脱硫石灰石制浆系统节能改造
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脱硫石灰石制浆系统节能改造
【摘要】脱硫制浆系统被广泛应用于各电厂石灰石/石膏湿法烟气脱硫装置中。文中以我公司脱硫系统的制浆系统为研究对象,根据其特性、设备现状,围绕系统优化改造,提高石灰石浆液品质及降低制浆能耗,对脱硫经济运行具有一定指导意义
关键词:湿法脱硫;制浆系统;经济运行;
前言:
我公司脱硫装置为石灰石——石膏湿法烟气脱硫工艺,主要是采用石灰石作为脱硫吸收剂。在该工艺中,通过石灰石制浆系统让石灰石粉与水混合搅拌制成吸收浆液,输送至吸收塔用以脱除锅炉排烟中的SO2,石灰石制浆系统在该脱硫工艺地位特殊而重要。下文将根据我公司石灰石浆液制备的方式、特性,提出优化改造。使其在满足脱硫需要的同时达到一定的节能效果。
1存在的问题
原方式下,脱硫废水排放总量30吨/小时,水资源极大浪费。且造成脱硫系统水平衡严重破坏。由此我们提出改造脱硫石灰石制浆水源,优化脱硫工艺水运行水方式,降低脱硫废水排放量大的思想。
经现场实际勘察、调研:脱硫废水排放量大跟脱硫水平衡严重破坏有密切关系,其原因有五条:
1、电除尘效率差,大量飞灰混入浆液中,浆液品质变差,被迫大量置换;
2、石灰石浆液浓度要求运行在20---25wt%低比重水平,导致系统水量大;
3、真空脱水机运行时,需大量密封水、润滑水加入,导致系统用水增加;
4、运行中吸收塔除雾器必须加强水冲洗,导致脱硫吸收塔液位高,需加强排放;
5、脱硫系统存在较多工艺水阀门内漏,得不到有效治理。
2解决方案:
在脱硫滤液返回泵至脱硫吸收塔管道上加装一条Φ50管道,配置调节门、前后手动门。同时调节门控制引至DCS控制,替代工艺水向石灰石浆液箱补水(如附件图中所示)。运行中,脱硫滤液返回泵运行,以满足脱硫石灰石制浆需要。
在调研中,基本排除脱硫滤液水进入石灰石浆液制备系统的危害,因为石灰石浆液
箱是个密闭空间,缺少生成石膏的基本条件氧气和SO2,不会像事先推测的那样,会在石灰石浆液中生成石膏,破坏石灰石浆液品质。实际调查外厂,新密电厂脱硫系统设计阶段就已经考虑有该方式存在,运行中也有良好实践。
理论依据:烟气中的SO2 与浆液中的碳酸钙发生反应,生成亚硫酸钙:
CaCO3+SO2+H2O ─→CaSO3·H2O+CO2↑
石膏浆液中由吸收塔来但经过旋流器、真空皮带脱水机等一级、二级脱水、混合、搅拌,虽然含有少量SO2,但不足以与CaCO3反应,致使石灰石浆液品种变差。
三实施过程
经多次可行性论证,此改造通过公司肯定并与2010年4月份实施。改造完成后,倒换运行方式,将滤液水通过滤液泵返回至石灰石浆液箱参与石灰石浆液制备,达到预期效果。(见附件)
四改造先进性
经改造后:
1、能保持脱水机连续运行,减少外排污水浓度和排污量,利于环保。社会效益显著。
2、减少了进入脱硫系统的水量,据测算制浆用水约15 T/H。
测算:单台脱硫供浆均流量10T/H左右,石灰石浆液浓度20---25wt%,按1:4配比算,水量约为10×(1-25%)×2=15 T/H左右。
3、脱硫滤液中含有大量未成形石膏晶体,通过此方式返回脱硫系统再利用,有利于提高脱硫效率。
4、原方式中,由于不能保持脱水机正常运行,脱硫浆液循环倍率几乎为零,其中含有大量CaO被排走,造成石灰石极大浪费,大量增加脱硫成本。同时,由于浓度大造成废水泵、滤液泵叶轮磨损加重。改造后,该问题可大幅缓解。
5、本改造立足现有系统设备条件,投资极其低廉,且极其符合科学性,小措施解决大问题。
五经济效益测算
1、减少外排污水浓度和排污量,利于环保。
2、减少溢流造成清理费用不计。
3、投资粗略估计:约2万元。
4、减少了进入脱硫系统的水量,据测算制浆用水(厂工业水)约15 T/H。吨水按
4元计算,脱硫年运行小时数按4000小时。15×4×4000=240000元。
5、估算节约石灰石粉2500吨,吨石灰石粉按146元/吨计,每年节约石灰石粉2500×146=365000元。
6、大幅降低废水泵运行小时以及运行电耗。粗略估算能减少年运行小时1000小时。运行电流20A,每KWH按0.32元计,(1.732×380×20×0.85×1000)/1000×0.32=3580,每年节约废水泵电耗3000至4000元。
7、综合以上测算,该项目若即将实现年节约折合人民币:水耗240000+石灰石粉耗365000+电耗4000=60.9万元。
六结束语
脱硫装置是新兴行业,许多特性亟待我们去进一步探索。在运行中不断总结,不断完善,为脱硫装置经济运行打下基础,利用各种可控的调节手段,使脱硫装置的能耗进一步降低,为公司创造效益。
七参考文献:
[1]中电投远达环保有限公司技术资料