冲渣循环水管道结垢原因分析及化学清洗
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浙江华能玉环电厂拥有国内首台1 000 MW超超临界机组,现总装机容量为4×1 000 MW。为节约用水及环保考虑,玉环电厂冲渣供水系统采用闭式循环系统,冲渣过程的溢流水由每台炉设置的溢流水池收集,通过溢流水泵输送到沉淀池进行澄清处理。经过沉淀,沉淀池上层水溢流至贮水池,贮水池后配置冷渣水泵和冲洗水泵,输送回冲渣系统进行循环使用。系统运行中蒸发、损失及物料带走部分水,由工业水补充。冲渣循环水系统设1座沉淀池,1座有效容积为1 000 m3贮水池,2台冷渣水泵提供冲渣冷却水,2台冲洗水泵提供除渣区域地坪冲洗水。另外沉淀池、贮水池底部各设置2台排污泵,将各自底部的泥浆打入煤泥沉淀池。冷渣水管、冲洗水管和溢流水管均长约300 m。冲渣循环水系统流程如图1所示。
图1 冲渣循环水系统流程
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系统结垢原因分析
玉环电厂2#机组的冲渣循环水系统管道因腐蚀结垢于2012年重新更换。运行3 a来冲渣循环水系统出力明显下降,冷渣水泵出口压力由0.65 MPa上升至0.80 MPa,冷渣水泵电流由90 A降至70 A。2015年10月对2#机组进行检修改造,割管检查,冷渣水管管径DN 150 mm,管内垢厚度约为4~5 cm;冲洗水管管径DN 80 mm,管内垢厚度约为0.5 cm。
取出部分垢样进行能谱分析,对应的EDS能谱数据如表1所示。
表1 垢样的EDS 能谱分析数据
项目Na Mg Al Si S Cl Ca Fe C O
原子数
分数/%0.72 4.87 3.22 1.900.390.40
15.7
9
1.77
12.4
9
58.4
5
质量分数/%0.78 5.58 4.10 2.520.590.67
29.8
6
4.687.08
44.1
3
项目Na2
O
MgO
Al2O
3
SiO2SO3Cl CaO
Fe2O
3
CO2
质量分数/%1.069.267.76 5.38 1.470.67
41.7
9
6.68
25.9
3
由表1得知该垢样主要为钙、镁的碳酸盐垢和硫酸盐垢,还含有一定量硅垢、铝垢及管道腐蚀产物。冲渣水pH较高,循环使用过程中,渣水中的OH-和工业补水中HCO3-反应生成CO32-,当CO32-浓度和Ca2+/Mg2+浓度的浓度积大
于CaCO3/MgCO3溶度积常数时,就会和水中硬度离子生成CaCO3和MgCO3沉淀。这些沉淀物在管壁中不断累积沉积,由外向内形成结垢层。
3
清洗方案的确定
3.1 清洗剂配方
因垢样主要为碳酸盐垢,所以选用盐酸作为清洗剂的主要成分。为了控制盐酸对管道和其他设备的腐蚀,严格控制盐酸浓度并添加一定浓度的缓蚀剂TSX-04。盐酸溶垢过程会产生CO2气体,使酸液与管垢隔离,影响酸液溶垢的均匀性,故添加一定量渗透剂OP-10,帮助清洗液渗透到垢内部,加强清洗效果。确定清洗剂配方为1%~2%(质量分数,下同)HCl+0.3%~0.5%缓蚀剂+0.05%渗透剂。此外,酸洗过程会产生较多气泡,需备足够量的消泡剂。
3.2 清洗系统及设备
为简化安装工艺,在清洗过程中充分利用电厂已有设备。清洗系统设计包括:(1)清洗用水用沉淀池工业水补水,利用临时潜水泵引入贮水池。(2)贮水池作为配药池,通过加药泵将盐酸、缓蚀剂、渗透剂等加至贮水池。(3)冷渣水泵和冲洗水泵作为清洗泵,清洗冷渣水管和冲洗水管。(4)冷渣水管进捞渣机处隔断,接临时管至清洗箱顶部。冲洗水管接临时管至清洗箱底部,对清洗时沉渣进行搅动。(5)清洗箱出口接溢流水泵,溢流水泵作为清洗泵清洗溢流水管,清洗箱作为缓冲点收集沉渣。(6)沉淀池收集溢流水泵清洗废液和部分沉渣。(7)在冷渣水管和冲洗水管始端和末端分别安装监视管,共4根监视管。清洗系统如图2所示。
图2 冲渣水化学清洗系统
3.3 清洗流程
采用半开式清洗方式。清洗流程为贮水池注水→管路水冲洗→酸洗配药→管路酸洗→清洗效果检查→酸洗液中和→管路酸洗后冲洗。管路水冲洗分两段冲洗,分别为贮水池→冷渣水泵→冷渣水管→清洗箱、贮水池→冲洗水泵→冲洗水管→清洗箱;酸洗循环回路为贮水池→冷渣水泵/冲洗水泵→冷渣水管/冲洗水管→清洗箱→溢流水泵→沉淀池→临时潜水泵→贮水池。酸洗后冲洗流程为贮水池→冷渣水泵/冲洗水泵→冷渣水管/冲洗水管→清洗箱→溢流水泵→沉淀池。
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化学清洗过程
h冲洗水
管冷渣水
管
冲洗水
管
冷渣水
管
冲洗水
管
冷渣水
管
1 4.91 5.72无无2132
2 1.7
3 4.250.10无5964添加清綱
3 1.47 4.470.16无3759
4 1.49 4.270.160.103259
5 1.60 4.610.240.163259
6 1.64 4.530.340.303259
7 1.07 1.410.510.434286
8 1.10 1.680.490.444589
9 1.14 1.680.490.454889
从表2来看,酸的质量分数、pH和硬度变化趋势符合化学清洗过程垢溶解和酸消耗规律。因清洗管道的垢量大、管道长,清洗前期酸液全部被消耗。当管道中的垢慢慢溶解后,回液酸度逐渐上升至平衡。最终冲洗水管硬度为48 mmol/L,冷渣水管硬度为89 mmol/L;冲洗水管残留酸的质量分数0.49%,冷渣水管残留酸的质量分数0.45%。4.3 清洗效果
清洗结束后对清洗效果进行检查。(1)拆下冲洗水管和冷渣水管监视管,监视管内表面无积垢,洁净无杂物。(2)清洗过程中,冷渣水泵出口压力和电流变化过程如表3所示。
表3 清洗中冷渣水泵的压力和电流变化过程
时间/h冷渣水泵压力/MPa冷渣水泵电流/A
1.00.8070
2.50.7970
3.00.7774
4.50.7580
6.00.7085
7.50.6588
9.00.6589
表3中,冷渣水泵出口压力由0.80 MPa逐渐下降至0.65 MPa,冷渣水泵电流由70 A逐渐上升至89 A,已达到冷渣水泵的设计工作电流(90 A)。表明清洗后冲渣循环水系统已恢复正常出力。
(3) 由腐蚀指示片计算出腐蚀速率和腐蚀总量,如表4所示。
表4 腐蚀指示片腐蚀速率