24m箱梁制造工艺
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第23卷 , 第1期 中 国 铁 道 科 学 Vol.23 No.1 2 0 0 2 年 2 月 CHINA RAILWAY SCIENCE February,2002 ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═
期静载试验和长期上拱测试验证了制梁工艺措施的
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Baidu Nhomakorabea
前
言
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合理性,也为我国铁路大规模采用工地预制预应力 混凝土简支箱梁提供了较为成熟的经验。
秦沈客运专线列车运行速度达 200 km ・h ,为 保证列车安全运行及旅客乘坐舒适,对桥上轨道的 平顺性要求很高,桥梁不仅应有足够的强度、刚度 以及小的后期徐变变形,同时还应具有良好的耐久 性,并要求实现快速施工,因此大量使用了预应力 混凝土简支箱梁,并主要采用现场预制、架桥机架 设的施工方法。预应力混凝土简支箱梁在我国铁路 建设中大规模采用尚属首次,没有工业化制造的成 熟经验,梁体重量和体积大,桥面宽,施工技术含 量高、控制要求严、制造难度大。本文从跨度 24 m 预应力混凝土双线整孔简支箱梁模板设计、混凝土 配合比试验、混凝土灌注和振捣工艺、水化热温度 和弹性模量随时间变化、张拉工艺和各项摩阻、预 施应力效果、顶梁和移梁、梁 体 弹 性 上 拱 及 缩 短 量、梁端横向拉应力、徐变上拱、混凝土保护层等 一系列实用性试验和测试,介绍了预应力混凝土双 线整孔简支箱梁工艺试验研究结果,通过梁体的后
料用量大于 1 100 kg ・m ;掺用高效减水剂和缓凝
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中
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铁
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科
学
第 23 卷
养护,最高蒸养温度 43 ℃ 。18 h 左右水化温度达 到最高。截面底板、腹板、顶板混凝土芯部的最高 温度分别约为 58℃ ,64℃ 利 62℃ ;底板混凝土水化 热温度相对较低,持续时间相对较短;腹板和顶板 混凝土水化热温度相对较高,持续时间相对较长。 2 昼夜后,与空气温度相差在 15℃ 之内,满足拆模 要求;3 昼夜后,梁体温度与天气状况温度基本接 近;此时,梁体跨中截面腹板 表 面 与 芯 部 温 差 在 3℃ 之内。由于箱梁混凝土体积大、水化热高、散 热慢,因此在现场制梁中应对拆模的时间进行严格 控制。在箱梁大量生产时,宜根据实际梁体表面温 度与天气状况适当调整拆模的时间。在无实测温度 时,可根据试验梁混凝土水化热温度及降温速度计 算最早拆模时间。当采用带模初拉时,可适当提早 拆模。 !"# 箱梁张拉及跨中截面预应力效果 锚具的锚 口、喇 叭 口 摩 阻 在 特 制 的 试 件 上 进 行。实测 AM 锚具锚口摩阻率 4.5% ,喇叭口摩阻 率 2.0% ,夹片回缩量 4 mm,小于设计值锚口 + 喇 叭口摩阻率 7.0% 和夹片回缩量 6 mm。实测跨中截 面管 道 摩 阻 平 均 为 13.0% , 大 于 设 计 值 平 均 值 8.4% :腹板内侧及底板管道摩阻的偏差较腹板外 侧偏大。实测管道摩擦系数 µ 的平均值与设计值接 近, 而实测摆动系数 K 却大于设计值,表明箱梁预 应力管道(特别是腹板内侧及底板管道)的定位仍 需加强。同时混凝土灌筑时尽量减少对管道的 扰 动。 