发生炉煤气站常见事故案例汇总
煤气事故案例
煤气事故案例案例一安全阀防暴膜泄漏事故、2004年9月27日凌晨,霸州市新利钢铁有限公司炼钢厂发生煤气中毒事故,造成5人死亡,2人受伤。
9月27日凌晨4时30分左右,霸州市信安镇新利公司天车操作工在从事吊运作业时按动了警铃,但天车没有动作,在场一名工人爬上天车操作室查看情况,也倒在了操作室内。
下面人员以为是触电,立即切断电源后,3名电工上去救人时也倒在天车上。
这时,他们才意识到是煤气中毒,2名煤气救护员到场后迅速爬上天车救人。
同时,现场立即切断煤气开关,拔掉车间吹渣用氧气管,向天车操作室周围喷冲氧气,组织工人将昏倒在天车上的人员抢运下来,并立即送往医院抢救。
截至目前,5名工人医治无效死亡,2名煤气抢险救护员经救治已基本脱离生命危险。
此次事故的直接原因是位于露天的煤气管线安全阀防爆膜破裂,致使煤气外泄。
案例二重力除尘器顶部泄爆板爆裂造成煤气泄漏2008年12月24日9时许,遵化市港陆钢铁有限公司2号高炉重力除尘器顶部泄爆板爆裂造成煤气泄漏,事故发生时,当班工人共44名,其中2名操作工人当场死亡,其余受伤人员被立即送往医院救治,5人经抢救无效死亡。
经全力抢救,截至16时,另有10名重症伤员因抢救无效死亡,其余27名伤员现已脱离危险。
案例三盲板阀泄漏事故2009年9月21日首钢津唐TRT发电现场,煤气盲板阀误动作,造成11名外委施工单位人员集体中毒,经抢救施工单位的11人全部康复。
直接原因是施工单位把煤气眼镜阀的开关信号接反了,造成调试单位误开漏的煤气。
案例四燃气锅炉爆炸事故。
2004年9月23日下午16:00左右,河北省武安市新兴铸管股份有限公司,在建高炉煤气综合利用发电项目75吨燃气锅炉进行单体设备负荷调试。
在点火时该锅炉突然发生煤气爆炸,造成该在建项目锅炉、管道、烟囱等设备的损坏和垮塌,24日凌晨1:30分,搜救工作结束。
事故造成13人死亡(其中本公司工人3名,其余为项目施工单位人员),8人受伤。
燃气使用中的常见安全事故案例分析
燃气使用中的常见安全事故案例分析在日常生活中,燃气是我们生活中不可或缺的能源之一,它为我们提供了温暖的生活环境和便捷的烹饪方式。
然而,燃气使用也存在着一些安全隐患,一旦出现问题就可能引发严重事故。
本文将从常见安全事故案例入手,探讨燃气使用中的安全问题,并提出相应的预防和处理措施。
1. 呼吸困难某单位食堂使用的燃气灶在点火后,发现明火出现不规则跳动的现象,随之出现了明显的煤气泄漏味。
不久,食堂内的工作人员陆续表现出头晕、恶心、乏力等症状,甚至有员工出现了呼吸困难的情况。
2. 燃气泄漏某居民家的燃气表发生了漏气情况,但是由于长期忽略检查和维护,家中没有安装燃气泄漏报警器,直到邻居发现煤气味才发现问题,幸亏及时报警,才避免了一起潜在的爆炸事故。
3. 燃气使用不当某家庭在处理燃气漏检验时不小心产生火花,引发燃气爆炸,导致多名家庭成员受伤。
这起事故提醒我们,燃气的使用需要非常小心谨慎,不可掉以轻心。
4. 燃气管道老化某写字楼办公楼在装修时,发现部分燃气管道老化严重,存在渗漏风险,若不及时更换,可能会在使用中发生泄漏事故,对人员生命财产安全造成严重威胁。
5. 燃气灶具问题某餐饮店使用的燃气灶长期在高温状态下工作,导致部分管道老化变形,引发燃气泄漏,餐厅内的员工和顾客都有可能受到影响。
燃气灶具应定期检查、维护,避免类似问题的发生。
6. 燃气安全感知不足某社区居民在检修燃气管道时未采取相应的保护措施,导致燃气泄漏,造成一家居民楼发生爆炸,多人受伤。
居民对燃气安全的认识不足,造成了事故的发生。
7. 燃气燃烧不完全某校园学生宿舍使用的燃气热水器长期没有进行清洗和维护,导致燃烧不完全,产生一氧化碳等有毒气体,学生宿舍密闭,导致多人中毒。
8. 燃气缺氧死亡某工厂厂房内安装的燃气加热炉长时间使用,通风不畅,导致室内氧气不足,多名工人窒息死亡。
燃气设备的使用需要保证通风良好,避免出现缺氧危险。
9. 燃气事故的处理不当某学校实验室发生燃气泄漏事故,负责人在处理时不慎引起火焰,导致事故扩大,校园内部分建筑受损,严重影响了师生的生命安全。
典型煤气事故案例
典型煤气事故案例煤气爆炸事故类1、动火焊接净煤气管道发生爆炸:某钢铁厂在高炉热风炉净煤气管道上动火焊接。
上午动火,已经发现管道内有煤气,下午又试验两次,仍然着火,就将管道上的一米手动阀门关上,又将一米电动阀门关上,但没有全部关上。
管道上的三个直径100毫米放散管全部打开,十五分钟后,认为煤气处里干净,就第五次动火,发生爆炸,炸毁管道等设备,损失达七万余元。
事故原因:不懂在煤气设备上动火的基本常识,要动火,停止运行的管道与运行管道间,不堵盲板而靠阀门切断,势必使煤气串入停止运行的管道中;发现着火,明知有煤气,而不认真处理煤气,放散管打开后,管道中吸进空气,形成爆炸性混合气体,结果,在第五次动火时发生爆炸。
