质量事故案例教育
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编制:任海军
外磨
• • • • • • 发生日期:2008-7-10 产品:UZ100副轴小齿轮 工序:精磨外圆 不合格数:92 不合格现象:¢12 超下差0.20 损失金额:857.44元
发生原因: 操作者钟林加工完UZ50驱动轴后换HS125驱动轴,首检、互检只确 认了一台设备,另一台设备互检没做(其中1把千分尺显示的数字比 实际的小0.20),导致批量事故发生。 决定处罚如下: 钟林罚款350元。 反省: 不管什么工序,加工什么产品,更换产品、砂轮等均要重新首、互检, 否则,后果堪忧。
编制:任海军
剃齿
• • • • • • 发生日期:2007-9-04 产品:TLM110初级从动齿轮 工序:剃齿 不合格数:46 不合格现象:M值超下差0.07-0.09mm 损失金额:818.80元
发生原因: 操作者欧阳传兴在调整齿向后,重新加工时没有检查尺寸,直至巡检 员检查发现,造成46件产品报废 决定处罚如下: 欧阳传兴作检讨并罚款150元,组长张志忠150元,班长张远雪78元。 反省: 班组长或机修、电工调整、调试设备后,必须要重新首检,过程要严 格按照1/5的频率自检。
编制:任海军
珩磨、内磨
• • • • • • 发生日期:2009-06-08 产品:GS125初级主动齿轮 工序:珩磨内孔 不合格数:2200 不合格现象:内孔表面烧伤、发黑 损失金额:
发生原因: 更换新油石后未确认表观。 决定处罚如下: 操作者吴长芝,曹雪莲各处罚20元。 反省: 庆幸的是,该产品降级使用了,如果报废,损失金额高达2万多元。操 作者应按要求做好表观检查,否则,后悔肯定是来不及的。
编制:任海军
剃齿
• • • • • • 发生日期:2007-12-04 产品:TLM110初级主动齿轮 工序:剃齿 不合格数:97 不合格现象:Wk超上差0.057-0.067mm 损失金额:789.58元
发生原因: 待剃与已剃未严格区分,导致97件产品漏剃。 决定处罚如下: 对操作者周日林、叶小飞50元,组长张志忠50元,班长刘小兵50元, 全厂通报。 反省: 应严格按规范将已加工、未加工产品分开放置,并养成良好的习惯。 否则可能产生漏剃。
编制:任海军
滚齿
• • • • • • 发生日期:2007-10-17 产品:GS125副轴二档 工序:滚齿 不合格数:30 不合格现象:Fr0.07-0.09mm 损失金额:150余元
发生原因: 夹具中心孔内有毛刺未吹干净,导致30件产品Fr超差。 决定处罚如下: 员工丁芳承担50%(75元)。 反省: 《设备操作指导书》要求,操作者在加工前必须将产品、夹具及其中 心孔吹干净,操作者未按要求执行导致事故发生。本例中,庆幸的是, 操作者丁芳半小时内就发现了问题,并及时纠正过来。
发生原因: 加工过程中操作者私自调整行程造成80件产品报废。 决定处罚如下: 员工徐善江承担报废损失480元。 反省: 调整调试有明确规定,不能私自调整设备,否则后果由操作者自己承 担,后果严重的要追究法律责任。
编制:任海军
滚齿
• • • • • • 发生日期:2008-03-04 产品:GZ150副轴五档 工序:滚齿 不合格数:58 不合格现象:Fr0.05-0.10mm 损失金额:231.45元
编制:任海军
剃齿
• 发生日期:2008-01-08 • 产品:CG125凸轮轴组件 • 工序:剃齿 • 不合格数:1454 • 不合格现象:M值超下差0.20 • 损失金额:14000元 发生原因: 操作者向阳1月7日晚21:00左右换尺寸调整后,测量M值时未按要求 先看小指针,晚班及1月8日早班操作者陈少良、江绪庭同样未按要求 测量,导致1454件报废。 决定处罚如下: 对向阳、陈少良、江绪庭罚款各350元,互检李平、梁容各150元, 组长张志忠150元,班长余仁朝78元。 反省: 应严格按规范执行测量工作,切实作好首、互检,确保问题不要再重 复发生,教训是惨痛的!!!
