甲乙酮生产工艺流程的优化_吴健明
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甲乙酮生产工艺流程的优化
吴健明(泰州石油化工有限责任公司江苏泰州225300)
摘要:通过对原有甲乙酮装置工艺流程的分析,找出各单元
存在的问题,根据实际操作数据,结合同类装置的经验,利用现有
条件,提出解决方案,对新建的甲乙酮装置的工艺流程进行了进
一步优化改进。为今后同类装置的工艺设计,提供了较好的借
鉴。
关键词:MEK;丁烯;反应;精制;工艺优化
甲乙酮(MEK),又名丁酮、甲基乙基酮是一种性能优良,用
途广泛的有机溶剂,具有优异的溶解性和干燥特性,其溶解能力
与丙酮相当,且具有沸点较高、蒸汽压较低的优点,对各种天然树
脂、纤维素酯类、合成树脂等具有良好的溶解性能。作为碳四气
体综合利用的一个重要项目,我国甲乙酮市场生产技术成熟,供
需较为平衡[1]。泰州石化在碳四气体利用上有着自身的优势,是
目前中石化系统内唯一的甲乙酮生产企业,至2014年将形成12
万吨/年的生产能力[2]。通过对公司原有的3万吨/年甲乙酮装
置生产中工艺流程、节能降耗等问题的分析,并结合实际情况,对
新建的8万吨/年甲乙酮装置的生产工艺流程进行了优化改进。
一、3万吨/年甲乙酮装置生产工艺分析
1.丁烯提浓单元
本单元塔均采用规整填料塔,以MTBE装置后的剩余碳四为
原料,用萃取精馏的方法,以东华科技与烟台大学化工系联合开
发的高效二元混合萃取剂为溶剂,分离丁烷与丁烯。设计进料量
为6t/h,萃取精馏塔顶正丁烷含量大于85%,汽提塔顶正丁烯含
量不小于97%,在生产过程中,上述指标未能一直保持合格,且溶
剂再生时脱轻和脱重均利用V003系统进行,导致提浓单元收率
仅有85%,溶剂再生次数增加。丁烯提浓单元工艺流程见图1。
图1丁烯提浓单元工艺流程简图
Fig.1The diagram of concentrating butylenes unit
2.仲丁醇合成与精制单元
仲丁醇合成与精制采用东华科技技术中心开发的国产化技
术,正丁烯直接水合生成仲丁醇,生成的仲丁醇经过一系列精制
过程精馏得到99wt%纯度以上的仲丁醇半成品。碳四进料泵采
用高速离心泵,附属电机315kw,正常生产时需要同时启动2台
泵才能满足进料要求,耗电量较高。脱丁烯塔顶采用的常规空冷
器,在夏季温度较高时,冷却效果不好,导致脱丁烯塔系统整体压
力升高,不利于操作和产品质量的稳定,是夏季生产中的一大制
约因素。
3.甲乙酮合成与精制单元
甲乙酮合成与精制单元采用的是目前工业上生产甲乙酮普
遍使用的气相脱氢方法。气相脱氢采用氧化锌或锌铜合金为催
化剂,将仲丁醇加热气化,在反应温度220 ̄300℃、反应压力
0.3MPa下,于脱氢反应器中进行脱氢反应,反应产物经冷凝分离
后送至干燥塔和MEK塔精制得到合格的甲乙酮。干燥塔采用的
是加入己烷,形成三元共沸物的方法进行脱水,干燥塔回流罐根
据操作情况及时进行现场脱水。
4.氢气压缩与提纯单元
氢气压缩和提纯单元采用的是将来自甲乙酮合成与精制单
元的富氢尾气经过压缩和冷却后,进行变压吸附得到高纯度氢
气。吸附塔再生时会产生含少量仲丁醇和甲乙酮的污水,直接排
至污水系统,对公司污水处理系统的影响较大。
5.公用工程单元
装置采用的冷媒为40%的乙二醇溶液,经过冷水机组降至-
15℃后通过管网送至甲乙酮合成与精制单元和氢气压缩提纯单
元使用,换热后回冷水机组,反复循环使用。热媒单元采用的以
减四线燃料油为燃料的热油炉,主要为甲乙酮合成单元提纯稳定
的热源,能耗较高。
中压蒸汽和低压蒸汽的凝结水分别进行了回收,中压蒸汽凝
结水进1#闪蒸罐,闪蒸汽并入低压蒸汽管网,凝结水与低压蒸汽
凝结水一起进入2#闪蒸罐,二次闪蒸汽为脱丁烯塔进料加热器
提供热源,罐中凝结水压入热水贮槽,部分作为各工段伴热用水,
部分外送至公司凝结水站,凝结水量的波动,会对伴热效果造成
很大的影响。放空罐中平衡驰放气与安全阀放空气都是送至公
司火炬系统,液相通过泵打回仲丁醇中间罐进行处理回收有机
相。
二、新建8万吨/年甲乙酮装置工艺优化
1.丁烯提浓单元
通过近年来对提浓单元的萃取精馏塔生产状况的分析,除去
原料和人为操作因素,最主要的原因就是萃取精馏塔高过低
(69.8m),导致填料高度不够,该塔碳四处理能力达不到设计要
求,碳四分离效果不稳定,导致塔顶正丁烯含量一直偏高。新装
置对萃取精馏塔改用板式塔,分为AB两塔串联操作,其中A塔
高度65m,94层塔盘和顶部一段3.5m的CY规整填料;B塔高度
66m,96层塔盘。塔盘采用的是由华东理工大学设计、苏州伟业
石化机械厂生产的导向浮阀塔盘,塔盘采用四溢流,板间距为
450mm,极大的提高了萃取精馏塔的处理能力,而且导向浮阀塔
对原料适应范围广,操作弹性大,有利于生产平稳和正丁烯收率
的稳定。
图2新装置萃取剂再生流程简图
Fig.1The diagram of the extractant regeneration process in new plant
原有装置萃取剂再生,脱轻和脱重均是利用再生罐进行,溶
剂内杂质难以脱除彻底,导致溶剂再生频繁,效果一直不理想。
新建装置再原有基础上,增加了再生塔系统,混合罐和一台冷却
器。溶剂需要再生时,将循环萃取剂引入再生塔,MEK轻组分从
塔顶流出,部分打回塔顶作为回流液,其余被送往混合罐,塔釜液
送往脱杂质塔,采用真空内加热操作,塔顶SBA等杂质冷却后进
入回流罐,部分回流,部分外送罐区杂质罐。塔釜液经过冷却后