苏里格气田泡沫排水采气现场试验共50页文档
苏里格气田气井产水分析及新型泡排剂试验
苏里格气田气井产水分析及新型泡排剂试验牟春国;马海宾;谈泊;李彦彬【摘要】This paper analyzed the production water types of Sulige gas field, main include Formation water,dilute the formation water,condensate water,condensate oil,A burst of water;analyzed bottom effusion characteristics of the gas well, based on the characteristics of peak pressure,the tubing pressure and casing pressure changes,the curve changes of the gas production, can determine the down-hole liquid situation of gas well. Introduced three in- vestigation methods on production water of gas well:dynamic analysis of production,the shut-in recovery pressure investigation, well-bore pressure gradient test method, the three methods are commonly used and effective method on gas wells investigation of produced water in Sulige gas field. Introduced the preferred method and optimization principles of foaming agent of drainage gas with foam, combination the water quality of the formation water the pilot area, optimized the ERD-05 foaming agent and the ERD-06 foaming stick these two foaming agent; to optimize the filling system of the foaming agent, Carried out the field test of Foam drainage gas, the effect is obvious of drainage and increase production of the test wells.%分析了苏里格气田气井的产水类型,主要有地层水、淡化地层水、凝析水、凝析油及陈发型出水;分析了气井的井底积液特征,通过压力峰值、油套压变化、产气量变化曲线等特征可以判断气井井底积液情况。
苏25井区产水气井分析及泡沫排水技术应用
苏25井区产水气井分析及泡沫排水技术应用白晓弘;陈姗姗;陈德见;刘广峰;何顺利【摘要】Accompanied with exploring development of Sulige Gas field, the formation pressure continuously dropped, water production of gas well increased and since the liquid-loading condition of most wells are unknown, it affect the effect of drainage gas recovery technology. Analysing the variation of pressure and production and the properties of gas reservoir for the no liquid-loading well or already liquid-loading well in the Su25 district. The study resulst show that the no liquid-loading wells often have better properities or lie within the main sand belt, and possess high productivity and good production stability. The already liquid-lodaing wells often have poor properities or lie in the sides of the main sand belt, and possess low productivity and poor production stability. The common fluid-carrying model such as spherical model and ellipsoid model model, after comparing the actual condition of the gas well in su 25 area with the result of two models, ellipsoid model model fit it well. And then briefly introduced the commont useful foam drainage gas recovery technologies in Sulige Gas field, analyzing the effect of foam drainage gas method with typical well.