粗中轧堆钢原因分析及改进措施

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( ya In t lG u C. Jun &S e r p , i r o e l o o
A S R C Te eaa z t p b n c ws ltfm pe op c drg r g g ie B T A T h ppr le h m l wi a e i o t i u f e i t o i ad r a n y d e e h h a y o h l p i un h u n n n - s r e e e t m d tz en i n se ad r i t c r pni r o tnr le t sb r i . ele oe ”a t l n p u eh o e 0d g 11 , az l t lo n ie i j un , d d h r s i e uo e ic h a e g t n J a n n a e n o e e o n s y m u e e r e l K Y R S i u op c esn e i c t 一ma r E WO D pe f e no wv u o e e u s l p i t i a qd u r e se
关键词 堆钢 张力波动 导卫 解决方法
ANAL I OF I I G DURI G HE ROUGI G , YS S P L N UP N T N
M I AND I COUNTER 一E M LL T' S
AS URES
G o x Y X g g u ei aH i e n u n
崩裂事故。
7 参考文献
[l 刘宝衍. 1 轧钢机械设备. 北京: 冶金工业出版社, 9. - 1 01 9 5 7
16 6.
[l 袁康. 2 轧钢车间设计基础. 北京: 冶金工业出版社, 8. - 1 914 9 0
10 1.
料验收标准》要求原料工按标准严格进行验收, , 凡 发现有裂纹、 重接、 结疤、 夹杂、 气孔、 脱方等不合格 钢坯给于退回, 禁止人炉; 轧钢工在生产中加强监 护, 发现质量不好的钢坯及时碎断, 防止因钢坯质量 不好而引起的堆钢事故的发生, 尽可能的减少对生 产的影响。注意轧辊材质的选用, 轧辊在使用到辊 径较小时, 及时报废。通过不断的改进, 钢坯质量得 到了有效的控制, 0 年 8 25 0 月只发现质量有缺陷的
济( 钢高线粗中轧为平立交替 源) , 轧件 钢事故 料形大, 而且轧机速度慢、 一般不会 但因种种原因, 济钢高线一度出现粗中轧堆钢不断 的现象。由于轧件断面大, 处理起来比较困难, 严重
济源钢铁集团公司高线于20 年5 g日 01 月 破 土动工, 0 年5 8日 2 2 月1 建成投产, 0 一次性试车成 功, 总投资 16 .亿元, 设计年产量为3 万 t 5 , 平面布 置如 图 1所示。主要采用 I m '1 m x S m 5 m O x 0
加热炉 除缤机 粗轧机组 t飞剪 o 中轧机组 z 飞剪 #

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堆钢事故。 24 咬入 困难 . 新槽试轧最常见的是咬人困难和轧件咬人后在 孔型内打滑, 造成堆钢事故。20 年 6 03 月因新槽咬
2 轧制线不一致。进出口导卫中心线与孔型 ) 不在同一直线上, 轧件头部在短距离运行过程中不 断被强迫改变方向而引起弯头, 造成钢头部进下一 架轧机时堆钢。 3传动部件间隙大。轧辊的转动是通过万向 ) 节轴扁头套筒与轧辊扁头连接传递的, 由于长时间 的使用, 套筒内与轧辊扁头直接接触的衬板表面出 现严重的磨损, 不能与扁头紧密配合, 导致轧机咬钢 时出现上下辊转速瞬间不同步现象, 从而造成弯头。 20 年 6 03 月份由于钢弯头造成的堆钢事故就有 5
2 影响粗中轧堆钢的主要因素及产生堆钢的原因 21 导卫的影响 . 导卫的主要作用是顺利引导轧件进人轧辊孔型
导卫与孔型不对中, 便会引起轧件弯头造成冲出口 堆钢或进人下一架轧机时堆钢。如20 年9 因 03 月,
5出口 " 导卫插件高, 轧件头部黑头( 钢头部在前面冷 却太快) 稍弯冲5出口 " 导卫, 造成导卫底座变形, 影 响生产9mn 0i o 2导卫的润滑。导卫在引导轧件进人孔型特 )
查为轧辊质量问题。
2 7 弯头 .
轧件弯头也可能造成下道不进, 引起堆钢。弯
头产生有以下几点:
1轧件上下或左右冷却不均匀。由于冷却方 ) 式的不同, 轧件会出现冷却不均匀而产生弯头。 20 年5 04 月因1出口轧件上侧冷却过快而造成上 # 弯头顶2导卫喇叭口 # 上沿窜人2万向节轴中间造 # 成2 轧辊扁头与轧辊连接处断开, x 影响生产
联系人: 高合鑫, 助理工程师, 河南. 济源(560 , 445 )济源钢铁( 集团) 有限公司轧钢厂; 收稿日 20-4 期: 6--6 0




