汽车冷却系统的设计及匹配试验
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( ) 动 机 出 水 口温 度 与 环境 温 度 的温 差 限 值 1发
问题 :
收稿 日期 :0 2 0 . 9 2 1- 5- - 0 作者简 介 : 焕萍 (9 3 ) 女 , 赖 16一 , 高级 工程 师 , 学士学位 , 主要研 究方向为汽车动力总成系统的匹配设计 ; 格 (9 ( ) 男 , 严 17卜 , 广东三水人 , 工程师 , 学士学位 , 主要研 究方 向为整车规划和法 规认证 。
下 面 是 笔 者 在五 菱 某 车 型冷 却 系统 的匹 配设 计 及 试 验 中 的一 点 体会 。在样 车试 制 的初 期 , 出现 了发 动 机 出水 口温 度 与环 境 温 度 的 温 差 限 值 T D 的 能 r 力 , 能满足 设计 环境 的应 用要 求 。 才
2 样车冷却 系统试验 问题分 析
1 冷却 系统的性能要 求
却系统的试验验证 ,但验证的结果发现并不能满足 设 计要 求 , 出现 了水 温 高 的 问题 , 对 这个 问题 我们 针 车辆冷却系统的性能要求 ,是基于车辆运行 的 展开了日下分析及验证试验 :
最高环境 温度 和在最恶劣冷却条件下的行驶车速而 21 满载试 验 时 出现的 问题 _ 规定的 , 主要 有 如 下几 点 : 对 两 台试 验样 车 进 行 了满 载 路试 ,出现 了如 下
中圈分类号 : 4 41 8 U 6 .: 3
文献标识码 : B
文章编号 :6 2 5 5 2 1 0 — 1 6 0 1 7 — 4 X( 0 2)8 0 9 — 4
汽车动力系统可靠性的好坏 ,与发动机冷却 系 m , 这是设计来防止发动机冷却液出口温度超过其 统的好坏有着直接的关系,好的冷却系统可以把发 动机和传动装置受热件所传导 出来 的热及时散发到 周 围环 境 中去 ,使 发 动 机 和传 动装 置 获 得可 靠 和有 效 工 作 的 热状 态 , 既不 过 热 , 不 过 冷 , 也 既有 良好 的 最高冷却液温度限值——当车辆在最恶劣冷却条件 下运行时, 可能遇到的发动机水温。对大多数公路车 辆 来说 , 冷却 系 统所 遇 到 的最 恶 劣 的状 态 , 发生 在 车 辆 满 载爬 长坡 时 , 时 发动 机 的 热负 荷 最 大 , 车 辆 此 且
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《 装备制造技术)o 2 ) 1 年第 8 2 期
() 1 在城市工况时 , 如果踩刹车多 , 停车起步多 ,
则会 水 温 高 ;
( ) 速超 过 7 m h时 , 温高 ; 2 车 0k / 水 ( ) 山时 水 温高 ; 3 爬
面积 的 99% ; .
