中频电源维修

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中频电源维修参考

XX振吴电炉XX

整流电路常见故障

一、整流电路常见故障表

附:脉冲相位的测量,用双踪示波器,在察看晶闸管的触发脉冲X围时,用示波器Y1通道的“正”笔接至1号晶闸管的门极,“负”笔接至阴极,这样在屏幕上出现1号晶闸管的脉冲,然后把示波器Y2通道的“正”笔接到同步变压器副边U a相的正端,“负”笔接至U a 相的负端,通过两个波形就可以确定脉冲的相位:

脉冲相位图

二、晶闸管无触发脉冲熔断器或晶闸管因触发功率不够都可能无法导能,使整流电路一个桥臂不能正常工作,从而使直流电压偏低。用示波器对直流输出电压的观察,就可发现直流输出电压不正常,下图表示一个三相桥式整流某一桥臂不工作(α=30°)的直流输出电压波形。

三、为了便于观察,现画出在正常情况下不同控制移相角的直流输出,电压的波形图以及管压降的波形图,画出这此波形作如下假定:三相区线电压对称,六路触发脉冲均匀,不计换流重叠角以及电流始

终连续,至此再重述一下三相全控电路对一般无源负载来说,下图中控制移相角α大于90°时,直流电压U d及管压降UT的稳态波形图是观察不到的,因此时电流连续的条件已无法达到。无法达到一只在有源负载时有可能满足这一条件。这一点在观察整流输出波形时应清楚地知道。

(1)α=0°U d=515伏(2)α=30°U d=446伏

(3)α=60°U d=257伏(4)α=90°U d=40伏

(5)α=120°U d=-257伏(6)α=150°U d=-446伏

四、平波电抗器的常见故障:莫过于线圈绝缘击穿。这往往是电抗器结构设计和运行条件不良而导致的。电抗器线圈用空芯铜管绕制的,在使用过程中,因水质较差,往往在水管内壁上引起水垢,水垢的常年积累,使冷却水量减少,甚至引起水管阻塞,从而导致线圈过热,使线圈绝缘老化加速,这是引起线圈绝缘破坏的一个原因。另一个原因是在设计中流过是电流过大,超过铜管的截面承受的电流。

电抗器在使用过程中,如发现水路不畅,则宜用稀盐酸冲洗后,再用高压水(或气)冲刷。另外在开机后,发现有异常声响时,可能是电路的故障,但电抗器本身层间或匝间短路等故障也有可能存在的。此时可用示波器观看每匝线圈上电压波形是否正常,若某匝线圈上没有电压,则此匝线圈可能有某处短路,应更换或修复。

逆变器故障

一、逆变桥关不断

1.故障现象:此故障如果在低功率输出时发生,则逆变可能照常进行下去,但工作也很不正常,这时装置发生的中频声音突然下降整流电流I d显著上升,整流电压U a下降。如图1-1(a)中四号桥臂

关不断,则四号桥可控硅电压U4的波形就是一条直线(图1-1b)。这时1号和2号桥臂可以正常换流,波形也是正常的,而3号桥臂的可控硅电压U3的波形如图1-1(b),在t1时刻3号桥臂导电,照理讲它应导电半个周期,但是由于t2时刻以后负载中频电压改变方向,t2以后负载电压的极性如图1-1a所示,而4号桥臂又关不断,因此t2时刻3号桥臂因开始受反向电压而截止,所以3号只是在t1~t2期间导电,3号在t2截止所后,因4号始终导电,则3号电压U3就是负载中频电压波形。

应当说明:3号桥臂的这个波形是因为4号关不断所致,不应该误认为3号臂可控硅有问题。

2.故障原因及检查

(1)这种故障往往是先由一个可控硅关不断引起,然后桥臂上串联的另一个可控硅受全电压,因此开关损耗增加,温升提高,关断时间增长,造成可控硅关不断。

(2)故障根本原因:是可控硅本身性能不稳定,可能测试当时可控硅的关断时间测量是合格的,以后逐渐变质。

(3)应检查4号臂所有可控硅的关断时间。

二、逆变桥一个桥臂不导通

1.故障现象

(1)如果在满功率输出时发生这种故障,则逆变立刻失败,过流保护动作。

图2-1

(2)如果在低功率输出发生这种故障时,则逆变可能进行下去,这时中频频率突然下降,U a减小,i d增大,见图2-1如果3号臂不导通,则4号臂也无法关断,用示波器观察U4也是一条直线,3号臂的电压等于负载电压,所以U3波形是完整的正弦波。应该注意:与上例相比,现在U4波形也是一条直线是和上例一样的,但是现在故障的根源却不在4号桥臂上,而是在3号桥臂上。

2.故障原因及检查

(1)在出现上述故障时,立刻用示波器观察故障,桥臂上有没有触发脉冲及触发脉冲的大小,以判断故障原因是不在触发系统。

(2)如是触发系统故障,不能发出脉冲,则将转换开关拨到“检查”位置,逐级检查触发系统各部分波形,查出故障点。

(3)可控硅控制极开路或短路以及控制极内阻过大,则即使有触发脉冲也无法使可控硅导通,这时用万用表检查查控硅控制极与阴极间的电阻。

(4)通常出现是桥臂中串联的两个可控硅中有一个不导通,则整

流桥臂也就不能导通。

三、逆变桥相串联的一只可控硅关不断

1.故障现象

当I d低时,中频装置声音很正常,U d、I d、F、U a仪表读数均在正常X围内,但升高功率时,主回路电流也随着增大,系统突然失控,保护动作。

2.故障原因

(1)可控硅外部散热情况不良,这可能是散热器面积不符合要求,冷却条件不符合规定。

(2)可控硅内部损耗增加,例如正向压降太大,引起平均损耗增加,或者由于工作频率高,使开关损耗增加,由图3-1所见,假定SCR2温度特性不良,当T>T1时,额定正向转折电压U bc将急剧下降,在t=t1时SCR2丧失阻断能力,提前导通而失控,(此时控制极并未加入触发脉冲),由于SCR1仍处于阻断状态,全部电压加到SCR1上,因而过压损失。

图3-1

四、串联的可控硅开通时间不一致。

1.故障现象

当逆变器一投入工作时,用示波器观察两只要串联的可控硅发现V2在t1时刻提前导通,而V1在t1时刻承受全部电压。

2.故障原因

图4-1

(1)由于触发脉冲前沿不相同,造成开通时间不一致。

(2)触发脉冲前沿相同,但是两只串联的可控硅的触发灵敏度相差太远,则触发电压低的管子先导通。由图4-1可见,假定SCR2先导通,则SCR1将在Δt时间内承受全部正向电压,可控硅可能因此过电压而损坏。

3.触决措施

(1)提高触发脉冲的前沿。

(2)选择触发灵敏度相近的元件串联应用。

五、串联的可控硅反向阻断特性不同

1.故障现象

当逆变器投入工作时,用示波观察两只相串联的可控硅反压U01、

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