2、 2420Φmm煤气管道爆炸:某钢铁公司Φ2420mm高压混合管道上水槽,应带病运行,没有给水管,经常窜煤气,所以就把阀门关上了,需换新水槽,还没等新水槽做好,只有一个多星期,管道即由于负荷过重而塌下,9时40分左右管道断落。
现场一片混乱,到Φ下午才堵盲板,管线班打开了管道最高点的人空,进行自然通风。
月10分钟左右,抢修大军各路人马开会动员准备,有少数人正在塌落管道下面垫枕木,随之产生了前所未有的大爆炸。
爆炸后,一人当场死亡,几十人受重伤,致残多人,有一电工瘫痪多年后死亡,有的腿断、腰伤、耳聋:与Φ2420mmm管并行的Φ325mm 的焦炉煤气罐、蒸汽管、空气管和氧气管全炸坏;管道爆炸余波,使管道纵向滑动约100mm;Φ2420管上安的预留头上盲板气浪抛出飞过钢厂厂房,落到铁道枕木上;爆炸点一块约3米长的半边管皮飞过高跨落到碎铁厂;一块一平方米左右的铁板炸飞。
事故原因:水糟有问题没有及时处理,关上后放水检查又不及时,里面存水过多,有400mm—900mm深;煤气管道施工质量不高,焊接太差,从爆炸后的焊接口看,有的地方2~3mm焊肉;管道运行十二年,内外呈现严重腐蚀现象;两支架间距跨达35米远;支架下沉,此处原是水泡子渣地,是用回填土垫起来的;板轧厂九点钟减量,致使Φ2420mm 管道管壁仅有6mm,再加上焊接质量差,基础下沉积水和高压的串动和附加管的重荷下,失去平衡而下塌断落。
锅炉炉膛煤气爆炸事故案例
锅炉炉膛煤气爆炸事故案例集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-锅炉炉膛煤气爆炸事故案例山西省潞城市潞宝焦化实业总公司所属煤气发电厂于××年9月23日发生了一起锅炉炉膛煤气爆炸事故。
此锅炉型号为SHS20-2.45/400-Q,用于发电。
于1999年11月制造。
此次爆炸事故造成死亡2人、重伤5人、轻伤3人,直接经济损失:49.42万元。
一、事故经过××年9月23日上午10时15分,潞宝煤气发电厂厂长指令锅炉房带班班长对锅炉进行点火,随即该班职工将点燃的火把从锅炉从南侧的点火口送入炉膛时发生爆炸事故。
尚未正式移交使用的煤气发电锅炉在点火时发生炉膛煤气爆炸,炉墙被摧毁,炉膛内水冷壁管严重变形,最大变形量为1.5米。
钢架不同程度变形,其中中间两根立柱最大变形量为230mm,部分管道、平台、扶梯遭到破坏,锅炉房操作间门窗严重变形、损坏。
锅炉烟道、引风机被彻底摧毁,烟囱发生粉碎性炸毁,砖飞落到直径约80m范围内,砸在屋顶的较大体积烟囱砖块造成锅炉房顶11处孔洞,汽轮发电机房顶13处孔洞,最大面积约15m2,锅炉房东墙距屋顶1.5m处有12m长的裂缝。
炸飞的烟囱砖块将正在厂房外施工的人员2人砸死,别造成5人重伤,3人轻伤。
爆炸冲击波还使距锅炉房500m范围内的门窗玻璃不同程度地被震坏。
该锅炉为无锡锅炉厂1999年11月制造,产品编号为99077,无锡市锅炉压力容器检验所对该锅炉进行了监检,监检证书号为G99X186,锅炉安装单位为山西省电力公司建设三公司。
该炉2000年1月6日到货,4月20日开始安装,5月30日水压试验合格。
8月13日第一次点火进行烘炉,至9月6日锅炉进入调试,9月9日72小时试运行结束,9月10日~9月13日3日电建三公司对调试中提出的问题进行消缺处理。
9月16日下午2时锅炉点火进行机组试运行,17日因煤气供应不足停炉。
近年煤气安全事故的案例
二、煤气爆炸事故
1、长丰钢铁有限公司“8〃15”煤气发生炉爆炸事故 事故经过:2012年8月15日13时40分左右,煤气发生炉夹套 突然发生爆炸,炉体被抛至北面50米左右的轧钢车间操作棚 上,导致两名轧钢操作工被夹套砸倒当场死亡;上煤工倒在 距离煤气发生炉北面3米处,经抢救无效死亡。 事故原因分析:上煤工违反操作规程,在煤气发生炉高温缺 水的情况下,突然向水套内注水;水在瞬间气化为水蒸气, 体积急剧膨胀,使水套内部压力迅速增大,超过其所能承受 的最大压力,发生爆炸。
事故原因分析:维检人员在2#铁口上方焊挡板时,铁口未及 时点火也未佩戴好CO报警仪,而且铁口周围未开启人体风机 是造成此次事故的直接原因。
11、广西壮族自治区贵港钢铁集团有限公司
事故经过:2011年7月28日20时左右,广西壮族自治区贵港 钢铁集团有限公司(以下简称贵钢公司)发生煤气泄漏,导 致部分民工及附近居民共有114人入院就诊,病情稳定,没 有发生中毒者死亡的情况。
2、宁波炼钢厂发生煤气爆炸事故 造成一死一伤
事故经过:2013年1月10日上午9点左右,宁波钢铁有限公司 炼钢厂烧结作业区2号烧结机在准备停机检修切断煤气作业 过程中发生一起煤气爆炸事故,造成一死一伤。
事故原因分析:煤气泄漏后,当其浓度达到爆炸极限时,遇 到明火、静电发生爆炸。
2015年3月19日10时左右,河北东海特钢集团有限公 司2号高炉热风炉恢复生产升温过程中,在热风炉烟 道与烟囱பைடு நூலகம்兰连接处发生煤气泄漏,造成正在热风 炉进行巡检的1名工人和正在热风炉附近回收耐火砖 的唐山市国亮特殊耐火材料有限公司的3名工人煤气 中毒,事故发生后,立即将伤者送往医院,4人经抢 救无效死亡。