%随着苏里格气田的开发,地层压力不断下降,气井普遍产水,且大部分井积液状况不明,影响了排水采气的效果.针对苏25井区的生产现状,从压力、产量的变化和气藏物性等方面分析了积液和未积液井的生产特征.未积液井一般物性较好,或处于主砂带内部,生产能力和生产稳定性较好;积液井一般物性较差或处于主砂带附近,生产能力和生产稳定性较差.利用常用的临界携液流量模型——圆球液滴模型和椭球液滴模型,结合井区气井实际生产动态特征,对比了两种模型的计算结果,椭球携液模型与实际情况符合程度较高.简要介绍了目前苏里格气田常用的泡沫排水采气工艺并结合典型井分析了该工艺的效果.【期刊名称】《科学技术与工程》【年(卷),期】2012(012)001【总页数】5页(P172-176)【关键词】苏25井区;生产特征;携液模型;泡沫排水【作者】白晓弘;陈姗姗;陈德见;刘广峰;何顺利【作者单位】长庆油田公司油气工艺研究院,低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,西安710021;中国石油大学石油工程教育部重点实验室,北京102249;长庆油田公司油气工艺研究院,低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,西安710021;中国石油大学石油工程教育部重点实验室,北京102249;中国石油大学石油工程教育部重点实验室,北京102249【正文语种】中文【中图分类】TE372苏25井区位于苏里格气田东北端,鄂尔多斯盆地陕北斜坡中北部,为辫状河和曲流河沉积,主要的开发层系是二叠系石盒子8段气藏,孔隙度7.99%,渗透率0.73 × 10-3μm2,属于特低渗、低压、低丰度气藏。
苏里格气田泡沫排水采气现场试验资料
一、苏里格积液气井排查
(1)压力出现峰值 一般气井有液体产出而没有井底积液时,
液体以小液滴的形式存在于气体中(雾状 流),并且对节流嘴前后压力没有任何影响; 而当液体以段塞流的形式通过节流嘴时,由 于液体密度相对较大,会导致节流嘴前后压 力产生一个峰值,说明液体开始在井筒中堆 积,或者液体以段塞流的形式到达地面,并 开始以不稳定的流量产出。
长庆油田苏里格气田研究中心
一、苏里格积液气井排查
(2)经验公式法 苏联学者提出了判别井内是否有积液的经验公式,表达式如下:
11
Vkp ? 5.28(45 ? 0.445Pw f )4 Pwf 2 式中: Vkp —气井临界排液速度,m/s; Pw f —井底流动压力,MPa;
研究表明,不积液的气井的临界流速随着井底压力的下降而增加,如果气井油 管鞋处气流速度大于临界流速,则气井不积液,否则气井出现积液。
(2)产量递减曲线分析 平滑的一条是正常生产气井的流量递减
曲线,有剧烈波动的一条是井筒积液气井的 流量递减曲线。显然,积液气井递减快。
流量递减曲线
长庆油田苏里格气田研究中心
一、苏里格积液气井排查
(3)套压上升油压下降 井底积液增加了流体对地层的回压,降低了井口油压。此外,随着液量不断 增加,井筒压力损失较大,流体对地层的回压进一步增大,导致井口油压逐渐降 低。 油套环空封隔器解封,井筒积液特征表现为:产量下降而套压升高,维持该 井生产所需的压差增大。气井生产时,气体会进入油套环空,受地层压力影响, 气体压力较高,导致套压升高。因此,油压降低套压升高表明井底存2000
井号 苏东23-54
套压MPa 15.66
油压MPa 3.32
环空液面m 2889
中深压力MPa 中深m 液面误差% 备注
泡沫排水采气在气田开发中应用探究
泡沫排水采气在气田开发中应用探究摘要:在我国构建生态文明社会的进程中,天然气发挥着重要的作用。
十四五期间对天然气的需求将越来越大,天然气作为一种不可再生资源,如何实现天然气的高效开采就显得尤为重要。
排水采气是提高天然气采收率的重要措施。
目前排水采气工艺使用较多的主要为电潜泵、柱塞、气举等工艺技术,与其他工艺技术相比泡沫排水采气技术具有操作简单、适应性广、成本简单等优势,近年来受到了国内外广泛关注。
该文对泡沫排水采气技术进行了研究,重点分析了起泡剂的筛选评价。
关键词:泡沫排水采气;气田开发;研究及应用引言目前排水采气工艺技术体系主要有电潜泵、柱塞、气举等工艺技术,与其他工艺技术相比泡沫排水采气技术具有操作简单、适应性广、成本简单等优势,近年来受到了国内外广泛关注。
泡沫排水采气工艺技术的核心是配制、筛选合适的起泡剂,以达到高收益、高采出程度,实现气田高效开发的目的。
本文对起泡剂的筛选进行了研究。
1.泡剂优化研究1.1影响起泡剂效果因素起泡剂主要成分为表面活性剂,且能有效的抗甲醇、抗高矿化度地层水、抗油,产生稳定的泡沫体系,起泡和泡沫稳定性均和表面活性剂定向吸附性有关。
具体来说,表面活性剂能够定向吸附在气水两相界面上,因此,要求表面活性剂对两种相态的流体都具有亲附性,这样才能使表面活性剂在两种不同物质间处于平衡,并按照一定的方式排列[1]。
研究表明,表面活性剂性能与分子结构有直接的关联。
目前发现一些表面活性剂在具有甲醇、高矿化度及含油的水气两相流体中,起泡性能变差,不能良好的形成稳定的泡沫。
由于甲醇原本就是一种消泡剂,容易铺展在已经形成的泡沫表面,顶替掉原来已经形成的表面活性剂分子膜,而甲醇分子无法在两相之间产生力的平衡,造成形成的泡沫膜很快就破裂。
高矿化度地层水对起泡性能的影响体现在表面活性剂一旦处于高含盐液体中,电解质离子强度加大,降低了表面活性剂在气水界面的吸附效果,并影响表面活性剂水化效果。
1.2新型起泡剂研制结合国外对于泡排剂研发先进经验,在泡排剂耐盐性能、适应甲醇起泡性能方面,通过简便方法对合成的表面活性剂进行筛选,将主要活性物质与助配剂进行复配,最后确定抗高矿化度、抗甲醇、抗油的起泡剂体系。
苏里格气田气井泡排剂优选及实践
125长庆油田苏里格气田位于内蒙古鄂尔多斯盆地苏里格庙地区,地表沙漠覆盖,主要开发层位为上古生界石盒子组盒8段以及山西组山1段,以往的开发情况表明,含气层位为低孔、低渗低丰度的砂岩岩性气藏[1]。
随着气田开发的不断深入,例如苏里格苏6区块,目前已进入开发中后期,其中大部分区块试采的老井皆已见地层水,地层压力下降,井筒逐渐积液,导致许多产水井因积液而停喷,严重影响气井的正常生产[2]。