根据箱梁摩阻试验的实测结果,张拉控制应力 由设计的 0.72 fpu 调整为 0.745 fpu,以保证跨中的 有效应力与设计值相符。初拉后底模还承受 35% 的 梁体自重;终张拉后,跨中底 板 有 效 预 压 应 力 为 ,与张拉施工记 17.3 MPa(设计计算值 16.3 MPa) 录实测钢绞线伸长量比理论计算值偏大 5.8% 相吻 合。 !"$ 梁体弹性上拱及缩短量 箱梁终张拉前后实测跨中预应力产生的弹性上 拱度(不含自重影响)为 10.1 mm,换算至全部预 应力 作 用 后 为 16.4 mm。设 计 计 算 弹 性 上 拱 17.1 mm,终张拉时混凝土弹性模量为 36.3 GPa,与随梁 试件的弹模试验结果相符。箱梁终张拉前后下缘长 度平均缩短 2.5 mm,换算至全部预应力作用约为 4.1 mm。 !"% 梁端横向拉应力 试验箱梁终张拉进行至 N1B 束时,箱梁底板中
第1期
秦沈客运专线预应力混凝土双线整孔简支箱梁制造工艺
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模精度 较 高、成 本 低,但 劳 动 强 度 大,操 作 环 境 差,拼装速度较慢。气囊式内模施工方便,但不能 满足结构尺寸的精度要求。全自动液压式内模在国 外采用较多,国内也曾尝试过,它具有定位准确, 又可以降低劳动强度,改善 操 作 环 境,但 成 本 较 高。半自动液压式内模,定位准确,成本适中,又 可以减轻劳动强度,操作环境也较好。根据我国现 状,采用半自动液压式内模较为合适。 内模由走行机构、液压系统、内模板三部分组 成。走行结构包括支撑纵梁、滑靴和钢轨;液压系 统包括系列油缸、高低压油缸、液压油管路和控制 阀门等;内模板包括面板、内模劲性钢骨架、竖向 加力肋等。考虑到端部截面扩大,为便于内模收起 和移出,横向对称分为五段,侧模铰接,顶模与侧 模分体。内模纵向分 12 节,节段之间均采用栓接, 分段拆卸。为防止混凝土浇注后连接角钢之间的互 相挤压,造成脱模困难,节段联接角钢之间预留间 隙。内模采用逐节组装、整体吊运就位。内模液压 油缸能否同步是保证整体液压内模小车正常使用的 关键之一。在扩收过程中,油缸不同步会造成内模 扭曲变形甚至无法修整。因此,液压系统应采用同 步控制油缸。内模端段人工拆卸;中段采用自动拆 卸,并沿轨道移出箱外。 秦沈 24 m 双线箱梁桥面宽 12.4 m,翼缘宽度 达 3 m,是传统的 T 型梁翼缘宽度的 3 倍多,因此, 首先要考虑到外模结构的稳定性。外模分 8 m 一段 制造,整体焊接拼装。外模的拆装方案,一是采用 龙门吊车拆装;二是采用移梁小车和滑道进行 横 移、纵移拆装。每台移梁小车的四个轮子可以进行 90º旋转,工艺简单,成本底,易操作。移梁小车和 滑道方案在秦沈客运专线各制梁场中得到普遍采 用。 !"! 混凝土配合比设计 混凝土配合比设计是保证梁体混凝土质量的中 心环 节。 24 m 双 线 整 孔 简 支 箱 梁 混 凝 土 用 量 为 204 m3 ,从梁体的一次灌注和制梁周期等的要求, 采用泵送混凝土,应综合考 虑 混 凝 土 的 强 度、弹 模,24 m 双线整孔简支箱梁合理灌注时间为 6 个小 时左右,故对混凝土的原材料配合比设计、施工工 艺等 均 提 出 了 较 高 的 要 求。 水 泥 用 量 小 于 500 ・ kg m - 3 ,水灰比控制在 0.34 ~ 0.36;混凝土总碱量 小于 3 kg ・ m ;砂率应控制在 34% ~ 36% ;粗骨料 岩样抗压强度与混凝土强度等级之比大于 2;粗骨
