MTBE装置甲醇萃取塔和精馏塔腐蚀原因分析及预防措施
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蚀。
表 1甲醇萃取循环水静态腐蚀挂 片试验结果
\\ 项
试验温
试验 时问 腐蚀率
尔 \ 度 p 小 ma ℃ H 值 时 m /
水样 A
水 B
4 0
d 0
3 6 .7
4 8 .8
20 4
20 4
044 . 7
037 . 2
水样 C
4 0
5 8 .2
1 述 概
MT E作为一种环保型的汽油添加剂 已经 B 在 国 内得 到 普遍 应 用 , 生 产工 艺 由 碳 四和 甲 其 醇的净化 、 醚化反应 、 反应精馏 、 甲醇回收等工 序组成 。 近年来 MT E生产工艺已经非 常成熟, B 绝大部分 M B T E装置 的生产效 率 、 产量 、 质量 、 催 化剂的单 耗和效 能等都 得到了很大提高, 各 装置都取得了可 观的经济效益和社会效益,醚 化催化剂 的使用寿命也显 著增大 。但是 甲醇 回 收系统的腐 蚀问题 应引起 我们的重视,尤其是 运行 l 以上 的老装置, O年 甲醇萃取 塔和精馏塔 的塔壁厚度减薄更为 明显, 对此, 我们对 一些装 置进行取样 分析 ,找出了腐蚀产生的主要原 因 及解 决 措 施 。 2甲醇 回收系统设备腐蚀 的原 因调查及分 析 甲醇 回收 系统 是在萃 取塔 中用水从 醚后 碳 四中萃取 出甲醇, %左 右的 甲醇水溶 液进 1 0 入 甲醇精馏塔,塔顶 出来 的浓度为 9 .%以上 85 的甲醇返 回到碳 四和 甲醇的混合器 循环使 用, 塔底精馏后 的水也返回到萃取塔循环使用 。调 查 中发 现 下 列 情 况 : 21甲醇 回收 系 统 的 设 备 基 本 上 都 是 碳 钢 . 设备 。 22大部分装置运行期 间, . 萃取用的循环水 的p H值在 35—60之 间, 环水的 p . . 且循 H值没 有纳入 日 常控制指标。 2 . 3甲醇萃取塔和精馏塔 的腐蚀主要是 电 化学腐蚀, 腐蚀现象 为均蚀 , 萃取塔下部 的腐蚀 较明显。 很显然, 甲醇萃取塔和精馏塔 的腐蚀是 甲醇萃取 循环水 p H值长期偏低所 致。为 了查 清甲醇萃取循环水 p H值对碳钢 的腐蚀性, 我们 分别从 A、 c三套 MT E装置 现场取 回 甲醇 B、 B 萃取循 环水 用 2e 的标准碳 钢试 片在 4 ℃ 0m O 下进行耐腐蚀试验, 结果列入表 l 。同时, 我们对 水 中甲醇 浓度和 P H对碳钢 的腐蚀影 响也做 了一系列 的腐蚀试验结 果如表 2 。可 以看 出随 着水中甲醇浓度 的增加和 p H值 的降低, 对碳钢 的腐蚀率呈增加 趋势, p 当 H>70以后 , . 碳钢 的 腐蚀率 已经低 于 01 5 m/( .2 r a行业规 定值) a , 因此 甲醇萃取循环水的低 p H值 是造成设备腐蚀 的 直 接原 因 。 3醚化催化剂脱酸的影响因素 通 过对各种不 同规模 和类型 的 M T B E 装置进行调查和交流,总结出造成醚化催化剂 脱酸( 指苯磺酸聚合物 、 磺酸基团和 H离子) 的 方式主要有 以下 四点 : 31 化 剂 中 的游 离 酸 M B .催 T E催 化 剂 是 交 联聚苯乙烯珠体用硫酸磺化生成的一种 大孔 强 酸 性 阳 树 脂 ,催 化 剂 出 厂 前 必 须 进 行 严 格 的 脱
O. 2l 1
9. O
1 . 10
