金属氧化物避雷器损坏原因
检修避雷器—避雷器检修标准学习(高铁接触网检修)
当过电压入侵时,金属氧化锌电阻降低,冲 击放电电流经过避雷器泄入大地。
当过电压过后,金属氧化锌电阻升高,避雷 器又恢复到正常运行电压的工作状态。
★当电网由于雷击出现瞬时脉冲电压
时,防雷器在纳秒内导通 。
设
★防雷器在纳秒内导通,将脉冲电压短路于
4绝缘、接地电阻不合格时:
①绝缘电阻测量结果小于10000MΩ或比上次测量结果显著下降时,对该绝缘子 进行更换。
②对接地极进行测量,若测量接地电阻超标,则应对该处添加降阻剂或增加接地 极,具体方法见接地极检修工艺。
5观察计数器,记录其数值。 6按标准对各部位螺栓进行紧固,并检查防松措施。
螺栓型号
M8
3.避雷器引线状态不良。
①避雷器引线驰度过小:根据安装曲线,将引线与承力索和接触线的连接点向靠 近避雷器方向移动,电联结线夹的拆除与重新安装的工艺参照电联结检修工艺。 ②避雷器引线驰度过大:根据安装曲线,将引线与承力索和接触线的连接点向远 离避雷器方向移动,电联结线夹的拆除与重新安装的工艺参照电联结检修工艺。 ③引线距接地部分距离较小或钢轨相交处与接触线高差较小时,可将引线与承力 索相连处顺着承力索绑扎一段,减小引线驰度,增大其距离。 ④引线与设备线夹连接螺栓松动时:按标准力矩对螺栓进行紧固。 ⑤设备线夹有裂纹时,将损坏的设备线夹拆除,清除新设备线夹内的毛刺,涂电 力复合脂,重新安装。 ⑥引线有烧伤或断股时,比照原有长度按电联结安装要求进行预制更换。 ⑦引线与承力索和接触线连接处的检修参照电联结检修工艺。
员工培训
员工培训
作业准备
完全安全措施
检查、测量 缺陷处理
填写记录
办理收工手续
110kV金属氧化物避雷器故障的判断及分析
2 )通过 对该组 避雷器 进行红 外测 温发 现 : C相上 下温 差为 1 . 4 7 K 。
1故障现象 2 0 1 1 年1 0 月1 1日 11 0 k V特庸 变 1 1 0 k V振特 9 6 7 避 雷器 计数器 三相泄漏电流读数不平衡。 避雷器泄漏电流表指示 A、 B相均为 0 . 5 m A , C相为 0 . 6 m A 。 避雷器型号: Y 1 0 W- 1 0 G t 2 6 0 W, 河南金冠王码信息产业股 份有 限公 司生产 , 2 0 0 3 — 1 0 - - 0 1 出厂 , 2 0 0 4 - 0 5 - 2 0 投运 。 1 ) 对 该避雷 器进行带 电测量 , 试 验数据 及 E 次试验数 据如表 1 :
电 力 科 技
2 0 1 3 年 第2 2 期I 科技创新与应用
l l 0 k V金属氧化物避雷器 故障的判 断及分析
张 玉 莉
( 射 阳县 供 电公 司 , 江 苏 盐城 2 2 4 3 0 0 )
摘 要:文章介绍 了一起 1 1 0 k V金属氧化物避雷器泄漏电流表读数三相不平衡的故障情况。通过对该避雷器进行带电测量 、 红 外测 温及 停 电 试验 , 对 故 障 的原 因进 行 了逐 步 的排 查 , 判 断 该避 雷器 故 障是 由受潮 或 阀 片老 化 引起 。 后 经 对故 障避 雷 器解 体检 查 确 认 故 障原 因为上 封板 密封 不 良 , 引起避 雷器 进 水 受潮 。针 对 此现 象 , 提 出 了及 早 发现 故 障 、 防 止 电 网事 故发 生的 相应 建 议 。 关键词: 避 雷器; 带 电测 量 ; 红 外 测温
次试验 , 采 取 了如下措 施 : 增加 导线对 地距离 , 采用 带屏蔽 的连 接导线 , 避雷器是电力系统中广泛应用的过电压保护设备。当电力系统中 对试 品外 表面进行 擦拭 , 用标 准表进行仪 器 E 寸 试验 。 通过 试验发现 试 出现 由于雷 电引起 的雷电过 电压 , 避雷 器立 即动作并放 电, 将雷 电流 泄 验结果 没有较大 的变化 , 可 以排 除上述原 因的影 响。 初步 判断为避 雷器 阀片劣化 或避雷 器 内部 受潮 ,导致 阻 f 生电流及 人大地 , 限制被保护设备上的过电压幅值。 及早发现避雷器可能出现的 缺陷 , 保证避雷器处于 良好的工作状态 , 对保障电网安全可靠运行具有 全 电流 增大 。
35kV避雷器故障原因综合分析判断
35kV避雷器故障原因综合分析判断摘要:本文介绍了110kV某变电站35kV 353开关间隔C相35kV避雷器停电试验数据异常,解体检查发现该避雷器内部存在严重故障,避免了一起重大设备事故。
并对避雷器内部故障的原因进行了分析,是金属氧化物避雷器的密封胶垫密封失效,导致水分渗透了避雷器阀片所致。
分析指出:避雷器密封失效及避雷器内部结构导致本次避雷器障。
关键词:35kV避雷器;停电试验;数据异常;故障某110kV变电站于2013年12月投运,2016年03月10日,检修人员在对某110kV变电站进行全站首检时,发现某110kV变电站35kV 353开关间隔C相避雷器(户外运行)绝缘电阻,U1mA参考电压偏低,0.75U1mA偏大,不满足要求,同时汇报县公司相关人员后,随即将其退出运行,及时发现了该避雷器存在的故障,成功避免了电网事故的发生。
同时用该站备用35kV间隔试验合格的避雷器对其进行替换,及时恢复了该间隔设备的正常状态。
