阴阳离子交换器再生操作参数优化

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阴阳离子交换器再生操作参数优化
阴阳离子交换器再生操作参数优化
[摘要]:通过对阴阳床再生操作参数的现场优化调试,使阴阳床周期产水量及运行时间达到设计值,保证出水水质,同时降低再生剂用量,使化学水处理站生产更安全、稳定、经济、创造更好的生产效益。

[关键词]:水处理阴阳离子交换器再生操作参数优化
1 引言
攀钢钢钒公司动力厂120t/h化学水处理站为攀钢冷轧厂的酸洗、平整、镀锌线等用户提供一级除盐水,要求其水质指标为电导率≯10μs/cm,Na离子浓度≯100ppb。

站内有阴阳离子交换器(以下简称阴床、阳床)各3台,其设备性能参数见表1。

除盐水生产工艺流程如图1所示。

当阳床出水水质Na+≯100ppb,阴床出水水质电导率>10μs/cm时,即视为运行失效,需要用一定浓度的HCL和NaOH 分别对阳床或阴床进行再生,使阳床或阴床恢复交换能力。

该站阴、阳床再生方式采用无顶压逆流再生。

该站阴、阳床再生效果的好坏,将直接影响阴、阳床出水水质指标和周期产水量的多少。

严格控制阴、阳床的再生操作条件,再生剂的浓度、再生剂用量、再生流速等条件将对阴、阳床的再生效果的好坏起关键作用。

2 生产现状分析
将该水站自1996年4月投产至1996年12月阴、阳床的运行情况参数、整理后列于表2,计技术参数列于表3。

对比表2、表3可看出,阴、阳床的平均周期产水量、再生一台阴、阳床的平均产吨水酸碱耗量、平均运行时间都波动较大,达不到设计技术参数的要求。

阳床实际平均周期制水量1441m3,比设计值1960m3少536m3;阴床产吨水的碱耗量0.91kg/t,比设计值0.35 kg/t多耗0.56kg/t。

虽然阴阳床的再生酸碱耗量都大于设计耗量,而阴阳床的周期制水量并没有达到设计制水量。

对此问题在现场条件下经过周密分析后认为:主要是阴阳床再生操作参数没进行优化调试而造成。

因此,对阴阳床再生时影响再生效率的关键操作参数:再生剂耗量,再生剂流速,再生剂浓度进行了现场试验。

3 再生操作参数优化试验
3.1 再生剂耗量
(1)阳床
再生剂量分别设为1.2,1.4,1.6,1.8,2.0t,再生剂流速5-8m/h,再生剂浓度为1.5%-3%,其它再生条件参照设计值。

试验结果见表4。

(2) 阴床
再生剂量分别设为0.5,0.7,0.8,0.9,1.0,1.1t,再生剂流速为4-7m/h,再生剂浓度为1%-3%,其它再生条件参照设计值,试验结果见表5。

试验结果表明:阴、阳床再生剂用量的增加有利于提高阴阳床的周期产水量,阳床再生酸耗量为1.6t时,其产水量可达设计值,而且产吨水耗酸量0.729
kg.m-3为最低。

阴床再生碱耗量为0.8t时,其产水量可达设计值,而且产吨水耗碱量0.340 kg.m-3为最低。

3.2 再生剂浓度
(1)阳床
再生剂浓度分别设为1.5%,1.8%,2.0%,2.5%,3.0%,3.5%,4.0%,再生剂用量为1.6t,再生剂流速5-8m/h,其它再生条件参照设计值,试验结果见表6。

(2) 阴床
再生剂浓度分别设为1.5%,1.8%,2.0%,2.5%,3.0%,3.5%,4.0%,再生剂用量为0.8t,再生剂流速为4-7m/h,试验结果见表7。

试验结果表明:阴阳床再生剂浓度的提高有利于阴阳床产水量的提高,阴阳床以1.5%再生剂浓度再生时产水量较低,且产吨水酸碱耗量较高,阴阳床以3.0%-4.0%浓度再生时中排废酸(碱)浓度过高,造成浪费。