0 18 . 1
00 8 .5
01l . 1
0. 5 0 8
0 l9 。l
0. 5 08
表 3D 0 O 6和 其 他 型 号催 化 剂 游 离酸 含 量 对 比表
催化 剂种类 D O C t C t C t O6 aA aB aC
b装 置运行 过程中由于超 温造成的催化剂 . 磺酸基团的脱落也会导致甲醇萃取循环水 PH 值降低 。 4预防甲醇萃取塔和精馏塔腐蚀 的措施及 建议根据上述分析, 提出如下建议 : 41加 强对 原料 碳 四的水 洗操 控 和脱 水, . 尽量降低进入净化器之前的原料碳 四中的金属
科技论坛 lI l
科
MT E装置 甲醇 萃取塔 和精 馏塔 腐蚀 B 原 因分析及预 防措 施
吴 敏
f 国石 油哈 尔滨 石 化 公 司 , 龙 江 哈 尔滨 1oo ) 中 黑 5 o o
摘 要: 文阐述 了造成 M B 本 T E装置甲醇萃取塔和精馏塔腐蚀的主要原 因, 出了减轻 腐蚀的建议。 提 关键词: 甲醇萃取塔 ; 精馏塔 ; 腐蚀 ; 催化 剂
8 ℃ o 子 和 碱性 物 置换 催化 剂 中 的 H 离 子,造成 H离子的脱 落。 催化剂中的 l0 4 ℃ H 离 子 置换 掉 的 阳离 子 主 要 是 胺 类 物 质 等 。这 些 胺 类 物 质 主 要 来 源 于原 料 碳 四 的 前 工段 。 油 催 化 裂 化 (c ) 生 的 碳 四 其胺 类 炼 r c产 物质 主要 来源于脱硫胺洗 、 碱性和水洗; 乙烯 副 产碳 四中的胺类 物质 主要 来源 于脱 丁二烯 工 段 。一般来说,C F C碳 四中的金属离子和碱性 物 为 3 5 P 而 乙 烯 碳 四 中的 金 属 离 子 和碱 性 ~1P m, 物在 3 P 以下 。这些原料碳 四分别通过净 化 Pm 器、 反应器和催化蒸馏塔后, 几乎所有 的金属 离 子和碱 性物都被催化剂吸附,同时释放 出等当 量 的 H 离 子 。对 于一 个 5 k a规 模 的 M B 0d T E装 置来说,如 果原料碳 四 中的金属离 子按 4 P Pm 计 , 四进料 量按 2 t 计 , 每年将有约 7 3 g 碳 3h 则 / 7 k 的金属 离子和碱性物被 D 0 0 6催 化剂吸附, 造成 约2 O吨于基 1 0 ) 6催化 剂失 活,同时将 有 约 0 2 00 o 的 H离子 被置换 掉并随着 物料进 入‘ 60 ml 到甲醇萃取循环水 中,这些 H离子足以把甲醇 萃取循环水变成强酸性 。 综 上所述, 造成 甲醇萃取循环水 P H值 降 低 的 主 要 原 因是 : a . 原料 中的金 属离子和碱性物将催 化剂中
离 子 和碱 性 物 含 量 。
4 将 甲醇 萃取循 环水 p . 2 H值 的测 定作为 日常 监控 项 目, 期按 时检 测循环 水 的 P H 定
值。
43 制 甲醇 萃 取循 环 水 p -控 H值 在 6 . 5~ 8, . 定期对工艺水进行置换。 O 44必要时采用加 碱 中和 的方法控制 甲醇 . 萃取循 环水 p H值, 要控制碱 的加量 , 但 严格 防
20 4
02 3 . 6
表 2不 同浓度 甲醇水溶液对碳钢试片的腐蚀率( /) mma
溶液 P H
O 3O . 5O .
70 .
醇浓度,% 5 09 7来自.3 0 36 .3 0 16 .3
l 0 O9 9 .6 03 5 .3
O 王5 .3
0. 42 8 0 38 .0
游 离酸 含量 O
.
