开关稳压电源(E题)
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开关稳压电源(E 题)
摘 要
本系统以Boost 升压斩波电路为核心,以MSP430单片机为主控制器和PWM 信号发生器,根据反馈信号对PWM 信号做出调整,进行可靠的闭环控制,从而实现稳压输出。
系统输出直流电压30V ~36V 可调,可以通过键盘设定和步进调整,最大输出电流达到2A ,电压调整率和负载调整率低,DC-DC 变换器的效率达到93.97%。
能对输入电压、输出电压和输出电流进行测量和显示。
系统特色:1)输出电压反馈采用“同步采样”方式,能有效避免电压尖峰对信号检测的影响。
2)采用多种有效措施降低系统的电磁干扰(EMI ),增强电磁兼容性(EMC )。
3)具有完善、可靠的保护功能,如:过流保护、反接保护、 欠压保护、过温保护、防开机“浪涌”电流保护等,保证了系统的可靠性。
1 方案论证
1.1 DC-DC 主回路拓扑
方案一 间接直流变流电路:结构如图1-1所示,可以实现输出端与输入端的隔离,适合于输入电压与输出电压之比远小于或远大于1的情形,但由于采用多次变换,电路中的损耗较大,效率较低,而且结构较为复杂。
方案二 Boost 升压斩波电路:拓扑结构如图1-2所示。
开关的开通和关断受外部PWM 信号控制,电感L 将交替地存储和释放能量,电感L 储能后使电压泵升,而电容C 可将输出电压保持住,输出电压与输入电压的关系为UO=(ton+toff),通过改变PWM 控制信号的占空比可以相应实现输出电压的变化。
该电路采取直接直流变流的方式实现升压,电路结构较为简单,损耗较小,效率较高。
综合比较,我们选择方案二。
1.2 控制方法及实现方案
方案一 利用PWM 专用芯片产生PWM 控制信号。
此法较易实现,工作较稳定,但不易实现输出电压的键盘设定和步进调整。
方案二 利用单片机产生PWM 控制信号。
让单片机根据反馈信号对PWM 信号做出相应调整以实现稳压输出。
这种方案实现起来较为灵活,可以通过调试针对本身系统做出配套的优化。
但是系统调试比较复杂。
R
L
图1-1 间接直流变流电路
图1-2 Boost 升压斩波电路拓扑结构
在这里我们选择方案二。
1.3系统总体框图
1)B oost升压斩波电路中开关管的选取:电力晶体管(GTR)耐压高、工作频率
较低、开关损耗大;电力场效应管(Power MOSFET)开关损耗小、工作频率较高。
从工作频率和降低损耗的角度考虑,选择电力场效应管作为开关管。
2)选择合适的开关工作频率:为降低开关损耗,应尽量降低工作频率;为避免产生噪声,工作频率不应在音频内。
综合考虑后,我们把开关频率设定为20kHz。
3)B oost升压电路中二极管的选取:开关电源对于二极管的开关速度要求较高,可从快速恢复二极管和肖特基二极管中加以选择。
与快速恢复二极管相比,肖特基二极管具有正向压降很小、恢复时间更短的优点,但反向耐压较低,多用于低压场合。
考虑到降低损耗和低压应用的实际,选择肖特基二极管。
4)控制电路及保护电路的措施:控制电路采取超低功耗单片机MSP430,其工作电流仅280μA;显示采取低功耗LCD;控制及保护电路的电源采取了降低功耗的方式,具体实现见附录图2,单片机由低功耗稳压芯片HT7133单独供电。
2电路设计与参数计算
2.1 Boost升压电路器件的选择及参数计算
Boost升压电路包括驱动电路和Boost升压基本电路,如图2-1所示。
2.1.1开关场效应管的选择
选择导通电阻小的IRF540作为开关管,其导通电阻仅为77mΩ(V
GS
=10V,
I
D
=17A)。
IRF540击穿电压V
DSS
为55V ,漏极电流最大值为28A(V
GS