2、河北遵化港陆钢铁有限公司“12.24”重大煤气泄漏事故 事故经过:
50例煤气中毒死亡事故案例汇总(2005-2021)
煤气中毒死亡事故案例汇总1.2021年1月7日14时30分左右,江西新钢机械制造有限责任公司(以下简称机制公司)在新余钢铁集团有限公司(以下简称新钢公司)炼钢厂钢一区对2#转炉北侧吸风管进行割除作业时,发生一起煤气中毒事故,造成2人死亡,1人受伤,直接经济损失约200万元。
2.2020年2月24日20时36分许,襄汾县强盛铁合金厂石灰车间发生一起煤气中毒事故,造成2人死亡,直接经济损失约262.2万元。
3.2019 年12 月21 日10 时许,太仓市双凤镇杨林路10 号太仓市东方冶金石灰制品厂内,3 名员工在清洗4 号石灰车间脱硫塔时发生中毒,事故造成2 名员工死亡,1 名员工受伤。
4.2019年12月5日3时35分左右,张家港兴荣炼铁有限公司发生一起煤气中毒事故,造成1人死亡、1人受伤。
5.2019年7月25日15时30分,济南市恒汇祺和实业有限公司在莱芜钢铁集团银山型钢有限公司能源动力厂型钢燃气车间8万m3煤气柜进行防腐作业时,发生煤气中毒事故,造成1人死亡,4人受伤,直接经济损失204万元。
6.2019年1月16日13时20分左右,涉县兆隆铸业有限公司1#铸造高炉发生煤气中毒事故,造成4人死亡、5人受伤,直接经济损失约560万元。
7.2018年2月5日凌晨2时56分许,广东韶钢松山股份有限公司7号(2200立方米)高炉发生煤气泄漏事故,事故造成8人死亡、10人受伤。
直接经济损失1175.532万元。
8.2018年1月31日18时56分,位于贵州省六盘水市钟山区的首钢水城钢铁(集团)有限责任公司能源公司富余煤气发电站发生一起煤气中毒事故,造成9人死亡、2人受伤,直接经济损失约846万元。
9.2018年1月24日12时许,丹东市振安区榆金铸造厂除尘罐内发生一起煤气中毒死亡1人的事故。
10.2017年8月3日凌晨2时32分,鄂州市德胜钢铁有限公司气烧石灰窑项目发生高炉煤气中毒事故,造成作业人员3人死亡、6人受伤,直接经济损失291.23万元。
供热企业事故案例
供热企业事故案例1. 2014年北京某小区供热管道爆裂事故在寒冷的冬季,由于管道老化以及供热系统不当维护,北京某小区的供热管道发生了爆裂事故。
这导致小区内数百户居民在寒冷的天气里断供热,给居民的生活带来了巨大困扰。
2. 2015年上海某供热厂锅炉爆炸事故在上海某供热厂,由于锅炉的维护不到位以及操作人员的失误,导致锅炉发生爆炸事故。
造成了多名工人受伤甚至死亡,同时也给附近居民的生活造成了严重影响。
3. 2016年广州某供热公司输热管道泄漏事故广州某供热公司的输热管道发生泄漏事故,导致大量热水和热能丧失,无法供应给用户。
这给广州市内的居民和企业带来了供热不足的问题,影响了正常的生产和居住。
4. 2017年成都某供热站煤气泄漏事故成都某供热站的煤气管道发生泄漏事故,导致大量煤气泄漏到周围环境中。
这引起了爆炸的风险,并对周边居民造成了安全威胁。
5. 2018年重庆某供热小区管道堵塞事故重庆某供热小区的供热管道发生堵塞事故,导致供热管道无法正常通畅。
居民们在严寒的冬天里无法获得足够的供热,给生活带来了极大的不便。
6. 2019年武汉某供热企业热力站爆炸事故武汉某供热企业的热力站发生爆炸事故,造成了多人死亡和受伤。
这一事故不仅给企业带来了重大损失,也对周边居民的生活安全造成了严重威胁。
7. 2020年南京某供热企业水泵故障事故南京某供热企业的水泵发生故障,导致供热系统无法正常运行。
这给居民的供热带来了严重困扰,同时也给企业的声誉造成了损害。
8. 2021年深圳某供热小区管道渗漏事故深圳某供热小区的供热管道发生渗漏事故,导致大量热能损失。
居民们在冬季里无法得到充足的供热,给生活带来了极大的不便。
9. 2022年杭州某供热企业燃气泄漏事故杭州某供热企业的燃气管道发生泄漏事故,导致大量燃气泄漏到周围环境中。
这给周边居民的生活带来了巨大的安全隐患。
10. 2023年天津某供热企业锅炉烟囱倒塌事故天津某供热企业的锅炉烟囱发生倒塌事故,造成了多人受伤甚至死亡。
煤气发生炉煤气中毒事故案例
Follow your own way of living, live happily, and live like yourself. Why care so much, go your own way bravely, and let others talk about it.勤学乐施天天向上(页眉可删)
煤气发生炉煤气中毒事故案例
1)事故经过