阳床再生剂浓度宜控制在1.8%-2.5%,阴床再生剂浓度宜控制在2.0%-2.5%。

3.3 再生剂流速
(1)阳床
再生剂流速(m/h)分别为4,5,6,7,8,再生剂量1.6t,再生剂浓度控制在1.8%-2.5%。

其它再生控制条件参照设计值,试验结果见表8。

(2) 阴床
再生剂流速(m/h)分别为4,5,6,7,8,再生剂用量0.8t,再生剂浓度控制在2.0%-2.5%,其它再生控制参数按照设计,试验结果见表9。

试验结果表明:
4 效果
按调整后的再生操作技术参数再生阴阳床,1997年1-6月的阴阳床运行统计情况见表11。

从表11可见,阴阳床的周期产水量,产吨水再生剂耗量,运行周期时间都达到了设计技术要求。

阴阳床的运行稳定,出水水质得以保证,同时再生剂用量降低。

收到了较好的效果。

当然,当原水水质发生较大变化时,必须对阴阳床的再生剂浓度、流速、用量等参数作相应调整,再生时各参数应严格控制在规定的标准内。

水处理中离子交换树脂再生时酸碱耗的降低
2011-04-13 08:25:26| 分类:离子交换处理阅读141 评论0 字号:大中小订阅
水处理中离子交换树脂再生时酸碱耗的降低
李爱阳
( 湖南建材高等专科学校资源与环境工程系,湖南衡阳421008 )
摘要为了降低水处理中离子交换树脂再生时的酸碱耗,根据生产上对水质要求,水处理的设备、工艺条件等情况,采用逆流再生双层床工艺,通过调整试验确定最优酸碱耗,酸耗< 40 ~45 g / mol; 碱耗63. 85 g / mol。

提高了总平均工作交换容量,取得了较好的经济效益。

关键词离子交换树脂再生酸碱耗降低
为了保证发电厂热力设备安全、经济地运行,必须对天然水进行净化。

当采用离子交换树脂处理天然水时,可使水净化得较彻底,为热力系统提供了良好的水质。

而离子交换树脂与水交换至一定的时候,树脂的交换能力下降,出水水质恶化。

因此,为了保
证出水的水质,必须对树脂进行再生。

再生时所用的再生剂为酸、碱,再生剂用量的多少对树脂的再生程度和经济性有直接关系。

某火力发电厂,按原设计再生,每年因再生树脂要消耗大量的酸碱,价值360 000 元。

为了节能降耗、降低成本,必须对酸碱用
量进行严格的控制,在满足离子交换树脂恢复到最大交换容量的同时,使酸碱用量降到最低,根据生产上对水质的要求、水处理的设备、工艺等具体情况,通过调整试验确定最优酸碱耗。

1 调整试验
1. 1 阳床失效标准
通过过滤器的水进入阳床,当阳床失效时,测变化曲线见图1。

即通过水量为a 点,此时阳床出水的Na + 浓度首先升高,同时酸度也随之降低,再运行一段时间之后硬度才开始升高,故运行中主要监督的项目是Na + 浓度和酸度。

在进口水质稳定的情况下,当出口水酸度低于正常酸度0. 05 ~0. 1 × 10 - 3 mol / L时,即认为该床已失效,此时的漏钠量已达到1150 ~2 300 μg / L,数值相当可观,而当硬度超过控制标准时,漏钠量就更加严重,故不能以硬度作为阳床失效的标准,运行中最好以Na + 浓度的突变作为阳床失效的标准。

