油田注水系统改造

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注水增压泵 }} 注水增压泵 曰 注水增压泵
在注水缓冲罐内 部安装收油槽, 一旦生产水处 理效果变差,注水缓冲罐还可以将污油经收油槽排
至闭式排放罐。这个收油槽是防止不合格生产水排 人海中的最后一道屏障。该设计效果好 ,值得推
}抖 口 汇 闭卜 管 } 人
度后进货油舱储存。 从一级分离器 、二级分离器和电脱水器分离 出来 的生产水经生产水管汇进人生产水处理系统
( 见图1。首先经撇油器 (21 / C 操作温度 ) V60 B , A/
为 8 9,压力为 10 ,覆盖气为氮气或天然 0 C 4 ka P 气)除掉粒径大于 6 R 0 m的油滴和固体颗粒,将
图 6 改造后的撇油器和浮选器流程示意




建Fra Baidu bibliotek

20 0 7年 2月
广。
但是, 一旦注水缓冲罐进油,经收油槽向闭式 排放罐排油主要靠调节液位来实现, 这需要一段时 间。在此期间,即使经核桃壳过滤器处理后的生产
水达标, 进注水缓冲罐后也会被污染, 致使无法继 续排人海中和注水,这将严重影响生产水处理系统
赵军瓤, 谭摧模, 谭家祥,f未建,f晓冬 t t
( 海洋石油基地集团采油服务公司, 中国 天津 305) 042
摘 要:对渤海湾曹妃甸 1-/ 11 2油田FS P O海洋石油 12 1 号生产水处理系统和注水系统的工艺流
程进行了 介绍,详细分析了 投产以来系 统运行中 存在的问题,并结合油田实际情况提出了改进措 施和建议。改造后系 统经实际 操作运行效果良 好, 为今后类似FS PO的设计建造积累了经验, 具
WH A井产流体经约 2 k P . m的海底管道输 5
送到WG A后与该平台井产流体汇合,由两条约 P
1k 0 m的海底管道经 SM输送到 F S P PO海洋石油 12 1 号船上。 FS P O海洋石油 12 1 号船上的原油处理系统由
两个完全相同的系列组成,现在以系列一为例作简 要介绍。原油依次经3 台换热器 (21, 2, E 1 E10 0 2 E10 23)逐 步加热升温后 ,进人一级分离器 ( 24)进行油气水三相分离 ,然后经换热器 V 10 ( 5) 再 次 加 热 升温 ,进 人 二 级分 离 器 E1 20
、. . . . . … … _ . . . . . . … .. . .. . . .. .… -
此外,针对反冲洗管道上的球阀振颤问题, 增
加了该管道的支撑。在反冲洗出口管汇还增加一个 球阀,以便在更换反冲洗管道上损坏的球阀时,隔
23 60
}4A }量 节 一 P1-} 调 阀 40F流
浮选器后, 油相液位在很短时间内即达到高高液位 设定点,造成关断。 ()撇油器和浮选器的油相排油管道不能向污 2 油水舱排油。其主要原因是:污油水舱操作压力约 为 10 ,而撇油器操作压力约为 10 ,浮选 5 ka P 4 ka P
器操作压力约为 4 k a 0 。撇油器和浮选器的排油压 P
动控制 ,系列间相互干扰,造成现场操作条件恶 化、工作人员劳动强度加大,使日常操作隐患增 加。主要原因有以下几个方面: ()撇油器和浮选器油相空间不足。撇油器和 1 浮选器油相隔板靠近罐顶, 造成油相容积偏小。当
水相液位的波动或一股高含油生产水进人撇油器和
间和不同系列的浮选器之间相互影响, 造成撇油器 或浮选器压力低,油相排油受到影响。 ()核桃壳过滤器反冲洗流量大。核桃壳过滤 5 器设计有反冲洗功能, 但反冲洗时,由于管道流量 过大, 使下游的注水缓冲罐压力低于注水泵吸人口 要求的压力, 造成注水泵关停。另外当核桃壳过滤 器反冲洗时, 反冲洗出口管道上的球阀剧烈振颤, 造成阀门盘根损坏甚至阀杆断裂, 不得不数次维修 和更换阀门。核桃壳过滤器流程如图4 所示。