2004年1月11日7时30分左右,某建陶厂煤气站4#炉在清理三叉管时,未采取可靠的安全措施,当通开三叉管时,因被堵塞的三叉管内有残余煤气溢出,正在作业的刘某立即解开安全绳从架子上滑下,贾某因动作慢没下来,这时炉内另一名检修人员赶紧喊人,附近两名维修工听到喊声,未带防毒面具进入炉内施救也造成中毒。
后来其他人员赶到将其他人员救出,送往医院抢救,1人经抢救无效死亡,其余4人脱险。
事故造成直接经济损失10余万元。
2)事故原因
(1)直接原因:煤气炉检修前未按照检修安全操作规程制定详细的检修作业计划,特别是在检修作业中未采取可靠的安全措施,没有估计到堵塞的三叉管内有残余煤气存在,致使有煤气溢出时措手不及。
职工自我保护意识较差,盲目施救,致使事故进一步扩大。
(2)间接原因:企业主要领导对安全生产工作重视不够,特别是在煤气炉安全管理方面,未配备专职安全员,未制定事故应急救援预案;对职工的安全教育、培训不到位,职工的文化素质较低,对煤气的危害认识不足。
近年煤气安全事故案例
近年国内发生的重大 煤气安全事故
一、煤气中毒事故
1、武钢集团鄂钢公司“10.18”煤气中毒事故的通报 事故经过:
2008年10月18日下午14时30分左右,武钢集团鄂钢公司能源 动力厂热力车间发生高炉煤气中毒事故,中毒14人,其中死亡4人, 其余10人轻度中毒。 事故原因分析:
此次事故发生的主要原因是煤气防护人员违章操作,在检修作业 中关闭DN1200煤气眼镜阀前面的蝶阀,以减少煤气冒出量时,误 将蝶阀打开,致使煤气压力过大,造成高炉煤气从眼镜阀开口处大 量逸出;煤气防护人员在高浓度煤气危险场所未能有效使用呼吸器 具是事故发生的直接原因。
违反“冒煤气作业,操作人员应佩戴呼吸器或通风式防毒 面具 ”的规定,眼睛阀没有完全切断,错误地判断煤气管道 内没有压力,作业场所没有逃生及救援通道。
4、山西襄汾县强盛铁合金厂“9.18”煤气中毒
事故经过:2009年9月18日强盛铁合金临时停产检修,要检 修东烧结阀盖密封箱体盖板等。10时许高炉休风,16时25 分后高炉复风,此时烧结平台下阀盖密封箱体内进行焊接作 业 的3人中毒,1人焊好盖板爬出人孔时中毒,平台上配合 检修者立即去关煤气阀门,将阀门关闭后自己即晕倒在阀门 平台区 ,此次,造成4人死亡,1人轻微中毒。
燃气安全身边案例
燃气安全身边案例事故猛如虎。
这里,我们为您辑取了几起燃气安全事故案例,涉及用户用气、室内装修、其它施工对燃气管道破坏、植树、地质塌方等,希望您能从中吸取教训,共同保护燃气设施安全,给家庭、给城市创造一个安全环境。
一、室内燃气安全事故案例1.1案例一灶前软管损坏导致燃气泄漏事故情况:用户在使用燃气灶准备做饭时发生爆燃事故,将正在厨房的户主烧伤,经调查发现该用户家中连接燃气灶具的胶管被老鼠咬破,造成液化石油气泄漏,点火时发生爆炸。
事故原因分析:部分用户由于安全意识淡薄,燃气胶管超期使用或疏于检查,尤其对隐蔽敷设的燃气胶管发生老化、龟裂、虫子咬破等情况不能察觉导致燃气泄漏存积于房间且多数在密闭的厨柜内,在该类事故中,有管道气用户,也有使用瓶装气用户。
1.2案例二橱柜安装存在隐患导致燃气积聚发生爆炸事故情况:一住宅厨房内发生液化石油气爆炸事故,造成一人被炸伤。
事故原因是嵌入式下进风灶下方的橱柜密闭,空气不流通,灶具点火系统有故障,需要连续多次打火才能点着导致液化石油气从火嘴喷出,造成液化石油气泄漏沉积在橱柜内,引起爆炸。
事故原因分析:用户在厨房装修时,灶具下方的橱柜没有通风口,未考虑嵌入式下进风灶的特性及对使用环境的特定要求,该类型灶点火及燃烧过程中所需的空气是从灶具下方供应,燃烧不完全等原因造成泄漏的燃气沉积在封闭的橱柜内,不能散去,易达到爆炸极限,用户在这种环境下,使用燃具,很容易引爆,造成人身伤害及财产损失。
1.3案例三使用燃气时无人看管导致燃气火灾事故情况:某住宅用户在炒菜时到客厅接电话,锅内的热油因温度过高发生自燃引燃抽油烟机和厨房吊顶造成火灾事故。
事故原因分析:用户在烹调时,操作人中途离开厨房,容易因汤水沸溢浇灭火焰或被风吹灭火焰造成漏气或非正常燃烧引起火灾事故。
2.1案例一燃气设施旁堆放易燃品导致火灾事故情况:一工商用户燃气设施处发生火灾,当日该处烧烤摊工人早上七点收摊,把烧烤炉等杂物堆放于管道燃气设施旁,由于烤炉内明火未熄灭,导致计量表下放着的一张塑料凳子起火燃烧,因而引起事故,造成该用户直接经济损失6000元。
近年煤气安全事故的案例
9、阳春新钢铁有限责任公司
事故经过:2010年11月29日9:00,炼钢厂环保作业区1#大水 封检修,甲班员工李某班中巡检时发现1#大水封东南侧人孔 漏水,当时告知班长、作业长并通知专业点检员刘某安排维 检作业人员进行检修处理,专业点检员即安排维检人员前往 处理,但是没有按规定下达检修工票,2名维检作业人员对 该人孔的螺5 / 7栓进行紧固后,漏水问题没有彻底解决,当 班人员没有将信息反馈给专业点检员。乙班人员接班后,继 续对漏水现象进行处理,17:00将放散阀打开并进行一次补水 ,驱赶水封内煤气,19:00两名维检人员在水封平台下测得煤 气含量约200--300PPm,即向当班人员要求提供空气呼吸器 ,当班班长王某佩戴成套呼吸器对维检人员进行监护,在更 换垫片过程中,由于操作原因,第一次更换时垫片损坏,3 人回到主控室,考虑呼吸器压力下降,班长安排班员对使用 后的呼吸器进行了压缩空气的补充,
