玉门油田高密度测三样技术应用

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87 79 93
84 114 155
8/18 7/15
10/24 8/21 9/17 12/26
21 20.5
25.74 24.99 26 27
7.4 8.0
7 7.8 8.8 10
密度: 2.05 密度 2.05
热滚前
热滚后 热滚前 热滚后
二、主要研究内容—室内研究 一、钻井液流变性的控制
西部钻探国际钻井
成功
三、取得成果及创新点
2010年测三样情况统计
西部钻探国际钻井
泥浆技术服务公司
2010年42.8%
测三样失败57.2%
实现0的突破
测三样成功率42.8%
2009年前0%
三、取得的成果及创新点
西部钻探国际钻井
泥浆技术服务公司
1
打破了完井先洗井后测三样的惯例。
通过研究应用形成了高密度测三样的性
2
能标准。性能要求:粘度80-100s,切力 8-10/18-22Pa。
3、调整钻井液,并且测热滚前主要性能:
编 号 ① 溶液浓度 2.5%HS1+1%HS-2 加量 密度 g/cm
3
西部钻探国际钻井
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600 Φ 191
300 Φ 114
200 Φ 85
100 Φ 51


初切 /终切 Pa 3.5/9
视粘 mpa.s 95.5
塑粘 mpa.s 77
动 切 18.5
5%FCLS
2.5%SPNH
0.5%CHM
热 滚 后 状 态 :
二、主要研究内容
西部钻探国际钻井
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通过室内研究形成测 三样钻井液性能标准
钻井液性能要求是:粘 度80-100s,切力810/18-25Pa。
粘切高时,用复配 2.5%HS1+1%HS-2 或 FCLS调整,以降低钻井 液对仪器的逆流阻力。
长3-2井
长303井 长2-8井
2.05
1.86 2.02
80
98 72
6/14
4/11 2/4.5
4290m
/ 4338m
4310
4470 4364
余140米未测到底
成功 余120米未测到底
长3-3井
长11井
2.04
1.87
135
100
7/20
8/18
4257m
/
4Hale Waihona Puke Baidu80
5392
余125米未测到底
二、主要研究内容—测三样性能统计(一)
2007年—2009年间典型井测三样性能统计
西部钻探国际钻井
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测三样前钻井液性能 井号 密度 g/cm3 长5井 长301井 CH3-1井 长8井 CH2-1井 长302井 2.00 1.79 1.90 2.20 2.05 1.90 粘度 s 135 121 81 99 93 81 初/终切 Pa 28/56 15.5/31 11/23 11/24 8/16 5/10
密度g/cm3[ 1.90 1.90
粘度(S) 81 76
初切/ 终切 6/14 5.5/12
坂含g/l 23.5 23.2
高温高压失水 8.4 9
热滚前
热滚后
1.95
1.96
103
117
6/21
10/29
25.7
24.3
7.6
8.6
密度: 2.00
热滚前 热滚后
2.00 2.01 2.05
2.04 2.05 2.06
西部钻探国际钻井
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试验配方:3%坂土+0.2-0.3% CHM +0.4-0.5% NW-1 +1-2%HS-1+3-4%HS-2+3%DYFT1++1%CaO+1-2%FClS +0.5%NaOH+0.5-1%润滑剂+重晶石粉
试验条件 密度: 1.90 密度: 1.95 热滚前 热滚后
三、取得成果及创新点
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2010年测三样各井性能统计
测三样前钻井液性能 井号 密度 g/cm3 2.03 2.00 粘度 s 97 110 初/终切 Pa 4.5/12 6/12 碰压座位置 井深 测井情况
长209井 长2-7井
/ 4534m
4155 4550
成功 余173米未测到底
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密度 g/cm3
PH 9
动塑 比 0.40
固相 % 39
含 油 % 2
坂含 g/l 25.74
HTHP mg/l 9
2.05
2、140℃热滚16h后,冷却至常温,钻井液状态如图:
钻井液抗高温性能较差,热滚之后性能没有办法测。
二、主要研究内容—室内研究 二、高温下钻井液增稠的性能调节
调节,从根本解决测三样遇阻问题。
五、经济社会效益
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以往平均口井测三样 准备时间=4.11天 计算经济效益: 2010年平均口井测 三样准备时间 =0.99天 平均节约时间× 井数×日费 日费:6.5万元 口井数:7口 节省时间:3.12
121.68万
平均口井结余时间: 4.11-0.99=3.12天
二、主要研究内容—室内研究 二、高温下钻井液增稠的性能调节
140℃热滚8h后,冷却至常温,测得主要性能如下:
编 号 溶液浓度 密度 g/cm3 600 Φ 300 Φ 200 Φ 100 Φ 6Φ 3Φ
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初切/ 终切 Pa
视粘 mpa.s
塑粘 mpa.s
动切
动塑比

