湖北当阳马店矸石发电厂
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湖北当阳马店矸石发电厂
“8.11”重大人身伤亡事故简况
湖北当阳马店矸石发电公司热电项目为2×25MW背压机组热电联产技改工程异地改建工程,建设两台220t/h高温高压锅炉,为当阳经济技术开发区集中供热。自2015年1月开工建设,高压蒸汽管道安装由岳阳筑胜安装有限公司负责施工,主要设备安装2016年5月完成,从6月中旬开始进行设备调试至今。
一、事故经过
8月11日15点20分,马店矸石发电公司热电项目正在调试,高压蒸汽管道突然破裂,大量高温高压蒸汽外溢,导致主控室玻璃破裂,26名现场操作人员无法来得及反应,造成21人遇难、5人受伤。
二、事故原因分析:
经初步调查分析,事故主要原因是:2号锅炉蒸汽出口处主管道流量计阀门焊缝裂开,大量高温高压蒸汽外溢,导致主控室玻璃破裂,造成主控室人员严重伤亡。
据专业人员分析,本次锅炉出口主蒸汽管道流量计阀门焊缝裂开,造成焊缝实效的原因主要有以下几种:
1、12Cr1MoV材质存在问题。主蒸汽管道和流量计的材质均为12Cr1MoV,该材质工作温度为570-585℃,是高压、超高压、亚临界电站锅炉过热器、集箱和主蒸汽导管广泛采用的钢种。分析可能存在主蒸汽管材质不合格或者是旧管段代替。
2、焊接质量不过关。12Cr1MoV焊接性能良好,但对正火冷却速度较敏感,焊接前需预热至300℃,焊后需除应力处理。分析可能焊缝工艺不完善,焊后未进行100%焊口探伤,存在焊接缺陷。据说事故前两天,该焊口就开始发生泄漏,现场技术人员正在研究处理方案,事故就发生了。
3、管道布置不合理。事故事故管道布置在8m层,该区域是全厂主蒸汽母管和2号炉出口母管连接处,也是锅炉给水平台,大量的管道交叉布置,空间位置有限,可能导致管道膨胀受阻,产生热应力拉断焊口。
4、运行中存在超温超压现象。该公司报装锅炉220t,实际大概300t,事故前机组正常运行中,进行的调试项目为热能调试,在此过程中极有可能造成2号锅炉蒸汽出口主管道流量超限,应力最集中位置为流量计阀门焊缝。
三、事故应吸取的教训
1、操作室布置不合理。操作室布置在汽机房8m和锅炉岛之间的通道上,且大门面向B列柱,背墙朝通道采用双层玻璃,通道布置大量高温高压管道,部分管道还穿越操作室顶部,是造成大量伤亡的主要原因。
2、伤亡26人,其中当值人员为19人,另7人为该公司技术人员,正在进行调试和准备处理漏点。没有按照安监总局要求的通过自动化替换人员提高安全水平的要求,提高机组自动化水平。
3、高温高压锅炉设计压力9.8Mpa,温度540℃左右,采用母管
制,主蒸汽管材质为12Cr1MoV,可以看出事故公司设备安全余量不够,特别是在自备机组同时供热的情况下,主蒸汽管道长期超限运行。
4、事故公司有过类似压力管道爆破事故,未吸取相关教训。
5、技术监督不重视,特别是高压管道金属监督、支吊架、膨胀相关监督工作不到位。
6、从电厂审批环节看,电厂明显是边施工边设计,同时不断在变更,电厂设计单位为化工系统非专业电力设计院。