• 发生日期:2009-4-23 • 产品:GZ150初级从动齿轮 • 工序:滚齿 • 不合格数:82 • 不合格现象:M值滚小0.2mm • 损失金额:1640余元 发生原因: 操作者杨芳调整尺寸后,疏忽大意,未按规定要求使用检具,未看小 指针,导致82件尺寸超下差0.20mm,互检徐朋朋、巡检王英均未按 规范操作,未发现不良。 决定处罚如下: 杨芳处以500元处罚,互检徐朋朋和巡检王英处以150元处罚,并纳 入班组考核(组长张志忠150元、班长张远雪78元、刘小兵78元), 对内检室主任任海军处以20元处罚,质量副总郭志斌自罚100元。 反省: 滚齿应使用百分表类M值检具、剃齿用千分表类M值检具,本例中刚 好滚齿使用了千分表类M值检具,但不能成为违反规定的理由,类似 情况可拒绝使用该类检具。
反省: 生产线及装备部有明确规定,每把滚刀两端的残齿不允许使用,操作 者在窜刀时应按规定要求执行,否则将报废,而且挑选费用巨大,必 须采用JD26或P26才可挑出,流到客户手上,每件产品赔付近3300元。
编制:任海军
滚齿
• • • • • • 发生日期:2007-11-12 产品:SR150主轴五档 工序:滚齿 不合格数:80 不合格现象:齿面未滚穿且Wk超下差0.03~0.05 损失金额:480余元
编制:任海军
滚齿
• 发生日期:2007-11-10 • 产品:GS125主轴五档 • 工序:滚齿 • 不合格数:34 • 不合格现象:齿形大“S”形 • 损失金额:150余元 发生原因: 刀具两端的残齿参与切削,导致34件产品齿形不良。 决定处罚如下: 员工薛云华罚款100元,组长陈代兵150元,班长张英宇78元。
编制:任海军
外磨
• • • • • • 发生日期:2007-12-29 产品:UZ100副轴小齿轮 工序:精磨外圆 不合格数:98 不合格现象:¢15 超下差0.11 损失金额:500余元
发生原因: 操作者余攀因图纸不够,抄尺寸时抄错,互检员王云顺互检时拿料拿 错,造成98件报废。 决定处罚如下: 余攀承担70%(350元),王云顺30%(150元)。 反省: 图纸是法,一定要图要求加工,没有图纸可以拒绝加工。互检员要担 当责任,必须认真确认变化点后的产品是否符合要求。
发生原因: 加工时未使两件产品爪对爪,而是爪与齿轮接触,未定位在基准面上, 导致滚后Fr不良。调试后,未及时给员工培训装夹方法,操作者未首 检确认。 决定处罚如下: 员工章守国30元,产品作公废。 反省: 新产品加工时,特别要注意加工,作为员工,我们要及时关学习加工 方法,不要想当然加工。
编制:任海军
编制:任海军
滚齿
• 发生日期:2007-10-9 • 产品:GS125副轴一档 • 工序:滚齿 • 不合格数:184 • 不合格现象:Fr0.10-0.15mm • 损失金额:807.76元 发生原因: 操作者吴永福质量意识差,更换夹具后未首检,导致184件产品报废。 决定处罚如下: 员工吴永福罚款807.76元,作辞退处理。 反省: 该员工质量意识不高,经常不遵守规定,经教育多次给班组保证,但 都没有实际效果。本例中的类似人员,应及时清理出本公司。
编制:任海军
滚齿
插齿
• 发生日期:2008-1-27 • 产品:CAG轮毂 • 工序:插齿 • 不合格数:33 • 不合格现象:套规套不进 • 损失金额:851.73元 发生原因: 刀具上有小磕碰,造成一齿不良,套规套不进。 决定处罚如下: 公废处理 反省: 高速插、插齿设备加工的产品,在检测Wk、Fr均应全齿检测。幸好操 作者遵守规定,及时检查,发现不良,否则…
编制:任海军
外磨
• • • • • • 发生日期:2009-01-06 产品:UZ125起动离合器组件 工序:精磨外圆 不合格数:46 不合格现象:¢40 超下差0.007~0.012 损失金额:465.52元
发生原因: 操作者李勇疏忽大意,未按《部品检查基准书》规定要求全检。 决定处罚如下: 鉴于操作者李勇已出现过类似事故,生产线对该员工停岗培训10天, 46件产品报废,操作者李勇承担50%(232.76元)。 反省: 过程中规定了自检的频率,1/5或1/9或全检,均是为了发现可能出现 的问题而设定的,不能不按规定要求来做,否则,后悔是来不及的!