再次进行垫片更换作业,21:00王某突然觉得呼吸困难,意识 到空气呼吸器内的压缩空气已用完,将面罩脱下随即下去水 封平台下休息,因在水封顶部监护过程中取下面罩吸入少量 煤气,身体出现不适反应,当班班员曾某意识到煤气中毒, 随即将王某背至通风处,解开其皮带及衣扣,对其进行人工 呼吸、胸外按压、腿部屈伸的简单救护,于21:31送至医院救 治,经医院检测,王某属煤气轻微中毒。
事故原因分析:事故是由于西林钢铁集团阿城钢铁有限公司 在组织1号高炉停产维修炉顶设备时,因高炉蓬料,一氧化 碳(助燃剂)自炉顶引孔泄露,致使在高炉上、下平台作业 人员中毒。
13、宝钢集团梅山钢铁股份有限公司“2.23”煤气中毒事故
事故经过:2012年2月23日上午11时40分左右,位于南京市 的宝钢集团上海梅山钢铁股份有限公司三加压站转炉煤气柜 在改造大修过程中,发生煤气中毒事故,造成6人死亡、7人 受伤。
煤气管道爆炸事故案例
煤气管道爆炸事故案例
1)事故经过
2004年3月20日早上5时10分左右,某市陶瓷有限公司因煤气站缺煤,临时决定停炉(制粉车间的热煤气炉),并对制粉车间煤气管道进行检修,清理管道中的煤灰和煤焦油。
在对煤气管道水封后,打开放散阀并开蒸汽吹扫。
6:40左右,制粉车间副主任杨某安排球磨工徐某等5人开始拆卸煤气管道检查口盖,在即将卸开口盖时,突然发生爆炸,徐某被爆炸气浪击倒,从3米高的管道上坠落,经抢救无效死亡,其他4人被烧伤。
事故造成直接经济损失20余万元。
2)事故原因
(1)作业前没有按照规定制定作业计划,在清理管道作业前没有落实安全措施,经验主义严重,致使安全隐患没能及时发现和消除,是导致事故发生的直接原因。
(2)企业安全教育培训不到位,企业领导及安全管理人员对煤气的理化特性不了解,对安全管理方面的法律法规知之甚少,职工的安全意识较差,是导致事故发生的间接原因。
3)防范措施
企业加强安全教育培训工作,使企业领导及职工对煤气的理化特性要了解熟悉,作业前要制定制详细的作业计划和安全措施;在作业中要严格执行有关检修安全操作规程。
煤气事故案例
煤气事故案例案例一:遵化市港陆钢铁有限公司“12.24煤气中毒事故”2008年12月24日上午9时左右,河北省遵化市港陆钢铁有限公司2号高炉重力除尘器泄爆板发生崩裂,导致44人煤气中毒,其中17人死亡、27人受伤。
1、基本情况事故发生前4个班的作业日志表明,炉顶温度波动较大(最高610℃,最低109℃),炉顶压力维持在54~68Kpa之间。
24日零点班该炉曾多次发生滑尺(轻微崩料),至事故发生时,炉内发生严重崩料,带有冰雪的料柱与炉缸高温燃气团产生较强的化学反应,气流反冲,沿下降管进入除尘器内,造成除尘器内瞬时超压,导致泄爆板破裂,大量煤气溢出。
因除尘器位于高炉炉前平台北侧,时值北向季风,大量煤气漂移至高炉作业区域,作业区没有安装监测报警系统,导致高炉平台作业人员煤气中毒。
没有采取有效的救援措施,当班的其他作业人员冒然进入此区域施救,造成事故扩大。
2、原因分析①在高炉工况较差的情况下,加入了含有冰雪的落地料,导致崩料时出现爆燃,除尘器瞬时超压,泄爆板破裂,造成大量煤气泄漏。
②生产工艺落后,设备陈旧,作业现场缺乏必要的煤气监测报警设施,没有及时发现煤气泄漏,盲目施救导致事故扩大。
③隐患排查治理不认真。
事故发生前,炉顶温度波动已经较大,多次出现滑尺现象,但没有进行有效治理,仍然进行生产,导致事故发生。
案例二:山西强盛铁合金厂工人煤气中毒事故2009年9月18日下午18时50分左右,襄汾县强盛铁合金厂发生煤气中毒事故,造成4人死亡,1人轻微中毒,直接经济损失170余万元。
1、事故发生经过2009年9月17日19时30分,襄汾县强盛铁合金厂召开会议,安排部署检修工作。
主要检修高炉热风阀、布袋净煤气阀和东、西烧结热破筛、皮带输送、东烧结阀盖密封箱体盖板等。
9月18日10时05分,高炉休风。
11时,甲班开始检修,当班烧结工(又称炉前工)没有按规程要求关闭煤气阀门和打开煤气放散阀即进行了作业。
16时,乙班班长李某安排2名烧结工在东烧结平台配合机修工焊接阀盖密封箱体漏水点和盖板。
近几年冶金企业煤气事故案例汇总
精心整理近几年冶金企业煤气事故案例汇编学习记录1成高炉煤气从眼镜阀开口处大量逸出;煤气防护人员在高浓度煤气危险场所未能有效使用呼吸器具是事故发生的直接原因。
2、河北遵化港陆钢铁有限公司“12?24”重大煤气泄漏事故事故经过:2008年12月24日上午9时左右,河北省遵化市港陆钢铁有限公司2号高炉重力除尘器泄爆板发生崩裂,导致44人煤气中毒,其中17人死亡、27人受伤。
