用的环丁砜存在的问题 3、劣化环丁砜对生产的影响
1、芳烃生产与环丁砜
●乙烯产量由80年代不足100万吨/年提高至目前 800万吨/年以上;
4)能耗加大
腐蚀和降解产物使换热器结垢,影 响换热效率。一方面溶剂温度升高,加 速溶剂降解,影响溶剂的选择性,影响 产品质量;另一方面造成汽提塔进料温 度低,降低了汽提效率;
水、电、蒸汽等消耗不断增大,同 时检维修难度和费用增加。
5)剂耗升高
污染物的积聚,严重影响溶剂质 量;已有的再生措施,不能解决根本 问题,只能靠大量补充新剂来维持操 作,最终导致剂耗升高,成本增加;
指标
1.26 5.18 23.48 1.42 0.014 276.3
5 30 50 70 95 干点 40.3 1060 0.007
测定方法
GB/T1884 GB/T259-88 GB/T387-90
GB/T260 GB/T508-91 UOP 599-65
GB/T255-88
GB/T509-88
UOP 608-65
●氧化降解产生酸性物质 ●PH值要求>5.5,但实际最低可达3.5 ●通常注入单乙醇胺抑制PH下降
2)系统腐蚀加剧
设备、管线、阀门、控制阀腐蚀严 重,导致泄漏 ;
影响装置运行周期和安全生产。
3)溶剂的性能下降
溶剂污染严重,影响了溶剂的选择 性和溶解度,使操作困难,产品质量不 稳定。
最根本、最经济的措施是在溶剂损 失最低的前提下将污染物去除。
分析
1、有苯甲醛,对溶剂性能和外观有较大 影响,易氧化生成醌类等杂质。
2、稠环芳烃、醇、酮类物质是影响色度 的因素。
3、磺酸盐类物质的存在是酸性物质的作 用结果。
2、固体沉积物
来源
•设备、管线腐蚀 •检修后设备管线清洗不彻底 •环丁砜降解产物 •不饱和烃的聚合产物
危害
•加剧了环丁砜降解 •造成设备堵塞 •加剧了设备、管线的磨损 •影响抽提效果
GB/T6536
UOP 608-65 UOP 608-65
齐鲁石化劣化环丁砜的定性分析结果
性质
密度(20oC),g/ml PH值 硫,m% 水分,m% 灰分,m% 热稳定性,SO2mg/250ml . h 蒸馏试验,m%
在272℃回收 274 275 275 275 277
实际胶质,mg/100ml Fe++,PPm 环丁烯砜,m%
国内环丁砜单耗在0.2 ‾ 0.4Kg/t 进料,高于国外的0.1 ‾ 0.15Kg/t进 料。
3、劣化环丁砜对生产的影响
●整个系统溶剂选择性、溶解度等性能下降,, 易产 生抽提塔混相、汽提塔闪蒸等非正常现象。 ●系统溶剂脏,颜色变深,各种聚合物、胶质、杂 质等明显增多。 ●抽余油质量下降,有时混浊,沉积后有白色粉未 或黑色杂质,油中环丁砜含量也经常超标(> 5ppm)。 ●水系统有时会出现大量的黑或灰色聚合物等脏物。 ●设备、管线、仪表等腐蚀泄漏现象严重。 ●操作参数严重偏离正常值,如溶剂温度超标,溶 剂比远大于设计值,抽提塔界面较低,产品质量出 现严重波动,能耗明显加大。 ●环丁砜和单乙醇胺耗量加大,“三剂”成本提高。
二、环丁砜劣化机理研究
最早通过分析齐鲁石化劣化环丁砜 和装置沉淀物的详细组成,研究了劣化 的化学过程和影响因素,研究了对溶剂 进行脱酸净化再生处理的方法,并在实 验室进行了实验和评估。
1wk.baidu.com劣化环丁砜溶液分析
环丁砜的商品规格
性质
密度(39oC),g/ml 硫,m% 水分,m% 灰分,m%
热稳定性, SO2mg/250ml . h
蒸馏试验,m% 在282℃回收 在290℃回收
环丁烯砜,m% 异丙基环丁砜基醚,m%
指标
1.25 ~ 1.26 26 ~ 27 ≤2.5 0.1 ≤ 15
5 95 ≤ 0.2 0.3
测定方法
GB/T1884、1885 ASTM D941 ASTM D1364 ASTM D1119 UOP 599-65