平顺性要求很高,桥梁不仅应有足够的强度、刚度以及小的后期徐变变形,同时还应具有良好的耐久性,并要 求实现快速施工,因此大量使用了预应力混凝土简支箱梁,并主要采用现场预制、架桥机架设的施工方法。预 应力混凝土简支箱梁在我国铁路建设中大规模采用尚属首次,没有工业化制造的成熟经验。本文通过跨度 24 m 预应力混凝土双线整孔简支箱梁模板设计、混凝土配合比试验、混凝土灌注和振捣工艺、水化热温度、张拉工 艺和各项摩阻、预施应力效果、顶梁和移梁、梁体弹性上拱及缩短量、徐变上拱等一系列实用性试验和后期静 载试验、长期上拱测试的验证,为秦沈客运专线预应力混凝土简支箱梁制造质量提供了保证,也为我国铁路大 规模采用预应力混凝土简支箱梁提供了较为成熟的经验。 关键词:预应力混凝土;箱梁;制造工艺 中图分类号:U448.35:V238 文献标识码:A
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剂。要求混凝土坍落度在 140 mm ~ 180 mm,2 h 的 坍落度损失率小于 20% ;初凝时间 6 h ~ 8 h;有好 的和易性。由以上配合比设计原则,并采用蒸汽养 护,均能满足 2 天拆模、10 天终拉的混凝土性能指 标要求。 !"# 钢筋绑扎及吊装 底板、腹板和顶板钢筋分别在整体绑扎胎具上 按图纸定位绑扎。斜腹板的钢筋骨架倾斜度,利用 自锁、旋转装置实现,梁端底板钢筋绑扎利用支座 样板避开支座套筒。端边墙钢筋与挡碴墙钢筋单独 绑扎,以利于桥面钢筋吊装、就位、绑扎。为保证 钢筋骨架在吊装过程中不发生局部变形,采用自平 衡式专制吊具吊装钢筋骨架,吊点间距 2 m。斜腹 板的钢筋骨架倾斜度采用刚性斜撑临时加固底腹板 钢筋予以保证。顶板与腹板钢筋之间的对位利用导 向钢筋来实现。采用以上钢筋绑扎工艺措施后钢筋 笼规则、钢筋位置准确,提高了工效。 !"$ 箱梁混凝土灌注和振捣 混凝土灌注及振捣方式是 箱 梁 制 造 的 关 键 之 一。需综合考虑底板混凝土的密实性、腹板混凝土 因下陷可能出现空洞、混凝土的流动对抽拔橡胶管 的冲击、梁体外观等。箱梁混凝土一次灌注方式比 选了四种: (1)底板→腹板 → 顶板; (2)腹板 → 底 板→顶板; (3)底板 1 / 3→腹板→底板 → 顶板; (4) 腹板 1 / 3→底板 → 腹板 → 顶板。先灌底板,后灌腹 板不可避免地会大量翻浆,造成较大的浪费;先灌 1 / 3腹板或底板方案,工序中断次数增多。合理的 灌注顺序应是腹板→底板 → 顶板。考虑到箱梁内模 上浮及底板混凝土的密实,内模不封底;为防止灌 注腹板时混凝土拌合物的挤出,并给腹板混凝土下 陷予以阻力以达到腹板的密实,在内模侧面拐角处 设压浆板。 采用腹板→底板→顶板的灌注顺序,关键是腹 板混凝土的振捣,整个腹板振捣过程以插入式振捣 棒为主,侧振为辅,侧振要短振、勤振。第一层腹 板混凝土侧振为主,插入式振动棒引灰。利用压浆 板产生的阻力,充分翻浆,使得从腹板翻出的混凝 土密实,获得足够的阻力,达到腹板及与底板拐角 处的混凝土密实。当混凝土灌至距顶板 60 cm 处时 停止侧振,采用振捣棒振捣方式。 秦沈客运专线制梁普遍采用了腹板 → 底板 → 顶 板灌注顺序,只设部分侧振,不设底振。 !"% 混凝土水化温度 试验箱梁混凝土灌筑结束,静停后,进行蒸汽
心线处横向拉应变达到 240 µ ,箱梁两端底板中心 ε 线附近均发现裂缝。根据有限元计算结果,在全部 预应力作用下,梁端截面底板中心线附近产生最大 横向拉应力为 7.45 MPa,呈抛物线分布,分布宽度 约 2.0 m;横向拉应力沿梁纵向分布长度约 1.0 m, 且衰 减 较 快, 在 距 梁 端 约 0.3 m 处 应 力 下 降 约 50% ;计算结果与两片箱梁端部开裂的时间、裂缝 分布及长度等均较为一致,箱梁端部出现较宽裂缝 主要是由梁端布束不合理、端隔墙配筋量小造 成 的。为解决梁端开裂的问题,设计院在梁体预应力 效果不变的前提下,对箱梁预应力束布置进行了调 整,并加强了梁端横向钢筋的配置并减小梁端进入 孔的尺寸。修改设计后,梁端底板横向最大拉应力 下降至 3.54 MPa。