( ) 车布 置时 ,水 箱上 部约 有 10mm宽 的地 3整 0
动力性 和经济性 , 又有 良好的工作可靠性。 的行 驶 速度相 对较 慢 。 汽车冷却 系统的热传递部件 , 主要有水泵 、 散热 () 2 最小 爬坡 车 速 , 主要 基 于车辆 的总 质量 和发 其 最 器 、 扇 和导 风 罩 , 风 调节 零 件 是节 温 器 。 当车辆 在 温 动机 功 率水 平 , 将影 响 冷却 试 验 的空 气 流 量 , 小 和 和较冷 的环境下运行时 ,冷却系统 的调节零件把 爬 坡 车速一 般 为( 8~l )m/ O k h。 冷 却 介 质 的温 度 控制 在 希 望 的范 围内 ; 当车辆 在 酷 ( ) 制环 境 温度 ( A )就 是 在 发 动机 冷 却 液 3限 LT , 热的环境下运行时 ,热传递部件及调节零件又使冷 温度达到车辆能运行的最高环境温度。一般车辆设 定为 4 5℃, 最高环境温度限值 = A + r L T T D。 却介质维持在规定 的水平 以下。 因此 , 在冷却 系统试验 中, 冷却系统 应能达到发 汽 车冷 却 系统 设计 的主要 步骤 为 : () 1 确定冷却系统的性能要求 ; () 2 确定发动机散热量和冷却液流量; ( ) 择散 热 器 、 3选 风扇 等冷 却 系统部 件 ; ( 冷 却 系统 试验 4)
车速 水 箱 最 大 出 水 箱 最 大 出 水 箱 最 大 出 (mh 风 口的 温度 水 温 风 口的 温度 水 温 口的 温度 水 温 k /) 风 怠 速
1 3 0 0 40 5 0 8 0
— 一
7 6
76 76 66
9 3
l3 o 13 0 14 o
3 对不合 理结构 的分析及 改进试验
31对 导风 罩 与 散热 器不 匹 配的 改进 . 针 对 22节 中( ) ( ) ( ) . 1 、2 、 3 导风 罩 与散 热器 不 匹
试 验水 温有 明显 的改善 , 试验 结果 见表 2 。
表 2 发 动 机 仓 排 风 口 改进 试 验 结 果 表 ( 位 : ) 单 ℃
摘 要: 通过 五菱某车型冷却 系统的设计及 匹配试验 的案例 , 总结分析 了整 车冷却 系统 匹配设计 需要注 意的事项及设
计、 计算原则 , 井对整个开发设计流程进行 了梳理 , 总结 了整车开发过程 中的一些设计原则。
关 键 词 : 车 ; 却 系统 ; 计 ; 验 总结 汽 冷 设 试
3 0 + 4 0 =7 0 mm 1 4 96 5 00 9 96 < 81 0 0 mm 8 0 前隔板全部为直角 ,而且发动机后部离前隔板距 离 散 。 太近, 最小处距 离仅为 4 m, 0 m 这严 重地影 响了冷却 ( 热器 正 面面积 ) 所 以造 成热 风 出不 去 ,必 然会 出现 水 温 高 的现 风 经 过发 动 机 后 流 往外 部 ,影 响 了各 种工 况 的 通 风 散热 。 象 ; 将侧 板缺 口开大 , 出风 口面积 为 后 使 3 0+ 1 0 1 0= 2 5 0 0 mm 4 96 7 0 0 6
方 没有 进 风 口, 面积 为 4 5 m , 54 0m 占水 箱 的正 面 散 热芯 子 的面积 的 2 5% ;
( ) 动 机 仓 过 热 , 量 散 发 不 出去 , 4 发 热 特别 是 发 综 合起来 , 约有 8 的散热器 没 有发 挥作 用 , O% 发 动 机仓 盖 板 , 得都 变 形 了 。 热 挥作用的散热器的散热量的值仅 占总散热量的 2 %, 0 问题 的出现让我们深思 ,水箱 的选择是 足够大 当整 车在 7 mh行驶时 ,散热 器 的散热 量 只发挥 了 0k /
车 况 开 空调 、 变 装 速器 侧 边 板 开 空 调 、 变 拆 速 器 侧边 板 开空 调 装 变 速 开空 凋装 变建 器 器侧 半 边 板 侧 边 板 . 左 前 但 档 泥板 前 仆缺 [ = j 水 温
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配 的 问题 , 行 了如 下计 算 : 进 () 1 水箱 的正 面散 热芯 子的 面积 为 1 1 0 z 8 0 8 mm , 原 配 电子 扇 的导风 罩的面 积为 7 6 m ,被 遮挡住 548m :
