球磨机同步电机励磁系统数字化改造
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4 基于PROFIBUS.DP、工业以太网 的车间级自动化网络的构建
选矿厂球磨机系统的自动化网络结构,采用 了目前自动化领域领先的现场总线和工业以太网 技术。如图3所示,PROFIBUS.DP现场总线将球 磨生产线所有分布式I/O从站及6RA70整流器串 连起来,与主站s7.300PLC进行通信。主站s7. 300PLC负责控制各6RA70对各自同步电动机直流 励磁的自动投入,并通过分布式I/O从站ET200M 对励磁系统相关的I/O信号进行连接与控制,以实
参考文献
[1] SIMOREG DC Master 6RA70系列全数字直流调速装置使用说 明书[z].西门子股份有限公司.2002
[2]崔坚.西门子工业网络通信指南(上)[M].北京:机械工业 出版社,2005
[3]程宪平.机电传动与控制(第2版)[M].武汉:华中科技大 学出版社,2003
作者筒介:徐敏(1975一),女,一级实习指导教师,硕士 研究生,研究方向为工业自动化网络控制。
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球磨机同步电机励磁系统数字化改造
作者: 作者单位: 刊名:
英文刊名: 年,卷(期):
徐敏, XU Min 昆明理工大学,信息工程与自动化学院,昆明,650051;四川机电职业技术学院,攀枝花,617000
微电机 MICROMOTORS 2007,40(6)
参考文献(3条) 1.SIMOREG DC Master 6RA70系列全数字直流调速装置使用说明书 2002 2.崔坚 西门子工业网络通信指南 2005 3.程宪平 机电传动与控制 2003
3数字化改造分析
对球磨同步电机励磁系统(图1)各组成单元的 工作原理分别进行介绍。
1)变压器:将定子电源6 kV高压母线降为400 V 作为整流器的电源,同时还可将同步电机的无功补偿 回馈到电网一次侧,从而提高6 kV母线的功率因素。
2)自动灭磁环节:由于同步机在定子降压或 全压异步起动时,转子绕组将产生很大的感应电 动势,因此必须设计转子灭磁电路,用以保证在 正常起动转矩的同时达到转子自动灭磁的效果。
6)s7—300PLC:S7—300PLC作为系统的自动化 站,通过DP总线对32台6RA70的励磁投入进行 集中控制,同时采集各6RA70的反馈信息送至 HMI中进行实时监控。
PLC的程序设计采用了“模块化”的编程方式,即 按照控制任务将程序划分成几个功能块,具体包括: 自动程序、DP通信程序、控制芒影机旁两地手动与检 修程序、显示及故障报警程序、主要执行设备定期检 修提示程序以及系统初始化与复位程序。
5)6RA70整流器:6RA70通过其中央控制器 控制功率整流单元,通过电流电压数字变换器采 集反馈信号实现恒电压输出(不需要调速)。在投 励时,主站PLC命令6RA70的电枢输出部分向同 步电机的转子输出一阶跃直流电源,将电机拖入 同步。通过对6RA70励磁电压和电流的合理设置, 可使同步电机的功率因素达到o.90~0.95左右, 从而体现了同步电机对电网的无功补偿功能。
7)同步电机的电气保护:同步电机除了6RA70 —81—
微电机2007年第40卷第6期(总第162期)
本身所具有的直流输出过流、过压等保护以外,在 励磁回路及定子高压部分还设计有一套完善的继电 保护系统。如励磁回路的零励磁保护及失步保护、 定子主回路的定子过电压阻容保护、定子过电流断 路器跳闸保护、电机轴承过热保护、电机独立冷却 风机跳闸保护以及减速机稀油润滑回路保护等。
U
‘f∥八小 球磨同步
电机起动
V 过程转子
\√ V
\
‘f. 电压波形
/。
滑差检测 —— 环节光耦 输出波形
图2球磨同步电机励磁系统滑差检测原理波形示意图
4)无功补偿环节:由于球磨机为大功率负载, 同步电机主回路电流随负载变化而变化。为保持 转子同步,6RA70通过检测定子主回路的有功电 流信号(如图l所示),并通过自己内部的电流调 节器自动调整励磁输出,实现自动增磁,从而使 同步电机在负载波动的情况下能保持转子同步及 较稳定的功率因数,可靠运行。