一、故障情况2016年03月10日,检修人员在对某110kV变电站进行全站年检时,发现某110kV变电站35kV 353开关间隔C相避雷器绝缘电阻,参考电压U1mA偏低,0.75U1mA直流泄流电流偏大,不满足要求,避雷器计数器显示数字正常,随即向该站运行人员询问该间隔避雷器巡视记录,但由于记录不完善,无法查阅该C相避雷器泄流电流数据。
同时该地区还未进入雷雨季节,询问运行人员进一段时间周围无落雷。
该故障避雷器铭牌参数见图1.所示,该间隔避雷器现场试验数据表一所示。
图1:35kV 353开关间隔C相避雷器铭牌参数表一. 35kV 353开关间隔C相避雷器例行试验数据该避雷器型号为Y5WZ-51/134,查阅GB11032-2010 《交流无间隙金属氧化物避雷器》中规定U1mA应≥75kV。
Q/GDW1168-2013《输变电设备状态检修试验规程》中规定:1、参考电压U1m初值差不超过 5%,且不低于GB11032规定值。
35kV复合绝缘避雷器故障原因及处理措施
35kV复合绝缘避雷器故障原因及处理措施摘要:文章介绍了现有避雷器结构应用状况,分析复合绝缘金属氧化物避雷器的结构和工作原理,通过一起35kV复合绝缘避雷器故障为例,分析了复合绝缘避雷器故障产生原因,提出了相应处理措施。
关键词:35kV;复合绝缘;避雷器故障;处理措施引言电网的安全运行离不开避雷器的保护,避雷器在电网的安全运行中有着举足轻重的地位。
硅橡胶复合外套金属氧化物避雷器有显著的优点,如外套耐污秽性能好、重量轻、体积小、弹性好、便于运输安装等。
从近几年南方电网公司的招标情况来看,电网对35 kV复合外套避雷器的需求量有明显增加,近几年已有大批量复合外套避雷器投入电网中运行,然而,在实际运行中,35kV复合绝缘避雷器事故时有发生。
下面结合复合绝缘避雷器的结构特点,分析两起避雷器失效的原因,提出防止类似事故发生的措施。
1 现有避雷器结构应用状况由于避雷器生产厂家众多,产品结构也各不相同,系统中运行的避雷器主要结构有如下两种。
A型避雷器,其绝缘管起机械支撑作用,两端法兰通过螺纹与绝缘筒连接,将电阻片密封于绝缘筒内部,绝缘筒外部硫化硅橡胶伞裙;需要设置单独的底座,底座结构和避雷器本体结构相似,只是内部空腔中不装芯体;这种类型的避雷器本体和底座内部均存在空腔,因此避雷器内容易产生“呼吸”现象,湿气随之浸入到避雷器内部,造成避雷器内部受潮,元件受潮影响将避雷器的安全运行,而绝缘底座内部受潮将降低底座的绝缘电阻,影响监测器对避雷器运行状况的监测。
B 型避雷器,其内部电阻片叠加后用环氧树脂浸胶玻璃纤维带缠绕固化形成芯体,芯体外部硫化硅橡胶伞裙。
这种结构使避雷器内部气隙,不存在避雷器内部“呼吸”现象,降低避雷器的受潮几率。
此结构避雷器用玻璃纤维层代替绝缘筒,固化后的玻璃纤维层机械强度较高,承担避雷器在运行中的机械负荷。
去掉两端的法兰和绝缘筒,这大大降低了避雷器的重量,使产品结构比较紧凑,也提高了生产效率、降低了产品成本。
10kV氧化锌避雷器故障分析与处理
[ 4 ] 唐信 , 范亚洲. 一起 线路 氧化 锌避 雷 器故障 的原 因分析 及 防
防 雷技 术 与圆柱形端子之间靠螺纹接触 ,是硬接触 ,不能完全阻止 水汽进入 ;避雷器底部的有机复合物较厚( 约8 mm) 。 产品进行重点巡视 ,尤其是潮湿天气后应加强对泄漏 电流 的监视 ,重点关注泄漏电流突增 的避雷器 ,并利用红外成 像仪加强对硅橡胶避雷器 的带 电检测 ,若发现发热现象则
[ 5 ] 孙鹏举. 金属氧化物避 雷器泄漏 电流在线 测试分析 [ J ] . 电磁
避 雷器, 2 0 0 8 ( 4 ) : 3 0  ̄3 2
3 结 论 和 防范 措 施
确定 B相避雷器存在故障后对其进行了更换 ,投运后
测 得 其 泄 漏 电流 为 0 . 2 4 m A,运 行 正 常 。该 3 5 k V 避 雷 器
1 . 5 故 障处理
2 0 1 2 年 6月 1 7 E l ,更 换 了 A、B 、C相 避 雷器 。更 换
[ 1 ] 李亚 东. 一起 1 0 k V油 田配电 网避 雷 器的损坏 原 因分析 及预 防措施 [ J ] . 科技 广场 , 2 0 1 2 ( 4 ) : l 1 O ~1 1 2
穿 甚 至爆 炸 。
E 3 ] 吕明. 1 l 0 k V复合 外套金 属氧化物避 雷器故 障分析 [ J ] . 华北
电 技 术 , 2 0 0 9 ( 1 2 ) : 4 0  ̄4 3
[ 4 ] 毛 慧明. 金属氧化物避 雷器带 电检 测方 法综述口] . 高 电压技
术, 2 0 0 0 ( 3 ) : 1 5, 1 6
E 6 ] 申忠如. 氧化锌避 雷器泄漏 电流在 线检测 的研 究[ J ] . 西安 交
氧化锌避雷器损坏的原因及预防措施
氧化锌避雷器损坏的原因及预防措施氧化锌避雷器是一种非常有效的电网系统防御雷电过电压保护装置,它的特性可以保证其长期稳定运行。
本文对氧化锌避雷器的损坏原因进行了分析,并提出具体的预防措施,为电力系统氧化锌避雷器的可靠运行提供了技术参考。
标签:氧化锌避雷器接地电阻过电压阀片预防措施氧化锌避雷器具有无间隙、无续流、残压低等优点,是一种具有良好保护性能的避雷器。
装设氧化锌避雷器是保护电气设备免遭大气过电压损坏的主要手段,也是防护某些内部过电压的重要措施,因此在电网配电系统中广泛使用。