Eq i me t u p n Ma u a t n e h oo y No8。 01 n f c f g T c n lg . 2 2 i
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汽 车冷 却 系统 的设计 及 匹 配试 验
赖焕萍 , 格 严
( 州 五菱 汽 车工业 有 限公 司 , 柳 广西 柳 州 5 50 ) 4 07
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的部分为 16 3 m , 水箱的正面散热芯子的面积 0 2 :占 3 m 的 5 .%; 8 5 ( ) 车布置 时 , 2整 水箱 与冷 凝器重 叠 了 6 m 0m × 0 m=1 0 m ,占水箱的正面散热芯子 的 30m 8 0m 2 0
要验证 整车冷却 系统是 否 能平衡 发动 机 的热
动机水温不能满足设计要求 的情况 ,本文针对此 问 量 , 即使通过 了严密的计算, 也还须对整车 的冷却系 题 从 设计 计 算 到整 车试 验 , 开 了相 关论证 。 展 统进行试验 ,才能最后确定冷却系统的各零部件 匹 配 的合 理 性 。为 此 我们 进行 了 匹配 设计 后 样 车 的冷
了的 , 散热量 比最初设计 的增加 了 2 %, 3 散热面积 比 6 0×2 0% = 1 2kW 。 最初 设 计 的增加 了 7 . ,迎 风 面积 比最初 设 计 的 28% 这样看来 , 整车在 6 / 行驶时 , 0 mh k 就达到了热平 增加 了 5 0%, 居然还会 出现水温高的问题。 衡 ;当车速达 到 7 mh时 ,一定 会 出现水 温高 的 问 0k / 22 对 问题 的分 析 . 题。因为满载时,发动机散发到冷却系统的散热量为 针对 以上 问题 , 我们从冷却风道上思考 , 细观 1 大于冷却系统的吸热量 1 热平衡不好 , 仔 7 W, k 2 w, k 难 察整车发动机仓 的内部结构布置 , 发现如下问题 : 怪会出现高速 7 r 0 rh以上车速水温高的问题。 kd () 1 导风罩与散热器不匹配。 最初选择的电子扇 为了证实导风罩及重叠影响散热效果 ,我们将 的 最 大外 径 太 小 ,水 箱 大部 分 散 热 面积 被 导风 罩 盖 不 合理 的导风 罩 拆 下 ,只装 了适 合 于 3 5风 扇 直径 0 住, 在整车高速行驶时 , 由于导风罩挡住 了出风 口, 的 小 导 风罩 , 箱 及 其他 部 位 无 阻 挡 物 , 外 , 整 水 另 调 对 自然 空气流动有严重的影响 ,这严重影响了高速 了散热 器 与冷 凝 器 的重 叠 部位 及水 箱 上 部 的 0距 离 的空 气 流 动 , 形 中减 少 了水 箱 的 散热 面 积 , 以导 的横梁, 了如下试验 , 无 所 做 如表 l 所列。 致 了高速行驶时出现水温高的现象 ; 表 1 导风罩与散热器改进试验数据表 () 2 水箱布置中与冷凝器重叠过多 , 两者之间 且 各 车速工 况 散热器配原 电子扇及不 合理 去掉导风罩多余 的 (m k m) 的导风罩和多重叠( ) ℃ 部 分. 无重叠( c o) 的间 隙 小 , 小 处 仅 为 2—4m 这 也 严 重 地影 响 了 最 m, 城 市工况 正常 正常 水箱 的散热面积的正常发挥 , 影响了冷却效果 ; 7 0 9 7 正 常 () 3 水箱 上安 装梁 与水箱 距 离小 , 仅为 0 5mm, 8 0 9 8 正常 这也减少了水箱的散热面积; 9 0 9 9 正常 lo o l0 o 正常 () 4 发动机仓的排风 口小 , 排风 口面积小于水箱 l0 l l5以 上 o 13 0 的进风 口面积 , 排气背压大, 热风难 以排 出去 ; lO 2 不敢开 lO l () 5 水箱的进风面积小 , 前保险杠上的进风 口离 . 水 箱 的 正 面距 离太 近 ,有 的地 方 几乎 与 散 热器 的进 32 对发 动机 仓排 风 口小 的改进 针对 22中 问题 ( )经计 算 , 设计 发 动机 仓 水 . 4, 原 风 口处 为 0距 离 , 严重 地 影响 了冷 却效 果 ; 这 () 6 发动机仓 内的冷却通风无导流 , 发动机后的 箱 侧 的通 风 口的面积 约为