1原球磨同步电机励磁系统的缺点
目前大多数同步电机都采用异步起动的方法, 当转速上升到亚同步转速(/7,=95%凡。)时,再给励 磁绕组通以直流励磁电流,使转子建立磁场,依
收稿日期:2006—10-13
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靠定子、转子磁场相互作用所产生的电磁转矩将 转子牵入同步。可见,同步电机励磁系统的性能 直接影响到电机起动和运行的可靠性与稳定性。
选矿厂原球磨同步电机励磁装置采用的是三 相全控整流桥模拟控制电路,运用电压负反馈,6 块触发脉冲板分别对可控硅进行触发,但缺点较 多:励磁系统和触发脉冲环节性能不稳定,模拟 控制线路复杂,调节精度低,稳定性较差。系统 参数修改不方便,无法进行精确量化调试,输出 波形质量差,影响产品质量和生产效率。模拟电 路元件精度低,特性差,存在温度、时间漂移, 易损坏,维修、备件费用较大。
微电机2007年第40卷第6期(总第162期)
中图分类号:TM341 TM344.6
文献标识码:B
文章编号:1001-6848(2007)06—0080—03
球磨机同步电机励磁系统数字化改造
徐敏1,2
(1.昆明理工大学信息工程与自动化学院,昆明650051;2.四川机电职业技术学院,攀枝花617000)
万方数据
3)滑差检测环节:如图2所示,同步电机在 异步起动过程中,转子回路的感应电压是一个频 率由50 Hz向0 Hz衰减的正弦波,某一时段转子 电压的频率(厶)对应着该时段电机的滑差率(5)。 当同步电机起动至亚同步转速(同步转速的95%) 时,可得此时转差率S=0.05,又因五=工XS,可 得此时转子电压的频率.疋=2.5(Hz),即周期疋= 0.4 s。如图1所示,滑差检测环节检测到的转子 电压滑差信号经光电耦合器转换为方波信号送至 PLC中,当PLC检测到该方波信号达到0.4 s且在 上升沿时,即向6RA70发出投励命令,从而实现 了同步电机的自动投励。
现电气保护和故障报警等功能。由于分布在整个 生产线上的PROFIBUS从站数超过了32个(一个 PROFIBUS网段最多可有32个站点),所以将DP 总线分为两段,并用RS485中继器进行两个PRO— FIBUS网段的连接。
另外,主站PLC通过CP343.1工业以太网通 讯处理器、ESM电气网络交换模块与车间级自动 化网络一工业以太网进行通信。在车间级工业以太 网中,通过工程师站(Es)实现对生产参数的输入, 实时进行数据监控和管理以及HMI的设计与发布。 通过操作员站(Os)访问ES发布的HMI,还可实现 对整个球磨生产线生产状况(包括传动系统的动作 情况及电机的参数、曲线及故障报警等信息)的实 时远程监控。
基于PROFIBUS—DP、工业以太网的车间级自 动化网络的构建,大大提高了系统的技术含量及 装备水平。
3AC一6kV(32台球磨机同步电机的定子电源)
l艨磨同步ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ动机
32艨磨同步电动机
图3基于PROFIBUS—DP的车间级自动化网络结构示意图
5结语
选矿厂球磨同步电机励磁系统的全数字化改 造,实现了电机起动过程中转子滑差自动检测、 自动投励、准确的阻容灭磁、零励磁保护、失步 保护、励磁驱动器故障保护等功能,同时还实现 了基于PROFIBUS.DP、工业以太网的车间级自动 化网络的远程监控。系统经改造并投人生产后, 运行稳定、可靠,控制精确,自动化程度高,现 场使用、维护方便,事故次数及时间明显减少, 取得了良好的技术和经济效益。
摘 要:针对选矿厂球磨机同步电机原励磁系统的缺点,运用西门子6RA70整流器、S7-300PLC 及PROFIBUS.DP现场总线技术对励磁系统进行了数字化改造,构建了车间自动化网络,取得了 良好的技术和经济效益。 关键词:球磨机;同步电机;励磁系统;6RA70;S7—300PLC;PROFIBUS·DP;数字化改造