因此,采用排水采气工艺,实现停喷井的恢复生产,具有非常重要的意义。
目前常见的排水采气工艺有气举管柱排水采气、电潜泵排水采气、游梁抽油机排水采气、泡沫排水采气以及射流泵排水采气等。
在近年来的实践应用过程中,泡沫排水采气工艺具有见效快、投入小、施工简便等优点,被逐渐推广及应用。
本文根据以往泡排采气的相关经验,基于苏里格气田带水气藏的地质特征,研制并优选出适合于研究的泡排剂,以提高排水采气的开发效果,达到产水气井持续、稳定开发的目的。
1 起泡剂类型起泡剂排水采气是利用表面活性剂在水中的气泡性从而起到排水采气作用的技术,根据表面活性剂在水中的电解分离,可以分为阳离子表面活性剂、阴离子表面活性剂、非离子表面活性剂和两性离子表面活性剂。
1.1 阳离子表面活性剂该类型的起泡剂气泡效果一般,例如铵盐类,成本昂贵。
1.2 阴离子表面活性剂该类型的起泡剂能良好地降低界面张力,但对电解质的抵抗能力较差,容易与多价阳离子例如Ca 2+、Mg 2+等反应产生沉淀,从而影响起泡剂性能和气泡效果。
1.3 非离子表面活性剂SOA(Service Oriented Architecture)是一种组合的系统构架模型,目前此体系构架广泛应用于webservice技术,主要包含注册中心、请求者和提供者者模块组合。
从而根据各自模块的功能应用,进行相关的操作。
本研究所实现的企业服务总线就是基于SOA系统架构来进行设计和实现。
1.4 非离子表面活性剂该类起泡剂亲水基团有含氧基团,亲油基团由烃链或聚氧丙烯链组成,常见的有氧化胺型、多元醇型、聚氧乙烯型等。
苏里格气田泡沫排水采气技术工艺应用及效果分析
苏里格气田泡沫排水采气技术工艺应用及效果分析作者:刘兵来源:《科学与财富》2018年第24期摘要:在气田生产过程中,应用频率最高的排水采气技术就是泡沫排水采气技术。
但是,由于受到不同气田生产状况的影响,泡排剂在应用期间的形式、类型以及使用方式、使用时间均各不相同。
在这一基础上,文章围绕苏里格气田泡沫排水采气技术的工艺应用和效果分析进行了探究。
首先,分析了泡排剂的性能评价,包括起泡剂性能实验、热稳定性评价、落实泡高评价、携液能力评价。
其次进行了实验效果探讨,最后围绕实验结果进行了分析,旨在提升苏里格地区的气田排水采集技术应用水平,继而创造更高的经济效益。
关键词:苏里格气田;泡沫排水采气技术;起泡剂一、泡排剂的性能评价当前时期下,在内蒙古苏里格气田的开采过程中,采用的主要泡排剂为成都孚吉UT-6型泡排棒,同时辅助使用了UT-11C型液体起泡剂。
(一)起泡剂性能实验在进行起泡剂的实验过后,得出了表1中的实验数据:如表1中所示,UT-6、UT-11C两种泡排剂的性能都比较不错,对于气田的生产效率提升也具有很好的促进作用。
另一方面,由于固体起泡剂的在使用后需要在短时间内执行关井操作,优势在于便捷性比较高,对人力和物力都有很好的节省效果,并且有利于气田下部分位置的积液排除,应用价值较高[1-2]。
(二)热稳定性评价在针对UT-11C泡排剂进行热稳定性评价时,首先在其处于98±10。
C范围内开展热稳定实验。
通常情况下,在高温处理之前和之后的一段时间内,罗氏泡高都在180mm左右徘徊,实验3min之后,罗氏泡高从实验最初的180mm高温处理结果降低至177mm。
通过该中变化能够明显发现,UT-11C泡排剂在苏里格气田应用过程中的热稳定性适宜。
另一方面,此种泡排剂受到温度的影响比较小,利于生产,适宜的气田处理位置大约为1600m-3600m之间,比较符合苏里格75号气田的气水同产井中助排稳产工作的推进特征。
探究苏里格气田排水采气技术进展及对策
探究苏里格气田排水采气技术进展及对策作者:刘兵来源:《中小企业管理与科技·上中下旬刊》 2018年第11期【摘要】苏里格气田是一个较为典型的三低气田。
在接受投产后,苏里格气田的产气量和压力下降速度较快,并且其中的气井携液能力不足。
在相关调查研究中发现,井底积液现象也存在较为明确的障碍,导致井筒积液,存在明确矛盾。
所以论文中对苏里格气田排水采气技术的现状进行分析,为其中的进展提供了相应的对策,明确了气井在不同生产阶段所需要应用的采气排水工艺,旨在为我国苏里格气田排水采气技术的进步提供参考和帮助。
【关键词】苏里格气田;排水采气;技术分析;气田工艺【中图分类号lTE37【文献标志码lA【文章编号l1673-1069 (2018) 11-0165-021苏里格气田应用现状1.1苏里格气田存在的问题现状就目前来说,经相关研究显示,苏里格气田的气井单井产量较低,这就导致气井在生产过程中携液较为困难。
导致这种现象的主要原因是,井底近井区积液在水分侵蚀和水敏黏土矿物膨胀的影响下,导致气井内的气相渗透率有明显下降的情况。
同时液面下油和套管在水分的影响下,会出现电化学腐蚀的情况,如果相关器材出现了锈蚀,就会严重影响气井中水分的排出,导致气井在日常运行中存在管道堵塞的情况,直接影响了气井的产气效率。
另外,苏力格气田地层回压较大,气井生产的能力会受到严重影响,严重时甚至可能导致气层出现受损,气体也难以从土壤中排出,影响了气井的产气效能。
并且在苏里格气田长时间的开采状态下,应用时间较长的气井中的地层能量会出现降低和减小的情况,其中的压力差也会随之减小,导致井底积液现象愈加严重,影响了气体的排出,产水量也在不断增大,井底积液问题已经严重影响了气井的正常生产。
1.2国内气井排水采气技术现状相较于国外先进技术来说,国内开展排水采气工艺的时间较晚,而在我国四川气田应用排水采气研究的时间,最早通过借鉴国外成功经验,根据四川气田的实际情况,做了各种排水采气实验,也获得了一定的效果。
气井泡沫排水采气的动态实验分析