② ③ ④
25-28
2、140℃热滚h后,主要性能:
密度g/cm3 粘度S 初切/终切 坂含 g/l
1.95-2.01
75-100
6-12/12-22
25-30
二、主要研究内容—室内研究 二、高温下钻井液增稠的性能调节
1、长3-3井钻井液原浆性能:(搅拌并加热60℃)
粘度 S 126 API ml 1.2 泥饼 mm 2.2 初切 / 终切 8/18 视粘 mpa .s 144 塑粘 mpa. s 103 动 切 41
定位。主要目的是判断下的套管和水泥是否充足,胶结是否良好。测三
样遇阻制约着钻井提速、对钻井液的要求非常严格,成功与否是检验钻 井液性能好坏的重要标准。 近十年来,玉门油田酒东区块勘探开发过程当中,在原浆中测三样从 未成功过。酒东完井时钻井液密度达2.00g/cm3,洗井后套管承受的压 差减少41MPa,造成套管收缩,水泥与井壁之间产生微裂缝, 2007年 以来,形成了洗净后再测三样的惯例,这样往往造成井固井质量不合格 假象。今年年初泥浆技术服务公司提出不洗井直接在钻井液里测三样, 通过大量的室内试验研究与现场实践,逐步完善适合完井测井的钻井液 性能。改变了从前先洗井再测三样的惯例,做到完井不洗井,测三样取 得了历史性的突破。
泥浆技术服务公司
通过室内实验分析,可以看出钻井液粘度低于100S,切力在8-10/1525Pa范围内,坂含不超过30,热滚后钻井液的流变性很好,没有增稠 现象。因而将测三样钻井液性能确定为: 1、热滚前性能:
密度g/cm3 粘度S 初切/终切 坂含 g/l
1.95-2.0
80-100
8-10/18-25
四、推广应用情况
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从室内试验分析和现场应用结果显示:只要不
采用尾管结构测三样的井都能达到预期效果,今年
到目前应用7口井,成功3口,其余四口离碰压座位
置仅有100米左右。目前分析的主要原因有:1、有
混浆带;2、有重晶石沉降;3、上水池未清理,吸
入钻屑。下步应进一步加强室内研究和现场性能的
LOGO
玉门酒东区块完井测三样 研究与应用
西部钻探国际钻井泥浆技术服务公司
目录
西部钻探国际钻井
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1、立项背景
2、主要研究内容 3、取得成果及创新 4、推广应用情况 5、经济社会效益
一、立项背景——前言
西部钻探国际钻井
泥浆技术服务公司
“测三样”指的是射孔前的一项作业,即声波幅度,伽玛放射性,磁
二、主要研究内容——遇阻原因分析
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1
高密度钻井液由于固相高,钻井液的粘切值高,结构性强,测井仪器重 量轻,浮力大,下行困难。
2
部分井重晶石下沉,测井仪器遇阻。
3
抗高温稳定性差,高温下长时间静止严重增稠,测井过程中钻井液对仪器的逆流 阻力较大,使仪器下行困难受阻。
二、主要研究内容—室内研究 一、钻井液流变性的控制
动塑 比 0.24
200ml
2.04
7
4

5%FCLS
50ml
100ml 100ml
2.03
2.02 2.02
261
270 299
162
170 200
126
128 161
79
80 102
15
12 22
10
8 15
3.5/10
4.5/11 8.5/20
130.5
135 149.5
99
100 99
31.5
111
122 127.5 123.5
88
97 102 95
23
25 25.5 28.5
0.26
0.257 0.25 0.3
上表测得性能数据可以看出:1、钻井液热滚后均有增稠现象,较原浆有明显改善。 2、流变性 : HS-1+HS-2 >FCLS > SPNH > CHM 3
2.5%HS-1+1%HS-2
2.5%HS1+ 1%HS-2
5%FCLS 2.5%SPNH 0.5%CHM
2.03
2.03 2.02 2.02
222
244 255 247
134
147 153 152
100
113 115 114
60
69 71 69
9
10 11 10
6
7 7 6
3/7
3.5/12 4.5/12.5 3.5/12.5
LOGO
汇报完毕,谢谢大家!
西部钻探国际钻井泥浆技术服务公司
35 50.5
0.31
0.35 0.51
③ 2.5%SPNH ④ 0.5%CHM
上表测得性能数据可以看出:1、调整后的钻井液流变性良好; 2、流变性 : HS-1+HS-2 >FCLS > SPNH > CHM
2.5%HS-1+1%HS-2
5%FCLS
2.5%SPNH
0.5%CHM
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