氧化锌避雷器在正常运行情况下,避雷器是不导通的,当配网线路遭受雷击过电压或系统过电压,作用在避雷器上的电压达到避雷器的动作电压时,避雷器就会导通,通过大电流,释放过电压能量并将过电压抑制在一定水平,减少了对电力设备的冲击,保护了电力设备的绝缘。
广东电网清远阳山供电局地处粤北山区,春夏两季雷电多发,电网设备易受雷击过电压冲击,所以配网线路、台变都基本上安装了氧化锌避雷器。
从这几年的运行经验来看,因氧化锌避雷器损坏造成线路跳闸、接地事故的情况时有发生,对我局的供电可靠性提高带来了比较大的影响。
现结合我局这些年氧化锌避雷器的运行情况,探讨氧化锌避雷器损坏的原因及预防措施。
1 氧化锌避雷器损坏的主要原因1.1 接地装置的接地电阻过大,造成对氧化锌避雷器反击反击现象是指接地导体由于地电位升高可以反过来向带电体放电。
当雷电击到氧化锌避雷器时,雷电流经过避雷器的接地体泄放到大地。
如果接地装置的接地电阻过大,它通过雷电流时电位将升得很高,不能放电,部分雷电流向避雷器或配变等设备反向冲击,造成反击使避雷器损坏,有时甚至击毁配电变压器。
粤北山区属于石灰岩地区,土壤的电阻率较大,要将接地装置的接地电阻做到很小在技术经济上不合算,因此接地电阻允许值相对较大。
而且我局一些地区的配电网由于运行时间久,缺乏资金整改,接地体存在腐蚀、损伤等情况。
从发生氧化锌避雷器的损坏的情况来分析,这些地区发生的事故数要比其他地区多得多。
一起金属氧化物避雷器故障分析与处理
湖 南文理学院学报( 自然科学版)
J o u r n a l o f Hu n a n Un i v e r s i t y o f Ar t s a n d S c i e n c e ( N a t u r a l S c i e n c e E d i t i o n )
YAN Gu i . 1 i n g , GONG Ni n g 2 ZHANG Z h i . q u a n 2 YANG Xi n g . h u a
, ,
( 1 . T e s t& R e s e a r c h I n s t i t u t e , H u n a n E l e c t r i c P o w e r , C h a n g s h a 4 1 5 0 0 0 , C h i n a ; 2 . Hu n a n Z h e x i Hy d r o - e l e c t r i
V b 1 . 2 5NO . 3
S e p . 2 0 1 3
一
起金属氧化物避雷器故障分析 与处理
晏桂林 , 龚 宁 , 张志权 , 杨兴华
4 1 3 5 0 8 )
( 1 .湖南省 电力公司 科 学研 究院, 湖 南 长沙, 4 1 5 0 0 0 ; 2 .湖南省 电力公司 柘溪水力发 电厂,湖南 益阳,
摘
要:简述 了金属氧化物避雷器 的工作 原理, 并概述 了其故障检测 的一些方法.针对某 电厂一起 2 2 0 k V金
一起10kV金属氧化物避雷器受潮的原因分析及解决对策
第2 0卷 第 2期
20 0 7年 2月
广 东 电 力
GUANGDONG TRI pO W ER EI C
V o . O. 1 20 N 2 F eb. 00 2 7
文 章 编 号 :0 72 0 2 ( )20 7 —3 10 —9 X(0) 0 —0 00 7
周 围环 境 温 度 降 低 ,密 封 在 M0 内 的水 分 会 预 A
冷凝 聚 吸 附在 电 阻 片 和瓷 套 内壁 表 面 ,造 成 电阻
密封设 计 与封装 工 艺 等方 面 提 出很 高要 求 。 目 前 ,M0A 生 产 厂 家 众 多 ,绝 缘 材 料 和 外 壳 封 装
工 艺 形 式 多种 多样 ,采 用 何 种 材 料 和 封 装 模 式 才 能 保 证 M0A 在 持续 恶 劣 的 环 境 下 有 良好 的 绝 缘 性 能 呢 ? 本 文 进 行 分 析 ,希 望 能 引 起 用 户 及 A 生产 方 的重 视 。
i t ro .U p n tg t e s a ay i o h OA ,a c n l so sdr wn t a h o r s a i g a o g t e i s l t n c v rn n e ir o i h n s n l s f t e M s o cu i n wa a h t t e p o e ln m n h n u a i o e i g o a d t e c r swe la h a v lme t Wa h i e s n o h r b e .I i p o o e h tt e wh l a v l me t n h o e a l s t e v l e e e n s s t e ma n r a o ft e p o l m t s r p s d t a h oe v l e ee n a d i n u a i n c v rn h u d b n a s lt d a n i c o t o o g l l i a e t e h d e r u l fg ti g d p n t is l to o e i g s o l e e c p u a e s o e p e e t h r u h y e i n t h i d n to b e o e tn a s m m .