液量( mL / m in) 与气流速度 ( m / s) 之间的线 性关系 为 : y = 783. 27 v - 3. 177 4。对比此时两种泡排剂的 携液量相差不大。 ( 2) 当气流速度在 0. 04~ 0. 10 m/ s 之间时, 随 着气流速度的增加, 携液量先增加, 然后下降。当气 流速度在 0. 065 m/ s 左右, 携液量达到极大值 , 泡排 剂 L H 的携液量为 36. 6 m L/ min, 泡排剂 UT 11C 的携液量为 31. 8 mL / min; 当气流速度在 0. 085 m/ s 左右, 携 液量达 到极小值 , 泡排剂 LH 的携液 量为 34. 2 mL / min, 泡排剂 U T 11C 的携液量为 24 m L/ m in; 对比此时两种泡排剂的携液量, 泡排剂 L H 的 携液量优于泡排剂 UT 11C 。 ( 3) 当气流速度大于 0. 10 m / s 时, 随着气流量 和气流速度 的增加 , 两种 泡排剂 的携 液量均 增加。 针对现场实际气井情况, 气流速度应大于 0. 12 m / s, 具有很好的携液效果。 2. 气液比与携液量的分析 对测试的动态泡沫携液实验数 据进行处理, 单
图 4 两种泡排剂的气液比与携液量的关系图
从图 4 的气液比与携液量的关系曲线可以得出: ( 1) 当气液比位于 180~ 400 mL / mL , 气体携液 量较好 , 当 气液比 在这个 区间之 外时, 泡沫携 液量 较差。 ( 2) 当气液比在 380~ 400 mL / m L 时 , 存在一个 最佳的携液量, 这个最佳的携液量与产气量有关 , 可 以得到产气量与合理携液量关系见表 1。因此, 在泡 排现场实践过程中 , 可 以根据产气量确定合理的携 水量, 也可 以根据 产水量 确定需 要的 合理的 气量。 在泡排施工实际过程中应根据气液 比情况, 及时调 整气液比 , 使 气 液比 位 于 180~ 400 mL / m L 这个 区间。 ( 3) 结合现场实际情况 , 气井实际情况是处于高 压的情况下 , 因此高压下的气液比也应该处于 180~ 400 mL / mL 范围 , 此时泡沫的携液效果最佳。
苏里格气田数字化排水采气系统研究2013.5.9
苏里格气田数字化排水采气系统研究与应用摘要:苏里格气田气井普遍具有低压、低产、小水量的特点,单井产量低,携液能力差,部分气井井筒存在积液甚至出现水淹停产。
为了确保气田平稳生产,在低压低产气井实施了多项排水采气措施,取得相应效果。
随着气田开发时间增长,积液井不断增多,排水采气方面的工作量不断增大,如沿用以前传统的人工对气井的积液判识和手工编制措施方案的做法难以满足气田发展需要。
苏里格气田以数字化管理为目标,数字化气井、数字化集气站、数字化作业区、数字化采气厂的建立,开发数字化排水采气系统集成气田数字化技术和采气工艺技术,利用计算机对气井进行积液判识,自动生成制措施方案,创新排水采气工作模式,实现自动排查气田产水井、提示积液井、计算井筒积液量、优选气井排水采气措施、实时跟踪气井生产情况、分析总结排水采气措施效果等功能。
通过该系统,量化排水采气措施关键参数,减轻技术人员工作量,提高技术人员工作效率,改善气田现场技术支撑环境。
关键词:数字化排水采气井筒积液措施跟踪分析Research and application of a digitalized drainage gas recovery system in the Sulige Gas Field Abstract: Characteristics of the Surig gas field has generally low, low, small volume, low single well production, liquid carrying ability is poor, part of wellbore fluid and water flooded. In order to ensure smooth production in gas field, low pressure and low yield gas well implemented a number of drainage gas recovery steps, to obtain the corresponding effect. With the development of gas field development time growth, effusion wells increasing, the drainage gas recovery workload increases, such as to use the previous work is difficult to satisfy the gas field development. Digital drainage gas recovery system integration of digital gas field and gas recovery technology, optimization of the core technology, gas drainage pattern mining innovation, realize the automatic checking gas field wells, wells show effusion, calculation of wellbore fluid, preferably of drainage gas recovery measures, real-time tracking of gas well production, analysis and summary of drainage gas recovery measures etc.. Through this system, the key parameters of gas drainage measures to quantify, reduce technical staff workload, improve work efficiency and technical personnel, improve the supporting environment gas field.Key words:digitizing;drainage gas recovery;wellbore liquid;measures ;trace analysis苏里格气田属致密岩性气藏,非均质性强,有效储层难以预测,具有“低压、低渗、低丰度”的三低特点[1]。