=10 V,25°C),
允许最大管耗P
CM
可达50W,完全满足电路要求。
图2-1 Boost升压电路
(a)PWM驱动电路(b)Boost升压基本电路
2.1.2 PWM 驱动电路器件的选择
单片机I/O 口输出电压较低、驱动能力不强,我们使用专用驱动芯片IR2302。
其导通上升时间和关断下降时间分别为130 ns 和50 ns ,可以实现电力场效应管的高速开通和关断。
IR2302还具有欠压保护功能。
2.1.3 肖特基二极管的选择
选择ESAD85M-009型肖特基二极管,其导通压降小,通过1 A 电流时仅为0.35V ,并且恢复时间短。
实际使用时为降低导通压降将两个肖特基二极管并联。
2.1.4 电感的参数计算
1) 电感值的计算: ()2
2
O
O IN O IN B fU mI U U U L -= 其中,m 是脉动电流与平均电流之比取为0.25,开关频率f=20 kHz,输出电压为36V 时,L B =527.48μH ,取530μH 。
2) 电感线径的计算:最大电流I L 为2.5A ,电流密度J 取4 A/mm 2,线径为d,则
由L I d J =2
2
*)(π得d=0.892 mm,工作频率为20kHz,需考虑趋肤效应,制作中采取多线并绕方式,既不过流使用,又避免了趋肤效应导致漆包线有效面积的减小。
2.1.5 电容的参数计算 O
O IN O O B U f U U U I C ∆-=
)(
其中,ΔU O 为负载电压变化量,取20 mV,f=20kHz,U O =36V 时,C B =1465μF,取为2000μF ,实际电路中用多只电容并联实现,减小电容的串联等效电阻(ESR ),起到减小输出电压纹波的作用,更好地实现稳压。
2.2 输出滤波电路的设计与参数计算 (见附录) 2.3 控制电路的设计与参数计算
单片机根据电压的设定值和电压反馈信号调整PWM 控制信号的占空比,实现稳压输出,同时,单片机与采样电路相结合,将为系统提供过流保护、过热保护、过压保护等措施,并实现输出电压、输出电流和输入电压的测量和显示。
PWM 信号占空比O
IN U U
D -≈1
当U2=15V ,UO=36V 时,U IN =1.2*U 2-2V=16V , 最大值D MAX =0.556; 当U2=21V ,UO=30V 时,U IN =1.4*U 2-2V=27.4V ,最小值D MIN =0.087
系统对于单片机A/D 采样精度的要求:题目中最高的精度要求为0.2%,欲达到这一精度,A/D 精度要达到1/500,即至少为9位A/D ,MP430内置A/D 为12位,只要合理设定测量范围,完全可以达到题目的精度要求。
2.4 保护电路的设计与参数计算
2.4.1 过流保护 (共三级) 1) 输入过流保护
在直流输入端串联一支保险丝(250V ,5A ),从而实现过流保护。
2) 输出过流保护
输出端串接电流采样电阻R TEST2,材料选用温漂小的康铜丝。
电压信号需放大后送给单片机进行A/D 采样。
过流故障解除后,系统将自动恢复正常供电状态。
3) 逐波过流保护
逐波过流保护在每个开关周期内对电流进行检测,过流时强行关断,防止场
效应管烧坏。
具体实现电路见附录图5(a )。
考虑到MOS 管开通时的尖锋电流可能使逐波过流保护电路误动作,加入如附录图5(b )所示电路。
2.4.2 反接保护
反接保护功能由二极管和保险丝实现,电路如附录图3(a )。
2.4.3 过热保护
通过热敏电阻检测场效应管的温度,温度过高时关断场效应管。
2.4.4 防开机“浪涌”保护
用NTC 电阻实现了对开机浪涌电流的抑制,见附录图3(a )。
2.4.5 场效应管欠压保护
