响水风电场2#接地变352、305、310跳闸动作事故处理

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2013年5月17日2#接地变352、305、310跳闸动作事故处理

1、相关动作情况:

35KV开关室查看

352测控装置显示9:50:16.049 35KV II段母线中352开关跳闸,过流一段保护动作,NP981检测到电流最大值为7.508A。达到2#场变过流一段定值4.9A.

310测控装置显示9:50:16.253 310开关跳闸,过流一段保护动作。

305测控装置显示9:50:16.265 305开关跳闸,过流一段保护动作。

中控室监控电脑事件显示

352测控装置显示9:50:15 35KV II段母线中352,过流一段保护动作,最大相电流值为7.508A。

310测控装置显示9:50:16 203ms 310开关跳闸,过流一段保护动作。

305测控装置显示9:50:16 215ms 305开关跳闸,过流一段保护动作。

9:50:16 488ms,II母差动动作启动 AB=81.859v BC=92.86v AC=56.15v 负序=21.15v

310测控装置显示过流一段保护,9:50:16 258ms返回。

305测控装置显示过流一段保护 9:50:16 265ms返回。

9:50:16 493ms,II母差动动作启动 AB=80.495v BC=87.408v AC=44.927v 负序=24.794v (线路跳闸后,母线电压没有立即返回,暂态过程)

9:50:16 599ms, II母差动动作返回。

综合主监控后台显示及35KV开关室NP981R显示情况,可以确定,352先动作,310其次,305在后。

2、保护动作分析

查看原先定值情况:

响水 5线35KV开关305:过流一段整定值65.0A,时间0.05S。

响水10线35KV开关310:过流一段整定值33.4A,时间0.05S。

2#场用变压器352: 过流一段整定值4.9A,时间0.05S。

(1)、2#场用变压器过流定值设定较小原因接地变属于Z形接法,其中一个绕组250KVA,经过计算,加过计算短路时电流值就是很小,故过流取了4.9A,保证短路时肯定能动作,即为了保证接地变自身短路故障时,也能断开,定值4.9A不宜过大,否则不能满足自身短路的故障。故若35KVII段母线上线路接地故障,接地点和接地变中性点间形成回路,使2#场用变压器352过流一段动作。

(2)、响水5线和10线开关跳闸,原因分析为是线路零序电流保护,时间设定时间问题,查看原先时间定值t为0.2S,而305和310过流一段时间定值为0.05S,远小于0.2S,故两段线路上过流一段都是先动作,故该两条线路上零序保护都不会启动。线路零序保护时间定值现已改成瞬时0S,这样可以保证,若本段集电线路发生接地故障,立刻由该线路的零序保护快速反应切断故障。因是瞬时,故接地变过流保护来不及反应,不会误动。查看2#场变定值单中,发现场变高零序电流定值3.1A,时间0.2S。本场高零序保护CT取自中性点处CT,故虽能检测零序电流,但因时间延时,仍不能动作,低零序保护未投,后为了保证线路有接地时,接地变高零序保护及过流绝对不会误动,现己把过流时间定值由0.2秒改为0.3秒,过流时间定值由0.05秒改为0.15秒,这样即使线路零序过流仍没有瞬时跳开时,接地变过流一段也不会误动,之前0.05秒有可能会误动,时间加长可以让线路的过流先出口动作切除故障。

(3)、根据以往的事故分析记录中,不接地系统中,以往是小电流选线装置动作跳闸,自产零序跳闸,外接零序告警,但是事实上大多数事故是小电流选线在动作跳开关,零序的灵敏性不是太高。当事故中352跳开后,系统由接地系统又变成了不接地系统,对地容性电流发

生变化,零序保护灵敏性可能会降低,直接过流动作的可能性较高。但是据分析当日352断开时,系统即使变为不接地系统,电流值也不可能立即恢复很小,这时只要保护能测到较大电流时,达到规定的延时,就可以及时动作。

(4)、若场变高压侧到352之间电缆发生接地故障接地,此时故障电流在接地变接地点与接地处之间流通,同样可以通过中性点接地处零序CT测出,提供给352保护装置,跳开352。中性点电阻接地有2个CT,其中另一个是只报零序告警。正常情况下,352线路上过流保护电流采集是通过后柜中三相CT采集。

(5)、当日352场变过流一段先动作原因为电流值较小,若电流值达到场变过流一段定值,而未达到305、310过流一段定值,延时一样,故只能场变一段先动作,当天场变不属于误动。响水10线A相接地,接地瞬间风机受电网波动影响,该线路风机停机,呈空载,10线B和C相电流值较小。因接地时,接地故障程度在增加,该相的电流值也在增大,但电弧会慢慢减弱。因场变352过流一段定值设定为4.9A,故只要接地故障相电流达到4.9A即要动作。此时10线和5线的定值较大,远不能动作,但是随着接地程度在增加,10线故障相电流越来越大,当达到定值时,过流一段动作跳开310.又因10线A相接地,导致的过压使同一母线上B相和C相绝缘受影响,故5线看B相和C相电流很大。

查看故障录波数值:以下是10线录波数值

(1)、查看响水10线故障录波装置可以看出,过流一段动作定值33.4A,录波采集中数值看出,Ia电流值较大,远远大于33.4A,但是因为时间0.05S原因,直到238才开始动作。响水10线A相接地瞬间,风机基本停机,三相呈空载,因接地相电流较大,值较大,非故障相,B和C相因空载,电流值较小,故看到的IB和IC值较小。观察A、B、C相电压、线电压看出,实际电压也仍未恢复正常,都处于一个的暂态变化过程。

(2)、录波到260时,相电压和线电压虽接近正常,但仍有一种下降趋势,暂态过程持续很短,但最终归于正常值,录波装置数据和母差保护启动情况核对,9:50:16 493ms,II母差动动作启动 AB=80.495v BC=87.408v AC=44.927v 负序=24.794v,此事件是在线路跳闸后再次报出来的,母线电压没有立即返回,但只是暂态过程,到9:50:16 599ms, II母差动动作才真正返回。这录波结尾数据中反应趋势基本一致。

(3)、录波中显示是10线A相故障,后对检查修复时,是主要修复了C相电缆头,主要原因站内电缆310电缆A相和之前修复的故障电缆处C相相序才是一致的。

10线故障录波数值

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