20 年第 2 07 期
3导卫的冷却。导卫导辊在生产中直接夹持 ) 10℃左右的轧件, 00 导辊冷却不到位, 导辊工作一段 时间会因温度升高而崩裂发生堆钢。导辊冷却水是 通过导卫底座水通道冷却的, 0 年 6 24 0 月因冷却水 质问题( 水中含有氧化铁皮)水通道堵塞, , 造成导 辊冷却不到位而崩裂引起堆钢; 还有轧钢工在安装 导卫时冷却水管捆绑不牢而使得导卫导辊得不到冷
10 io 5 m n
时, 辊缝被撑开而使轧件料形突然变大堆钢。20 04 年4 月都曾出现此类问题。 ,, 5 7 2补偿调节。轧槽在轧制一定的吨位的轧件 ) 后, 就会因磨损而变深变宽, 这时轧件的尺寸将变
大, 如果轧制的过程中不及时进行辊缝压下补偿调
节, 轧件尺寸将严重偏离标准, 从而发生堆钢事故。 20 -05 02 0 年曾多次因料形设定不正确或没有及 2 时调整料形而堆钢, 0 年5 月曾有5 影响生 23 5 0 次,
产 0m o 近1 i 0 n
23 张力调节 .
在粗中轧机组没有活套, 在实际生产中, 由于 前、 后滑的影响以及孔型、 轧件温度等因素是不断变 化的, 从而维持连轧的秒流量也是在不断变化的, 特 别处于堆钢轧制状态, 随着时间延长, 量的积蓄, 使 轧件打结, 引起堆钢, 而且我们每次换新轧槽时, 都 需要人为地加大张力, 如果忽视这一点, 很容易引起
却崩裂堆钢。
产一个年生产 1 万 t 0 0 的转炉, 因操作人员经验少, 生产的钢坯质量较差, 有明显的非金属夹杂、 裂纹、 重接、 结疤、 气孔、 脱方等缺陷, 对生产造成了很大的 影响。以20 年1 月为例, 04 2 本月共发现钢坯非金 属夹杂、 结疤、 裂纹、 重接、 气孔、 脱方等缺陷 9 支, 7 因钢坯质量较差影响生产共计 28 , 1 月 6mn其中 2 i 3 中班一班因钢坯质量不好堆钢5 影响生 0日, 次, 产时间18 , 0mn i
程中 维护不到位, 很容易引 起堆钢t。 ‘ 1
1导卫的安装。轧制线一致是轧钢的基本要 ) 素, 即孔型与进出口导卫中心线须在同一直线上, 若
或 轴承 继而 造成 散, 造成堆钢[。 0 年仅6 [ 2 25 1 0 月粗
轧 1# 2导卫就曾连续出现导辊卡死现象, 造成一次 出现废品7 4 卷,次引起堆钢事故。
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次, 累计影响生产时间1 mn 3 i 4 o
3 改进措施及效果 31 加强导卫的安装质量及监护 .
1每次更换导卫或换辊后, ) 仔细观察使孔型与 进出口 导卫中心线保证在同一直线上, 加强导卫备
件的验收, 如果导卫尺寸有问题必须及时整改。
人困难影响生产近8mn废钢 1 支, 0 i, 3 其中粗轧 1 #
20 07年 4月 第 巧 卷 第 2期
河 南
冶 金
Ar p.
20 07
HENAN TAL URGY ME L
刊。 - Vo. 2 l1 5 No .
粗 中轧堆钢原 因分析及改进措施
高合鑫 虞学庆
( 河南济源钢铁( 集团) 有限公司)
摘要 对济( 钢高线粗中轧易堆钢问题进行了分析, 源) 提出了相应的改进措施, 通过改进实现了稳定轧制。
26 札棍断造成札件突然变化引起札棍 .
4 导卫的调整。轧辊在轧制一定的钢后, ) 轧槽 需要补偿调节, 不断压料, 轧件的变大会使导卫的开 口 度增大, 如果得不到及时调整, 这样导卫便失去了 扶持轧件顺利进人孔型的作用, 从而发生倒钢而造 成堆钢; 且导卫开口度随着生产的进行也会产生磨 损而变大, 样需要补偿调节, 同 轧钢工调整不及时,
了保证加油充足, 0 年配备了自动加油机, 24 0 这样 保证了导卫轴承充分润滑, 从而预防了导卫轴承发 热变形而卡死或造成轴承散, 继而避免了堆钢事故 的发生, 而且粗中轧导卫 ( 下转第4 9页)
钢坯是济( 钢炼钢厂生产, 0 年公司刚投 源) 23 0
20 07年第 2期