(8 ) 9
O0 o .3
+
0O 4 ,4
0O 6 .2
mmol / g(f) 表 4 D0 O 6和其他 型号催化剂脱磺 速率对 比表
34原料 甲醇 和碳 四中的金届 高 催化剂种类 .
D 0 06
O
Ct aA
Ct aB
Ct aC
酸处理, 以脱除磺 化反应后催化剂 孔 道 中残 留的低分子苯磺酸等杂质。 D0 O 6醚化催化剂的游离酸含 量 列 入表 3 。可 以看 出' 由于 D 0 催 化 O6 剂 的 游 离 酸 的 含 量 甚 微 ,因 此 D 0 O6 催 化剂 的游离 酸不 是对 甲醇回收设 备造成腐蚀 的主要因素 。 32正常反应温度下催 化剂 中磺 . 酸基 团的脱 落 D 0 0 6醚化催 化 剂 的 磺 酸基 的稳定性试验结果见表 4 。 可 以看 出 D 0 O 6催 化 剂 在 10 2 ℃ 之前的脱磺速率很低 ,Oc之前 的脱 8 磺 速率几乎为零 。 因此在醚化反应 温 度 只有 3 0~7 ℃ 的 MT E装 置 中 , 5 B D o 催 化剂几乎不发生磺酸基 团的 o6 脱 落。 33超温状态下催化剂 中磺酸基 . 团的脱落超 温是 M B T E装 置 常 见 的 现象之一,在运行过程 中,一旦 甲醇 泵 突然停 运或醇烯 比过 低, 造成反应 系统 缺 甲醇 , 会 发 生 异 丁烯 自聚, 就 急 剧放 出大量的热量, 导致催化剂床层 “ 飞温”甚至温度 高达 20C以上, , 0o 催 化 剂因高温大 量的磺 酸基 团快速 脱 落 ,能 够造 成 MT E设备 的 严重 脚 B
0 0 2 1 O 0 2 l 0( o 6 . o 8 . 0 4 .0 2 6 O O ,
O0 5 2 0o 7 6 O0 7 6 O0 8 6 .o 6 3 . 3 7 0 .o 9 5 .0 3 1
的 H离子置换出来 , 并最终被 甲醇萃取循环水
吸 收 所致 。
止 精 馏 塔 顶 甲醇 带 水 。
45严格操作和控制, . 避免“ 飞温” 现象造成 的催化剂中磺 酸基 团的脱落。
一
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表 1甲醇萃取循环水静态腐蚀挂 片试验结果
\\ 项
试验温
试验 时问 腐蚀率
尔 \ 度 p 小 ma ℃ H 值 时 m /
水样 A
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044 . 7
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水样 C
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1 述 概
MT E作为一种环保型的汽油添加剂 已经 B 在 国 内得 到 普遍 应 用 , 生 产工 艺 由 碳 四和 甲 其 醇的净化 、 醚化反应 、 反应精馏 、 甲醇回收等工 序组成 。 近年来 MT E生产工艺已经非 常成熟, B 绝大部分 M B T E装置 的生产效 率 、 产量 、 质量 、 催 化剂的单 耗和效 能等都 得到了很大提高, 各 装置都取得了可 观的经济效益和社会效益,醚 化催化剂 的使用寿命也显 著增大 。但是 甲醇 回 收系统的腐 蚀问题 应引起 我们的重视,尤其是 运行 l 以上 的老装置, O年 甲醇萃取 塔和精馏塔 的塔壁厚度减薄更为 明显, 对此, 我们对 一些装 置进行取样 分析 ,找出了腐蚀产生的主要原 因 及解 决 措 施 。 2甲醇 回收系统设备腐蚀 的原 因调查及分 析 甲醇 回收 系统 是在萃 取塔 中用水从 醚后 碳 四中萃取 出甲醇, %左 右的 甲醇水溶 液进 1 0 入 甲醇精馏塔,塔顶 出来 的浓度为 9 .%以上 85 的甲醇返 回到碳 四和 甲醇的混合器 循环使 用, 塔底精馏后 的水也返回到萃取塔循环使用 。