焦炉煤气输送系统化学处理技术研究
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焦炉煤气输送系统化学处理技术研究
针对焦炉煤气输送系统存在的易堵塞和腐蚀问题,创造性的对系统进行化学处理,能有效分散煤气中的污染物,清除管道内沉积物,防止管道腐蚀,延长系统运行时间,并取得了较好的工程应用效果。
标签:煤气输送系统;堵塞;腐蚀;化学处理;净化
1 前言
焦炉煤气输送系统存在易堵塞和腐蝕等难题。目前,对焦炉煤气输送系统的处理一般采用高压水冲洗,用户只能被动地对受影响设备进行维修维护甚至更换,不但影响生产的连续运行,对后续设备的沉积或腐蚀也严重影响了生产效率,甚至缩短了设备的使用寿命,带来整体运行成本的增加。
对煤气输送系统进行化学处理在国内还是空白,通过在焦炉系统风机前连续投加化学添加剂,可以有效的分散煤气中的污染物,防止管道腐蚀,并可以清除管道内沉积的焦油、萘等有机物和无机物,延长系统运行时间。
2 存在的问题
焦炉煤气中含有多种有机和无机杂质,如粉尘,焦油,萘氧气,HCN,氨,H2S,水等。这些杂质在系统或设备内易造成沉积和腐蚀问题,主要是碳钢腐蚀和形成腐蚀副产品,其腐蚀率一般可高达标准值的10倍;焦油、萘和水凝结等造成沉积和腐蚀;煤气输送系统不同部位的压差、露点和温度不同,导致杂质凝结或析出,堵塞和腐蚀系统。同时造成维修和备件成本增加,影响生产的安全稳定运行,或不得已采用其他高成本的替代燃料而增加运行费用。
3 化学处理技术
采用特制的化学添加剂和加药设备,结合相应的监控设施和管理手段,通过高压泵将药剂雾化,均匀分散到需要处理的输送系统管道和设备内,保证化学处理效果,减少对后续煤气用户的不利影响,保障生产稳定运行。
化学添加剂含有独特的有机分散剂和成膜缓蚀剂,主要由DMAD活性成分,低沸溶剂油,苯类物质等组成,能有效防止有机污垢的沉积和管道堵塞。有效抑制油,石蜡,树脂,微生物粘泥在系统中沉积;有效渗透,软化并且剥离系统中的油污等有机物污垢,迅速降低系统粘泥量;对系统中的油类,微生物固体有很好的分散作用;在金属表面形成吸附膜,增强系统的缓蚀能力;基于水并能完全降解,对环境友好。煤气系统化学添加剂添加装置见图1。
图1 煤气系统化学添加剂添加装置
1-防爆配电箱、2-添加泵、3-脉冲阻尼器、4-安全阀、5-量筒计量器、6-连接阀、7-控制阀II、8-储液罐、9-过滤器、10-连接管、11-喷嘴架、12-控制阀I、13-喷嘴、14-煤气输送管道
自动化加药装置提高了添加精度,通过将药剂雾化后均匀地输送到系统内,保证气体管道畅通,保障生产稳定运行。同时减少人力浪费,避免造成人身伤害。可实现在线或停机清洗,减少设备、管道维修时间和停车时间,降低维修和设备更换费用。
通过安装挂片来监测系统内沉积和腐蚀状况,不影响现场设施的操作和运行,试验时每周观测一次,进入正常运行后,每30~60天更换挂片送实验室检测一次。风机停机进行维护时,打开风机进行目测,叶轮、机壳及加药点后管道内无明显沉积物。并对风机震动情况进行监测记录,判断运行效果。
4 结果与讨论
4.1 一能源第一加压站煤气系统应用
4.1.1 风机系统参数
风机流量:30000m3/Hr
煤气进口压力:7~8kPa
煤气出口压力:10kPa
煤气进出口温差:10~15℃
4.1.2加药量
初始加药量为5kg/天,持续10天后调整到每天25kg。总运行时间为60天。
4.1.3 监测结果
4.1.3.1 空压机振动
加药后几天内,现场记录数据即表明振动开始有所减轻,比较风机内口和外口检测数据可以发现,加药后各方向振动均有下降,振动幅度也大幅下降,除风机外口垂直向外,其余最大或最小振动均明显降低;统计数据表明,风机内口水平向振动降低最为明显,平均振动下降约35%。