每次换新槽都不能顺利咬人, 平均每次影响 1mn 5 i
左右。 25 钢坯质量 .
20 年因 3,# 05 '5导卫插件高, 直接到刨床上刨去 lm , o m 没有再出现冲出口 导卫堆钢事故。 2济( 钢炼钢厂粗中轧导卫采用人工稀油 ) 源) 脂润滑, 采取定时加油, 每隔两个小时加一次油, 为
安钢20m m四辊轧机生产线通过“ 80 优化矫直
工艺, 实现高效矫直”有效解决了矫直工序的瓶颈 , 问题, 矫后钢板不平度符合国家标准的要求, 为安钢 双机架轧机生产顺行、 品种开发打下了坚实基础。 ( 上接第4 6页) 寿命普遍提高了2 3 一 天。 3为了保证导卫冷却到位, ) 加强了水质处理, 水处理增加了一道过滤装置, 而且生产过程中轧钢 操作人员注意了导卫冷却水管的通水情况, 发现水 管堵死或漏水, 都及时地进行了更换, 并定期加强了 对导卫底座在检修期间逐个进行清理, 有效的保证 了水路的通畅, 至今没有再出现因导卫冷却不到位
90m 00 m连铸坯, 卷重 1S, . 成品规格 小 . t 5S m m- 2m 。轧线共有2 个机架, 5m 8 连续无扭轧制, 设计 速度 9m s保证速度 8耐 5 0 /, 0 。
影响了产量和作业率的提高, 因此解决粗中轧堆钢,
对于提高各项生产指标具有较大意义。 1 主轧线工艺装备概况
发生事故便在所难免了。 22 料形 . 1料形设定。料形的正确与否是轧钢生产的 ) 基础, 料形大了会直接发生堆钢事故, 小了便会发生 倒钢而堆钢; 在换辊换槽时, 许多轧钢工只测量孔型 尺寸, 而忽略了压辊缝、 弹性胶体存在问题, 钢咬人
断裂堆钢。 03 月, 轧辊在生产过程中 20 年9 1 # 突然断裂, # 在2轧机入口 堆钢, 影响生产1 mn经 0 i 5 ,
轧 机 组 / /一 一 口 一 一

主轧线工艺平面布二
粗、 架轧机, 中轧各6 平立交替布置, 每架轧机 单独传动, 立式轧机传动可实现微张力无扭轧制; 预 精轧也由六架轧机组成, 其中前两架为双支承二辊 轧机, 平立交替布置, 后四架为二辊悬臂式, 平立交 替布置, 各机架单独水平传动; 精轧机组由1 架悬 0 臂式顶交4 度超重无扭轧机组成, 5 电机通过增速箱 实现集中传动。
别是椭圆轧件进人孔型时比较困难, 需要滚动导卫 夹持轧件进人, 这要求导卫导辊转动要灵活, 而导卫 导辊的灵活转动主要在于导辊内的轴承的润滑是否 到位, 我厂粗中轧导卫采用人工稀油脂润滑, 如果加 油不到位, 轴承滚珠会因润滑不到位发热变形卡死
并 利 将轧 导出, 果导 安 顺 地 件 如 卫 装不当 使用 或 过
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