浅谈城市天然气的输损
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浅谈城市天然气输差
摘要:天然气输差管理是天然气供应企业管理中的一项重要的技术工作,同时是企业经营管理考核的一项主要指标。如何保证天然气的准确计量,尽量减小天然气的购销计量差,一直是城市燃气供应企业苦苦思索的问题。只有针对输差产生的不同原因,采取不同的措施,才能有效地控制输差。本文以四川广安爱众燃气分公司为例,就这些问题展开了一些分析。
1 概述
民用天然气输差长期以来困扰着是天然气供应企业经营的普遍性难题,供销差率的高低将直接影响到燃气公司的经济效益,体现着公司的管理水平。天然气供应企业是以上游气源为资源,以城市输配管网为手段,向千家万户供应管道燃气的经营企业。它所面对的市场和客户具有点多、线长、面广的特点,同时,燃气公司一般只是中间商,是从上游企业批发天然气后零售到各用户。它所获取的合法利润主要来源于批零价差。因此,对于每一个城市燃气企业来说,搞好输差控制是其经营管理的核心。
2 输差产生的部分原因分析
对于一个城市燃气公司来说,产生进销输差是不可避免的。但应将它控制在合理、允许的范围之内。要合理控制进销输差,则对其所产生的原因不可不察。笔者结合实践经验,将输差产生的原因归纳为以下五条。
1.城市燃气管网设计和布局不合理。由于城市规模的日益扩大,原来的规划设计跟不上城市的扩展。同时之前对于主支干线管径大小、设施配套能力的设计不能满足需求,对天然气的流通能力、输压造成影响,输供气平稳性差,直接影响计量的准确性。同时对于旧管网阀门设置的不合理导致了维修、抢险、碰口作业时停气放空片区很大,大大的增加了放空气量。据本公司对维修抢险高峰的八月不完全统计相比维修抢险较少的二月份高3 %的气损。
2.计量表具产生的输差。选用流量偏大,在用户使用小流量时表具停走不计量;选用流量偏小,在用户使用大流量甚至超过表具额定流量时表具计量偏慢而不准确。一些商业用户申请燃气开通时为了少交初装费,少报用气量,投产后再增加灶具,使燃气表超负荷运行,造成很多表具计量不准。而孔板式流量计差压变送嚣使用时间长,温度高或低,会发生零位飘移现象,移响计量。广安市夏季气温长期在30℃以上此时使用的大流量计量装置发生的零位飘移会直接影响总计量。同时随着使用年限增加,皮膜表计量值逐渐偏小,特别是达到使用年限(国家检定规程规定天然气膜式表报废期为10年)后继续使用的表具,计量精度降低,误差偏大,普遍以慢表居多,导致输差增大。
3.参比条件不同所带来的差。国家规定,以体积量进行贸易结算的气体对其压力温度条件规定为绝对压力101.325KPa,温度20℃,称为标准参比条件(又称为标准状态)。而在实际测量时往往不是标准状态,使得测量出的结果与真实值不符,所以要对测得的量值进行温度压力修正。流量计指示工作条件下的气体体积,要得到标准体积,须按下式进行温度压力修正:
Qn =293. 15 ( P + Pa )
0. 103 25 (273. 15 + t)·Q ,
式中: P 为工作状态下的气体表压力, MPa ;Pa 为当地大气压, MPa; t 为工作条件下的
气体温度, ℃; Q 为流量计指示值, 立方米。
燃气公司上游单位是以标准参比条件下的气体体积量与燃气公司进行贸易结算。而燃气公司与民用户则无法按标准参比条件结算,因为造价原因不可能对千家万户的气表装上压力和温度补偿装置。压力升高1 kPa ,计量损失约1%,温度降低10 ℃,将使燃气计量损失约3.5%。由于民用压力一般在5KPa 以下,加上广安地区的年平均大气压96.2KPa ,则压力与参比条件差得不多,可以忽略不计。但温度则不然,广安地区的年平均温度为18℃,则供气方因温度不能修正流量数而带来的损失约在2%左右,大气压越高、气温越低的地区损失越大。
4.管网漏损造成的差。天然气流动状态时的自然损耗,可根据运动流体的力学规律,按下式求出:c T a h k Q 1T 2P P 21 工标损)(
Q 损 天然气损量
K 城内管网、设施天然气静止状态时小时气损量
P 1, P 2 城内管网始末端压力MPa
h 有效计量时间
T 标 标准状态下气体温度293.15K
T 工 工作状态下气体流动温度(293.15+t2)K
t 2 工作状态下气体实测温度
a 各时间段差压量程系数(1-H/100)
H 实际查压量程
C 天然气密度
根据某公司的实测,其自然损耗达全天气量的3.1℅
另外,管网漏损有非正常漏损。任何输气管网由于其点多、面广,其上有法兰、接头、阀门诸多可泄漏点,加上管网设施常年受风吹雨淋地下腐蚀,设施老化严重,普遍存在着“跑、冒、滴、漏”现象,其泄漏量很难估计。它包括管网锈蚀穿孔、外来原因机械损伤破裂未能及时发现的泄漏;突发事故的泄漏;施工单位因地下状况不明盲目开挖挖断管线造成的泄漏;管线整改放空置换掉的气量等。由于非正常泄漏一般很难估计其准确量,故而形成输差。也是输差中占比重较大的一类。
5.其它正常和非正常原因所带来的差。非法偷气、私自接气;抄表人员产生的粗大误差如数据抄错;该进行系数换算的未进行换算;系数设置不合理;漏抄表;以估计代替抄录;抄表时间的不可能完全一致以及与上游单位的截止时间不一等等也会成为输差因素。 3 降低燃气输差的办法探讨
1.切实做好规划、设计、施工工作。城市燃气工程建设是一项关系民生的重要基础设施建设,在规划设计时要根据城市规划,充分考虑发展情况,要把经济性、技术性、全局性、前瞻性有机地结合起来。增强对管径选择、阀门、门站布置的科学性,减少随意性。 以笔者所在广安爱众燃气为例与重庆川东燃气设计院的合作使得企业的规划设计更加规范。对供气管道进行停气焊接、切割作业或启用燃气设施作业需要燃气放散置换时,要优化施工方案,合理控制放散量。关阀停气时间适当提前,待管内燃气趋近微正压时,才实施切割、焊接作业,以减少放散气损。恢复通气可以采用燃气直接置换,及时检测放散气体的氧含量,一般控制氧体积分数低于5%即可。也可以采用充压、放散交替置换的方法,反复充压放散2~3次后,检