调 查 中发 现 下 列 情 况 : 21甲醇 回收 系 统 的 设 备 基 本 上 都 是 碳 钢 . 设备 。 22大部分装置运行期 间, . 萃取用的循环水 的p H值在 35—60之 间, 环水的 p . . 且循 H值没 有纳入 日 常控制指标。 2 . 3甲醇萃取塔和精馏塔 的腐蚀主要是 电 化学腐蚀, 腐蚀现象 为均蚀 , 萃取塔下部 的腐蚀 较明显。 很显然, 甲醇萃取塔和精馏塔 的腐蚀是 甲醇萃取 循环水 p H值长期偏低所 致。为 了查 清甲醇萃取循环水 p H值对碳钢 的腐蚀性, 我们 分别从 A、 c三套 MT E装置 现场取 回 甲醇 B、 B 萃取循 环水 用 2e 的标准碳 钢试 片在 4 ℃ 0m O 下进行耐腐蚀试验, 结果列入表 l 。同时, 我们对 水 中甲醇 浓度和 P H对碳钢 的腐蚀影 响也做 了一系列 的腐蚀试验结 果如表 2 。可 以看 出随 着水中甲醇浓度 的增加和 p H值 的降低, 对碳钢 的腐蚀率呈增加 趋势, p 当 H>70以后 , . 碳钢 的 腐蚀率 已经低 于 01 5 m/( .2 r a行业规 定值) a , 因此 甲醇萃取循环水的低 p H值 是造成设备腐蚀 的 直 接原 因 。 3醚化催化剂脱酸的影响因素 通 过对各种不 同规模 和类型 的 M T B E 装置进行调查和交流,总结出造成醚化催化剂 脱酸( 指苯磺酸聚合物 、 磺酸基团和 H离子) 的 方式主要有 以下 四点 : 31 化 剂 中 的游 离 酸 M B .催 T E催 化 剂 是 交 联聚苯乙烯珠体用硫酸磺化生成的一种 大孔 强 酸 性 阳 树 脂 ,催 化 剂 出 厂 前 必 须 进 行 严 格 的 脱
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表 3D 0 O 6和 其 他 型 号催 化 剂 游 离酸 含 量 对 比表
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b装 置运行 过程中由于超 温造成的催化剂 . 磺酸基团的脱落也会导致甲醇萃取循环水 PH 值降低 。 4预防甲醇萃取塔和精馏塔腐蚀 的措施及 建议根据上述分析, 提出如下建议 : 41加 强对 原料 碳 四的水 洗操 控 和脱 水, . 尽量降低进入净化器之前的原料碳 四中的金属
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MT E装置 甲醇 萃取塔 和精 馏塔 腐蚀 B 原 因分析及预 防措 施
吴 敏
f 国石 油哈 尔滨 石 化 公 司 , 龙 江 哈 尔滨 1oo ) 中 黑 5 o o
摘 要: 文阐述 了造成 M B 本 T E装置甲醇萃取塔和精馏塔腐蚀的主要原 因, 出了减轻 腐蚀的建议。 提 关键词: 甲醇萃取塔 ; 精馏塔 ; 腐蚀 ; 催化 剂
8 ℃ o 子 和 碱性 物 置换 催化 剂 中 的 H 离 子,造成 H离子的脱 落。 催化剂中的 l0 4 ℃ H 离 子 置换 掉 的 阳离 子 主 要 是 胺 类 物 质 等 。这 些 胺 类 物 质 主 要 来 源 于原 料 碳 四 的 前 工段 。 油 催 化 裂 化 (c ) 生 的 碳 四 其胺 类 炼 r c产 物质 主要 来源于脱硫胺洗 、 碱性和水洗; 乙烯 副 产碳 四中的胺类 物质 主要 来源 于脱 丁二烯 工 段 。一般来说,C F C碳 四中的金属离子和碱性 物 为 3 5 P 而 乙 烯 碳 四 中的 金 属 离 子 和碱 性 ~1P m, 物在 3 P 以下 。这些原料碳 四分别通过净 化 Pm 器、 反应器和催化蒸馏塔后, 几乎所有 的金属 离 子和碱 性物都被催化剂吸附,同时释放 出等当 量 的 H 离 子 。