金属氧化物避雷器爆炸原因
金属氧化物避雷器爆炸原因爆炸事故特点由于金属氧化物避雷器具有保护比小、通流容量大、稳定性好等优点,从而取代传统碳化硅避雷器已是大势所趋,目前在我国高压、超高压领域,金属氧化物避雷器已处于垄断地位。
然而,在运行中,金属氧化物避雷器的爆炸事故时有发生,例如,某供电1986年安装了国产FYS一10型无间隙金属氧化物避雷器33只,投运不到一年就爆炸了8~9只,大部分是在雷雨天气损坏,个别也有正常运行情况下损坏的。
再如某变电所采用ABB公司的MWPO12型无间隙金属氧化物避雷器,持续运行电压12kV,1988年3月I段母线B相避雷器击穿,当时天气晴朗,系统无操作;1989年8月,雷雨时,I段母线C相避雷器爆炸;1990年6月,在倒闭操作时,I段母线避雷器爆炸,三相避雷器均损坏。
又如,某变电所, 1987年5月10kV I段F3线路A相接地, 10min后, 51TV柜A相ABB公司生产的无间隙金属氧化物避雷器爆炸,持续运行电压11kV;1989年11月I段F1电缆接地,51TV柜3只避雷器爆炸等。
山东省的统计表明,避雷器爆炸事故每年都有发生,尤以金属氧化物避雷器的事故率高,严重影响系统供电。
上海仅在1991年2月就连续发生3次事故。
1987年11月至1988年4月,原机械电子工业部和水利电力部组织联合调查组对110kV及以上电压等级的2549台金属氧化物避雷器进行调查,共有16相(其中国产12相,进口原装4相)发生事故。
综合金属氧化物避雷器的爆炸事故,其特点是:(l)既有大型骨干厂生产的,也有小厂生产的。
(2)既有国产的,也有进口的。
(3)既有发生在雷雨天,也有发生在晴天的。
(4)既有发生在操作时,也有发生在元操作时的。
(5)既有在中性点非直接接地系统,也有发生在中性点直接接地系统的。
爆炸原因分析两部调查结果的分析表明,事故原因69%为制造质量问题,25%为运行不当,6%为选型不当而造成的。
而内部受潮直接影响产品质量,是引起金属氧化物避雷器爆炸事故的主要原因。
金属氧化物避雷器常见故障及处理
金属氧化物避雷器常见故障及处理避雷器是电力系统所有电力设备绝缘配合的基础设备。
合理的绝缘配合是电力系统安全、可靠运行的基本保证,是高电压技术的核心内容。
而所有电力设备的绝缘水平,是由雷电过电压下避雷器的保护特性确定的(在某些环境中,由操作过电压下避雷器的保护特性确定)。
金属氧化物避雷器,简称氧化锌避雷器,以其良好的非线性,快速的陡波响应和大通流能力,成为新一代避雷器的首选产品。
由于避雷器是全密封元件,一般不可以拆卸。
同时使用中一旦出现损坏,基本上没有修复的可能。
所以其常见故障和处理与普通的电力设备不同,主要是预防为主。
选则原则。
避雷器是过电压保护产品,其额定电压选择比较严格,且与普通电力设备完全不同,容易出现因选型失误造成的事故。
对于这类事故,只要明确了正确的选择方法,就可以有效避免。
正确的金属氧化物避雷器额定电压的选择,应遵循以下原则。
1、对于有间隙避雷器,额定电压依据系统最高电压来选择。
10kV及以下的避雷器,额定电压按系统最高电压的1.1倍选取。
35kV至66kV避雷器,额定电压按系统最高电压选取。
110kV及以上避雷器,额定电压按系统最高电压的0.8倍选取。
例如:35kV有间隙避雷器,额定电压应选择42kV。
2、对于无间隙避雷器,额定电压同样依据系统最高电压来选择。
10kV及以下的避雷器,额定电压按系统最高电压的1.38倍选取。
35kV至66kV避雷器,额定电压按系统最高电压的1.25倍选取。
110kV及以上避雷器,额定电压按系统最高电压的0.8倍选取。
例如:10kV无间隙避雷器,额定电压应选择17kV。
但对于电机保护用的无间隙避雷器,不按额定电压选择,而按持续运行电压选择。
一般应选择持续运行电压与电机额定电压一致的避雷器。
例如:13.8kV电机,应选用13.8kV持续运行电压的避雷器,即:选用17.5/40的避雷器。
具体的型号选择,可参考GB11032-2000标准,或我公司的避雷器产品选型手册。
金属氧化物避雷器常见故障及处理
金属氧化物避雷器常见故障及处理避雷器避雷器Y5WZ-7.6/27 是电力系统所有电力设备绝缘配合的基础设备。
合理的绝缘配合是电力系统安全、可靠运行的基本保证,是高电压技术的核心内容。
而所有电力设备的绝缘水平,是由雷电过电压下避雷器的保护特性确定的(在某些环境中,由操作过电压下避雷器的保护特性确定)。
金属氧化物避雷器,简称氧化锌避雷器,以其良好的非线性,快速的陡波响应和大通流能力,成为新一代避雷器的首选产品。
由于避雷器是全密封元件,一般不可以拆卸。
同时使用中一旦出现损坏,基本上没有修复的可能。
所以其常见故障和处理与普通的电力设备不同,主要是预防为主。
一、正确的额定电压选则原则。
避雷器是过电压保护产品,其额定电压选择比较严格,且与普通电力设备完全不同,容易出现因选型失误造成的事故。
对于这类事故,只要明确了正确的选择方法,就可以有效避免。