编制:任海军
外磨
• • • • • • 发生日期:2008-09-27 产品:GS125变速器主轴 工序:精磨外圆 不合格数:108 不合格现象:¢15 超下差0.045 损失金额:1000余元
发生原因: 千分尺刻度模糊,刻度5、10不宜分清,操作者只看小刻度未看大刻 度,造成108件报废。 决定处罚如下: 操作者朱加胜负责40%。 反省: 一定要按照规范使用检具,按步骤操作,不能图快;当发现千分尺模 糊时,一定要立即送计量室更换!否则,损失巨大。
编制:任海军
外磨
• • • • • • 发生日期:2009-03-06 产品:TLM110变速器副轴 工序:精磨外圆 不合格数:92 不合格现象:¢23、25 超下差0.10 损失金额:1000余元
发生原因: 使用数字显示千分尺加工,只看小数点最后两位,变化点后未做好互 检确认,造成92件报废。 决定处罚如下: 操作者曾大鹏承担报废损失1000余元,组长李龙150元,班长江小荣 78元。 反省: 一定要按照规范使用检具,按步骤操作,不能图快;有变化点(例如 换砂轮、尺寸、修砂轮)后,要做好互检确认!否则,损失巨大。
编制:任海军
剃齿
• 发生日期:2008-05-07 • 产品:UZ50最终齿轮 • 工序:剃齿 • 不合格数:75 • 不合格现象:未剃穿 • 损失金额:402.68 发生原因: 用UZ100齿轮剃刀代用,造成75件未剃穿。 决定处罚如下: 张挺、赵良琼、路伟伟281.88元 反省: 发现不合格应立即报告反馈,并防止不良流出本工序,每增加一道工 序,成本增加一定数量,所以,不合格流到下工序只会增加我们个人 的损失。
编制:任海军
• • • • • •
发生日期:2010-3-17 产品:JS154副轴一档 工序:珩磨内孔 不合格数:156 不合格现象:内孔大0.016 损失金额:
珩磨、内磨
发生原因: 操作者谢学红填写领用单时塞规尺寸写错15+0.002,+0.039;应为 +0.020,+0.039,四线组长对领用流程不清楚,未确认塞规尺寸签字, 计量室领用塞规未找到该尺寸塞规,领用15+0.039,+0.055,并将周 期校准表上更改,操作者未及时发现塞规与尺寸是否吻合,互检员未 确认塞规尺寸就签字,属“造假”。 决定处罚如下: 目前还未做出处罚决定。 反省: 很多人不把图纸当回事,不认真看自己的量检具,对自己的量检具不 负责,往往这种事故发生在这种同志身上,不是没有原因的!
质量事故教育
案例
编制:任海军
不良品展示 堆积如 山的不 合格品, 为什么 这么多 自制不 良品呢?
编制:任海军
不良品展示 报废的 GS125 GT125 初级从 动齿轮 四大件 齿轮
编制:任海军
不良品展示
报废的 各型主 副轴齿 轮、离 合器盘
编制:任海军
不良品展示 报废的 各型主 副轴、 最终轴 起动离 合器组 件
编制:任海军
插齿
• 发生日期:2006-3 • 产品:GS125主轴三四档齿轮 • 工序:插齿 • 不合格数:292 • 不合格现象:齿形NG • 损失金额:1292元 发生原因: 操作者换刀后未送计量,内检员未确认到。此把刀多次未计量,未找 到相关记录,齿形大S形 决定处罚如下: 损失由操作者、内检员各承担500元、150元。 反省: 换刀、换夹具等变化点,一定要按照要求切实做好首、互检,有规定 的要请班组长、内检员确认。特别是互检,现在可是要承担30%的损 失。
编制:任海军
剃齿
• • • • • • 发生日期:2007-3-10 产品:KVJ驱动轴 工序:剃齿 不合格数:58 不合格现象:误将KVJ驱动轴作KRW驱动轴加工 损失金额:550.42元
发生原因: 生产线报告KVJ驱动轴混入KRW驱动轴中,操作者徐大武将KVJ驱动 轴错加工成KRW剃齿尺寸,经调查为操作者徐大武搬料时候,误将 KVJ驱动轴当作KRW驱动轴搬至待剃区,导致68只KVJ驱动轴报废。 决定处罚如下: 徐大武作检讨并罚款150元,组长陈代兵150元,班长李应全78元。 反省: 产品识别是操作者一个重要技能,本例中,操作者不识别产生的后果 损失巨大,庆幸的是,仅加工58件就被发现,ห้องสมุดไป่ตู้则后果不堪设想。