在正常情况下,Na + 浓度一般小于500 × 10 - 9,当大于此值时,表明阳床已失效。

1. 2 阴床失效标准
阴床运行时,一般情况下出水pH 在7 ~9 之间,硅酸根小于100 × 10 - 9,导电率小于10 μs / cm。

当阴床失效,而阳床尚未失效时,其变化趋势如图
2,即通过水量在a 点,此时硅酸根的含量升高,pH下降,导电率先微降而后又上升。

导电率的变化是因为原来阴床出水中OH- 含量较多,而刚失效时OH- 含量减小,代之以导电能力较小的HSiO3- ,故导电率下降。

而后树脂交换能力下降,不能释放足够的OH-中和阳床出水中的H+ ,致使出水中的pH 低于7,导电率又上升。

阴床失效以HSiO3
- 来判断比较理想,调整试验确定一般情况下HSiO3- <100 × 10 - 9, 失效时出水中的HSiO3- 大于此值。

导电率也可作为失效的监测标准,调整试验确定导电率<10 μs / cm,失效时出水的导电率大于此值。

1. 3 采用逆流再生双层床工艺
原工艺采用单层床逆流工艺( 树脂型号:强酸001 × 7,强碱201 × 7 ) ,树脂再生时酸碱消耗量大。

现改为采用逆流再生双层床工艺( 树脂型号:强酸001 × 10,弱酸D113;强碱201 × 7,弱碱D306 ) ,这主要是因为双层床的工作交换容量大。

弱酸树脂的工作交换容量一般在2 000 mol / m3 左右,当弱酸、弱碱分别与强酸和强碱树脂组成双层床后,其总平均
工作交换容量随即大大提高。

阳床中弱酸树脂主要是和水中HCO3- 相应的Ca2 + 、Mg2 + 交换,即去除了暂硬,而水中大部分永硬和全部Na + 则靠强酸树脂去除。

在阴双层床中,弱碱树脂仅能去除强酸阴离子Cl - 、SO42 - 等,而水中的HSiO3- 则靠强碱树脂去除。

对于碱度大即HCO3- 含量更高的水,阴双层床优点更为突出,尤其是硬度与碱度比为1: 1 时最适应。

某发电厂生水水质分析碱度209. 54 mg / L;碳酸盐硬度209. 54 mg / L;非碳酸盐硬度14. 41 mg / L;总硬度223. 95 mg / L;pH 7. 62;Cu2 + 4. 0 μg / L;Fe2 + 43 μg / L;Ca2 + 64. 13 mg / L;Mg2 + 15. 80 mg / L;Cl - 17. 20 mg / L;SO42 - 17. 40 mg / L;SiO2 12. 45mg / L。

可以看出硬度与碱度之比接近1,水中的硬度几乎全部为暂硬,所以采用双层床工艺是合理的,双层床的再生剂利用率高,酸碱耗低,环境污染减轻。

原系统逆流再生的酸耗为55 ~60 g / mol,碱耗为60 ~70 g / mol,而双层床的酸碱耗则不超过40 ~45g / mol 范围,仅为理论耗量的1. 0 ~ 1. 2 倍。

1. 4 再生剂浓度的调整
原工艺采用将浓度为31% 的HCl 配制成再生剂的浓度为5%,将浓度为30%的NaOH 配制成再生剂的浓度为8% 。

现采用将HCl 配制成3% 的浓度,NaOH 配制成2%的浓度,浓度高,再生液体积小,不能均匀地和交换剂反应,使酸碱用量增加。

1. 5 对Na + 控制失效标准的调整
出水水质的要求,也会影响到再生剂的用量,表1 列出了阳床出水以Na + <500 × 10 - 9 为失效标准和以Na + <100 ×10 - 9 为失效标准时,酸碱用量的对比。

表1 酸碱用量对比
以Na + <500 × 10 - 9 为控制失效标准以Na + <100 × 10 - 9 为控制失效标准
制水量/ t HCl 耗/ g / mol NaOH / g / mol 制水量/ t HCl 耗/ g / mol NaOH / g / mol
63 081 41. 8 63. 3 54 649 56. 20 80. 20
67 902 41. 4 68. 3 60 804 42. 27 86. 6
57 104 43. 3 79. 0 69 047 39. 98 63. 85
55 587 46. 6 85. 1 68 904 39. 35 76. 78
44 991 54. 7 113. 8 70 168. 5 44. 67 74. 77
42 610 46. 57 119. 2 39 628 42. 67 68. 58
从表1 中可以看出,对Na + 的控制由Na +<500 × 10 - 9 降为Na + <100 × 10 - 9,碱耗的用量明显下降。

2 结束语
(1 ) 采用逆流再生双层床工艺,大大提高了总平均工作交换容量,使原来的酸耗55 ~60 g / mol、碱耗60 ~70 g / mol 变为现在不超过40 ~45 g / mol;
( 2 ) 对Na + 的控制由Na + <500 × 10 - 9 降为Na +<100 ×10-9,碱耗由原来的最高值119. 2 g / mol 降为63. 85 g / mol;
(3 ) 在水处理中如何降低酸碱耗是一个比较复杂的问题,必须全面考虑到运行方式、设备现有运行状况、树脂的选型、再生剂的浓度、种类、流速、温度、纯度、工艺控制标准的调整等诸多因素,在生产中不断地总结经验,在调整试验中以确定最优酸碱耗。


文对水处理中离子交换树脂再生时酸碱耗的降低,进行了一定的研究,在实际应用中取得了较好的经济效益。

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