正确的金属氧化物避雷器额定电压的选择,应遵循以下原则。
1、对于有间隙避雷器,额定电压依据系统最高电压来选择。
10kV及以下的避雷器,额定电压按系统最高电压的1.1倍选取。
35kV至66kV避雷器,额定电压按系统最高电压选取。
110kV及以上避雷器,额定电压按系统最高电压的0.8倍选取。
例如:35kV有间隙避雷器,额定电压应选择42kV。
2、对于无间隙避雷器,额定电压同样依据系统最高电压来选择。
10kV及以下的避雷器,额定电压按系统最高电压的1.38倍选取。
35kV至66kV避雷器,额定电压按系统最高电压的1.25倍选取。
110kV及以上避雷器,额定电压按系统最高电压的0.8倍选取。
例如:10kV无间隙避雷器,额定电压应选择17kV。
但对于电机保护用的无间隙避雷器,不按额定电压选择,而按持续运行电压选择。
一般应选择持续运行电压与电机额定电压一致的避雷器。
例如:13.8kV电机,应选用13.8kV持续运行电压的避雷器,即:选用17.5/40的避雷器。
具体的型号选择,可参考GB11032-2000标准,或我公司的避雷器产品选型手册。
金属氧化物避雷器损坏原因与预防措施
金属氧化物避雷器损坏原因与防备措施有关金属氧化物避雷器的损坏原因,包括受潮、额定电压和持续运行电压取值偏低、电网电压波动、接地电阻不合格造成反击等,并介绍了防止金属氧化物避雷器损坏的措施,供大家参考。
金属氧化物避雷器损坏为保护电力设施免受雷电过电压和系统过电压的冲击,普遍安装使用了金属氧化物避雷器。
特别是在10kV配电网中普遍采纳了无间隙金属氧化物避雷器,随着运行时间的推移,在10kV配电网中因金属氧化物避雷器损坏引起的线路跳闸、接地事故常常发生,严重影响了10kV配电网的安全运行。
一、金属氧化物避雷器的损坏原因综合无间隙金属氧化物避雷器的损坏情况看,质量好的损坏较少,而质量差的损坏较多;在晴天损坏较少,在雷雨天损坏较多;在无操作时损坏较少,在有操作时损坏较多;在正常运行中损坏较少,在异常运行时损坏较多。
1.1受潮金属氧化物避雷器是由硅橡胶作为避雷器的封壳,硅橡胶套封壳质量低劣,重要是小厂假冒伪劣产品,生产厂采纳的技术不完善,或采纳的密封材料抗老化性能不稳定,在温差变化较大或运行时间接近产品寿命后期,造成其密封不良。
避雷器的两端加工粗糙、使潮气或水分浸入,造成内部绝缘损坏,加速了电阻片的劣化而引起损坏。
从事故后避雷器残骸可以看出,阀片没有通流痕迹,阀片两端喷铝面没有发觉大电流通过后的放电斑痕。
而在硅橡胶套内壁或阀片侧面却有明显的闪络痕迹,在金属附件上有锈斑或锌白,这就是金属氧化物避雷器受潮的影响。
1.2额定电压和持续运行电压取值偏低金属氧化物避雷器的额定电压是表明其运行特性的一个紧要参数,也是一种耐受工频电压的本领指标。
金属氧化物避雷器的阀片耐受工频电压的本领是与运行电压的持续时间紧密相关。
(电工天下.)持续运行电压也是金属氧化物避雷器的紧要特性参数,该参数的选择,对金属氧化物避雷器的牢靠性有很大影响。
在运行中允许长期地施加在避雷器端子上的工频电压有效值,它覆盖电力系统运行中可能持续地施加在金属氧化物避雷器上的工频电压最高值。
一起220kV金属氧化物避雷器故障原因分析
2 0 1 3 年第 2期
一
起2 2 0 k V金属氧化物避雷器故障原因分析
杜岩伟 , 彭清峰 , 郑卫东 , 邹参东
( 南 阳供 电公 司 , 河 南 南阳 4 7 3 0 0 8 )
摘
要: 一只2 2 0 k V 金 属 氧 化 物 避 雷 器红 外 测 温呈现 过 热 特 征 。 经 过 解 体发 现 , 过 热 是 由于避 雷 器排 气 口挡 板 脱 落 ,
t e mp e r a t u r e me a s re u me n t . Re s u l t s o b t a ne i d a t f e r d i s ma n t l i n g s h o w t h a t t h i s i s c a u s e d b y f a l l i n g o f he t e x h a u s t p o r t b a le f o f t h e a r r e s t e r , n e s t l e t f b y b i r d o n he t e x p l o s i o n - p r o o f c o v e r o f t h e a re s t e r , c o r r o s i o n
( Na n y a n g P o we r S u p p l y C o mp a n y , Na n y a n g 4 7 3 0 0 8 , C h i n a )
 ̄ : On e 2 2 0 k V me t a l o x i d e s u r g e a r r er h e a t i n g c h a r a c t e r i s i t c s d u i r n g i n f r re a d