4.1.3.2 挂片分析
通过安装腐蚀和沉积挂片来监测系统内沉积和腐蚀状况,经加药处理后挂片
表面无明显沉积和腐蚀。试验时每周观测一次,进入正常运行后,每30~60天更换挂片送实验室检测一次。
比较风机加药前后的沉积腐蚀挂片,可以明显发现加药前沉积物比较多且厚,加药后沉积物量少且分布比较薄和均匀。在挂片安装的管道内,加药前萘和黑色物质沉积较多,加药后此类沉积物明显减少。
在其余运行参数均没有改变的情况下,通过化学品的投加,减少了焦油,萘等固体或液体杂质在风机上的沉积,使风机运行更加平稳;风机振动幅度有效减轻。有效改善第一加压站风机及管道的沉积问题,减少管道及设备的腐蚀。
4.2 一能源二气柜#4风机混合煤气应用
4.2.1 风机系统参数
风机流量:20000~35000 m3/Hr
煤气进口压力:7~8 kPa
煤气出口压力:10kPa
煤气进出口温差:10~15 ℃
4.2.2 加药量
初始加药量为5kg/天,持续10天后调整到每天25kg。运行周期为75天。
4.2.2.1 空压机输送煤气运行参数分析
#4风机加药前后运行周期分别为58天和75天,延长时间约30%,处理煤气量增加14%。
加药前后4#风机输送焦炉煤气量与前期基本一致,但转炉煤气比例明显降低,高炉煤气比例和总量比加药前明显增加。因高炉煤气没有经过二气柜预处理系统,煤气中杂质较多,对风机的长周期稳定影响很大。究其原因,加药后风机表面的焦油等沉积减少,风机挂灰趋势降低,能更长时间的运行。即使工况较差,加药也有利于风机的稳定运行和周期延长。
4.2.2.2 空压机振动
加药后运行周期时间延长约30%,处理煤气量增加14%。
风机表面的焦油等沉积减少,挂灰趋势降低,能更长时间的运行。风机振动整体幅度下降且波动范围小,说明风机叶轮比较清洁挂灰少,有利于风机的稳定
运行。
药剂加入后对于已有沉积物有疏松作用,能清理较轻的管道沉积,对于老的沉积物也有部分的清理左右,有利于维护保养。
4.2.2.3 挂片分析
比较风机加药前后的沉积腐蚀挂片,可以明显发现加药前沉积物比较多且厚,加药后沉积物开始松动溶解,易清除;在挂片安装的管道内黑色沉积物明显减少。加药后沉积物量比较疏松且比较湿润(表观),经清洗后,基本没有腐蚀发生。
从空压机的运行监控结果、挂片分析和现场反馈来看,其余运行参数均没有改变的情况下,通过化学品的投加,明显减少了空压机叶轮上焦油,萘等固体或液体杂质等沉积物,有效延长了风机运行时间;风机振动值的波动范围明显减小,振动幅度有效减轻,运行更加平稳。
5 结语
①煤气系统化学处理技术填补了国内空白。化学添加剂以分散雾化形式进入煤气管道或需要处理的设备处,渗透并液化萘、焦油等有机物沉积,同时松动坚硬的沉积物,酸性和碱性条件下均稳定有效;②对煤气系统清洁效果明显,能有效延长设备和管道的使用寿命,延长系统运行时间,提高系统运行率。同时降低能耗,减少维修维护工作量,减少因设备故障带来的产量损失,有效降低总体运行成本;③减少管道及设备的腐蚀,减少风机震动,无需额外清洗操作;④操作简便、高效,可连续或停机运行,不影响正常生产。
参考文献:
[1]赵辉.冷凝鼓风段焦炉煤气管道堵塞的分析和处理[J].燃料与化工,2007,28(2):51.
[2]闫志刚.焦炉煤气管道堵塞问题的分析[J].机械管理开发,2015.1:86.
备注:已取得两项发明专利
1.ZL 20141037207
2.9 一种用于焦炉煤气输送系统防腐、除垢化学处理的添加剂添加装置及其使用方法
2.ZL 201410373367.8 一种焦炉煤气输送系统化学添加剂及其制备方法