实测底板最大横向拉应力为 3.47 MPa;未发现肉眼可见裂缝。 为防止预施应力时,梁端出现较宽裂缝,预应 力束的布置应均匀并加强梁端的配筋量。对于混凝 土宽箱梁,尤其应注意按理论计算确定合理的张拉 顺序。此外,自重作用下,箱梁端部底板中心线产 生横向压应力,并随支点内移,压应力逐渐减小, 因此在确定存梁支点悬臂长度时,除检算上缘纵向 拉应力外,还应检算梁端的横向拉应力。 !"& 混凝土收缩、徐变及梁体徐变上拱 箱梁混凝土应变测点的长期测试从梁体混凝土 灌筑后开始,目前已累计进行了 300 天观测。从底 ,尽量 板混凝土收缩、徐变量的发展过程看(图 1) 缩短存梁的时间、早期施加部分二期恒载(上碴) 对控制后期的徐变上拱有利。根据实测结果,终张 拉 300 天后预应力束中预应力损失为 70.0 MPa,约 为计算 全 部 收 缩、徐 变 损 失 83.0 MPa 的 84.5% , 比现行《规范》计算的 67.8 MPa 偏大 3.3% 。《规 范》计算的预应力长期损失终极值取值偏低;混凝 土的徐变系数宜适当放大。
文章编号:1001-4632(2002)01-0046-05
秦沈客运专线预应力混凝土双线整孔 简支箱梁制造工艺
杨梦蛟,牛 斌,马 林,殷宁骏
100081) (铁道部科学研究院 铁建所,北京 摘
・h - 1 ,为保证列车安全运行及旅客乘坐舒适,对桥上轨道的 要:秦沈客运专线列车运行速度达 200 km
收稿日期:2001-10-23 作者简介:杨梦蛟(1964—) ,男,浙江桐乡市人,研究员
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箱梁制造工艺
跨度 24 m 预应力混凝土双线整孔简支箱梁全 长 24.6 m,混凝土体积 204.3 m3 ,总重 5 260 kN; 梁高 2.0 m,顶宽 12.4 m,底宽 6.12 m,腹板、顶 板和底板厚分别为 0.45 m,0.3 m 和 0.25 m。箱梁 一次灌注成型,对内模和混凝土灌注和振捣提出了 较高的要求。为防止发生早期裂缝需严格控制拆模 时梁体混凝土表面与外界的温差。为控制梁体的徐 变拱度以及保证梁体的抗裂性,要求确保混凝土的 弹性模量及准确施加预应力。由于箱梁较宽、重量 大,对四支点的平整性要求高,大大增加了箱梁的 起吊和移动难度。 !"# 模板设计原则 箱梁内模构造大体分为四种形式:即机械式、 气囊式、全自动液压式和半自动液压式。机械式内
期静载试验和长期上拱测试验证了制梁工艺措施的
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合理性,也为我国铁路大规模采用工地预制预应力 混凝土简支箱梁提供了较为成熟的经验。
秦沈客运专线列车运行速度达 200 km ・h ,为 保证列车安全运行及旅客乘坐舒适,对桥上轨道的 平顺性要求很高,桥梁不仅应有足够的强度、刚度 以及小的后期徐变变形,同时还应具有良好的耐久 性,并要求实现快速施工,因此大量使用了预应力 混凝土简支箱梁,并主要采用现场预制、架桥机架 设的施工方法。预应力混凝土简支箱梁在我国铁路 建设中大规模采用尚属首次,没有工业化制造的成 熟经验,梁体重量和体积大,桥面宽,施工技术含 量高、控制要求严、制造难度大。本文从跨度 24 m 预应力混凝土双线整孔简支箱梁模板设计、混凝土 配合比试验、混凝土灌注和振捣工艺、水化热温度 和弹性模量随时间变化、张拉工艺和各项摩阻、预 施应力效果、顶梁和移梁、梁 体 弹 性 上 拱 及 缩 短 量、梁端横向拉应力、徐变上拱、混凝土保护层等 一系列实用性试验和测试,介绍了预应力混凝土双 线整孔简支箱梁工艺试验研究结果,通过梁体的后
料用量大于 1 100 kg ・m ;掺用高效减水剂和缓凝
