PLC的稳定性组态和仿真设计在高性能大型液压锻造设备中的应用

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技术与应用

2012年第4期

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PLC 的稳定性组态和仿真设计 在高性能大型液压锻造设备中的应用

杨勋山

(西宁特钢集团股份公司加工分厂,西宁 810005)

摘要 在高性能大型锻压设备技术改造中,通过PLC 的稳定性组态和仿真设计的应用,在适应设备使用特点的基础上采用双CPU 软件冗余控制和仿真曲线设计取得良好的控制效果。

关键词:CPU 组态;模块化仿真程序设计

On the Stability of the PLC Configuration and Simulation Design in High Performance Large Hydraulic Forging Equipments of Application

Yang Xunshan

(Xining Special Steel Co., Ltd, Xi’ning 810005)

Abstract In high performance large metalforming equipment technical reform, through the PLC stability

configuration and the application of simulation design, adapt to the equipment use based on the characteristics of the CPU software by dual redundant control and simulation curve design good control effect.

Key words :CPU configuration ;modular simulation program design

随着高质量锻压产品在机械制造、军工、航空航天、核电、海上平台以及石油化工行业的广泛应用,特别是大型异形锻件,市场前景广阔。要形成批量生产和技术含量高的产品,对于设备装备的稳定性运行是一个不小的挑战,尤其是可靠的电气液压控制系统直接决定动作的转换节奏,稳定的控制精度方能在锻造中精确控制锻件形态,满足工艺要求。

1 基本工艺流程和要求

锻造车间的20MN 快锻机组,由一台主压机和两台操作机组成,生产时由操作机夹持各种锭型,送入压机。完成压机的快下、慢下、加压、回程,同时要求操作机配合压机的动作完成旋转,前进、后退、上倾、下倾。所有动作因考虑平稳,由液压控制完成。根据生产锻造工艺压机在自动常锻时,要求压机加压力达到20MN 级,锻造压下量≥100mm ,每分钟20~40次,同时要满足自动快锻时,压机加压力达到16MN 级,锻造压下量为5mm ,每分钟75~85次的精确控制,还需要兼顾加热退火工序工艺,因此在时间和动作的衔接,上述配合首先必须满足频次控制。并在运行中通过上位机的压

下尺寸控制,不断修改、刷新尺寸并产生反馈值给上位机。为了使每个动作精确衔接,除了在PLC 控制中要求稳定性和响应速度外,还要处理大量的外部压力、温度、位移传感器、编码器、等开关量、模拟量信号,主要锻造阀还引入了伺服阀去控制大流量液压阀频繁换向。

2 PLC 电控系统组成

2.1 硬件组态中出现的问题

理想状态下采用高性能西门子S7-400可编程控制器,搭载ET200M 系列产品作为分布站,以S7-400 PLC 处理器为中心,与远程I/O 构成Profibus-DP 总线网络系统,对机组进行顺序控制、逻辑控制和精度控制,根据预设工艺参数和要求,实现各部动作,应能满足要求。

然而,在进行各动作分析后发现大量的I/O 点和远程站点的通信对CPU 运行产生了影响,可靠性不足,往往中断连续的动作。在控制中既要扫描连接各操作机及辅助远程ET-200,运行I/O 的状态,又要处理即时数据通信,常常出现动作响应慢和逻辑判断错误,或发生某一故障点CPU 中断,从而影响系统的稳定性。

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图1 双CPU 稳定的组态,以软件方式

实现CPU 的冗余控制

2.2 解决的办法

如图1所示:针对这一问题,基于快速锻造工

艺近似苛刻的要求,如果能在控制系统中增加备用

关键设备,一旦工作中系统发生故障,控制系统便

以最快速度起动,从而维持系统的正常工作。工业

控制领域中,一些大型的工业生产线往往要求连续

运行不能停顿,利用双CPU 的冗余控制是一种满足

连续生产要求、提高系统可用性的有效手段。若采

用双CPU 的PLC 控制器,并考虑硬件成本,以软

件方式实现CPU 冗余控制。通信编程(设置如下)。

第一段:SET

= M 210.0 CALL SFB 9 , "通信接收"

EN_R :=M210.0

ID :=W#16#1 R_ID :=DW#16#1 NDR :=M210.1 ERROR :=M210.2 STATUS:=MW212 RD_1 :=P#M 216.0 BYTE 14 RD_2 :=

RD_3 := RD_4 := 第二段:AN M 240.0

= M 240.0

CALL SFB 8 , "通信发" REQ :=M240.0 ID :=W#16#1 R_ID :=DW#16#1 DONE :=M240.1

ERROR :=M240.2

STATUS:=MW242

SD_1 :=P#M 246.0 BYTE 3

SD_2 := SD_3 := SD_4 := 0

在地址和中断分配中利用双CPU 可以访问在使用STEP 7组态期间分配给它们的模块地址。分别设定CPU 不同的MPI 地址通过总线从一个CPU 对另一个CPU 编程。通过K 总线通信(Communciation ,德文则是Kommunciation )不但可拆开处理一个复杂的任务,在增加系统资源的情况下,而且又不会

增加I/O 点数。实践证明,这种设计给PLC 后续的

稳定运行打下了坚实的基础。 2.3 液压控制系统中软件设计出现的问题 由于系统压力高、流量大、换向频繁,阀的动作次数多给管路和阀体直接带来振动,所以对管道的冲击大。在生产运行中尤其是精锻期间,可在液压站听到强大的冲击声,产生了大量热量,热量的传递使各管接头密封开始老化。此外,对整个液压系统阀体的稳定性带来影响。如在生产伊始,就曾出现压机频次和压下量达不到要求,同时油温的超高导致密封件的损坏而产生漏点,进而导致高压胶管破裂。 2.4 解决办法 目前国内普遍采用高性能比例阀,变量泵控制相结合,经软件仿真分析,工作过程通过S7-400系

列工业可编程近似于压机运行的正弦曲线,以满足稳定驱动执行元件,系统控制精度好、响应频率高。其最显著特点是先导控制用油与系统工作油液完全隔离,只需单独处理小流量的控制油,从而避免了因比例控制对系统大流量油液的苛刻要求而大幅度增加设备负荷和维护问题。选用力士乐VT-VSPA1-1型比例流量阀,如图2双电磁铁时特性曲线。

图2 双电磁铁时特性曲线 在编程过程中,除对比例阀输出“位移”采用

闭环控制的方式外,还要考虑比例阀电流信号输入

线性的影响,为了保证锻压过程中油压响应的快速

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