含铜废水处理

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电子PCB废水处理中RS100 与

Na2S对比

中试基本目标

验证RS100重捕剂对线路板废水的处理效果;

比较原工艺不RS100新工艺的药剂成本;

比较原工艺不RS100新工艺的操作便利性

某电子污水站原处理方案

日处理量:150-200吨;

处理方式:序批式,每批次40-50吨;

加药量:NaOH ~ 0.2kg/吨

Na2S ~ 0.6kg/吨

PAC ~ 0.8kg/吨

污泥处置方式:出售给有资质企业

RS100方案

PCB废水平均铜浓度较高(30-100ppm),且其中大部分为离子态,故采用RS100两步法工艺。

两步法原理:第一步用氢氧化钠去除大部分的离子态重金属;第二步加RS100重捕剂,去除剩余的化学态重金属。

两步法工艺:一级反应池加入NaOH调节pH 至8-9,少量PAM促进絮凝后沉淀。出水进入二级反应池,化学铜与RS100生成螯合物,加入PAC/PAM后沉淀,出水达标排放。

中试流程图

中试装置

中试结果-出水水质

中试结果-药剂成本

中试结果-沉淀效果

中试结果-污泥效益

原工艺污泥:

平均约5-6kg/吨,含铜率约1-2%,效益约1.5-2元/吨水

RS100两步工艺污泥:

第一步Cu(OH)2污泥约0.4kg/吨,为高纯度氢氧化铜,效益约2-2.5元/吨水

第二步Cu-RS100污泥约2.5kg/吨,含铜率约0.5-1%,效益约0.5元/吨水

备注:浓度以平均铜含量60ppm,络合铜10ppm计,污泥含水率以80%计

中试结论

主要指标:

采用RS100两步工艺可稳定将PCB废水铜含量降至0.1ppm以下

采用RS100两步工艺,药剂成本可降低20%以上

采用RS100两步工艺,污泥效益可提高约50% 其他优势:

简化操作工艺——不需要加酸回调pH

减少人力成本——pH及RS100加药量均可自动控制

有利于后续生化处理——絮凝效果好,而且不会增加COD

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