含铜废水处理
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电子PCB废水处理中RS100 与
Na2S对比
中试基本目标
验证RS100重捕剂对线路板废水的处理效果;
比较原工艺不RS100新工艺的药剂成本;
比较原工艺不RS100新工艺的操作便利性
某电子污水站原处理方案
日处理量:150-200吨;
处理方式:序批式,每批次40-50吨;
加药量:NaOH ~ 0.2kg/吨
Na2S ~ 0.6kg/吨
PAC ~ 0.8kg/吨
污泥处置方式:出售给有资质企业
RS100方案
PCB废水平均铜浓度较高(30-100ppm),且其中大部分为离子态,故采用RS100两步法工艺。
两步法原理:第一步用氢氧化钠去除大部分的离子态重金属;第二步加RS100重捕剂,去除剩余的化学态重金属。
两步法工艺:一级反应池加入NaOH调节pH 至8-9,少量PAM促进絮凝后沉淀。出水进入二级反应池,化学铜与RS100生成螯合物,加入PAC/PAM后沉淀,出水达标排放。
中试流程图
中试装置
中试结果-出水水质
中试结果-药剂成本
中试结果-沉淀效果
中试结果-污泥效益
原工艺污泥:
平均约5-6kg/吨,含铜率约1-2%,效益约1.5-2元/吨水
RS100两步工艺污泥:
第一步Cu(OH)2污泥约0.4kg/吨,为高纯度氢氧化铜,效益约2-2.5元/吨水
第二步Cu-RS100污泥约2.5kg/吨,含铜率约0.5-1%,效益约0.5元/吨水
备注:浓度以平均铜含量60ppm,络合铜10ppm计,污泥含水率以80%计
中试结论
主要指标:
采用RS100两步工艺可稳定将PCB废水铜含量降至0.1ppm以下
采用RS100两步工艺,药剂成本可降低20%以上
采用RS100两步工艺,污泥效益可提高约50% 其他优势:
简化操作工艺——不需要加酸回调pH
减少人力成本——pH及RS100加药量均可自动控制
有利于后续生化处理——絮凝效果好,而且不会增加COD