金属氧化物避雷器爆炸原因及应对措施
金属氧化物避雷器爆炸原因及应对措施摘要:由于金属氧化物避雷器具有通流容量大、稳定性好等优点,从而取代传统碳化硅避雷器,但由于中性点不接地系统内过电压持续时间长、倍数高,同样对金属氧化物避雷器有较大的威胁。
在运行中,金属氧化物避雷器的爆炸事故时有发生,大部分是在雷雨天气损坏,也有个别在正常运行情况下损坏的。
关键词:金属氧化物;避雷器;爆炸原因;对策;分析引言:从避雷器的结构设计、原理、长持续时间电流脉冲、热稳定性以及长期稳定性方面,设计了两种避雷器:有空气间隙避雷器和无空气间隙避雷器。
从避雷器的密封性能方面分析了引起避雷器爆炸的原因:潮气进入避雷器内部,引起内部闪络,导致电阻片老化,电阻片温度升高在正常电压下失效,引起避雷器爆炸或发生热崩溃。
通过分析得知,为了保证避雷器的防爆性能,避雷器应密封性能好、方波通流能力高、稳定性好、内部无空气间隙,且避雷器最好为硅橡胶直接注塑到金属氧化物电阻片上的结构。
1.避雷器爆炸主要原因1.1受潮密封不良或漏气,使潮气或水分侵入。
密封不良的主要原因为金属氧化物避雷器的密封胶圈永久性压缩变形的指标达不到设计要求,装入金属氧化物避雷器后,易造成密封失效,使潮气或水分侵入。
金属氧化物避雷器的两端盖板加工粗糙、有毛刺,将防爆板刺破导致潮气或水分侵入。
有的金属氧化物避雷器的端盖板采用铸铁件,但铸造质量极差,砂眼多,加工时密封槽因此而出现缺口,使密封胶圈装上后不起作用,潮气或水分由缺口侵入。
组装时漏装密封胶圈或将干燥剂袋压在密封圈上,或是密封胶圈位移,或是没有将充氮气的孔封死等。
装氮气的钢瓶未经干燥处理,就灌入干燥的氮气,致使氮气受潮,在充氮时将潮气带人避雷器中。
瓷套质量低劣,在运输过程中受损,出现不易观察的贯穿性裂纹,致使潮气侵入。
总装车间环境不良,或是经长途运输后,未经干燥处理而附着有潮气的阀片和绝缘件装入瓷套内,使潮气被封在瓷套内。
上述密封不好会使绝缘拉杆等受潮,是后天的原因,但密封好的金属氧化物避雷器,也会因绝缘拉杆等受潮发生爆炸,这就有先天的原因,即总装车间环境不良等造成的。
一起金属氧化物避雷器故障分析
防雷技术魏梅芳(1982—),女,讲师,硕士,研究方向为电器及其寿命检测、评估。
一起金属氧化物避雷器故障分析魏梅芳1, 王 晓2, 阳 靖3(1.湖南省电力公司中心培训部,湖南长沙 410131;2.湖南省电力公司超高压管理局,湖南长沙 410006;3.湖南省电力公司长沙电力局,湖南长沙 410006)摘 要:通过对一起因放电计数监视器异常的金属氧化物避雷器进行解剖,发现内部有明显渗水痕迹。
分析了M O A 的结构和工作原理,对M O A 出现故障的原因及故障分析方法进行了总结。
指出密封材料的稳定性是衡量M O A 的一项重要指标。
关键词:金属氧化物避雷器;渗水;密封材料;稳定性中图分类号:T U 856 文献标志码:B 文章编号:167428417(2010)0420058203王 晓(—),男,高压试验技师,研究方向为高电压技术及其试验。
阳 靖(—),男,助理工程师,硕士,研究方向为电气设备状态评估及其保护。
0 引 言避雷器是保证电力系统安全运行的重要保护设备之一,而氧化锌避雷器(MOA,Metal Oxide A rreste r)以其优异的电气性能逐渐取代其他类型的避雷器,成为电力系统的换代保护设备。
而避雷器自身的密封性能不良则是造成避雷器事故的主要原因[122]。
1 MOA 结构及工作原理MOA 主要由避雷元件和绝缘底座组成,避雷元件由氧化锌电阻片、绝缘支架、密封垫、压力释放装置等组成。
氧化锌电阻片通常用尼龙或机械强度高、吸潮能力小的聚酯玻璃纤维引拔绝缘棒作支撑材料固定,外部采用绝缘筒与瓷套相隔离,如图1所示[3]。
在工作电压下,MOA 工作在小电流区域,泄漏电流仅为mA 数量级,且基本上为容性分量,接近绝缘状态。
过电压发生时,MOA 工作在图1 M OA 内部结构中电流区域,绝缘电阻变得极小,便于释放能量。
能量释放后,电阻片又自行恢复到最初的高阻状态。
它在工作时不产生电弧,工作过程只包括限压和恢复两个过程。
使用金属氧化物避雷器要注意的问题
1 × 2 1 . k 。 查金属氧化物避雷器产 . 1= 3 v 1 2
品说 明书 , 取 1.k 36 V。
3 金属氧化物避 雷器选用类型不正确
( 避 雷器 选 用类 别不 正确 ,会 对 电气 设 备 的 1 防雷 保 护 带来 一 定 的事故 隐 患 。避 雷器 根据 保护
电气 事故 的发 生 。
()金属 氧 化 物 避 雷器 替 代 阀 型避 雷器 已经 2 势在 必行 , 使用 中要注 意两 者试 验方 法 的区别 。 在
[]张利 生. 1 高压并联 电容器运行及维护技术 [ . :中国电力 出版社, 0 6 M] 北京 2 0 [】 . ' 4 2 0 ,交流 电力 系统 金属氧化物避雷器使用导则[】 2 DII 0 — 0 2 /8 s.
