桩基工程验收竣工报告

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桩基工程验收竣工报告

一、工程概况:

拟建车间工程,由浙江黄岩纪元模具有限公司投资兴建,由浙江省建工建筑设计院有限公司设计,工程位于厂区的东部,场地南侧为相邻厂区,东侧为村庄,西侧与已建车间相邻,北侧为厂区绿化带。

拟建车间占地面积5184㎡,建筑面积为18807㎡,框架结构4层,建筑平面呈正方形,东西长72.0米,南北宽72.0m,建筑高度22.75m。本工程设计标高±0.000相当于绝对标高(黄海高程)4.150m。

工程桩采用PHC-A500(100)型和PHC-A600(110)型先张法预应力混凝土管桩,有效桩长33~47m,桩端进入第⑩~1层强风化凝灰岩层不小于1.0D,设计桩竖向抗压承载力特征值为1500/1900KN。

二、地质情况:

拟建场地土层情况自上而下为:

1、素填土;

2、粘土;

3、淤泥质土;

4、含粉质粘土角砾;

5、粘土;

6、圆砾;

7、粉质粘土

8、含角砾粉质粘土;

9、碎石;10、强风化凝灰岩。

三、施工情况:

1、2003年4月6日设备进场组装维修保养,2003年4月17日试压桩,于5月12日正式开始试桩,由于A、B栋交叉施工,于6月28日施工完毕。压桩施工共250根。压力桩控制为2700KN,复压三阵,每阵沉降量不大于10mm。

2、施工所用原材料、焊条、管桩等均具备完整的合格证及相关质保证书、检验报告,所有参与人员均持主上岗。

3、整个施工过程均有甲方、监理代表跟踪进行质量、安全监督、管理、检查,严格按照IS09002-94《质量管理体系要求标准》及JGJ94-94《建筑桩基技术规范》及设计要求进行施工。

(1)技术交底:施工前对参加施工人员进行详细的施工交底,贯彻设计要求和质量要求,强化质量意识,确定有关控制数据,并指派专职技术人员监督管理。

(2)桩基轴线从基准点引出,在桩基附近设置水准点,测量控制桩顶标高。在纵横轴线方向上设置永久控制点并做好保护,并在施工过程中经常复查做到了准确无误。桩位放样后请甲方、监理单位代表进行复核,偏差均控制在20mm以内,并办好签证。

(3)桩段起吊前按相关规定进行严格检查,桩的外观如有缺陷均未使用。

(4)垂直度:在压桩过程中由专人在桩机两正交方向用线锤吊线控制垂直度,使桩身垂直度偏差均控制在0.5%L范围内。压桩过程中,始终保持桩机平整。

(5)桩的焊接:在进行焊接前首先接正上段桩的垂直度在0.5%L范围内。上、下桩接头对齐,如接头不平整用楔形垫片垫实、焊牢、焊缝均焊连续饱满,焊接完成后,先由专职技术人员自检合格后,再由甲方代表复查合格,并签证后在自然条件下冷却十分钟后再进行施压。(6)由于地质变化异常,有15根桩送桩超深,基坑开挖后按设计通

知要求进行了接桩处理。

(7)本工程整个施工过程均严格按《安全操作规程》与《建筑施工安全安全标准》进行施工,未发生任何安全事故。

四、桩基检测:

1、基桩动测由设计选桩254根(即100%动测),其中Ι类桩213根占83.9%,Π类桩41根,占16.1%,无III、IV类桩,均为合格桩。

单桩竖向静荷载试验结果:217#、103#、68#最大试验荷载1800KN,桩沉降量分别为12.15mm、20.92mm、17.57mm。单桩竖向极限承载力均不低于1800KN,满足设计要求。

1、基础开挖后由压桩施工单位、上部结构、施工单位、监理单位、建设单位共同现场对所有桩位进行偏差测量,并会同质监部门抽检,桩位偏差及桩顶标高与竣工图相符。由于施工时施工现场地太软弱导致部分桩位偏差较大,共有20根偏差超出规范(详见下表)

已经按设计修改通知单处理好。

五、本工程有4根桩由于周边场地影响,静压桩无法就位施工,故经施工单位及甲方提出,设计单位实地查看、分析地质情况后进行设计变更改为锤击桩,每根桩的起吊、焊接、垂直度及收锤贯入度控制均在监理及甲方现场代表监督下,质监站的抽检下进行。施工符合设计要求及施工规范规定。

六、内业资料:

本工程内业资料齐全、完整。

综上所述,本工程质量等级自评为合格。同意对该工程进行桩基验收,进入下一道工序施工。

项目经理:

技术负责人:

法人代表:

福建省***********公司

二OO五年七月八日

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