外磨
• • • • • • 发生日期:2008-7-10 产品:UZ100副轴小齿轮 工序:精磨外圆 不合格数:92 不合格现象:¢12 超下差0.20 损失金额:857.44元
发生原因: 操作者钟林加工完UZ50驱动轴后换HS125驱动轴,首检、互检只确 认了一台设备,另一台设备互检没做(其中1把千分尺显示的数字比 实际的小0.20),导致批量事故发生。 决定处罚如下: 钟林罚款350元。 反省: 不管什么工序,加工什么产品,更换产品、砂轮等均要重新首、互检, 否则,后果堪忧。
编制:任海军
剃齿
• • • • • • 发生日期:2007-9-04 产品:TLM110初级从动齿轮 工序:剃齿 不合格数:46 不合格现象:M值超下差0.07-0.09mm 损失金额:818.80元
发生原因: 操作者欧阳传兴在调整齿向后,重新加工时没有检查尺寸,直至巡检 员检查发现,造成46件产品报废 决定处罚如下: 欧阳传兴作检讨并罚款150元,组长张志忠150元,班长张远雪78元。 反省: 班组长或机修、电工调整、调试设备后,必须要重新首检,过程要严 格按照1/5的频率自检。
编制:任海军
珩磨、内磨
• • • • • • 发生日期:2009-06-08 产品:GS125初级主动齿轮 工序:珩磨内孔 不合格数:2200 不合格现象:内孔表面烧伤、发黑 损失金额:
发生原因: 更换新油石后未确认表观。 决定处罚如下: 操作者吴长芝,曹雪莲各处罚20元。 反省: 庆幸的是,该产品降级使用了,如果报废,损失金额高达2万多元。操 作者应按要求做好表观检查,否则,后悔肯定是来不及的。
编制:任海军
剃齿
• • • • • • 发生日期:2007-12-04 产品:TLM110初级主动齿轮 工序:剃齿 不合格数:97 不合格现象:Wk超上差0.057-0.067mm 损失金额:789.58元
发生原因: 待剃与已剃未严格区分,导致97件产品漏剃。 决定处罚如下: 对操作者周日林、叶小飞50元,组长张志忠50元,班长刘小兵50元, 全厂通报。 反省: 应严格按规范将已加工、未加工产品分开放置,并养成良好的习惯。 否则可能产生漏剃。
编制:任海军
滚齿
• • • • • • 发生日期:2007-10-17 产品:GS125副轴二档 工序:滚齿 不合格数:30 不合格现象:Fr0.07-0.09mm 损失金额:150余元
发生原因: 夹具中心孔内有毛刺未吹干净,导致30件产品Fr超差。 决定处罚如下: 员工丁芳承担50%(75元)。 反省: 《设备操作指导书》要求,操作者在加工前必须将产品、夹具及其中 心孔吹干净,操作者未按要求执行导致事故发生。本例中,庆幸的是, 操作者丁芳半小时内就发现了问题,并及时纠正过来。
发生原因: 加工过程中操作者私自调整行程造成80件产品报废。 决定处罚如下: 员工徐善江承担报废损失480元。 反省: 调整调试有明确规定,不能私自调整设备,否则后果由操作者自己承 担,后果严重的要追究法律责任。
编制:任海军
滚齿
• • • • • • 发生日期:2008-03-04 产品:GZ150副轴五档 工序:滚齿 不合格数:58 不合格现象:Fr0.05-0.10mm 损失金额:231.45元
编制:任海军
剃齿
• 发生日期:2008-01-08 • 产品:CG125凸轮轴组件 • 工序:剃齿 • 不合格数:1454 • 不合格现象:M值超下差0.20 • 损失金额:14000元 发生原因: 操作者向阳1月7日晚21:00左右换尺寸调整后,测量M值时未按要求 先看小指针,晚班及1月8日早班操作者陈少良、江绪庭同样未按要求 测量,导致1454件报废。 决定处罚如下: 对向阳、陈少良、江绪庭罚款各350元,互检李平、梁容各150元, 组长张志忠150元,班长余仁朝78元。 反省: 应严格按规范执行测量工作,切实作好首、互检,确保问题不要再重 复发生,教训是惨痛的!!!
