炼钢过程中降低氧氮含量的探讨

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1 氮对钢材质量的影响 . 2
表明浸入式水 口密封不好。
在一般 条件下 , 氦的主要危害表现在 : 由于 F 4 的析出 , eN 导 致钢材的时效性 :钢 中氮含量增加 ,钢的焊接性能 变坏 ;氮化物 析出恶 化钢 的塑性和冲击韧性 ,使钢变脆 ;对于深加工拉拔 的钢 材 ,氮化物 夹杂 降低钢材 塑性 变形能力 ,影响拉拔性能。不同钢 种 对钢 中 N、O 含量要求不同。笔者仅对 4 # 5 钢的冶炼工艺进行 分析。 2 .炼 钢 两 炉 4 # 生产 工 艺 实 践 5钢 4 # 生 产 工 艺过 程 见表 1 5钢 :

合金 ,降低 了合金 的吸收率 ;大量气泡的产生影响浇注 的正常进 []增加了 1 06 N 7X1 —,表明 L F炉精炼过程增氨较 多;从喂线前 行 ,将会破坏锭 或坯 的合理结构 ,严重影响钢锭质量 ,甚至造成 到软吹后 ,钢 中 ]增加 了 2 1 ,表明软吹过程有轻微增氦 ; × 06 废品。严重 降低钢 的力学性能 ,尤其是塑性和韧性 ;钢 中的氧 能 从软吹后到 中间包,钢中 [ ]增加了 6 1— ,表明长水 口浇注时 N × 06 加剧硫 的热脆危害。 有一定的二次氧化 : 从中间包到铸坯 , 中 []增加 了 1 x 06 钢 N 2 1. ,
表 1 两 炉 4 # 生 产 工 艺 实 践 5钢
转炉终点控 制 炉号 C% / 渣厚
/ m a r
由图 3可 以看出,炉号 14 6 7过程钢中 T [ O]逐渐降低 ,但 中间包钢样 的 T [ ]又明显增加 ;软吹后钢样 T []仅为 3 0 O 3x 1. , 06 表明该炉 L F炉精炼过程钢中夹杂物排除效果较好 ; 从软吹 后到中间包 ,钢样 T [ ]从 3 X1— 0 3 06升高到 7 x 06 3 1. ,对照图 4 该炉 [ 】从软 吹后 的 9 Xl. N 4 06增加到中包 内的 1O O6 IXI一 。由于 该炉从软 吹后到 中间包的钢样氮、T [ 0]均有 明显增加,表 明该 炉钢液 由钢包浇注到中间包过程 中存在明显 的二次氧化,不 能自 动 开 浇也 是 导 致 T [ ]升高 的原 因 。 O 由图 4还 可以看 出,炉号 14 6 7过程钢样 中 [ N]逐 渐增 加 , 中间包钢样的 [ N]为 10 1. ;从出钢到 L 1 x 06 F炉进站 ,钢 中 [ N] 增加了 7 × 06 表明出钢过程存在严重增氨 ;从 L 1 1. , F炉进站到喂
L F炉工艺 精炼周期 软吹时间 大包开浇
方坯连铸工艺 保护浇注 中包液面深
3 7 52
14 67
0 5 2
O1 0
7 0
7 0
4 0ห้องสมุดไป่ตู้
4 0


自开
烧 开
长水 口氩封
长 水 口氩 封
70 0
70 0
3 .炼钢 生产过程 氧、氮含 量变化规律分析 4# 5 钢生产过程氧氦含量变化见表 2和如图 l4所示。 ~
环球市场信息导报 es 8@1 .r m9 6 6c 5 3o n
技术 与科教创 新
炼钢过程中降低氧氮含量的探讨
林振芳 ( 阳江十八子精 密特钢 有限公 司 摘 广 东阳江 5 9 3 ) 2 9 1 主要作 用,并探 讨炼钢各工 艺环节降低氧 、氮采取 的措施 。 关键词:炼钢过程 ;氧、 氮含量 ;工艺控制 ;产品质量
表2
的。从工艺上所做的工作就是提高 T []降低的速率 ,控制 [ 0 N] 升高的速率 。 4.炼 钢 各 工 艺 环 节 降 低 氧 、氦 的主 要作 用
41 .转炉的主要作用
l * m
x ∞

; 4 0
● ∞

通过高碳出钢 ,脱氧等措施 ,降低钢水中氧含量 ,同时减 少 出钢 过 程增 氮 。 4 F .L 精炼炉 的主 要作用 2 通过 L F精炼炉造 白渣吸附夹杂物 :软吹氩气使夹杂物上浮 ; 喂线使夹杂物 变性等措施进一步净化钢液 ,降低氧含量 ,同时减 少精炼过程增氮 ,使氧、氮达到标准要求。 4 连铸的主要作用 . 3
搴 i
要: 该文分析铜 中氧 、氮对钢水质量 的影响 ,总结炼钢 生产过程氧 、氮含 量 变化规律 以及 炼钢 各工艺环节 降低氧 、氮的
在炼钢中, 一般是利用氧化法去除钢 中的杂质及有害物质。 在 表 明软吹时夹杂物聚集长大,在中间包 内上浮排除 ;对照图 2可 此过程 中, 中溶入了大量 的氧。而当来 自铁水 、 钢 炉气和与钢水接 知 ,从软吹后到中间包 的钢样 [ ]仅增加 了 6 06 N X 1. ,表明该炉 触的空气 中的氨含量超过一定 限度时,易在钢 中形成气泡 , 造成钢 钢液从钢包浇注 到中间包过程中保护浇铸较好,钢水二次氧化不 严重 ;从中间包到铸坯钢样的 T [ ]又降低 了 1 x 06 0 3 1— ,表明结 材 内部组织疏松 ,韧性下降 ,脆性增加等缺 陷。 晶器保护渣又吸附了一部分夹杂物。 1 .钢中氧、氮对钢水质量 的影 响 1 氧对钢质量的影响 . 1 由图 2可 以看出 ,炉号 3 7 5 2过程钢样 中 [ N】逐渐增加,盘 在 一 般 条件 下 ,氧 的主 要 危 害表 现 在 : 条的 [ N]为 9 x 06;从 出钢到 L 炉进站 ,钢 中 [ 4 1— F N]增加 了 钢中溶解了氧, 转炉终点氧含量高达 70 1- ̄00 1-; 0 x0 10 x06 氧化 5 x 06 6 3 1- ,表 明出钢过程增氮严重 从 L F炉进站到喂线前 ,钢中
线前,钢中 [ 】增加了 4 1— ,表明 L N × 06 F炉精炼过程控制较好 , 增氮不 多;从喂线前到软 吹后 ,钢中 [ N]增加 了 4X1. ,表明 06 软吹过程有轻微增 ;从软吹后 到中间包 ,钢中 []增加 了 1 N 6x 1. ,表明长水 口浇注 时密封不好 ,二次氧化较严重 。 06 从两炉 4 5 钢氧、氦变化分析看 出,钢 中氧主要来源于转炉 , 各工 艺过程 中 T [ O]呈降低趋势 ,钢 中 【 N]主要来源于转炉钢 水 出钢过程 ,各工艺过程呈升高的趋势。这与炼钢理论是相吻合
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