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养护,最高蒸养温度 43 ℃ 。18 h 左右水化温度达 到最高。截面底板、腹板、顶板混凝土芯部的最高 温度分别约为 58℃ ,64℃ 利 62℃ ;底板混凝土水化 热温度相对较低,持续时间相对较短;腹板和顶板 混凝土水化热温度相对较高,持续时间相对较长。 2 昼夜后,与空气温度相差在 15℃ 之内,满足拆模 要求;3 昼夜后,梁体温度与天气状况温度基本接 近;此时,梁体跨中截面腹板 表 面 与 芯 部 温 差 在 3℃ 之内。由于箱梁混凝土体积大、水化热高、散 热慢,因此在现场制梁中应对拆模的时间进行严格 控制。在箱梁大量生产时,宜根据实际梁体表面温 度与天气状况适当调整拆模的时间。在无实测温度 时,可根据试验梁混凝土水化热温度及降温速度计 算最早拆模时间。当采用带模初拉时,可适当提早 拆模。 !"# 箱梁张拉及跨中截面预应力效果 锚具的锚 口、喇 叭 口 摩 阻 在 特 制 的 试 件 上 进 行。实测 AM 锚具锚口摩阻率 4.5% ,喇叭口摩阻 率 2.0% ,夹片回缩量 4 mm,小于设计值锚口 + 喇 叭口摩阻率 7.0% 和夹片回缩量 6 mm。实测跨中截 面管 道 摩 阻 平 均 为 13.0% , 大 于 设 计 值 平 均 值 8.4% :腹板内侧及底板管道摩阻的偏差较腹板外 侧偏大。实测管道摩擦系数 µ 的平均值与设计值接 近, 而实测摆动系数 K 却大于设计值,表明箱梁预 应力管道(特别是腹板内侧及底板管道)的定位仍 需加强。同时混凝土灌筑时尽量减少对管道的 扰 动。 根据箱梁摩阻试验的实测结果,张拉控制应力 由设计的 0.72 fpu 调整为 0.745 fpu,以保证跨中的 有效应力与设计值相符。初拉后底模还承受 35% 的 梁体自重;终张拉后,跨中底 板 有 效 预 压 应 力 为 ,与张拉施工记 17.3 MPa(设计计算值 16.3 MPa) 录实测钢绞线伸长量比理论计算值偏大 5.8% 相吻 合。 !"$ 梁体弹性上拱及缩短量 箱梁终张拉前后实测跨中预应力产生的弹性上 拱度(不含自重影响)为 10.1 mm,换算至全部预 应力 作 用 后 为 16.4 mm。设 计 计 算 弹 性 上 拱 17.1 mm,终张拉时混凝土弹性模量为 36.3 GPa,与随梁 试件的弹模试验结果相符。箱梁终张拉前后下缘长 度平均缩短 2.5 mm,换算至全部预应力作用约为 4.1 mm。 !"% 梁端横向拉应力 试验箱梁终张拉进行至 N1B 束时,箱梁底板中
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模精度 较 高、成 本 低,但 劳 动 强 度 大,操 作 环 境 差,拼装速度较慢。气囊式内模施工方便,但不能 满足结构尺寸的精度要求。全自动液压式内模在国 外采用较多,国内也曾尝试过,它具有定位准确, 又可以降低劳动强度,改善 操 作 环 境,但 成 本 较 高。半自动液压式内模,定位准确,成本适中,又 可以减轻劳动强度,操作环境也较好。根据我国现 状,采用半自动液压式内模较为合适。 内模由走行机构、液压系统、内模板三部分组 成。走行结构包括支撑纵梁、滑靴和钢轨;液压系 统包括系列油缸、高低压油缸、液压油管路和控制 阀门等;内模板包括面板、内模劲性钢骨架、竖向 加力肋等。考虑到端部截面扩大,为便于内模收起 和移出,横向对称分为五段,侧模铰接,顶模与侧 模分体。内模纵向分 12 节,节段之间均采用栓接, 分段拆卸。为防止混凝土浇注后连接角钢之间的互 相挤压,造成脱模困难,节段联接角钢之间预留间 隙。内模采用逐节组装、整体吊运就位。内模液压 油缸能否同步是保证整体液压内模小车正常使用的 关键之一。在扩收过程中,油缸不同步会造成内模 扭曲变形甚至无法修整。因此,液压系统应采用同 步控制油缸。内模端段人工拆卸;中段采用自动拆 卸,并沿轨道移出箱外。 