汽轮机常见振动故障和诊断方法探析

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汽轮机常见振动故障和诊断方法探析
故障诊断是汽轮机维护管理工作的重要内容之一,在生产实际当中,汽轮机是关键设备,但由于系统复杂,而且运行的环境特殊,因此汽轮机的故障效率非常高,并产生一定的危害性。

汽轮机的振动故障就是其中一种常见故障模式之一,本文将以汽轮机常见振动故障为研究主线,在分析故障问题的基础上,对如何采取诊断的方法,展开深入探讨。

标签:汽轮机;振动故障;诊断
1 汽轮机常见振动故障问题分析
汽轮机常见振动故障问题有4种类型,分别为滑销系统不畅导致振动、汽轮机叶片脱落导致振动、汽轮机前箱振动、轴向振动。

这几种振动故障对汽轮机的正常运行具有很大的负面影响,而且潜在某些危险性的因素,具体故障问题如下:
(1)滑销系统不畅导致振动。

某厂使用了容量25MW的高参数调整抽气背式汽轮机,在使用的时候,存在轴承振动偏高的问题,而且调节系统和盘车运行不稳定,后来更换了转子,启动后虽然振动情况稍缓,但过一段时间后振动故障又突然出现,现场维修人员发现是因为滑销系统不畅而导致振动故障。

(2)汽轮机叶片脱落。

汽轮机的末级叶片、次末级叶片脱落事故较为常见,其产生的迹象是汽轮机运行时振动骤然增大,机组基础振动异常,现场打闸停机,但由于汽轮机叶片脱落现场距离控制室距离较远,因此仅有振动探头显示振动增大。

(3)汽轮机前箱振动。

某厂使用了型号为C50-90/13-1的汽轮发电机,原装为单缸冲动一级,后来调整为抽气凝气式机组,但在运行的过程中,发现前箱振动厉害,利用水平振动频谱进行分析,发现七倍频所占比例最大。

(4)轴向振动。

某汽轮机厂使用了50MW的汽轮发电机,瓦轴振动过大,利用现场平衡法,将配重块安装在联袂节处,将原来20mm/s的振动频率,减至14mm/s,但不能够彻底消除轴向振动。

2 汽轮机常见振动故障诊断方法
鉴于上文提到的汽轮机几种常见振动故障问题,笔者结合现场的检修工作情况,对这几种振动故障问题进行诊断,并总结出以下几种方法:
2.1 滑销系统不畅导致振动诊断
现场拆开汽轮机,发现前轴承箱的支承和底部滑轮系统都存在异常现象,机组运行工程中,热量产生膨胀作用,引起前轴承水平扬度的变化,此时汽轮机的
高速转动,所产生的非线性挠动力,会将油膜产生的交变应力传递到乌金,而且随着交变应力的增大,乌金表面会逐渐产生疲劳裂纹,并逐渐扩大贯通,使得前轴承箱缸体膨胀卡涩,最终引起转子变形,因此上文提到的更换转子,只能够暂时缓解这种振动故障现象。

问题的真正根源在于机组设计方面,需要联合解决机体变形、机座松动、机构薄弱、基础共振等问题。

2.2 汽轮机叶片脱落故障诊断
利用频谱对比分析汽轮机叶片脱落前和脱落后振动情况,发现在叶片脱落之前,次末级的振动频率呈上升状态,经检查,发现叶片上方已经产生裂纹,由此可以判断次末级叶片已开始损坏,而叶片脱落之后,倍频快速上升,尤其是高位频,经分析,认为末几级叶片振动频率异常,立即将50MW的运行负荷,减少到30MW,此时频率振值下跌,而且发现末级加强筋发生断裂。

笔者认为在机组设计和制造的过程中,应该加强末四级叶片的质量,通过机组图谱分析,找出脱落的高倍频率,以便提前发现机组故障问题,从根源上予以解排除。

2.3 汽轮机前箱振动故障诊断
由于七倍频所占比例绝对,笔者深入检查了某个转动部件的特征频率,并结合汽轮机的相关资料,发现主轴泵有7片叶片,初步估计主油泵位置存在故障。

检修小组将主油泵拆开检查,发现主油泵的出口位置没有扣紧倒流蜗壳,而且与后油封座结合的位置,已经开始生锈,使得导流蜗壳松动。

笔者用密封胶将导流蜗壳、前油封座、后油封座固定,发现机组前箱的振动情况明显减少,尤其是七倍频,说明故障问题已经排除。

2.4 轴向振动故障诊断
汽轮机的瓦轴向振动频率50Hz,属于普通型的强迫振动,诊断的结果发现轴承座动刚度偏低,而且激振力太大。

为了确认检修方向,笔者重点检查了瓦轴承座,发现球面垫铁接触不好、轴承紧力不足、地脚螺栓松动、轴承座垫片不合理,成为该故障问题的症结点,认为在出现轴向振动故障的时候,不能够单纯依靠现场动平衡的方法解决,需要更换球面垫铁,确保垫铁接触良好,并紧固轴承和地脚螺栓,以及更换轴承座垫片等。

3 結束语
综上所述,汽轮机运行环境特殊,经常出现振动故障问题。

汽轮机常见振动故障问题有4种类型,分别为滑销系统不畅导致振动、汽轮机叶片脱落导致振动、汽轮机前箱振动、轴向振动。

这几种振动故障对汽轮机的正常运行具有很大的负面影响,而且潜在某些危险性的因素。

为此,笔者结合现场的检修工作情况,对这几种振动故障问题进行诊断,找出故障的原因,并提出故障排除的方法。

参考文献
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