某单位24SA—18型循环泵汽蚀问题

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5.5某单位24SA—18型循环泵汽蚀问题

一简要过程

一九八八年八月,我当时任设计科科长,某一天,某电厂客户拎着一块从叶轮上敲下的叶片碎片来找我,说是用了我厂两台24SA—18型循环泵,运行不到两个月,叶轮叶片就损坏了。特意敲了一块下来,请我分析一下是什么原因。

我一看就明白,是典型的汽蚀破坏。我问他泵出口压力是多少?他说不到一公斤(1kg/cm2)。而泵的扬程是32米,显然是由于泵选型扬程过高,使泵偏于低扬程、大流量、汽蚀性能差的工况下运行,从而严重汽蚀导致叶片损坏。

我对客户说,这是汽蚀破坏造成的。他说以前也是用同样的泵,也能用九个月,这次换上新泵,怎么只能用两个月呢?我说用九个月也不正常,至少用两年以上才正常。问题一下难以说清,你先回去将泵出口阀门关小,关至泵出口压力达0.25Mpa以上,我以后就便抽空到你厂再深入调查分析,帮你们解决问题。

不久之后,我出差到北京,返程时在安阳下车到达某电厂。

当时该电厂25MW3#机配用我厂二台24SA—18型循环水泵,泵铭牌参数为:Q=3240m3/h H=32m

N=960r/min Hs=2.9m(即NPSHR=7.4m)

Pa=317.5kw 配套电机:JSQ1410—6 额定功率:380kw

我们到达现场时,泵仍处于全开阀状态下运行,泵出口力P2=0.7-0.8kgf/cm2,指针频繁晃动,而且有明显汽蚀爆破声,凝汽器进出循环冷却水的温差达25℃,而正常温差应为8~11℃,说明循环冷却水的水量不足。

我问电厂同志,我曾建议你们先关小阀门运行,为什么还是敞开阀门运行呢?他们说,从运行情况看,凝汽器冷却水前后温差就高,已是流量不足,关小阀门后怕流量更少,影响发电出力。我说你们错了,关小阀门后汽蚀会消失,汽蚀消除后,流量就会增大。他们听了似信非信。我建议现在做一个关阀试验。他们有点担心,怕影响发电。我说多搞几个人照看,我们只是逐步慢慢关小,万一有影响,照看的人喊一声,我再打开阀就是了。

于是我和易连进在泵旁边负责关阀,电厂的人分别照看汽轮机出力、凝结器真空度、冷却水进、出凝结器的温差等等。准备好之后,我开始将阀门从全开状态逐步关小,毎隔15分钟关小一次,读一次数据,当第四次关小后,泵出口压力才升至1.85 kgf/cm2,此时照看凝结器真空度的人就叫“真空度下降了,不能再关了!”(见附表:3#机甲循环水泵试验数据整理)。我暂停了一下,不久车间主任又说:“真空度上去了,没事,再关小”。于是继续往下试,直至泵出口压力达到3.2 kgf/cm2,以后,凝结器冷却水前后温差也从25℃下降到11℃左右(见附表)这都说明循环冷却水量增加了。同时泵的汽蚀响声也消失了,出口压力指针也稳定了。但是此时出口阀门开度大约只有10%左右,阀门有些振动。

试验做完之后,电厂方面的有关领导和技术人员才开始认真听取我的改进意见。首先我深入调查了解有关资料。然后作出了改造方案。

二装臵情况及装臵特性曲线

该电厂3#机循环水泵装臵示意图5.5—1所示:

图5.5—1

凝汽量为110m 3/h ,要求循环水量为3850~6050m 3/h ,即为1.07~1.68m 3/s 。要求单泵流量Q =3025~3850m 3/h ,即为0.84~1.07m 3/s 。

从装臵示意图可知,泵进出水位差即几何扬程基本为零。

附表 3#机甲循环水泵试验数据整理

1. 试验目的:查出水泵汽蚀原因,求水泵最佳运行工况;

2. 试验方法:节流水泵出口阀,提高水泵出口压力;

3. 试验仪器:水泵出入口为0.4级压力表,其余为现场运行表计;

4. 试验人员:杨凡行、易连进;电厂成员。

泵进水管路管径为Dg1000,长度L2=25m,一个底阀,4个900弯头。

凝汽器内阻力降△H=5m

根据上述数据推算泵装臵特性曲线方程为:

H Z=KQ2=6.67Q2(Q:m3/s)

根据上式作出装臵特性曲线图,见图5.5—2。

图5.5—2

由图5.5—2可知,双泵运行时的A点工况为:

ΣQ=1.68m3/s=6050m3/h

Q=0.84m3/s=3025m3/h

H=18m

单泵运行时的B点工况为:

Q=1.07m3/s=3852m3/h

H=7.5m

由此可知,原选用24SA—18型泵(Q=3240m3/h、H=32m)的扬程偏高太多。

三改造方案及改造后运行工况分析

由于现有泵的扬程偏高太多,难以通过切割叶轮达到要求,必须设计新的叶轮。同时由于扬程低,又要保持泵的流量,为了保证离心泵双比转速的要求,又必须将转速由960r/min 降至740r/min。因此新叶轮参数定为:

Q:3240m3/h H:16m

n:740r/min ns:226

新叶轮的泵型号定为24SA—18D,由此我们的产品目录上又多了一个新的产品规格和参数。

新叶轮运行工况分析见图5.5—3。

图5.5—3

由图5.5—3可看出:

1.单泵运行工况为C点:

Q=1.14m3/s=4104m3/h

H C=8.5m

η=60%(查泵性能曲线得)

冷却倍率m=4104/110=37倍,满足要求。

2.双泵运行工况为D点:

ΣQ=1.67m3/s=6012m3/h

单泵Q=0.833m3/s

H D=18m

η=87%(查泵性能曲线得)

冷却倍率m=6012/110=55倍,满足要求。

四改造效果

自九月现场作关阀测试后,我们向电厂提出了分析意见和改造方案,双方签订了改造技术协议书,由电厂自行将电机降速改造,我厂设计并制造新叶轮。

新叶轮于一九八七年底交附使用后,取得如下效果:

1.泵不再出现汽蚀现象,叶轮使用寿命达两年以上,大大降低检修工作量和维修费用;

2.水量满足发电要示,凝结器真空度(700mmHg)和进出水温(△T=10℃左右),均达到标准值,提高了发电机组的出力;

3.粗略分析比较,一年节省的费用(包括电费和备件费)约10万元,其中节省的电费单价是按每度厂用电0.065元计算的。虽然节省的费用绝对数值并不太高,但是相对于一台24寸的泵而言,十万元已是相当可观了。

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