秦沈 24 m 双线箱梁桥面宽 12.4 m,翼缘宽度 达 3 m,是传统的 T 型梁翼缘宽度的 3 倍多,因此, 首先要考虑到外模结构的稳定性。外模分 8 m 一段 制造,整体焊接拼装。外模的拆装方案,一是采用 龙门吊车拆装;二是采用移梁小车和滑道进行 横 移、纵移拆装。每台移梁小车的四个轮子可以进行 90º旋转,工艺简单,成本底,易操作。移梁小车和 滑道方案在秦沈客运专线各制梁场中得到普遍采 用。 !"! 混凝土配合比设计 混凝土配合比设计是保证梁体混凝土质量的中 心环 节。 24 m 双 线 整 孔 简 支 箱 梁 混 凝 土 用 量 为 204 m3 ,从梁体的一次灌注和制梁周期等的要求, 采用泵送混凝土,应综合考 虑 混 凝 土 的 强 度、弹 模,24 m 双线整孔简支箱梁合理灌注时间为 6 个小 时左右,故对混凝土的原材料配合比设计、施工工 艺等 均 提 出 了 较 高 的 要 求。 水 泥 用 量 小 于 500 ・ kg m - 3 ,水灰比控制在 0.34 ~ 0.36;混凝土总碱量 小于 3 kg ・ m ;砂率应控制在 34% ~ 36% ;粗骨料 岩样抗压强度与混凝土强度等级之比大于 2;粗骨
平顺性要求很高,桥梁不仅应有足够的强度、刚度以及小的后期徐变变形,同时还应具有良好的耐久性,并要 求实现快速施工,因此大量使用了预应力混凝土简支箱梁,并主要采用现场预制、架桥机架设的施工方法。预 应力混凝土简支箱梁在我国铁路建设中大规模采用尚属首次,没有工业化制造的成熟经验。本文通过跨度 24 m 预应力混凝土双线整孔简支箱梁模板设计、混凝土配合比试验、混凝土灌注和振捣工艺、水化热温度、张拉工 艺和各项摩阻、预施应力效果、顶梁和移梁、梁体弹性上拱及缩短量、徐变上拱等一系列实用性试验和后期静 载试验、长期上拱测试的验证,为秦沈客运专线预应力混凝土简支箱梁制造质量提供了保证,也为我国铁路大 规模采用预应力混凝土简支箱梁提供了较为成熟的经验。 关键词:预应力混凝土;箱梁;制造工艺 中图分类号:U448.35:V238 文献标识码:A
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剂。要求混凝土坍落度在 140 mm ~ 180 mm,2 h 的 坍落度损失率小于 20% ;初凝时间 6 h ~ 8 h;有好 的和易性。由以上配合比设计原则,并采用蒸汽养 护,均能满足 2 天拆模、10 天终拉的混凝土性能指 标要求。 !"# 钢筋绑扎及吊装 底板、腹板和顶板钢筋分别在整体绑扎胎具上 按图纸定位绑扎。斜腹板的钢筋骨架倾斜度,利用 自锁、旋转装置实现,梁端底板钢筋绑扎利用支座 样板避开支座套筒。端边墙钢筋与挡碴墙钢筋单独 绑扎,以利于桥面钢筋吊装、就位、绑扎。为保证 钢筋骨架在吊装过程中不发生局部变形,采用自平 衡式专制吊具吊装钢筋骨架,吊点间距 2 m。斜腹 板的钢筋骨架倾斜度采用刚性斜撑临时加固底腹板 钢筋予以保证。顶板与腹板钢筋之间的对位利用导 向钢筋来实现。采用以上钢筋绑扎工艺措施后钢筋 笼规则、钢筋位置准确,提高了工效。 !"$ 箱梁混凝土灌注和振捣 混凝土灌注及振捣方式是 箱 梁 制 造 的 关 键 之 一。需综合考虑底板混凝土的密实性、腹板混凝土 因下陷可能出现空洞、混凝土的流动对抽拔橡胶管 的冲击、梁体外观等。箱梁混凝土一次灌注方式比 选了四种: (1)底板→腹板 → 顶板; (2)腹板 → 底 板→顶板; (3)底板 1 / 3→腹板→底板 → 顶板; (4) 腹板 1 / 3→底板 → 腹板 → 顶板。先灌底板,后灌腹 板不可避免地会大量翻浆,造成较大的浪费;先灌 1 / 3腹板或底板方案,工序中断次数增多。合理的 灌注顺序应是腹板→底板 → 顶板。考虑到箱梁内模 上浮及底板混凝土的密实,内模不封底;为防止灌 注腹板时混凝土拌合物的挤出,并给腹板混凝土下 陷予以阻力以达到腹板的密实,在内模侧面拐角处 设压浆板。 