品质异常检讨报告样板(1)

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NG挑出报废
鱼骨图分析

材质过脆 易断裂
次料比例混合 比例太高

机台拉模 机台上定 位销磨损 定位销
用错 成型温度过高

技术员 不认真
现场干部未 作检验
新人作业 不懂
COVE R组合 后裂开
工程设计不当, 上下吻合尺寸
不规则
料房5S整理不当, 物料内混有杂质。
模房量测尺寸 手法不对,导 致定位销尺寸大
2.2.此异常在3/16日已经发现,但是QE未对所有产出品及在制品全部 追回,隔离处理,导致异常品再次流出到客人处。
改善对策
改善对策:
一.不产生不良:
1.1.将磨损之镶件立即更换掉,重新换新镶件生产,新镶件生产之 尺寸必须在1.36MMmin.
二.不流出不良:
2.1.IPQC在制程巡检时,将此尺寸列入到检验范围内,每两小时量 测孔位及柱子尺寸。
2013年1~8月品质异常检 讨报告
厂商:
报告人:
目录
1. 年度品质异常汇总 2. 客诉案例检讨报告
年度异常汇总明细
NO 客户反馈的主要问题点
01
组装后裂开
02
接口处毛边
影响因素(4M1E)
机台 机台/人员
年度异常汇总
异常分类
不良类型 外观 性能 其他
客诉件数 0
備註
客诉案例检讨
不良描述:
1. 5/13日接到客人抱怨,我方生产之013-00015312COVER在客人制程上组装时,出现COVER孔位裂开。 (如图)
2.2.品管在巡检时,必须每穴实配确认,确认上下盖组装时是否正 常。
2.3.教导QE处理异常方法,当异常出现时必须做到前堵(立即停止 生产改善)后追(将嫌疑品全部追回).
效果确认&预防再发
效果确认:
1.更换镶件后,生产100模产品,实配确认,无裂开不良现象,尺寸 吻合非常好。(见改善前后比较)
改善前
2.不良率:0.5% 紧急对策:
1.查核厂内外所有库存品,全部贴上拒收标签,重工处理。 厂内库存品:45K套; 客人处:5KPCS+1360PCS=6360PCS
2.针对客人抱怨之异常立即召集相关人员检讨,并定出库存品重工方 案:
客诉案例检讨
接上页:
重工流程:开箱将产品Biblioteka Baidu出(对应之上盖013-00015313)→用刀片将柱子外边缘凌角修平→OK外观检查→OK 点数包装。
品管稽核方 法不到位。
物料烘料时间 温度不够


真因分析
真因分析:
一.产生原因:
1.1.模具镶件磨损,导致镶件尺寸偏小,对应做出之产品孔径偏小, 下盖(5312)尺寸,SPEC:1.36-1.55MM;
不良品, CHK:1.12MM;
上盖(5313)尺寸,SPEC:1.07-1.17MM 产生上下COVER吻合时,上盖柱子将下盖孔径挤裂开。 1.2、此产品原料为PBT材质,该材质韧性差,当组合施加外力后,孔 位有开裂现象. 二.流出原因: 2.1.产线未定期对镶件作点检,导致镶件磨损未及时发现,同时品管在 巡检时未做实配确认,产生机台在大批量生产。
改善后
预防再发:
1.对模具镶件作磨耗性管制,同时模房人员定期对镶件作保养及点 检,当确认到镶件有磨损时立即更换。
2.将改善2.1.2.2.加入到SIP中。
标注化:
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