对 于一 个 5 k a规 模 的 M B 0d T E装 置来说,如 果原料碳 四 中的金属离 子按 4 P Pm 计 , 四进料 量按 2 t 计 , 每年将有约 7 3 g 碳 3h 则 / 7 k 的金属 离子和碱性物被 D 0 0 6催 化剂吸附, 造成 约2 O吨于基 1 0 ) 6催化 剂失 活,同时将 有 约 0 2 00 o 的 H离子 被置换 掉并随着 物料进 入‘ 60 ml 到甲醇萃取循环水 中,这些 H离子足以把甲醇 萃取循环水变成强酸性 。 综 上所述, 造成 甲醇萃取循环水 P H值 降 低 的 主 要 原 因是 : a . 原料 中的金 属离子和碱性物将催 化剂中
离 子 和碱 性 物 含 量 。
4 将 甲醇 萃取循 环水 p . 2 H值 的测 定作为 日常 监控 项 目, 期按 时检 测循环 水 的 P H 定
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43 制 甲醇 萃 取循 环 水 p -控 H值 在 6 . 5~ 8, . 定期对工艺水进行置换。 O 44必要时采用加 碱 中和 的方法控制 甲醇 . 萃取循 环水 p H值, 要控制碱 的加量 , 但 严格 防
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表 2不 同浓度 甲醇水溶液对碳钢试片的腐蚀率( /) mma
溶液 P H
O 3O . 5O .
70 .
醇浓度,% 5 09 7来自.3 0 36 .3 0 16 .3
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34原料 甲醇 和碳 四中的金届 高 催化剂种类 .
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酸处理, 以脱除磺 化反应后催化剂 孔 道 中残 留的低分子苯磺酸等杂质。 D0 O 6醚化催化剂的游离酸含 量 列 入表 3 。可 以看 出' 由于 D 0 催 化 O6 剂 的 游 离 酸 的 含 量 甚 微 ,因 此 D 0 O6 催 化剂 的游离 酸不 是对 甲醇回收设 备造成腐蚀 的主要因素 。 32正常反应温度下催 化剂 中磺 . 酸基 团的脱 落 D 0 0 6醚化催 化 剂 的 磺 酸基 的稳定性试验结果见表 4 。 可 以看 出 D 0 O 6催 化 剂 在 10 2 ℃ 之前的脱磺速率很低 ,Oc之前 的脱 8 磺 速率几乎为零 。 因此在醚化反应 温 度 只有 3 0~7 ℃ 的 MT E装 置 中 , 5 B D o 催 化剂几乎不发生磺酸基 团的 o6 脱 落。 33超温状态下催化剂 中磺酸基 . 团的脱落超 温是 M B T E装 置 常 见 的 现象之一,在运行过程 中,一旦 甲醇 泵 突然停 运或醇烯 比过 低, 造成反应 系统 缺 甲醇 , 会 发 生 异 丁烯 自聚, 就 急 剧放 出大量的热量, 导致催化剂床层 “ 飞温”甚至温度 高达 20C以上, , 0o 催 化 剂因高温大 量的磺 酸基 团快速 脱 落 ,能 够造 成 MT E设备 的 严重 脚 B
0 0 2 1 O 0 2 l 0( o 6 . o 8 . 0 4 .0 2 6 O O ,
O0 5 2 0o 7 6 O0 7 6 O0 8 6 .o 6 3 . 3 7 0 .o 9 5 .0 3 1
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吸 收 所致 。
止 精 馏 塔 顶 甲醇 带 水 。
45严格操作和控制, . 避免“ 飞温” 现象造成 的催化剂中磺 酸基 团的脱落。
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