采用腹板→底板→顶板的灌注顺序,关键是腹 板混凝土的振捣,整个腹板振捣过程以插入式振捣 棒为主,侧振为辅,侧振要短振、勤振。第一层腹 板混凝土侧振为主,插入式振动棒引灰。利用压浆 板产生的阻力,充分翻浆,使得从腹板翻出的混凝 土密实,获得足够的阻力,达到腹板及与底板拐角 处的混凝土密实。当混凝土灌至距顶板 60 cm 处时 停止侧振,采用振捣棒振捣方式。 秦沈客运专线制梁普遍采用了腹板 → 底板 → 顶 板灌注顺序,只设部分侧振,不设底振。 !"% 混凝土水化温度 试验箱梁混凝土灌筑结束,静停后,进行蒸汽
心线处横向拉应变达到 240 µ ,箱梁两端底板中心 ε 线附近均发现裂缝。根据有限元计算结果,在全部 预应力作用下,梁端截面底板中心线附近产生最大 横向拉应力为 7.45 MPa,呈抛物线分布,分布宽度 约 2.0 m;横向拉应力沿梁纵向分布长度约 1.0 m, 且衰 减 较 快, 在 距 梁 端 约 0.3 m 处 应 力 下 降 约 50% ;计算结果与两片箱梁端部开裂的时间、裂缝 分布及长度等均较为一致,箱梁端部出现较宽裂缝 主要是由梁端布束不合理、端隔墙配筋量小造 成 的。为解决梁端开裂的问题,设计院在梁体预应力 效果不变的前提下,对箱梁预应力束布置进行了调 整,并加强了梁端横向钢筋的配置并减小梁端进入 孔的尺寸。修改设计后,梁端底板横向最大拉应力 下降至 3.54 MPa。实测底板最大横向拉应力为 3.47 MPa;未发现肉眼可见裂缝。 为防止预施应力时,梁端出现较宽裂缝,预应 力束的布置应均匀并加强梁端的配筋量。对于混凝 土宽箱梁,尤其应注意按理论计算确定合理的张拉 顺序。此外,自重作用下,箱梁端部底板中心线产 生横向压应力,并随支点内移,压应力逐渐减小, 因此在确定存梁支点悬臂长度时,除检算上缘纵向 拉应力外,还应检算梁端的横向拉应力。 !"& 混凝土收缩、徐变及梁体徐变上拱 箱梁混凝土应变测点的长期测试从梁体混凝土 灌筑后开始,目前已累计进行了 300 天观测。从底 ,尽量 板混凝土收缩、徐变量的发展过程看(图 1) 缩短存梁的时间、早期施加部分二期恒载(上碴) 对控制后期的徐变上拱有利。根据实测结果,终张 拉 300 天后预应力束中预应力损失为 70.0 MPa,约 为计算 全 部 收 缩、徐 变 损 失 83.0 MPa 的 84.5% , 比现行《规范》计算的 67.8 MPa 偏大 3.3% 。《规 范》计算的预应力长期损失终极值取值偏低;混凝 土的徐变系数宜适当放大。
文章编号:1001-4632(2002)01-0046-05
秦沈客运专线预应力混凝土双线整孔 简支箱梁制造工艺
杨梦蛟,牛 斌,马 林,殷宁骏
100081) (铁道部科学研究院 铁建所,北京 摘
・h - 1 ,为保证列车安全运行及旅客乘坐舒适,对桥上轨道的 要:秦沈客运专线列车运行速度达 200 km
收稿日期:2001-10-23 作者简介:杨梦蛟(1964—) ,男,浙江桐乡市人,研究员
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箱梁制造工艺
跨度 24 m 预应力混凝土双线整孔简支箱梁全 长 24.6 m,混凝土体积 204.3 m3 ,总重 5 260 kN; 梁高 2.0 m,顶宽 12.4 m,底宽 6.12 m,腹板、顶 板和底板厚分别为 0.45 m,0.3 m 和 0.25 m。箱梁 一次灌注成型,对内模和混凝土灌注和振捣提出了 较高的要求。为防止发生早期裂缝需严格控制拆模 时梁体混凝土表面与外界的温差。为控制梁体的徐 变拱度以及保证梁体的抗裂性,要求确保混凝土的 弹性模量及准确施加预应力。由于箱梁较宽、重量 大,对四支点的平整性要求高,大大增加了箱梁的 起吊和移动难度。 !"# 模板设计原则 箱梁内模构造大体分为四种形式:即机械式、 气囊式、全自动液压式和半自动液压式。机械式内