利用IR2302的欠压保护功能,对其电源电压进行检测,使场效应管严格工作在非饱和区或截止区,防止场效应管进入饱和区而损坏。
2.5 数字设定及显示电路的设计
分别通过键盘和LCD 实现数字设定和显示。
键盘用来设定和调整输出电压;输出电压、输出电流和输入电压的量值通过LCD 显示。
电路接口见附录。
2.6 效率的分析及计算 (U 2=18V,输出电压U O =36V,输出电流I O =2A )
DC-DC 电路输入电压U IN =1.2*U 2-2V=19.6V ,信号占空比D ≈1-U IN /U O =0.456, 输入电压有效值I IN =I O /(1-D )=3.676A , 输出功率P O =U O *I O =72 W 下面计算电路中的损耗P 损耗:
1) Boost 电路中电感的损耗: 12
1DCR I P IN D CR ⨯=
其中,DCR 1为电感的直流电阻,取为50 m Ω,代入可得P DCR1=0.68 W 2) Boost 电路中开关管的损耗
开关损耗 P SW =0.5*U IN *I IN (t r +t f )*f
其中,t r 是开关上升时间,为190ns,t f 是开关下降时间,为110ns,f 是开关频率,为20 kHz,代入可得 P SW =0.2160 W
导通损耗 ))((SNS D SO N IN C R R I D P +⨯=3.12
其中,导通电阻R DSON =77 m Ω,电流感应电阻R SNS 取0.1 Ω,代入得P C =1.23 W 3) 肖特基二极管的损耗
流过二极管的电流值与输出电流I 0相等,则二极管损耗D O D V I P = 其中,I O =2 A,取二极管压降V D 为0.35 V ,代入可得P D =0.7 W 4) 两只采样电阻上的总损耗为0.9 W (计算过程见附录2) 其他部分的损耗约为0.8 W ,具体计算过程见附录2。
综上,电路中的总损耗功率P 损耗=4.5W
DC-DC 变换器的效率η= P O /(P O +P 损耗)=94%
2.7 系统特色:
1.输出电压反馈采用“同步采样”方式,有效地避免了电压尖峰对信号检测的影响。
软件滤波可降低毛刺干扰,但不能从根本上减小干扰。
“同步采样”法是根据开关毛刺的可预测性(集中在开关瞬间,持续时间不超过2μS ),在开关管动作后2μS 再采样,避免采到毛刺,提高了反馈信号的准确度和稳定度。
2.采用多种措施降低系统的电磁干扰(EMI ),如:开关频率较低,降低了EMI ;单片机内部的时钟源-压控震荡器(DCO )采用了‘抖频’技术,使EMI 能量分散在各个频率点上,降低了EMI 的峰值;产生PWM 信号时也使用了‘抖
频’技术,即实现了用较少位数的PWM 产生较多的控制阶数,又减少了EMI 。
3.具有多重保护措施,保证了系统的高可靠性。
3 软件设计 (主要流程图如图3-1所示)
程序说明:本程序主要通过键盘设定输出电压值,利用PI 算法控制PWM 的占空比,实现电压稳定输出.并且为了减少干扰,软件采用同步采样的方法,即在PWM 上升沿后2微秒,再去采样,这样就可以避免采样到毛刺,进行错误的判断,导致输出电压不稳,再根据一些其它的反馈采样值进行调整,保证系统可以安全可靠稳定的工作。
4 系统测试及结果分析
4.1 测试使用的仪器 (如表4.1所示)
表4.1 测试使用的仪器设备
4.2 测试方法 (连接如图4-1所示)
L
2
图3-1 主要流程图
4.3测试数据
4.3.1电压调整率S
U 测试(测试条件:I
O
=2A,U
O
=36V)
U 2=15V时,U
O1
=35.98V;U
2
=21V时,U
O2
=36.13V。
电压调整率S
U =(U
O2
-U
O1
)/U
O1
=0.42%。
4.3.2负载调整率S
I 测试(测试条件:U
2