负压开采与泡沫排水复合采气工艺在致密砂岩气藏的应用
文章编号:1000 − 7393(2023)04 − 0493 − 06 DOI: 10.13639/j.odpt.202206042负压开采与泡沫排水复合采气工艺在致密砂岩气藏的应用肖庆华1,2 文涛1 粟超1,21. 中国石油川庆钻探工程有限公司地质勘探开发研究院;2. 四川恒溢石油技术服务有限公司引用格式:肖庆华,文涛,粟超. 负压开采与泡沫排水复合采气工艺在致密砂岩气藏的应用[J ]. 石油钻采工艺,2023,45(4):493-498.摘要:为提高苏里格致密砂岩气藏气水同产井在低压、低产阶段排采效果,提出了负压开采与泡沫排水复合采气工艺。
通过对典型区块气井单位压降产量、低压低产阶段剩余可采储量和生产系统节点分析,对复合工艺适应性进行了研究,结合适应性研究结果、复合工艺增产原理及负压开采设备关键参数制定了复合工艺选井原则,并优选了3口井进行现场试验。
结果表明:复合工艺对低压、低产阶段不能正常携液生产的气井具有较好的适应性,当井口油压降至0 MPa 时,能使气井产量在0.2×104 m 3/d 左右时仍正常携液生产,在泡沫排水的基础上可进一步降低停喷地层压力。
优选Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类3口试验井,措施期间日均增气量分别为0.50×104 m 3/d 、0.39×104 m 3/d 、0.28×104 m 3/d ,能将井口油压最低降至−0.05 MPa ,可见复合工艺能有效降低气井井口压力,释放气井产能,同时储层品质越好的气井复合工艺应用效果越好。
关键词:苏里格气田;排水采气;负压开采;泡沫排水;低压低产;气水同产中图分类号:TE375 文献标识码: AApplication of the composite gas production technology to tight sandstone gas reservoirs:Negative-pressure production and foam-assisted dewateringXIAO Qinghua 1,2, WEN Tao 1, SU Chao 1,21. Research Institute of Geological Exploration and Development , CNPC Chuanqing Drilling Engineering Co., Ltd., Chengdu 610051, Sichuan , China ;2. Sichuan Hengyi Petroleum Technical Services Ltd., Chengdu 610051, Sichuan , ChinaCitation: XIAO Qinghua, WEN Tao, SU Chao. Application of the composite gas production technology to tight sandstone gas reservoirs: Negative-pressure production and foam-assisted dewatering [J ]. Oil Drilling & Production Technology, 2023, 45(4):493-498.Abstract: To improve the drainage performance of the low-pressure low-rate wells with co-production of gas and water in the Sulige tight sandstone gas reservoir, the composite gas production technology of negative-pressure production and foam-assisted dewatering was developed. The applicability of the composite production technology was analyzed in accordance with the gas production of wells per unit drawdown pressure, remaining recoverable reserves in the low-pressure low-rate production stage and production system nodal analysis of the representative Sulige block. Moreover, the well candidate criteria were proposed for the composite production technology, considering the applicability analysis, production stimulation mechanisms and key parameters of the negative-pressure production equipment, and field testing was performed in three wells selected correspondingly. The results showed基金项目: 中国石油天然气集团公司中油油服科技统筹项目“苏里格低产低效井综合治理研究”(编号:2019T-008-004)。
探究苏里格气田排水采气技术进展及对策
1苏里格气田应用现状1.1苏里格气田存在的问题现状就目前来说,经相关研究显示,苏里格气田的气井单井产量较低,这就导致气井在生产过程中携液较为困难。
导致这种现象的主要原因是,井底近井区积液在水分侵蚀和水敏黏土矿物膨胀的影响下,导致气井内的气相渗透率有明显下降的情况。