KEY WORDS:Ball—mill machine;Synchronous motor;Excitation system;6RA70;S7—300PLC;
PROFIBUS—DP;Digitization reconstruction
O引言
球磨机是选矿生产工艺中的重要设备,矿石经 矿仓送入球磨机内,钢球在低速旋转的球磨机圆筒 内滚动,对矿石进行破碎和研磨。球磨机能否正常 运行,将直接影响到整个选矿生产工艺下游生产线 的工作及产量。某选矿厂现有32台球磨机,鉴于控 制要求及负荷较大的特点,球磨机采用同步电机进 行拖动。同步电机具有转速恒定、不受负载影响的 特性,广泛用于大功率恒速机械拖动,其功率因素 可以调节,是提高电源功率因素的有效措施之一。 根据球磨机的传动要求,原系统的同步电机选型为: 功率1 300 kW,定子6 kV/150 A,励磁140 V/ 270 A,转速150 r/min,Y接法。
Digitization Reconstruction of Synchronous Motor Excitation System for Ball-mill Machine
XU Minl,2
(1.Kunming University of Science and Technology,Kunming 65005 1,China; 2.Sichuan Vocational Technology Institute of Mechanics and Electricity,Panzhihua 6 17000,China) ABSTRACT:Aiming at weakness of the former excitation system of ball—mill machine synchronous’mo— tor in mill run factory,succeeds in digitization reconstruction for the excitation system by applying ad— vanced Siemens 6RA70 rectifier,¥7-300 PLC and PROFIBUS—DP fieldbus technique,constructs automa— tion network of the workshop,and acquires better technique and economic benefit.
PLC选用西门子中小控制规模的S7-300PLC (CP U 315-2DP)作为DP主站负责32台球磨机的自 动化控制,通过DP总线对6RA70的电枢输出(即同 步电机的励磁投入)进行控制,同时采集6RA70的 反馈信息送至上位机PC,并在HMI中实时监控。
2)软件选型 STEP7(V5.3):用于由SIMAHC S7·300/400 PLC控制的自动化系统的硬件与软件的管理,可实 现PLC的硬件配置、参数设置、通信组态、编程 测试、运行监控及诊断维护等功能; WinCC(V6.0):西门子视窗控制中心,用于 人机界面(HMI)的开发设计软件; DriveMoniter:西门子传动控制软件,用于对 6RA70进行参数设置与监控。
2励磁系统改造方案
2.1概述
选矿厂球磨同步电机励磁系统改造的结构原 理框图如图1所示。球磨同步电机的直流励磁给定 采用全数字直流调速装置(西门子6RA70整流器)。 6RA70整流器作为同步电机的直流励磁电源,其 自动投入是通过“滑差检测环节”检测同步电机转
球磨机同步电机励磁系统数字化改造徐敏
子滑差的变化,并将检测信号反馈至s7.300PLC, 最后通过PLC发出命令,控制6RA70实现对同步 电机的直流励磁电源自动控制。
图1 球磨同步电机励磁系统改造原理框图
2.2硬件、软件选型 1)硬件设备选型 根据球磨同步电机励磁电压/电流(140 V/270
A)的具体参数要求,选用型号为D420/400 Mreq— GeGF6V62(输出400 V/400 A)的SIMOREG DC Master 6RA70整流器作为励磁驱动装置。