装置沉积物的定性分析
装置沉积物的定量分析
我们对齐鲁石化在用的环丁砜中固体 沉积物进行了分析。固体沉积物含量为 0.136%,固体颗粒元素分析为Fe、C、 O、S、H、N,含量分别为34.75%、 21.62%、28.17%、9.81%、4.21%、 1.42%,主要成分为磺酸铁盐及单乙醇 胺的磺酸盐,由此分析:固体颗粒主要 为腐蚀产物和环丁砜降解、聚合产物。
3、环丁砜的劣化机理 研究
1、UOP工艺组的研究结论
2)环丁砜具有较高的比重,常温下为1.26,便于与 烃类分离;
3)有较低的比热,常温下为0.32,200 ℃下为0.4 千卡/千克•K,蒸发潜热小,过程热负荷少,能耗 低;
4)沸点高,为285 ℃,有利于回收重芳烃;
5)热稳定性和化学稳定性好。
2、长期使用的环丁砜存在的问题
易降解劣化,主要污染物为腐蚀产 生的固体颗粒和氧化降解产生的酸性物 质、焦油状粘稠液体。 1)溶剂的PH值降低
指标分析
●PH值低,酸性物质多,是腐蚀的主要原因。 ●5%馏出温度远〈282℃,整个馏程温度偏低,总
硫远〈26%,说明环丁砜杂质多,纯度低。 ●实际胶质〉300PPm,是颜色变深的原因之一。 ●腐蚀产生的铁离子含量高,也是颜色变深的原因
之一 。
劣化环丁砜溶液中化合物分析
微量化合物有:
甲苯、乙苯、间二甲苯、二甲苯、 碳九芳烃、苯甲醛、双环戊二烯、苯乙 醇、甲基苯甲醛、苯乙酮、甲基二氢呋 喃酮、甲基苯乙醇、二甲基二氢呋喃酮、 四氢化-2H-吡喃-2-酮、2-甲基-苯甲醇、 四氢化-1,1-二氧化噻吩、Fe2+、萘等稠环 芳烃及部分有机胺类、铁及乙醇胺的磺 酸盐等。
●芳烃产品市场需求不断稳定扩大,芳烃装置经 济效益一直较好,生产规模不断扩大;
●芳烃萃取溶剂大多采用环丁砜。
环丁砜做抽提溶剂的优点
1)对C6‾C11芳烃溶解能力比相应的非芳烃大,族 选择性好、芳烃收率高;
交流材料大纲
一、技术开发的背景 二、环丁砜劣化机理研究 三、在线净化脱酸技术路线 四、工业净化脱酸效果 五、工业实施条件
一、技术开发的背景
1、芳烃生产与环丁砜 2、长期使用的环丁砜存在的问题 3、劣化环丁砜对生产的影响
1、芳烃生产与环丁砜
●乙烯产量由80年代不足100万吨/年提高至目前 800万吨/年以上;
4)能耗加大
腐蚀和降解产物使换热器结垢,影 响换热效率。一方面溶剂温度升高,加 速溶剂降解,影响溶剂的选择性,影响 产品质量;另一方面造成汽提塔进料温 度低,降低了汽提效率;
水、电、蒸汽等消耗不断增大,同 时检维修难度和费用增加。
5)剂耗升高
污染物的积聚,严重影响溶剂质 量;已有的再生措施,不能解决根本 问题,只能靠大量补充新剂来维持操 作,最终导致剂耗升高,成本增加;
指标
1.26 5.18 23.48 1.42 0.014 276.3
5 30 50 70 95 干点 40.3 1060 0.007
测定方法
GB/T1884 GB/T259-88 GB/T387-90
GB/T260 GB/T508-91 UOP 599-65
GB/T255-88
GB/T509-88
UOP 608-65
●氧化降解产生酸性物质 ●PH值要求>5.5,但实际最低可达3.5 ●通常注入单乙醇胺抑制PH下降
2)系统腐蚀加剧
设备、管线、阀门、控制阀腐蚀严 重,导致泄漏 ;
影响装置运行周期和安全生产。
3)溶剂的性能下降
溶剂污染严重,影响了溶剂的选择 性和溶解度,使操作困难,产品质量不 稳定。
最根本、最经济的措施是在溶剂损 失最低的前提下将污染物去除。
分析
1、有苯甲醛,对溶剂性能和外观有较大 影响,易氧化生成醌类等杂质。
2、稠环芳烃、醇、酮类物质是影响色度 的因素。
3、磺酸盐类物质的存在是酸性物质的作 用结果。
2、固体沉积物
来源
