气化炉烧嘴工作总结资料解读
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气化炉烧嘴技术研究
工作总结
兖矿鲁南化肥厂
二OO七年五月
目录验收材料之一:项目概述
一、总论
二、气化炉烧嘴原运行状况
三、国内外研究的现状
四、项目建设的目的和意义
五、研究开发的主要内容和目标
验收材料之二:工作报告
一、项目提出的背景
二、项目立项
三、项目技术研究过程
四、项目实施过程
五、项目实施过程中的难点及解决措施
六、项目实施后的运行调试
验收材料之三:技术研究报告
一、国内外现状
二、现有装置的调查与测试
三、主要设备配置
四、项目实施过程
五、关键技术及创新点
验收材料之四:工业应用报告
一、目前情况简介
二、项目实施情况
三、工艺流程及主要工艺指标
四、项目考核过程描述
五、项目运行考核结论
验收材料之五:经济效益和社会效益分析
一、经济效益分析
二、社会效益分析
气化炉烧嘴技术研究项目概述
二OO七年五月
一、总论
鲁南化肥厂建设于六十年代,是全国同期建设八个大型氮肥厂之一(年产6万吨合成氨,后经过填平补齐扩产到8万吨合成氨),设计使用焦炭为原料,采用固定层造气制取半水煤气,后又改用无烟煤为原料。
1987年经化工部、国家计委批准,鲁南化肥厂引进美国德士古水煤浆加压气化技术,建设我国第一套水煤浆加压气化装置。该装置仅引进了工艺软件包(PDP)和进口少数关键设备,于93年4月建成并试车,94年3月完成了化工部组织的72小时满负荷考核,94年6月通过了化工部专家组的技术鉴定,95年产量达到了设计值。经过几年的技术改造和攻关,我们消化吸收并发展了水煤浆加压气化技术,于95年12月我厂的“水煤浆加压气化及气体净化制合成氨新工艺”荣获国家科技进步一等奖,形成了我厂独有的生产技术。
1990年鲁化在国内第一个引进美国德士古水煤浆加压气化技术的基础上,经过消化、吸收和创新,于2002年新上第三台气化炉,该装置完全立足于国内,国产化率达到100%。多年来,我们不断实施技术创新占领煤化工技术制高点。
烧嘴属于易损件,其材料采用INCONEL600和YRS188耐高温、耐冲刷、耐腐蚀、耐磨损Ni基特殊钢材,价格比较昂贵,多数是美国进口(每套进口价约40万元人民币),目前兖矿鲁化的烧嘴正常使用时间为80~90天,在国内同行业中处于领先水平。比国际水平还有一定的差距,所以要降低水煤气制备的成本,只有在烧咀的制造和修复技术方面进行突破。从1994年至今,兖矿鲁化一直在摸索研发该部件的技术突破,也总结了很多的经验,为了进一步创出高科技的新型耐磨烧嘴,特组织对烧嘴的结构,材料,制作、焊接,修复进行系统攻关。
二、气化炉烧嘴原运行状况
煤气化作为一种洁净煤技术,为我国煤化工行业的可持续发展提供了技术保证,但气化炉烧嘴的使用寿命短一直是制约气化炉长周期运行的难题,原烧嘴的最长运行周期
为101天,正常为90天左右,烧嘴到使用后期存在煤浆喷头磨损大,雾化效果差,容易造成煤浆偏流现象,制约系统长周期运行,且煤渣中含碳量较高,直接影响经济效益。每次更换烧嘴时也将损失一定量煤浆与合成气。
三、国内外研究现状
在兖矿鲁南化肥厂研究延长气化炉烧嘴使用寿命之前,国内对此项目的研究是一片空白,为继续占领煤化工技术制高点,我厂与华东理工大学、水煤浆加压气化及煤化工国家工程研究中心共同开发的新型水煤浆气化喷嘴从1994年至今,兖矿鲁化一直在摸索研发该部件的技术突破,也总结了很多的经验,为了进一步创出高科技的新型耐磨烧嘴,特组织对烧嘴的结构,材料,制作、焊接,修复进行系统攻关。
四、项目建设的目的和意义
1、新型气化炉烧嘴的运行周期提高到150天以上(原烧嘴的运行时间为90天左右,最高101天)。
2、新型烧嘴各项技术指标均超过Texaco烧嘴,比Texaco烧嘴节煤~2.6%,节氧2%~5%,碳转化率提高~2%,
3、填补国内空白,形成了中国水煤浆气化技术特色,达到国际领先水平。
五、研究开发的主要内容和目标
此研究主要内容是:兖矿鲁化对工艺烧嘴的易损部件进行优化设计,采用新型耐磨材料,并委托华东理工大学制造该材料。通过采用镶嵌耐磨材料达到耐温,耐蚀、耐冲刷,提高烧嘴的使用寿命;另外改变原有修复工艺,不切割一次氧喷头,整体修复端面,降低备件费用,
改造使用的主要材料有煤浆喷头、托套、喷头。
预计使用寿命达150天以上,比目前使用烧嘴增加三分之一左右的使用寿命,实现历史性突破。
气化炉烧嘴技术研究工作报告
二OO七年五月
一、项目提出的背景
1990年鲁化在国内第一个引进美国德士古水煤浆加压气化技术的基础上,经过消化、吸收和创新,于2002年新上第三台气化炉,该装置完全立足于国内,国产化率达到100%。多年来,我们不断实施技术创新占领煤化工技术制高点。
烧嘴属于易损件,其材料采用INCONEL600和YRS188耐高温、耐冲刷、耐腐蚀、耐磨损Ni基特殊钢材,价格比较昂贵,多数是美国进口(每套进口价约40万元人民币),目前兖矿鲁化的烧嘴正常使用时间为80~90天,在国内同行业中处于领先水平。比国际水平还有一定的差距,所以要降低水煤气制备的成本,只有在烧咀的制造和修复技术方面进行突破。从1994年至今,兖矿鲁化一直在摸索研发该部件的技术突破,也总结了很多的经验,为了进一步创出高科技的新型耐磨烧嘴,特组织对烧嘴的结构,材料,制作、焊接,修复进行系统攻关。
二、项目立项
该项目被集团公司列为2006年度的维持简单再生产投资计划,研究项目总投资为
3.4万元。
三、项目技术研究过程
1、首先将更换下的待修烧嘴进行清洗,详细测量、记录各部分磨损尺寸;
2、选择合适的焊接工艺技术。采用TIG焊接技术,保证该类材料焊接的质量,焊接技术掌握不好容易产生焊接裂纹和焊接变形,有可能造成喷头报废(因该类材料焊接性能较差,且不宜进行多次重复焊接)。
3、焊后的热处理也很关键,这关系到焊接应力的消除,尺寸、形状误差的控制,以及烧咀机械性能的保证,如强度、硬度、耐高温、耐冲刷、耐磨损性能。
4、严格控制焊后机械加工精度,使其达到满足生产需求的机械性能参数。
随着我国水煤浆气化技术迅速发展,也将会有大量的烧嘴需要检修,市场前景非常乐观,其社会效益和经济效益非常显著。