同时液面下油和套管在水分的影响下,会出现电化学腐蚀的情况,如果相关器材出现了锈蚀,就会严重影响气井中水分的排出,导致气井在日常运行中存在管道堵塞的情况,直接影响了气井的产气效率。
另外,苏力格气田地层回压较大,气井生产的能力会受到严重影响,严重时甚至可能导致气层出现受损,气体也难以从土壤中排出,影响了气井的产气效能。
并且在苏里格气田长时间的开采状态下,应用时间较长的气井中的地层能量会出现降低和减小的情况,其中的压力差也会随之减小,导致井底积液现象愈加严重,影响了气体的排出,产水量也在不断增大,井底积液问题已经严重影响了气井的正常生产。
1.2国内气井排水采气技术现状相较于国外先进技术来说,国内开展排水采气工艺的时间较晚,而在我国四川气田应用排水采气研究的时间,最早通过借鉴国外成功经验,根据四川气田的实际情况,做了各种排水采气实验,也获得了一定的效果。
应用广泛的主要以复合排水采气工艺和泡沫排水采气工艺为主。
泡沫排水采气工艺是四川气田首先推广使用的一种排水采气技术。
自1980年开始,四川通过对气井进行分析研究,了解了泡沫采气工艺的应用技术,针对气田特点研制出了适合当地环境的起泡剂,并根据工艺和土壤状况设计了相应的加注方式。
而在顺利应用后,根据我国不同地区的气产状况,研究了多种功能的不同起泡剂和加注设备,解决了我国多数特殊井的加注问题,随着这项技术的不断推广和发展,在多个气田的气井上都得到了良好的应用效果,获得了极大的经济效益。
而复合排水采气工艺是将两种或两种以上的排水采气工艺进行组合。
这种应用方式主要是在单向排水采气工艺,难以满足气井稳定生产的状况下,根据气井和环境的具体状况,选择合适的排液采气方案进行复合应用,较为常见的属于球塞探究苏里格气田排水采气技术进展及对策Exploration on the Development and Countermeasures ofWater Pumping and Gas Production Technology in Sulige Gas Field刘兵(华北石油管理局有限公司苏里格勘探开发分公司苏75采气作业区,内蒙古鄂尔多斯016100)LIU Bing(Su75Gas ProductionArea,SuligeExploration andDevelopment Branch,NorthChinaPetroleum AdministrationBureau,Ordos016100,China)【摘要】苏里格气田是一个较为典型的三低气田。
泡沫排水采气工艺在苏里格气田的应用
不 能适 应这 类 高温 度 、高凝 析油 含量 的中深 井气 田开 采要 求 。为 了开 发优 选 出适合 这个 区块 的泡 沫排 水
采 气 药剂 ,必 须现 场取 样并 进行 实 验室仿 地 层环 境试 验 ,对泡 排 药剂起 泡 能力 、泡 沫稳 定性 和携 液 能力
进 行 了实验 评 价 ,最终 确定 使用 固体型 泡排 棒 和液体 型泡 排药 剂 。固体 型泡排 棒通 过油 管投 入 ,其 目的 是 与 油管井 筒 内 的液 面接触 起泡 ,帮助 其携 液生 产 。液体 型 泡排 药剂适 合 油管 或 油套环 空 注入 ,需 采用
期 生 产 中具 有 举 足 轻 重 的 作 用 。详 细 介 绍 了 泡 沫 排 水 采 气 工 艺 ,包 括 泡 排 药 剂 的选 择 、择 井 原 则 和 泡 排
工 艺实 施 管 理 办 法 。 实 践 应 用 表 明 , 实施 泡 沫排 水 工 艺 实 现 了气 井复 产 增 产 的 目标 , 可 以推 广 使 用 。
高压 加注 车注 入 ,油管 注 入 的 目的是与 油管 井筒 内的 液面 接 触起 泡 ;油 套 环 空 注入 的 目的 是通 过 环 空 ,
使 药 剂流 人地 层 中部并 与 地层 附近 液体 起泡 ,从 而 帮助 其携 液生 产 。
2 泡 排 择 井 原 则
泡 沫排水 采 气工 艺依 靠泡 沫排 水 剂在气 流 的扰 动作 用下 携 带井底 积 液 ,降低 井筒 积液 密度 ,使 气 井
发 时 间的延续 ,大部 分气 井 出现 不 同程度 水侵 而无 法 连续生 产 。一些 常 见 的排水 采气 工艺 如抽 吸 、柱 塞
气举 、优 化 管柱 及连 续油 管等 工 艺存 在排 水不 连续 、费用 高 等 问题 ,在苏 里 格 气 田不 适 宜 大 面 积使 用 , 而泡 沫排 水采 气 ( 简 称泡 排 )工 艺 因其 具 有成 本低 、操 作方 便 、风 险小 、可 实现 连续 排水 等优 势 ,适 用
泡沫排水采气工艺在苏里格低渗气田的应用
泡沫排水采气工艺在苏里格低渗气田的应用[摘要]苏里格气田属于低渗透气藏,气井产量较低,携液能力差,经常出现气井井筒积液,油套压差大,影响气井正常生产等问题。
本文分析了苏里格气田低渗气藏的特点和开发过程中存在的问题,介绍了泡沫排水采气的工艺和实施方法,并通过对苏里格低渗气田某气井进行了泡沫排水采气试验,取得了极好的效果。
[关键词]泡沫排水采气低渗气藏1低渗气藏的特点1.1低渗气藏的典型特点低渗气藏通常具有单体井控制储量和可采储量小,供气范围小、产量低、递减快、气井稳产条件差;气井自然产能低、大多数井据需要压裂和酸化储层改造后才能获得工业产能;主力产层产气速度大,采出程度较高,储量动用充分,非主力产层采气速度低,储量基本未动用。
主力产层和非主力产层层间矛盾突出,需采用分层合采或专层开采;一般不会有气水接触面(边底水),一般以束缚水为主,含水饱和度一般为30%—70%,气井生产过程束缚水在压差作用下不断产出,造成井底积液;气井生产压差大、采气指数低、生产压降大;由于孔吼特征差异大,吼道半径小,存在启动压力现象。
1.2低渗气藏开发存在的问题低渗气藏在开发过程中主要存在如下问题:生产压差大,稳产基础薄弱,气井生产主要依靠大压差生产方式生产。
如苏里格气田存在较多气井的平均油套生产压差在4-5MPa左右;井筒积液较为严重,而积液也容易导致储层易受到污染。
大部分气井不同程度地产出地层水,地层水逐渐在井筒及井底附近积聚,对气井生产构成了严重危害;储层的非均质性强,导致气藏产能分布不均衡,现有井网密度不能完全波及但含油气区域,难动用储量大;气藏开发难度大,影响气藏的最终采收率。