事故原因分析:生产工艺落后,设备陈旧,作业现场缺乏必要的煤气监测报警设施,没有及时发现煤气泄漏,盲目施救导致事故扩大,隐患排查治理不认真。
事故发生前,炉顶温度波动已经较大,但没有进行有效治理,仍然进行生产,导致事故发生。
3、山西临汾志强钢铁公司“8.24”高炉煤气中毒事故事故经过:2009年8月24日,1#高炉烘炉由2#高炉供煤气转为3#高炉供煤气,2#高炉休风以后,3#高炉煤气管道需打开向1#高炉供煤气。
在关闭3#高炉煤气管道的煤气蝶阀后,打开其后的眼睛阀的作业过程中,4其中3人死亡,重度中毒1人事故原因分析:4、山西襄汾县强盛铁合金厂“9·18事故经过:2009年9月10时许高炉休风,16时253人中毒,1业,安全防护设施、没有指派专门的安全监护人员的情况下,安排组织人员进入箱体内违章作业;5、新余钢铁公司“12·6”中毒事故事故经过:2009年12月6日,新余钢铁公司焦化厂2#干熄焦的旋转密封阀出现故障,三名协助处理故障的焦炉当班工人中毒死亡;1人未佩戴呼吸器进行施救,中毒死亡;最终共导致4人死亡、1人受伤。
事故原因分析:三名焦炉当班工人在巡检工还未关闭平板阀门的情况下打开2#干熄焦旋转密封阀人孔进行故障处理,导致有毒有害气体(气体主要成份为一氧化碳、二氧化碳、氮气等)从打开的人孔处冒出,造成中毒事故,违反该厂有关的规定,巡检人员在发现2#干熄焦旋转密封阀人孔打开后未及时确认平板阀门是否关闭而离开现场找工具,也没有采取有效措施使三名焦炉当班工人离开危险场所;另一巡检人员在发生事故到达现场后也未及时关闭平板阀门。
煤气事故案例分析
1000(800 PPM)
1—2分钟
中毒死亡
2、煤气的爆炸事故④
煤气浓度进入爆炸范围,就有爆炸的可能。通常认为,煤气的爆炸下限越低,爆炸爆炸极限与浓度。
(1)煤气的爆炸范围
CO
H2
CH4
爆炸范围%
1)盲板
主要适用于煤气设施检修或扩建延伸的部位。
盲板应用钢板制成并无砂眼,两面光滑,边缘无毛刺,盲板的厚度按使用目的经计算后确定。堵盲板的地方应有撑铁,便于撑开。
2)插板
安设的插板,管道底部离地面的净空距:金属密封面的插板不小于8m,非金属密封面的插板不小于6m,在煤气不易扩散地区须适当加高。封闭式插板的安设高度可适当降低
冶金煤气事故预防与控制
一、煤气事故案例分析
二、煤气事故控制要素
三、煤气事故的预防
四、煤气使用安全
五、煤气操作与检修安全
六、煤气的检测与监控
一、煤气事故案例分析
1、山西临汾志强钢铁公司“8.24”高炉煤气中毒事故
2009年8月24日,3人死亡,重度中毒1人。
转炉烟罩上的加料孔。氧枪、副枪插入孔和料仓等应密封充氮,保持正压;
转炉煤气活动烟罩与固定烟罩要用汽封或沙封;
排水器、焦油、洗油排放口水封或油封的有效高度应为煤气计算压力至少加500mm;
湿式柜每级塔间水封的有效高度,应不小于最大工作压力的1.5倍 ;
4、系统爆炸压力泄放
煤气设备易发生爆炸的部位应安装泄爆阀
5、河北武安市普阳钢铁公司“1.4”煤气中毒事故
2010年1月4日,造成21人死亡、9人受伤。
警示:
煤气是一种易燃、易爆、易中毒的危险物质,在煤气生产(回收)、净化、输配、储存和使用的各个环节,都有发生煤气 事故的可能性,尤其是在生产检修阶段。
气柜事故案例
煤气储柜事故案例案例一、唐钢5万m3转炉煤气柜爆炸事故关键词:置换不彻底2003年9月15日17时20分,陕西省某钢铁企业50000m3煤气发生爆炸,造成5人当场死亡,1人抢救无效死亡,3人受伤的重大生产安全事故,直接经济损失50多万元。
1、事故概况2003年9月14日14时30分左右,该公司机动厂煤气站职工在例行检查时,发现煤气柜顶部距离中心放空管lm处有1条3m多长的裂缝,沿径向分布,煤气泄漏严重,立即进行了报告。
公司接到报告后,非常重视,研究确定了以胶粘方法进行检修补漏的方案。
当晚11时50分,煤气站做完了检修前的准备工作,将煤气柜中节I、n和钟罩部分高度降至零位;给煤气柜煤气入口管道加了盲板;封了进出口水封;打开了旁路,使煤气不再进入煤气柜,直接供给用户;打开了煤气柜顶部的放空阀门;连接了蒸汽管道,打开了蒸汽阀门,通人蒸汽进行吹扫。
9月15日9时多,公司有关领导及职能部门、机动厂的领导再次到现场进行了查看,又发现了几处小漏点。
之后,由机动厂负责补漏检修工作。
机动厂安全科负责同志用袖珍式CO监测仪检测了小漏点处的CO含量,公司安全环保部的技术人员在放空口处取样用防爆筒做了爆发试验,均未发现超标现象。
检修人员即用角向磨光机对泄漏点表面做打磨清理,另1人用强力胶加玻璃纤维布在清理后的金属表面进行粘接。
这样修补了三个漏点后,已是n时多,上午工作结束。
下午上班后,大约14时30分,机动厂检修车间副主任安排6个人分成3组,按照上午的方法进行打磨粘接修补,检修工作进展正常。
17时左右,分厂领导带领2名车间领导上到柜顶进行检查。
17时20分,爆炸事故发生。