• 发生日期:2009-4-23 • 产品:GZ150初级从动齿轮 • 工序:滚齿 • 不合格数:82 • 不合格现象:M值滚小0.2mm • 损失金额:1640余元 发生原因: 操作者杨芳调整尺寸后,疏忽大意,未按规定要求使用检具,未看小 指针,导致82件尺寸超下差0.20mm,互检徐朋朋、巡检王英均未按 规范操作,未发现不良。 决定处罚如下: 杨芳处以500元处罚,互检徐朋朋和巡检王英处以150元处罚,并纳 入班组考核(组长张志忠150元、班长张远雪78元、刘小兵78元), 对内检室主任任海军处以20元处罚,质量副总郭志斌自罚100元。 反省: 滚齿应使用百分表类M值检具、剃齿用千分表类M值检具,本例中刚 好滚齿使用了千分表类M值检具,但不能成为违反规定的理由,类似 情况可拒绝使用该类检具。
反省: 生产线及装备部有明确规定,每把滚刀两端的残齿不允许使用,操作 者在窜刀时应按规定要求执行,否则将报废,而且挑选费用巨大,必 须采用JD26或P26才可挑出,流到客户手上,每件产品赔付近3300元。
编制:任海军
滚齿
• • • • • • 发生日期:2007-11-12 产品:SR150主轴五档 工序:滚齿 不合格数:80 不合格现象:齿面未滚穿且Wk超下差0.03~0.05 损失金额:480余元
编制:任海军
滚齿
• 发生日期:2007-11-10 • 产品:GS125主轴五档 • 工序:滚齿 • 不合格数:34 • 不合格现象:齿形大“S”形 • 损失金额:150余元 发生原因: 刀具两端的残齿参与切削,导致34件产品齿形不良。 决定处罚如下: 员工薛云华罚款100元,组长陈代兵150元,班长张英宇78元。
编制:任海军
外磨
• • • • • • 发生日期:2007-12-29 产品:UZ100副轴小齿轮 工序:精磨外圆 不合格数:98 不合格现象:¢15 超下差0.11 损失金额:500余元
发生原因: 操作者余攀因图纸不够,抄尺寸时抄错,互检员王云顺互检时拿料拿 错,造成98件报废。 决定处罚如下: 余攀承担70%(350元),王云顺30%(150元)。 反省: 图纸是法,一定要图要求加工,没有图纸可以拒绝加工。互检员要担 当责任,必须认真确认变化点后的产品是否符合要求。
发生原因: 加工时未使两件产品爪对爪,而是爪与齿轮接触,未定位在基准面上, 导致滚后Fr不良。调试后,未及时给员工培训装夹方法,操作者未首 检确认。 决定处罚如下: 员工章守国30元,产品作公废。 反省: 新产品加工时,特别要注意加工,作为员工,我们要及时关学习加工 方法,不要想当然加工。
编制:任海军
编制:任海军
滚齿
• 发生日期:2007-10-9 • 产品:GS125副轴一档 • 工序:滚齿 • 不合格数:184 • 不合格现象:Fr0.10-0.15mm • 损失金额:807.76元 发生原因: 操作者吴永福质量意识差,更换夹具后未首检,导致184件产品报废。 决定处罚如下: 员工吴永福罚款807.76元,作辞退处理。 反省: 该员工质量意识不高,经常不遵守规定,经教育多次给班组保证,但 都没有实际效果。本例中的类似人员,应及时清理出本公司。
编制:任海军
滚齿
插齿
• 发生日期:2008-1-27 • 产品:CAG轮毂 • 工序:插齿 • 不合格数:33 • 不合格现象:套规套不进 • 损失金额:851.73元 发生原因: 刀具上有小磕碰,造成一齿不良,套规套不进。 决定处罚如下: 公废处理 反省: 高速插、插齿设备加工的产品,在检测Wk、Fr均应全齿检测。幸好操 作者遵守规定,及时检查,发现不良,否则…
编制:任海军
外磨
• • • • • • 发生日期:2009-01-06 产品:UZ125起动离合器组件 工序:精磨外圆 不合格数:46 不合格现象:¢40 超下差0.007~0.012 损失金额:465.52元
发生原因: 操作者李勇疏忽大意,未按《部品检查基准书》规定要求全检。 决定处罚如下: 鉴于操作者李勇已出现过类似事故,生产线对该员工停岗培训10天, 46件产品报废,操作者李勇承担50%(232.76元)。 反省: 过程中规定了自检的频率,1/5或1/9或全检,均是为了发现可能出现 的问题而设定的,不能不按规定要求来做,否则,后悔是来不及的!