在中性点非直接接地系统 中,无间隙金属氧 化物避雷器的额定电压可按下式选择:
≥ () 1
式 中,
切 除单相故障时间系数 。1 0s以内切
除, 1 ; 1 以上切除, I 5 . = . 主 . 0 0 s k . ~1 - =2 3( 1 5 2
作者简介:刘增辉(94 ) 15一,男,电 气高级工程师,从事电气技术及节能监测管理工作。
器用的避雷器有的安装在 门型框架横档上 ,变压 器 安装 在地 上 , 变压 器 与避雷 器 间距离 大 约在 3 ~
4m 左右 ,甚 至有 的两 者 间距离 更 大 。这 样 的安
装 方 式不 正确 。应 该 是避 雷器 尽 量靠 近被 保 护设
对象不 同,可分为配 电型 、电站型、电容型等类 型 。 由于各 种 电气 设备 的绝缘 水平 不 一样 ,如 电
要 用于 保护 并联 补偿 电容 器及 其他 绝缘 较 弱设备
MOA常见故障现象及原因
金属氧化物避雷器事故的常见方式及预防方法
金属氧化物避雷器的损坏,主要集中在两个方面。
a、氧化锌阀片的老化。
b、阀片与外绝缘材料间的界面闪络。
具体的现象有以下这些。
① 现象:直流参考电压异常升高。
结论:氧化锌阀片的非线性降低。
处理:整只更换避雷器,或者更换氧化锌阀片。
起因:避雷器的额定电压选择偏低;阀片本身不合格。
② 现象:直流参考电压异常降低。
结论:氧化锌阀片老化。
处理:整只更换避雷器,或者更换氧化锌阀片。
起因:避雷器的额定电压选择偏低;阀片承受放电次数和能量偏重。
③ 现象:泄漏电流异常增大。
结论:阀片与外绝缘材料间的界面受潮,或氧化锌阀片质量不好。
处理:整只更换避雷器,或者将避雷器元件拆出后烘干并重新密封。
起因:避雷器密封失效;避雷器硅橡胶外套劣化;避雷器阀片或装配工艺有问题。
④ 现象:泄漏电流非常大,已造成开关合闸困难。
结论:阀片已损坏。
处理:整只更换避雷器。
起因:避雷器老化后未及时发现依然继续使用;避雷器承受了很大的电流冲击(近距离雷击或大功率电容放电);避雷器密封不良。
⑤ 现象:避雷器炸裂或表面烧黑。
结论:阀片破裂或穿孔。
处理:整只更换避雷器。
起因:避雷器老化后未及时发现依然继续使用;避雷器承受了很大的电流冲击(近距离雷击或大功率电容放电);避雷器密封不良。
金属氧化物避雷器损坏原因
金属氧化物避雷器损坏原因金属氧化物避雷器是一种常见的电力设备,在电力系统中扮演着保护电力系统安全的重要角色。
然而,由于多种原因,避雷器也会出现损坏的情况。
那么,金属氧化物避雷器出现损坏的原因有哪些呢?本文将就此进行探讨,并提供一些解决方法。
一、金属氧化物避雷器的构成在深入探讨金属氧化物避雷器损坏原因之前,首先需要了解避雷器的构成,这对于后续的分析和解决方案制定都非常重要。
金属氧化物避雷器由两部分组成,即金属氧化物压敏电阻器和绝缘套管。
其中,金属氧化物压敏电阻器是避雷器主要的部件,绝缘套管则是对压敏电阻器的保护。
二、金属氧化物避雷器损坏原因1. 环境因素金属氧化物避雷器工作在户外恶劣的环境中,其损坏原因之一即为环境因素。
例如,避雷器所处的环境可能存在高温、降雨、风沙等情况,这些环境因素会对避雷器的使用寿命产生一定影响。
长期暴露在下雨和潮湿的环境中容易造成避雷器内湿度高,从而引起降压击穿。
此外,在地震、雷击等天灾中,也容易给避雷器带来不可逆的损坏。
2. 故障电流电力系统中,故障电流是导致金属氧化物避雷器损坏的常见原因之一。
故障电流过大时,会导致避雷器的电压波动过大,甚至击穿。
在故障电流作用的情况下,避雷器中的压敏电阻器将会受到很大的电压冲击,从而导致电阻器内部发生变化,最终导致整个避雷器损坏。
3. 维护保养不当不合适的维护保养也可能导致避雷器的损坏。
例如,长期不更换使用寿命到期的避雷器,避雷器的内部绝缘材料老化或者磨损等原因都可能导致避雷器失效。
另外,对于避雷器的定期检查、维修也非常重要,省略这些关键的步骤,可能导致故障无法被及时发现和处理,降低了避雷器的可靠性。
三、金属氧化物避雷器损坏的解决方案1. 环境因素对于避雷器所处的环境,我们应该加以重视,尽可能地为金属氧化物避雷器提供一个合适的工作环境。
例如,防止避雷器被暴露在阳光下,减小避雷器在暴雨、高温等天气中的损坏风险。
同时,地震、雷击等天灾时需要及时采取避免损坏的预防和应对措施。
氧化锌避雷器绝缘击穿故障分析
摘要:本文介绍了一起由于雷电过电压导致XX变电站10kV1段母线C相避雷器绝缘击穿的事故,重点分析了无间隙金属氧化物避雷器绝缘损坏的原因,总结了在今后采取的措施和重点工作。
关键词:避雷器雷击过电压故障1概述无间隙金属氧化物避雷器(以下简称MOA),一般采用氧化锌阀片结构。
普遍用在发电厂、变电站、输配电线路,用以保护发电机、变压器、母线、线路等发输变配电设备,避免雷电过电压和操作过电压的冲击。
以变电站为例主变出口、母线设备、GIS线路侧普遍采用了MOA,用以保护相应电力设备。
但是随着运行时间的增长,MOA在长期运行电压或雷电过电压、操作过电压作用下,氧化锌阀片不断劣化、老化,最终可能在一次外部(或内部)冲击下,MOA出现绝缘击穿损坏事故,从而引起变压器、线路等被保护设备的跳闸或接地事故,严重影响了电网的安全稳定运行。
2事故原因分析2011年6月,由于雷电过电压导致XX变电站10kV1段母线C相避雷器绝缘击穿的事故。
现场检查发现C相避雷器外绝缘破裂,绝缘电阻为0(使用2500V绝缘电阻表),该支避雷器已经发生绝缘击穿。
同时对A相、B相避雷器进行试验,数据合格,符合相关规程的要求。
现场处理措施:立即更换了C相避雷器。
原因分析如下:2.1生产厂家制造工艺不过关,密封不严。