爆炸将煤气柜钟罩顶板近1/3部分炸翻,造成6人落人气柜内5m多深的水中,3个被冲击波和气浪冲到气柜顶部周边致伤。
6名落水人员中5人溺水死亡,1人受伤。
另3人中,1人因烧伤医治无效死亡,2人受伤。
案例二:三万煤气柜爆炸事故关键词:气柜气囊不合格煤气进入气柜燃爆事故事故当天煤气柜值班人员8点接班后检查设备和仪表信号,一切正常。
锅炉炉膛煤气爆炸事故案例
锅炉炉膛煤气爆炸事故案例该案件发生在一家工厂的锅炉室内,该工厂主要生产纺织品。
该锅炉为燃煤锅炉,位于室外的炉膛内被燃烧用的煤气,经过管道输送到炉膛内进行燃烧。
这种锅炉被工厂使用已有十多年的时间,一直以来都是正常运转的。
然而,这天早上,由于工厂需要应对临时的大量订单,需要增加生产线的运行时间。
为了满足生产需求,工厂决定将锅炉的煤气输入量增加。
然而,由于长时间使用锅炉,由于烟道清理不够彻底,导致煤气聚集在炉膛内而没有顺利排出。
当工人重新打开锅炉开始运行后的几分钟内,由于煤气聚集,炉膛内的煤气达到燃点,产生了剧烈的爆炸。
爆炸产生的冲击波破坏了锅炉室内的结构,导致锅炉室破损,煤气外泄,瞬间引燃并形成火灾。
同时,员工也受到重伤。
事故发生后,工厂立即组织人员进行灭火,并呼叫救护车赶到现场救治伤者。
事故处理人员对现场进行了调查,确认事故主要原因有以下几个方面:1.锅炉煤气管道清洁不彻底。
由于长时间使用锅炉,石渣、焦炭等杂物堆积在管道内,导致煤气不能流通顺畅。
在增加煤气输入量的情况下,煤气积聚在炉膛内,增加了爆炸的风险。
2.未进行适当的安全管理。
由于厂方需要应对突发订单,决定增加锅炉燃气输入量,却未进行相应的检查和维护工作。
未检查烟道是否清洁,未排查煤气管道是否正常通畅。
3.操作不当。
锅炉启动后几分钟内发生爆炸,说明员工没有进行充分的操作前准备工作。
在启动之前,应及时检查煤气管道和炉膛内是否积聚了煤气,并进行必要的清洁和排气。
为了避免类似事故再次发生1.加强安全培训。
对所有操作锅炉的员工进行煤气爆炸事故的教育培训,加强他们对锅炉安全管理的重视和操作规程的理解。
2.定期检查和维护。
工厂安排专业人员定期对锅炉进行检查和维护,确保煤气管道的畅通和炉膛内的清洁。
3.安全管理制度完善。
工厂制定并实施锅炉安全管理制度,规定必要的操作流程和安全规范,对违反安全规定的行为进行相应的处罚。
4.强化风险意识。
工厂通过组织安全培训、定期开展安全检查等方式,增强员工的安全意识和风险意识,让每个人都能够做到安全第一总之,锅炉炉膛煤气爆炸事故对工厂和员工都造成了严重的损失。
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发生炉煤气站常见事故案例
一、爆炸事故
(一)空气管爆炸事故
1、事故原因:
1).鼓风机自动停车或跳闸引起空气管爆炸;
2).加压机自动停车或跳闸引起空气管爆炸;
3).全站停电引起空气管道爆炸:
a.全站停电处理不当
b.全站停电误操作
c.全站停电未处理;
4).全站停气时未拉开钟罩阀引起空气总管爆炸;
5).鼓风机、加压机停车未停加煤机引起爆炸;
2、防范措施:
1)加强技术培训,提高职工的事故判断能力和事故处理水平;
2)鼓风机、加压机或“双停车”时,要维持正压操作;
3)在全站停电或停气时,要严格按照操作规程操作;
4)在处理全站事故情况下要统一指挥,互相配合,分工明确;
5)加强劳动纪律,严格工作岗位;
(二)发生炉炉底爆炸事故
1、事故原因:
1)自控煤气炉翻板关闭引起炉爆炸;
2)送气时因两炉炉出压力过大引起炉底爆炸;
3)炉底入孔未封严引起炉爆炸;
4)送气时因炉出钟罩阀落下过早导致炉底爆炸;
5)联锁失灵,鼓风机或加压机跳闸,导致炉底爆炸;
2、防范措施:
1)使用自动调节时,流量不宜过小,以防煤气倒流;
2)在停送气时要统一指挥,密切配合,分工明确;
3)定时检查各入孔及水封是否正确;
4)定期检查各联锁是否正确;
(三)发生炉炉体爆炸事故
1、事故原因:
1)钟罩阀堵塞,用火烧钟罩阀引起炉体爆炸;
2)联锁失灵,鼓风机或加压机跳闸导致炉体爆炸;
3)运行中检修加煤机引起炉体爆炸;
4)汽包缺水造成炉体水套爆炸;
5)汽包超压导致水套爆炸;
6)水套补水过急,流入空气管导致炉体爆炸;
7)停气吹扫因水封回阀门不严导致炉体爆炸;
8)热备炉检修造成炉体爆炸;
9)热备炉启动操作失误造成炉挑剔爆炸;
2、防范措施:
1)处理钟罩阀堵塞时,要用蒸汽吹或用其他工具捅、掏、不能用火
烧;
2)运行中对设备进行检修时要做防护措施,动火要办理动火工作票;
3)汽包缺水时应先对气包进行“叫水”;
4)定期检查气包安全阀压力表是否正常;
5)对气包补水时要缓慢,补至水位计1/2-2/3为宜;
6)提高职工的责任心,要定时检查各水封正常;
7)加强技术培训,提高职工的技术操作水平,经考试合格后发给安
全操作合格证才能独立操作;
8)严格执行操作规程,统一指挥,分工明确,密切配合;
9)定期检查各辅助设备联锁是否正常;
