某公司QC活动成果ppt
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高压静电喷粉 塑粉加热固化
品质
高品质标准: 抗腐蚀能力强,塑膜均 匀,色泽明亮,附着力好。 烘道温度对品质有很大影响。
二、课题背景
静电喷涂生产线现场
二、课题背景
静电喷涂粉末固化烘道
二、课题背景
烘道温度对喷涂效果的影响
烘道温度未达标
表面粗糙
粉末熔化 不彻底
附着力差
色泽暗淡
亮度不均
三、选题理由
工艺
加热板布置不合理 主辅负载分配不合理
烘道两端敞开热损过大 保温层隔热效果不好 柜内电器元件老化严重
空中漂浮的塑粉易进入 柜内,附着到触头上
电控柜密封 不好
六、原因分析
2
末端因素统计
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
末端因素
未及时测量烘道温度 操作人员对设备不够熟悉 电加热板布置不合理 电加热带主辅负载分配不合理 烘道两端敞开,热损失过大 烘道保温层隔热效果不好 电控柜内电器元件老化严重 电控柜密封不好 加热系统设计功率偏小
wenku.baidu.com
七、要因确认
要因确认过程
未及时测量烘道 温度
操作人员对设备 不够熟悉
作业指导书
工艺参数
喷涂质量
产品合格率
六、原因分析
1
原因分析树图
未及时发现加热 系统电气故障
操作人员未认真 按工艺要求操作
烘
道
上
加热系统
下
烘道设计不合理
设计不合理
温
差
结构设计不合理
过
大
加热系统供电连
柜内元件接触不
续性差
可靠,故障多
加热器功率不足
加热系统 设计功率偏小
未及时测量烘道温度
操作工对设备不熟悉
电控柜内电器元 件老化严重
确认标准: 主要操作人员须有三年以上本岗位工作经验,并取得相 应的职业技能鉴定证书。
确认方法: 调查验证 确认人: ###
确认时间: 2009.4.27
确认情况:现有6名操作人员,最短工作年限为12年,5人取得了高 级涂装工技能鉴定证书,其余1人为中级。
电控柜密封不好
加热系统设计功 率偏小
每班要对烘道温度进行确认测量和记录。
### ###
主要操作人员须有三年以上本岗位工作经验, ###
并取得相应的职业技能鉴定证书。
###
电热板布置应考虑热传导对流的规律,布置 ###
方式应能使温度趋于均匀。
###
辅助加热部分要能有效地对温度进行自动调 ###
整。
###
烘道结构应具有较好的聚热效果,尽量减少 ###
七、要因确认
要因确认计划
序号
末端因素
1 未及时测量烘道温度
2
操作人员对设备不够 熟悉
3 电加热带布置不合理
4
电加热带主辅负载分 配不合理
5
烘道两端敞开,热损 过大
6
烘道保温层隔热效果 不好
7
电控柜内电器元件老 化严重
8 电控柜密封不好
9
加热系统设计功率偏 小
确认方法
确认标准
负责人 完成时间
调查统计 调查统计 观察分析 测量分析 现场观察 测量分析 现场调查 现场调查 计算分析
4 ### 男 39 中专 高级电工
方案电气部分实施
5 ### 男 39 高中 加工班长
方案机械部分实施
6 ### 女 37 高中 喷涂班长
实施前后效果对比
7 ### 女 44
高中
质检员 实施前后效果测量记录
一、小组简介
小组活动进度计划
时间
2008年
内容
9 10 11 12
课题选择 QC培训
现状调查 目标设定
塑粉固化推荐的温度范围为 175
要求 -195℃,烘道出口附近工件表
面温度以170~190℃为最佳。
实际 烘道上部温度较高,下部过低,
状况
温差接近60℃。温差过大对粉 末固化质量有较大影响。
降 低 粉 末上 固下 化温 烘差 道 的
四、现状调查
2008年10月-12月50个工作日的烘道温度折线图
上 上
确认时间: 2009.5.28
确认情况:每作业班均有《喷涂生产过程控制记录》,记载了烘道 各区域的温度巡查测量的结果。
电控柜密封不好
加热系统设计功 率偏小
七、要因确认
要因确认过程
未及时测量烘道 温度
2.操作人员对 设备不够熟悉
电加热带布置不 合理
加热带主辅负载 分配不合理
烘道两端敞开 热损过大
烘道保温层隔热 效果不好
热量损失。
###
烘道外表面温度和室温温差不应超过5℃。
### ###
电器元件应动作可靠,触头无污垢,接触良 ###
好。
###
电控柜的结构应能防止粉尘进入柜内。
### ###
烘道加热功率不应低于4KW/m3。
### ###
2009.5.15 2009.4.30 2009.5.15 2009.5.15 2009.4.30 2009.5.15 2009.4.30 2009.4.30 2009.5.15
某公司Q C 活动成果p p t
降低粉末固化烘道的上下温差
####公司QC活动成果
####QC小组
某公司Q C 活动成果p p t
一、小组简介
小组基本情况
小组名称
课题名称 课题类型 活动日期 小组成员 活动频次
成套部技术QC小组
成立时间
2007年3月
降低粉末固化烘道的上下温差
现场型 2008.9~2009.11
制表人:### 时间:2009年4月21日
七、要因确认
要因确认过程
1.未及时测量 烘道温度
操作人员对设备 不够熟悉
电加热带布置不 合理
加热带主辅负载 分配不合理
烘道两端敞开 热损过大
烘道保温层隔热 效果不好
电控柜内电器元 件老化严重
确认标准: 每班要对烘道温度进行确认测量和记录。
确认方法: 调查验证 确认人: ###
中 中
下 下
烘 道 内 部 温) 度 (
2008年 10月 , 20个 工 作 日
2008年 11月 , 14个 工 作 日
图3 烘道出口附近温度分布折线图
制图人:### 时间:2009年1月16日
2008年 12月 , 16个 工 作 日
五、目标设定
将烘道温度控制在170~190℃以内,最大温差不超过20 ℃ 确定目标
原因分析 要因确认
对策制定 对策实施
效果检查 与验证
巩固措施 与总结
说明: 计划进度:
1 23
实际进度:
2009年 4 5 6 7 8 9 10 11
制表人:### 时间: 2008年9月
二、课题背景
静电喷涂生产线简介
作用
静电喷涂是一种表面处理工艺,作用 是对金属加工产品进行表面防腐和着 色。
工序
7人 1~2次/月
组长
###
课题注册
2009.3
注册编号 JNMC-2009-QC035
QC活动时间
28课时
一、小组简介
小组成员简介
序号 姓名 性别 年龄 文化程度 职务
小组分工
1 ### 男 41 大学
高工
组织策划
2 ### 男 32
大学
工程师
方案制定
3 ### 女 41 大专 技术组长
图纸设计