增压后注人注水井。
图 3 撇油器和浮选器流程示意 注
排人
海中
污油水舱
()浮选器的操作压力高于设定值。浮选器的 3 水 外 覆盖气出口 通向冷放空管汇,因存在上述诸多设计 输 管 问题,流程不能实现自 动控制,浮选器的操作压力 汇 曾多次高于设定值, 使污油经冷放空管汇从位于火 炬塔中部的冷放空头冒出,污染设备和甲板。 ()撇油器和浮选器的覆盖气互相影响。撇油 4 I 2- P 0D 4A{ 4
图 5 改造后注水增压泵流程示意
离反冲洗出口 管道,避免因更换球阀而关停生产水 处理系统, 改造后的核桃壳过滤器流程见图7( 其
中粗实线为改造部分) 。
2 . 对撇油器和浮选器排油管道的改造 .2 2 鉴于污油水舱操作压力高于撇油器和浮选器的
操作压力, 造成撇油器和浮选器油相不能排油,只
能靠外接临时软管排液。经过改造将排液管道接至 闭式排放罐。这样可以使撇油器和浮选器的排油通 过液位调节阀实现 自动排液功能。改造后的撇油器
供。一种是氮气, 另一种是燃料气。氮气来自 氮气 机系统, 燃料气来自 燃料气洗涤器。3 台撇油器的 覆盖气共用 2 个自 立式调节阀, 台浮选器的覆盖 3
气也共用 2 自 个 立式调节阀。不同系列的撇油器之
生产水处理系统自 投人运行以来, 流程一直不
能实现 自动控制。由于同一系列内液位不能实现 自
(26) 继续进行油气水三相分离, V1 , 0 原油经泵增
压后进人换热器 (27) E 10 ,继续加热升温,在电
图 1 生产水处理系统流程示意
脱水器 (29) V 1 进行油水两相分离, 0 处理合格的
原油,经换热器 (20)将原油温度降至合格温 E20
处理达标的生产水进人注水系统 ( 见图2 , ) 注水系统主要由生产水缓冲罐 (43, V40 操作温度
节阀和一个回流调节阀,改造后的注水增压泵流
顶部覆盖气出口至冷放空管汇隔离,在覆盖气出口 接一个新加的分液罐, 该分液罐气相出口回接至冷 放空管汇,液相出口经新加的气泵排至闭式排放 罐。此项改造已经完成,彻底消除了污油经冷放
空管汇从位于火炬塔中部的冷放空头冒出的难题。
改造后的流程见图6( 其中粗实线为改造部分) 。
1 工艺流程简介[] [ 1 - 3
水含油浓度降至40 L 0 m/ 以下, g 然后进人浮选器
(23ABC V 60//,操作温度为 8 0,压力为 4 ka 0 C 0 , P 覆盖气为氮气或天然气)进一步除去粒径大于 1R 0 m的油滴和固体颗粒,将水含油浓度降至 8 m/ 0 L以下,再经注水增压泵 (41 //// g P40 BCD A E ,人 口压力为 4 ka 0 ,出口压力为 1 ka P 20 ) 6 P 增压后至核桃壳过滤器 ,最终将水含油浓度降 至 3 m儿 以下,满足达标排放和回注要求。 0 g
和浮选器流程见图6( 其中粗实线为改造部分) 。
一 下 石 奋了i --G- 一i -D - p - - -
火炬分液罐 入 口管汇
}产 管 } 生水‘ 〔
2叫} 61} 69 } 雁- 6 - 1 冲20 1 吧20 1 w -
有一定的参考价值。 关键词:海洋石油工程;生产水处理系 统;注水系统;改造 中图分类号: E 5. T 37 6 文献标识码: A 文章编号:10-26 07 0-010 0120 ( 0) 01-4 2 1
0 引言
曹妃甸 1 1 -/油田位于渤海湾西部,该油田 1 2
所处水域水深约 2 m 0 。周围海域为海洋捕捞区、 海产品养殖区、盐业生产区和海滨旅游区以及众多
2 . 对核桃壳过滤器的改造 .5 2
液位调节 阀
生 产 水 管 汇
V2 0 61 2 3 B 60