编制:任海军
外磨
• • • • • • 发生日期:2008-09-27 产品:GS125变速器主轴 工序:精磨外圆 不合格数:108 不合格现象:¢15 超下差0.045 损失金额:1000余元
发生原因: 千分尺刻度模糊,刻度5、10不宜分清,操作者只看小刻度未看大刻 度,造成108件报废。 决定处罚如下: 操作者朱加胜负责40%。 反省: 一定要按照规范使用检具,按步骤操作,不能图快;当发现千分尺模 糊时,一定要立即送计量室更换!否则,损失巨大。
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外磨
• • • • • • 发生日期:2009-03-06 产品:TLM110变速器副轴 工序:精磨外圆 不合格数:92 不合格现象:¢23、25 超下差0.10 损失金额:1000余元
发生原因: 使用数字显示千分尺加工,只看小数点最后两位,变化点后未做好互 检确认,造成92件报废。 决定处罚如下: 操作者曾大鹏承担报废损失1000余元,组长李龙150元,班长江小荣 78元。 反省: 一定要按照规范使用检具,按步骤操作,不能图快;有变化点(例如 换砂轮、尺寸、修砂轮)后,要做好互检确认!否则,损失巨大。
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剃齿
• 发生日期:2008-05-07 • 产品:UZ50最终齿轮 • 工序:剃齿 • 不合格数:75 • 不合格现象:未剃穿 • 损失金额:402.68 发生原因: 用UZ100齿轮剃刀代用,造成75件未剃穿。 决定处罚如下: 张挺、赵良琼、路伟伟281.88元 反省: 发现不合格应立即报告反馈,并防止不良流出本工序,每增加一道工 序,成本增加一定数量,所以,不合格流到下工序只会增加我们个人 的损失。
编制:任海军
• • • • • •
发生日期:2010-3-17 产品:JS154副轴一档 工序:珩磨内孔 不合格数:156 不合格现象:内孔大0.016 损失金额:
珩磨、内磨
发生原因: 操作者谢学红填写领用单时塞规尺寸写错15+0.002,+0.039;应为 +0.020,+0.039,四线组长对领用流程不清楚,未确认塞规尺寸签字, 计量室领用塞规未找到该尺寸塞规,领用15+0.039,+0.055,并将周 期校准表上更改,操作者未及时发现塞规与尺寸是否吻合,互检员未 确认塞规尺寸就签字,属“造假”。 决定处罚如下: 目前还未做出处罚决定。 反省: 很多人不把图纸当回事,不认真看自己的量检具,对自己的量检具不 负责,往往这种事故发生在这种同志身上,不是没有原因的!
质量事故教育
案例
编制:任海军
不良品展示 堆积如 山的不 合格品, 为什么 这么多 自制不 良品呢?
编制:任海军
不良品展示 报废的 GS125 GT125 初级从 动齿轮 四大件 齿轮
编制:任海军
不良品展示
报废的 各型主 副轴齿 轮、离 合器盘
编制:任海军
不良品展示 报废的 各型主 副轴、 最终轴 起动离 合器组 件
编制:任海军
插齿
• 发生日期:2006-3 • 产品:GS125主轴三四档齿轮 • 工序:插齿 • 不合格数:292 • 不合格现象:齿形NG • 损失金额:1292元 发生原因: 操作者换刀后未送计量,内检员未确认到。此把刀多次未计量,未找 到相关记录,齿形大S形 决定处罚如下: 损失由操作者、内检员各承担500元、150元。 反省: 换刀、换夹具等变化点,一定要按照要求切实做好首、互检,有规定 的要请班组长、内检员确认。特别是互检,现在可是要承担30%的损 失。
编制:任海军
剃齿
• • • • • • 发生日期:2007-3-10 产品:KVJ驱动轴 工序:剃齿 不合格数:58 不合格现象:误将KVJ驱动轴作KRW驱动轴加工 损失金额:550.42元
发生原因: 生产线报告KVJ驱动轴混入KRW驱动轴中,操作者徐大武将KVJ驱动 轴错加工成KRW剃齿尺寸,经调查为操作者徐大武搬料时候,误将 KVJ驱动轴当作KRW驱动轴搬至待剃区,导致68只KVJ驱动轴报废。 决定处罚如下: 徐大武作检讨并罚款150元,组长陈代兵150元,班长李应全78元。 反省: 产品识别是操作者一个重要技能,本例中,操作者不识别产生的后果 损失巨大,庆幸的是,仅加工58件就被发现,ห้องสมุดไป่ตู้则后果不堪设想。