气井低于管网压力下气井产出率较低,影响开井时率,自然开采的采收率低于50%。
2泡沫排水采气工艺简介泡沫排水采气是针对产水气田开发而研究的一项助采工艺技术,具有施工容易、收效快、成本低、不影响日常生产等优点,在出水气井中得到广泛应用。
泡沫排水采气技术是通过地面设备向井内注入泡沫助采剂,降低井内积液的表、界面张力,使其呈低表面张力和高表面粘度的状态,利用井内自生气体或注入外部气源(天然气或液氮)产生泡沫。
苏里格气田泡沫排水采气现场应用
苏里格气田泡沫排水采气现场应用作者:汤永满来源:《环球市场信息导报》2014年第03期泡沫排水采气是针对产水气田开发而研究的一项助采工艺技术,具有设备简单、施工容易、收效快、成本低、不影响日常生产等优点,在出水气井中得到广泛应用。
文章结合泡沫排水采气工艺技术在苏里格气田应用的大量现场试验资料,简述了该工艺的基本原理,分析了该项工艺技术应用所取得的经验和认识。
1 前言近些年随着苏里格气田的开发深入,气井数量越来越多且大部分井属于中低产井,这些井由于产量较低、地层出液多且不连续导致其自身携液能力差,井内积液严重,甚至对于产能较高的气井,由于地层出液多或管柱大也出现了携液困难的情况。
研究泡沫排水采气的目的就是为了排除井筒积液,恢复气井的正常生产,因此,判识气井井筒积液的情况以及选择适合苏里格气田的泡沫排水采气方法对指导油田的生产,具有重要意义。
2 泡沫排水机理从井口向井底注入某种能够遇水起泡的表面活性剂(起泡剂),井底积液与起泡剂接触后,借助天然气流的搅动,生成大量低密度的含水泡沫,随气流从井底携带到地面,提高气井携液能力,从而解除气水流通堵塞,达到气井稳产、增产目的。
泡沫排水剂主要是通过泡沫效应、分散效应、减阻效应和洗涤效应来实现助采的。
3苏里格气田现场应用效果泡沫排水剂的优选:泡沫排水用的起泡剂是表面活性剂中的一种,除具有表面活性剂一般性能,诸如能大幅度降低气液表面张力,亲憎平衡值(HLB值)要求在9-15范围内外,还要求具有以下功能:起泡能力强;泡沫携液量大;泡沫稳定性适中,若稳定性差,则有可能达不到将水带至地面的目的;反之,若稳定性过强,则会给地面消泡、分离带来困难。
根据泡排水剂的选用原则,结合苏里格气田的储层物性、流体产能及地层水物性特点,通过室内实验评价,现场试验选择四川仁智油服生产的SP-7-2液体型泡排剂和SP-10固体型泡排剂。
图1和图2是SP-7-2液体型泡排剂不同浓度下的性能指标:选井。
苏里格气田泡沫排水采气现场试验资料
一、苏里格积液气井排查
凝析水:通过对苏东16-32井的相 图分析,可知:节流前压力低于临界 凝析压力时(节流器位置约9.5MPa), 将会产生少量的凝析液;节流后油压 在0.5~4.5MPa之间,井筒温度0~ 60℃之间,位于相图上红色范围内, 因此气井节流后有一定量凝析液产生。
苏东16-32井相图
长庆油田苏里格气田研究中心
一、苏里格积液气井排查
(3)凝析油 烃类也会发生凝析现象。在气藏开发中烃类会以气相的形式随气体一起进入井 筒中,和凝析水机理一样,如果气理可能是:由于气藏开采,气藏压力下降,饱和在低孔低渗层段中的毛 细管水或残余水,因岩石和水本身的弹性膨胀而被挤出,被气流带到井底,在井底 聚积到一定量后,就被气流带到地面,呈现陈发性出水。
长庆油田苏里格气田研究中心
一、苏里格积液气井排查
产液气井初步判断方法:
产液井识别
生产动态曲线
①不连续生产, 产气量、套压 明显下降
②产气量、套压频 繁波动
(积液初期)
③套压波动、产 气量下降 (积液中期)
④套压上升、产 气量明显下降
(积液后期)
井口落实(关井恢复, 存在较大油套压差)
长庆油田苏里格气田研究中心
长庆油田苏里格气田研究中心
一、苏里格积液气井排查
(3)生产动态分析法 主要结合现场气井生产动态特征,根据现场气井生产动态分析,积液产水气 井生产过程中表现特征主要有以下几个方面: ①压力、产量频繁波动。气井携液能力不足时,一般压力波动范围超过 1.0MPa/d,产量波动幅度大于10%; ②生产过程中,压降速率大。积液产水井初期生产压降速率一般大于 0.3MPa/d;(出水气井普遍生产30天套压压降4.0MPa左右,生产60天套压压降 6.0MPa左右,压降速率明显高于常规气井。) ③压力恢复时油套压差大。实际生产过程中,可通过短期关井获取油、套压 差法,粗略计算井筒积液量; ④部分积液井在生产曲线表征上表现为:套压上升。
苏里格气田排水采气工艺技术现场应用效果
苏里格气田排水采气工艺现场应用效果分析贾金娥吴红钦郭瑞华周忠强王小佳张军峰第三采气厂技术管理科摘要:苏里格气田开采以来,先期开发试验井已进入中、后期,压力和产能普遍较低,不能满足生产过程中的气井携液要求,导致部分气井井底或井筒内积液,严重影响气井连续生产。
2010年在苏14、桃2、苏48、桃7区进行泡排实验;苏48和苏西开展4口速度管柱排水采气实验;苏48、苏47、苏120、桃2区块进行10口气举阀排水采气实验。
通过对比分析以上三类排水采气工艺在苏里格气田的实验效果,评价现场可行性、实际应用价值、及推广应用前景,对苏里格气田不同类别的产水井,应用不同的现场排水采气的可行性。
关键词:苏里格气田排水采气泡沫排水速度管柱气举阀1.前言1.1排水采气的目的和意义苏里格气田是低产、低压、低丰度、非匀质性的复杂气田。
自开采以来,2002年、2003年投产的先期开发试验井已进入中、后期,压力和产能普遍降低,不能满足生产过程中的气井携液要求,导致部分气井井底或井筒内积液,严重影响气井连续生产。
在苏48区块出现地层产水量较大的现象,个别气井出现水淹现象。
产水气井日益增多,产水量也逐渐增大,排水采气工作日益突出,根据不同区块的气井出水情况,采取合理有效的排水采气措施,提高单井生产过程中的排液效率,提高单井产量,确保气井的正常平稳生产。
1.2 主要研究内容本课题主要有针对性地对2010年采气三厂进行的泡沫排水采气、速度管柱、气举阀排水采气工艺作业进行适应性评价,为不同区块各类低产低效井探讨一种与之相适应的排水采气工艺方法,指导苏里格气田后期产水井的排水采气工作。