=18V,U
O
=36V)
I O =0A时,U
O3
=36.29V;I
O
=2A时,U
O4
=36.04V。
负载调整率S
I =(U
O3
-U
O
4)/U
O
3=0.69%。
4.3.3DC-DC转换器效率η测试(测试条件:I
O =2A,U
O
=36V,U
2
=18V)
U IN =19.5V,I
IN
=3.88A;U
O
=36.00V,I
O
=1.975A。
DC-DC转换器效率η=U
O I
O
/U
IN
I
IN
=93.97%。
4.4测试结果分析
4.4.1测试数据与设计指标的比较(如表4.2所示)
4.4.2产生偏差的原因
1)对效率等进行理论分析和计算时,采用的是器件参数的典型值,但实际器件的参数具有明显的离散性,电路性能很可能因此无法达到理论分析值。
2)电路的制作工艺并非理想的,会增加电路中的损耗。
4.4.3改进方法
1)使用性能更好的器件,如换用导通电阻更小的电力MOS管,采用低阻电容。
2)使用软开关技术,进一步减小电力MOS管的开关损耗;
3)采用同步式开关电源的方案,用电力MOS管代替肖特基二极管以减小损耗;4)优化软件控制算法,进一步减小电压调整率和负载调整率。
5结论
本电路结构简单,功能齐全,性能优良,除个别指标外均达到并超过了题目要求。
保护电路完善,使用更安全。
使用同步采样技术和多种抗EMI技术使得本电路更加环保。
由于时间紧张,任务较为繁重,本电路尚有不足之处,如输出纹波偏大等。
这些都是以后我们努力和改进的方向。
附录1 电路原理图
图2 单片机最小系统
附录 2 效率计算完整过程
电路中的主要损耗已在正文中进行了计算,下面给出其他部分损耗的计算过程:
1. Boost 电路中电容的损耗
图3 保护电路
(a )输入保护电路 (b )过热保护电路
图4 输出过流保护电路
图5 逐波过流保护电路
11
输出电流有效值)(D D I I IN RMS O -⨯⨯=-113.1 代入数据得 I O-RMS =2.069 A
而电容的损耗 2/2
1ESR I P RMS O CO ⨯=-
等效串联电阻ESR 取为10 m Ω,代入得P CO1=0.0428 W 2. 输出滤波电路的损耗:
1) 电容的损耗 计算方法与求P CO1相同,可求得P CO2=0.0428 W 2) 电感的损耗 22
2DCR I P O D CR ⨯=
其中,DCR 2为电感的直流电阻,取为50 m Ω,又I O =2A , 代入可得P DCR2=0.20 W 3. PWM 驱动部分的损耗
1) 驱动芯片IR2302的静态损耗为12 mW (可忽略)
2) IR2302驱动电路的动态损耗 f C U P QIN GSON 2
5.0=驱动
其中,导通控制电压U GSON =12V ,场效应管输入电容C QON =1.7 nF, f=20 kHz ,代入计算得 P 驱动=2.45 mW (可忽略)
4. 由于设计实现时较多的考虑到降低功耗,控制电路和检测保护电路功耗都较小,总体估算为0.5 W 。
4. 过流保护采样电阻上的损耗 22
2TEST O RTEST R I P =
其中,I O =2A ,R TEST2=0.09Ω,代入可得 P RTEST2=0.36 W 5. 逐波过流保护采样电阻上的损耗 D R I P TEST IN RTEST 12
1=
其中,采样电阻R TEST1=0.087Ω,代入数据计算可得P RTST1=0.536 W
附录 3 输出滤波电路的设计与参数计算
为了降低纹波,采用LC 低通滤波器,取截止频率f L =200 Hz ,电容取470μF , 由 LC
f L π21=
可得 C
f L L 22
41
π=
代入得L=215.80 μH ,取220μH。