针对核桃壳反冲洗的问题, 在核桃壳过滤器反 冲洗汇流管道上增加限流孔板, 消除反冲洗对下游
桃 壳 过 滤 器
一几 成洲
。 花二 二 二 . 兮卜 二 已二 . 二:
注水缓冲罐压力波动的影响。限流孔板尺寸需经计 算确定。
图 7 改造后的核桃壳过滤器流程示意
I一 u } 产 护 一  ̄ 、 } 产- 、
i不 二 ‘ 一 不 成一 阵
厂二 一-  ̄、 、 1 碑,-一 ̄、 尹占
3 注水系统存在的问题和改进措施 3 存在的问题 . 1 3 . 注水缓冲罐 .1 1
V2 3 60
2 3 BI ' I2 3 C 6 0 I V 6 0 -






20 0 7年 2月
为 8 `,压力为 1 ka 0 C 00 ,覆盖气是含氧量为 0 P 2 m/的氮气) 00 L 0 g 和注水泵 ( 40/C , P 2AB / 人 4 /D 口压力为 1 a M ,出口压力为 1 M a P 3 )及注水外 P
输管汇组成。生产水由注水系统增压后通过 SM P 再经约 1 k 0 m海底管道 向 WG A平台的注水井注 P
图 2 注水系统流程示意
器和浮选器的覆盖气由可以互相切换的两种气源提
C D 11 油田生产水处理系统设计最大处理 2 F 1-/
能力4 x0m/,注水系统设计最大注水量为 3 . 14 8 3 d . 2 x m/. 1' 3 0 d
2 生产水处理系统存在的问题和改进措施 2 存在的问题 . 1
凰 ;一 二一雯 一 二 二轰 ) 卜 阮 二耍 一 一 二 ; { 二 一
圆 } 乙 }廿二) } 声 、 一 ‘书a
2 1 A1 I 6 0 6 0 -1 V2 1
2 0 61 0
火炬分液罐
人 口管汇
覆 盖 气
水,其中一部分水经 W A继续通过约 2 k G P . m海 5
底管道输送至WH A平台,再由 P 该平台的注水泵
第 3 卷第 1 3 期






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2 . 对撒油器和浮选器覆盖气的改造 .4 2
程见图5( 其中虚线为改造后的控制线路,粗实线 为改造后的阀门) 前除A系列需要增加一台注 。目 水增压泵外,其他改造全部完成,实现了流程 自
动控制功能。
鉴于不同系列撇油器之间和不同系列浮选器之
间覆盖气的相互影响, 建议在每个容器的覆盖气人 口 和出口 新加两个自 立式压力调节阀,消除相互之 间的影响, 利于流程的稳定。
2 改进措施和建议 . 2 2 . 对生产水处理 系统主流程改造 .1 2 鉴于生产水处理系统流程无法实现 自动控制
2 . 对浮选器冷放空管道的改造 .3 2 鉴于浮选器经常向冷放空管汇排液,将浮选器
功能的问题,设计增设 1 台注水增压泵 ,并与目 前并列的 5台注水增压泵一起分成 3 组,每组 2 台注水增压泵,使之与上游 3 个系列的浮选器和 撇油器对应,每组增压泵排出口增加一个液位调
自 然保护区,油田作业环境比较敏感, 对油田 操作
标准要求较高。
曹妃甸 1 1 -/ 油田由中国海洋石油与科麦奇 1 2 合作开发, 科麦奇为油田作业者。该油田计划分两 期开发。一期已于 20 年 7 04 月投产,主要由WG - P A和 WH A两座井 口平台和一座 SM单点以及 P P 一艘 1 万 t 5 级的 FS P O海洋石油 12 1 号船组成。
力低于污油水舱操作压力,因此造成撇油器和浮选 器排油管道不能排油。另外,即使撇油器和浮选器 能向污油水舱排油, 也因排油管道管径太小, 不能 及时有效排油, 易造成撇油器和浮选器油相处于高 高液位。撇油器和浮选器流程如图3 所示。
图 4 核桃壳过滤器流程示意
第 3 卷第 1 3 期
赵军凯等 :渤海曹妃甸 1- / 油 田生产水处理和注水系统的改进 11 2
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