回转窑托轮轴瓦发热问题的原因及处理

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针对引起轴瓦发热的各种可能性,初期采取了在 瓦座上加装了石棉隔热板; 使用托轮专用的 50 号饱 和汽缸油;调整各档托轮的上推力以及对拉毛的托轮 轴进行车削、磨光;铜瓦刮研等措施,但收效甚微。
2 原因分析
在排除了轴瓦发热的外部因素后,我们认为也许 和轴瓦本身的性质有关,首先针对托轮轴和铜瓦表面 进行了硬度测试,见表 1。 实测值在说明书的允许范 围内,但我们认为二者匹配的硬度不合理,其差值不 够大, 造成在巨大压应力下二者表面都产生塑性变 形,在摩擦面上形不成油膜而导致黏连发热,这应是 烧瓦事故的内在原因。
修复后 轴径减 轴径 少量
中档
修复后 轴径减 轴径 少量
后档(窑尾)
修复后 轴径减 轴径 少量
1 C1 349.20 -0.50
2 C2 349.02 -0.90
3 C3 349.52 -0.20
4 C4 349.32 -0.60
5 B1
349.50 -0.35
6 B2
349.34 -0.40
7 B3
在 1mm 以内(各轴机加工尺寸见表 2)。 机加工后,采
用中频淬wk.baidu.com工艺对全部轴面进行淬火(轴两端靠近托
轮侧各留 50mm 的长度不处理), 淬火后的轴面需立
即用矿棉被包裹进行保温处理。 淬火后表面硬度实测
值为 HRC53-56,淬硬层深度约 5mm。
表 2 托轮轴机加工尺寸
mm
序号
托轮轴 位置
前档(窑头)
表 1 托轮轴和轴瓦硬度
品名 托轮轴
铜瓦
材质 45 钢调质 ZQAL9-4
数量/件 6 12
测 试 硬 度 值 /HB 216~220 80~120
3 解决办法
1)提高托轮轴表面硬度 将全部托轮分组拆出(每次两组)对两端轴面进 行车削、磨光,拉毛的轴面必须车出光面,考虑到加工
后的轴径尺寸要保证与铜瓦的配合,所以加工量控制
349.18 -0.50
8 B4 9 A1 10 A2 11 A3 12 A4
349.10 -0.65 299.72 -0.20 299.45 -0.50 299.69 -0.30 299.62 -0.25
2)将 12 片铜瓦全部抽出,按照处理后的轴径尺 寸重新进行刮研装配, 刮研时包角控制在 30°~45°左 右。 托轮全部就位后,全部更换新油(饱和气缸油 38 号(冬季)、50 号(夏季)),在 试 车 期 间 结 合 现 场 情 况 对托轮进行了适当的受力调整。
3)在瓦口的上方打眼套扣并改用 Pt100 热电阻, 解决了不能直观显示轴瓦实际温度的问题。
4 效果
采取措施后, 轴瓦一年多没有出现过发热现象。 窑速基本保持在 3.6~3.8r/min,且运行可靠,从而从根 本上解决了这一制约回转窑运转率难以提高的难题。
(编辑 王艳丽)
2009.No.8
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回转窑托轮轴瓦发热问题的原因及处理
段晓卿,刘莲芍 (山西焦煤集团 西山水泥厂,山西 太原 030053)
中图分类号:TQ172.622.2 文献标识码:B 文章编号:1002-9877(2009)08-0043-01
1 轴瓦发热现象
我厂 Φ3.2m×50m 回转窑,三档托轮支撑,液压挡 轮,主传动转速:0.658~4.47r/min,辅传转速 8.8r/h。 自 2006 年 8 月份投产运行后一年半的时间里,12 个托 轮轴瓦都有不同程度的发热现象。 当把发热的托轮轴 歪斜角度进行调整,使之不产生过大的上推力以减少 托轮轴肩挡圈和铜瓦侧面的摩擦时,该轴瓦发热的情 况就有所缓解,但又会发生另一个轴瓦发热,12 个轴 瓦都出现过发热现象,没有规律。 铜瓦的测温装置以 前采用热电偶安装在润滑油池中,但运行中发现其反 映的并不是轴和铜瓦接触面的实际温度,有时中控显 示 50~60℃,但轴和瓦已经发生烧瓦事故。 这样的烧 瓦事故每个月都要一两次, 回转窑的转速也只能在 2.5r/min 以下运行,否则随时会引起轴瓦发热,该现象 严重影响了生产。
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