(四)电捕焦操作事故
1、事故原因:
1)检修动火引起电捕焦爆炸;
2)未吹扫或吹扫不彻底,动火检修引起电捕焦爆炸;
3)送气时未经吹扫或吹扫不彻底,电捕焦送电造成爆炸;
4)送入不合格煤气造成电捕焦爆炸;
5)因联锁失灵,鼓风机跳闸,造成电捕焦爆炸;
2、防范措施、
1)在煤气管道内动火,要先吹扫,并办理动火工作票;
2)在送气之前要对电捕焦进行充分吹扫;
3)送气时要化验煤气合格,氧气含量不超过0.8%;
4)要定期检查鼓风机和加压机的联动试验;
(五)加压机爆炸事故
1、事故原因:
1).加压机检修动火,措施不当,引起爆炸;
2).加压机检修后未经吹扫试车,造成爆炸;
2、防范措施:
1).加压机检修动火要充分吹扫,并办理动火工作票;
2).加压机检修后,经吹扫后,才能试车;
(六)贮煤斗爆炸事故
1、事故原因:
1).检修加煤机动火引起爆炸;
2).加煤机卡,处理不当引起爆炸;
2、防范措施:
1).动火检修时要做好安全防火措施;
2).处理加煤机卡时,上下应密切配合,煤阀应开启缓慢;
二、着火事故案例分析
(一)贮煤斗着火事故
1、事故原因:
1).检修贮煤仓时火花落入煤斗;
2).其他火源引入(如烟斗及燃着物);
3).检修输煤带时带入火源;
2、防范措施:
1).检修动火或其他工作时应采取安全措施杜绝火花落入煤斗;
2).输煤带内禁止吸烟;
3).提高人员素质,增强防火意识;
(二)室外净化区域着火事故
1、事故原因:
1).发生炉出口放散管经雷击着火;
2).旋风除尘器动火引起着火;
3).电捕焦送电未吹扫引起火灾;
4).焦油池着火引起火灾;
5).检修净化设备引起火灾;
6).电缆沟着火引起火灾;
7).其他外来火源引入导致火灾;
2、防范措施:
1).避雷针应定期做预防性检查;
2).设备动火检查时应做好防火安全工作,并办理动火工作票;
3).各消防设施、设备要齐全(消防栓、灭火器等);
4.定期进行烽火安全大检查,彻底清除火灾隐患;
5).电捕焦送电前要化验煤气中的氧含量;
6).煤气站禁止吸烟,使用明火设备要做安全措施;
三、中毒事故案例分析
(一)主厂房中毒事故
1、事故原因:
1).煤气管道泄露,未及时发现;
2).误操作导致煤气管道破裂;
3).钟罩阀水封破坏;
4).检修炉未按操作规程进行;
2、防范措施:
1).加强培训,提高职工技术水平,严守岗位;
2).及时检查各水封正常;
3).佩带好防护用品,并按照规程进行操作;(二)输煤通廊和贮煤斗区域中毒
1、事故原因:
1).单人进入贮煤斗工作时发生中毒;
2).不慎掉入贮煤斗中毒;
3).在输煤通道或厂房附近休息发生中毒;
2、防范措施:
1).进入贮煤斗工作时,要有专人监护;
2).进入贮煤斗工作时,要将煤气吹扫彻底;
3).严禁在煤气通道或附近休息;
(三)加压机间中毒
1、事故原因:
1).加压机密封圈漏气;
2).加压机仪表管接头脱落
3).加压机底部排焦油时漏出煤气;
4).检修加压机进出口门时造成煤气泄漏;
2、防范措施:
1).禁止在加压机间休息;
2).定时巡检。
准保设备正常;
3).室内要装报警设施且有事故通风装置;
4).检修加压机时要做好安全防护措施;
(五)净化设备中毒事故
1、事故原因:
1)检修旋风除尘器、电捕间冷器因未吹扫或吹扫不彻底引起中毒;
2)进修净化设备时,因安全措施不当,引起中毒;
3)在净化设备附近休息,因煤气泄漏引起中毒;
4)净化设备放散太低,导致中毒;
2、防范措施;
1)进入净化设备内工作知,应先吹扫,并设专人监护;
2)检修净化设备要办理工作票,做安全措施;
3)所有人员禁止在设备附近休息;
4)工作时要戴好防护用品,以防中毒;
5)加强安全教育,提高职工的安全意识;
四设备事故原因
(一)水套烧坏事故
1、事故原因;
1)因长期使用自来水,导致水套结垢;
2)软化水中断,未及时发现;
3)水位计失灵造成假水位;
2、防范措施:
1)若长期使用自来水,要定期排垢;
2)保证充足的软化水;
3)认真巡检,及时发现问题;
(二)火层下降烧坏炉篦,炉底及炉裙
1、事故原因:
1)炉工层次控制不好,造成火层下降;
2)设备有缺陷,灰盘漏水;
3)灰盘断水,未及时发现;
4)除灰过多;
2、防范措施:
1)司炉工要控制好炉内层次,不能出现偏灰等现象;
2)要保证灰盘内有充足的密封水;
3)根据炉内层次适当除灰;
(三)鼓风机、加压机轴承损坏事故
1、事故原因:
1)风机大修后中心不对导致轴承损坏;
2)风机轴承振动导致轴承损坏;
3)轴承缺油导致轴承损坏;
2、防范措施:
1)风机大修后要复查中心正确;
2)定期给轴承加油;
3)定时巡检设备,发现问题及时切换(四)厂区管网设备事故
1、事故原因:
1)煤气管道防爆破自然破裂造成全厂停气;
2)煤气管道下坠引起焊缝开裂;
3)翻斗车作业撞裂煤气管道;
2、防范措施:
1)定期对管道防爆破进行检查;
2)煤气管道的托架要坚固;。