•设备、管线腐蚀 •检修后设备管线清洗不彻底 •环丁砜降解产物 •不饱和烃的聚合产物
危害
•加剧了环丁砜降解 •造成设备堵塞 •加剧了设备、管线的磨损 •影响抽提效果
GB/T6536
UOP 608-65 UOP 608-65
齐鲁石化劣化环丁砜的定性分析结果
性质
密度(20oC),g/ml PH值 硫,m% 水分,m% 灰分,m% 热稳定性,SO2mg/250ml . h 蒸馏试验,m%
在272℃回收 274 275 275 275 277
实际胶质,mg/100ml Fe++,PPm 环丁烯砜,m%
国内环丁砜单耗在0.2 ‾ 0.4Kg/t 进料,高于国外的0.1 ‾ 0.15Kg/t进 料。
3、劣化环丁砜对生产的影响
●整个系统溶剂选择性、溶解度等性能下降,, 易产 生抽提塔混相、汽提塔闪蒸等非正常现象。 ●系统溶剂脏,颜色变深,各种聚合物、胶质、杂 质等明显增多。 ●抽余油质量下降,有时混浊,沉积后有白色粉未 或黑色杂质,油中环丁砜含量也经常超标(> 5ppm)。 ●水系统有时会出现大量的黑或灰色聚合物等脏物。 ●设备、管线、仪表等腐蚀泄漏现象严重。 ●操作参数严重偏离正常值,如溶剂温度超标,溶 剂比远大于设计值,抽提塔界面较低,产品质量出 现严重波动,能耗明显加大。 ●环丁砜和单乙醇胺耗量加大,“三剂”成本提高。
二、环丁砜劣化机理研究
最早通过分析齐鲁石化劣化环丁砜 和装置沉淀物的详细组成,研究了劣化 的化学过程和影响因素,研究了对溶剂 进行脱酸净化再生处理的方法,并在实 验室进行了实验和评估。
1wk.baidu.com劣化环丁砜溶液分析
环丁砜的商品规格
性质
密度(39oC),g/ml 硫,m% 水分,m% 灰分,m%
热稳定性, SO2mg/250ml . h
蒸馏试验,m% 在282℃回收 在290℃回收
环丁烯砜,m% 异丙基环丁砜基醚,m%
指标
1.25 ~ 1.26 26 ~ 27 ≤2.5 0.1 ≤ 15
5 95 ≤ 0.2 0.3
测定方法
GB/T1884、1885 ASTM D941 ASTM D1364 ASTM D1119 UOP 599-65
装置沉积物的定性分析
装置沉积物的定量分析
我们对齐鲁石化在用的环丁砜中固体 沉积物进行了分析。固体沉积物含量为 0.136%,固体颗粒元素分析为Fe、C、 O、S、H、N,含量分别为34.75%、 21.62%、28.17%、9.81%、4.21%、 1.42%,主要成分为磺酸铁盐及单乙醇 胺的磺酸盐,由此分析:固体颗粒主要 为腐蚀产物和环丁砜降解、聚合产物。
3、环丁砜的劣化机理 研究
1、UOP工艺组的研究结论
2)环丁砜具有较高的比重,常温下为1.26,便于与 烃类分离;
3)有较低的比热,常温下为0.32,200 ℃下为0.4 千卡/千克•K,蒸发潜热小,过程热负荷少,能耗 低;
4)沸点高,为285 ℃,有利于回收重芳烃;
5)热稳定性和化学稳定性好。
2、长期使用的环丁砜存在的问题
易降解劣化,主要污染物为腐蚀产 生的固体颗粒和氧化降解产生的酸性物 质、焦油状粘稠液体。 1)溶剂的PH值降低
指标分析
●PH值低,酸性物质多,是腐蚀的主要原因。 ●5%馏出温度远〈282℃,整个馏程温度偏低,总
硫远〈26%,说明环丁砜杂质多,纯度低。 ●实际胶质〉300PPm,是颜色变深的原因之一。 ●腐蚀产生的铁离子含量高,也是颜色变深的原因
之一 。
劣化环丁砜溶液中化合物分析
微量化合物有:
甲苯、乙苯、间二甲苯、二甲苯、 碳九芳烃、苯甲醛、双环戊二烯、苯乙 醇、甲基苯甲醛、苯乙酮、甲基二氢呋 喃酮、甲基苯乙醇、二甲基二氢呋喃酮、 四氢化-2H-吡喃-2-酮、2-甲基-苯甲醇、 四氢化-1,1-二氧化噻吩、Fe2+、萘等稠环 芳烃及部分有机胺类、铁及乙醇胺的磺 酸盐等。