1.2.1泡沫排水采气原理泡沫排水采气就是从井口向井底注入起泡剂,井底积水与起泡剂接触后,借助天然气流的搅动,生成大量低密度水泡沫,随流携带到地面,该方法是针对自喷能力不足,气流速度低于临界的气井一种较为有效的排水采气方法。
实质就是将表面活性剂(起泡剂)从携液能力不足的生产井井口注入井底,借助于天然气流的搅拌作用,使之与井底积液充分混和,从而减小液体表面张力,产生大量比较稳定的含水泡沫,减少气体滑脱量,使气液混合物密度大大降低,从而降低自喷井油管内的摩阻损失和井内重力梯度,有效地降低井底回压,井底积液更易被气流从井底携带至地面。
浅谈泡沫排水采气工艺的应用
随着经济发展对能源以及环境的要求,天然气在能源中所占的比例越来越大,目前我国开采的气田大多以水驱气田为主,随着气藏的开发压力降低,产出水无法排出,在井筒中不断沉积增加气藏静水回压,降低气井产气能力,如果积液不能够及时排出,长时间会导致气井停产。
排水采气为解决气井井筒积液的有效工艺措施[1]。
1 泡沫排水采气工艺技术机理泡沫排水采气技术,主要是向井筒中注入表面活性剂与井筒中的水产生泡沫,大大降低水的表面张力,随着天然气的流动,泡沫在天然气携带作用下流出井筒,将井筒中积液举升到地面。
泡沫排水采气工艺作为一项有效的助排技术,施工简单、成本低廉,近年来在气井排水采气中得到了广泛的应用[2-3]。
2 起泡剂2.1 起泡剂性能要求泡沫排水起泡剂是一种特殊性能的表面活性剂,其除了具备降低水相表面张力的作用外,还具备一定的起泡能力,增大泡沫的携液能力并使泡沫具有一定的稳定性。
不同气井产出水具备不同的特点,在使用起泡剂时应通过以上指标对起泡剂进行筛选,进而在现场进行应用。
2.2 起泡剂类型目前常用的起泡剂主要有离子型起泡剂、非离子型起泡剂、高分子聚合物起泡剂以及两性表面活性剂等,其适用于不同的温度、不同矿化度的井底积液。
对于一般的气井来说,采用离子型起泡剂进行排水采气;当井底积液矿化度较高时,采用非离子表面活性剂效果较好;当井底积液中同时含有油、水时,采用两性表面活性剂、高分子聚合物起泡剂排水采气效果较好;在井底积液中含有硫化氢等腐蚀性气体时,应在井底注入缓蚀剂,控制酸性气体对设备的腐蚀[4]。
3 现场应用3.1 选井原则泡沫排水采气技术是向井筒中注入表面活性剂与井筒中的水产生泡沫,大大降低水的表面张力,随着天然气的流动,泡沫在天然气携带作用下流出井筒,将井筒中积液举升到地面。
依据泡沫排水采气原理,对气井分类后可以看出,以下两种类型的井不适用于泡沫排水采气工艺:(1)气井能量充足,无需加入起泡剂可自行排液,在井底无积液产生;(2)气井采气量较低或者无产出时,井筒不具备携液的能量,采用泡沫排水采气工艺技术,无法排出井底积液。
二氧化碳泡沫压裂液研究与应用
二氧化碳泡沫压裂技术在苏里格气田的应用摘要:苏里格气田地层条件复杂、储层物性差、非均质性较强,水锁伤害严重、地层压力低。
二氧化碳泡沫压裂技术具有入井水冻胶量减少、滤失量小、压裂液体系pH 值较低、降低入井液界面张力、缩短了液体在地层中的滞留时间等特点,能够有效降低压裂液对储层的伤害,因此对苏里格气田具有较强的针对性和适用性。
针对苏里格气田低压、低渗、水锁伤害严重的特点,开展了二氧化碳泡沫压裂技术应用研究及现场试验。
通过对比分析苏里格气田二氧化碳泡沫压裂井和液氮伴注水力压裂邻井的压裂试气及生产情况,分析研究了二氧化碳泡沫压裂技术在苏里格气田的应用情况。
从对比结果来看,二氧化碳泡沫压裂技术能够提高压裂液返排率、缩短排液周期,提高气井生产能力、具有较好的稳产效果,能够有效的改善苏里格气田天然气井改造效果。
关键词:苏里格气田;二氧化碳泡沫压裂;水力压裂;产量目录1苏里格气田储层压裂改造地质特征概况 (3)2二氧化碳泡沫压裂在苏里格气田的适应性 (3)3长庆二氧化碳泡沫压裂研究成果 (2)3.1二氧化碳泡沫压裂设计优化 (2)3.2二氧化碳泡沫压裂液体系研究 (3)4二氧化碳泡沫压裂在苏里格气田的应用情况 (3)5苏里格气田二氧化碳泡沫压裂工艺应用效果 (5)5.1压后液体返排情况分析 (6)5.2压后试气情况分析 (7)5.3压后生产情况分析 (8)5.3.1日产气量对比情况分析 (8)5.3.2单位压降下累计产气量对比情况分析 (10)5.3.3采气指数对比情况分析 (11)5.3.4压后生产情况分析小结 (13)6下一步设想及思路 (13)1苏里格气田储层压裂改造地质特征概况苏里格气田储层物性差,岩心分析结果表明:盒8储层孔隙度为3.0-21.8%,平均8.95%。
渗透率在0.0148-561×10-3μm2之间,平均0.73×10-3μm2,主要分布范围0.1-0.9×10-3μm2。
苏里格气田气井泡排工艺优化
2 泡排剂及泡排井优选 2.1 泡排剂室内实验
表1-1 苏 XX 区块动态携液统计表
序号 井号/型号 PQ-8携液率 CT5-2携液率 JBT-Y携液率 XM-3携液率
1
苏 XX-1
77.00%
2 苏 XX-2(20%凝析油) 79.00% 87.50% 89.50% 80.00%
3
苏 XX-3
14.00% 86.00% 91.50% 87.50%
如图8-1所示,苏 XX 区块 2019 年 与 2018年 排水采气工作量相 当,在 更 换 泡 排 剂 及 优 化 泡 排 制 度、注入方式、泡排 时 机 后,总 体 排 水 采 气 效 果 提 升 明 显 。 各 集 气 站 2019 年 产 量 量 均 比 2018 年 有 所 增 加,2019年累计产液 39146.51 方,较 2018 年 增 加 6200.17 方 。 液 气 比 由2018 年 的 0.627 方/万 方 提 升 至 2019 年 的 0.704 方/万 方 。
不 高 ,从 生 产 曲 线 可 以 看 出 ,在 开 井 当 天 或 者 第 2 天 就出现了 明 显 的 积 液 特 征。 将 这 类 井 制 度 定 为 关 井 泡 排 或 者 开 井 前 1~2 天 泡 排 ,这 样 可 以 避 免 过 晚 泡排产能不足造成的泡排无效。