MOA密封老化情况,主要是生产厂采用的密封技术欠完善,采用的密封材料抗老化性能不稳定,密封材料在制造过程中浇注不均匀,长期运行电压下易出现径向电位差。
2011年6月出现该事故的MOA,解体发现密封材料不匀称,在运行电压下间歇性放电,加速外皮劣化。
在雷电压作用下而引起爆炸。
2.2抗老化、抗冲击性能差。
在MOA产品全寿命的中后期,阀片劣化造成阻性电流上升,有功功率增大,长期的热效应显著增加,避雷器内部气体压力和温度急剧增高,引起MOA本体击穿。
另外阀片在制造过程中,不均匀,每片直流1mA电压试验数据之间存在一定差距,电位分布不均匀。
随着运行时间的增长,首端阀片开始劣化,各阀片之间长枪分布不均匀,形成恶性循环,造成避雷器参考电压下降,阻性电流和功率损耗随之增加。
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金属氧化物避雷器损坏原因
中国电力网 2008年4月16日11:24 来源:点击直达中国电力社区
山东省莘县电业公司张勇
为保护电力设施免受雷电过电压和系统过电压的冲击,普遍安装使用了金属氧化物避雷器。
特别是在10 kV配电网中普遍采用了无间隙金属氧化物避雷器,随着运行时间的推移,在10 kV配电网中因金属氧化物避雷器损坏引起的线路跳闸、接地事故经常发生,严重影响了10 kV配电网的安全运行。
1 损坏原因分析
综合无间隙金属氧化物避雷器的损坏情况看,质量好的损坏较少,而质量差的损坏较多;在晴天损坏较少,在雷雨天损坏较多;在无操作时损坏较少,在有操作时损坏较多;在正常运行中损坏较少,在异常运行时损坏较多。
1.1 受潮
金属氧化物避雷器是由硅橡胶作为避雷器的封壳,硅橡胶套封壳质量低劣,主要是小厂假冒伪劣产品,生产厂采用的技术不完善,或采用的密封材料抗老化性能不稳定,在温差变化较大或运行时间接近产品寿命后期,造成其密封不良。
避雷器的两端加工粗糙、使潮气或水分浸入,造成内部绝缘损坏,加速了电阻片的劣化而引起损坏。
从事故后避雷器残骸可以看出,阀片没有通流痕迹,阀片两端喷铝面没有发现大电流通过后的放电斑痕。
而在硅橡胶套内壁或阀片侧面却有明显的闪络痕迹,在金属附件上有锈斑或锌白,这就是金属氧化物避雷器受潮的影响。
1.2 额定电压和持续运行电压取值偏低
金属氧化物避雷器的额定电压是表明其运行特性的一个重要参数,也是一种耐受工频电压的能力指标。
金属氧化物避雷器的阀片耐受工频电压的能力是与运行电压的持续时间密切相关。
持续运行电压也是金属氧化物避雷器的重要特性参数,该参数的选择,对金属氧化物避雷器的可靠性有很大影响。
在运行中允许持久地施加在避雷器端子上的工频电压有效值,它覆盖电力系统运行中可能持续地施加在金属氧化物避雷器上的工频电压最高值。
1.3 电网电压波动
配电网的电压波动范围很宽,对金属氧化物避雷器,如要求在稳定状态下吸收大量能量,就可能造成热崩溃。
用无间隙金属氧化物避雷器时,必须满足系统工作电压波动范围。
否则,由于稳态电压过高,损坏的不是一只避雷器,而会同时损坏许多只避雷器。
1.4 老化问题
无间隙金属氧化物避雷器阀片的均一性差,使电位分布不均匀,运行一段时间后,部分阀片
首先劣化,造成避雷器参考电压下降,阻性电流和功率损耗增加。
由于电网电压不变,则金属氧化物避雷器内其余正常的阀片因荷电率(荷电率为金属氧化物避雷器最大运行相电压的峰值与其直流参考电压或工频参考电压峰值之比)增高,负担加重,导致老化速度加快,并形成恶性循环,最终导致该金属氧化物避雷器发热崩溃。
避雷器阀片的老化速度是影响寿命的关键因素。
氧化物避雷器运行在其产品寿命的后期,阀片劣化造成泄漏电流上升,甚至造成内部放电,放电严重时避雷器内部气体压力和温度急剧增高,引起氧化物避雷器本体击穿,内部放电不太严重时,可引起系统单相接地。
1.5 谐波
冶金企业大吨位电弧炉、大型整流、变频设备的应用及轧钢生产的冲击负荷等对电网有较大的影响,使电网上的高次谐波值严重超标。
由于阀片的非线性,在正弦电压作用下,还有一系列的高次谐波,而在高次谐波作用下,就更加速了阀片的劣化速度。
1.6 抗冲击能力差
氧化物避雷器多在操作过电压或雷电条件下发生事故,其原因是因阀片在制造过程中,由于其各工艺质量控制点控制不严,而使阀片的耐受冲击电压能力不强,在频繁吸收过电压能量过程中,加速了阀片的劣化而损坏。
当电网中发生断线、接地或其它原因引起谐振时,其幅值可达3倍相电压,可能导致金属氧化物避雷器损坏。
1.7 金属氧化物避雷器的自身过电压防护能力差
对于能量有限的过电压,如雷电过电压和操作过电压,避雷器泄流能起限压保护作用。
对能量是无限(有补充能源)的过电压,如暂态过电压(工频过电压和谐振过电压的总称),其频率或为工频的整数倍或分数倍形成暂态过电压,工频电源能自动补充过电压能量,使避雷器泄流过电压幅值不衰减或弱衰减,暂态过电压如果进入避雷器保护动作区,势必长时间反复动作直至热崩溃,因此暂态过电压对无间隙金属氧化物避雷器有致命危害。
1.8 接地电阻不合格造成反击
避雷器的接地体是泄放雷电流的唯一渠道,接地电阻过高或接地装置不合格,当有雷电侵入时,雷电流通过避雷器经接地极向大地泄放,由于接地电阻较高,不能放电,部分雷电流向避雷器或配变等设备反向冲击,造成反击使避雷器损坏,有时甚至击毁配电变压器。
1.9 安装错误
无间隙金属氧化物避雷器由于体积小,伞裙不明显,再加上个别电工技术水平不高,责任心不强,使避雷器方向装反,当有雨水时使伞裙兜水,造成放电爬弧,久而久之,金属氧化物避雷器硅橡胶外套因爬弧放电而损坏。
笔者在对配变氧化物避雷器检查时,发现有一部分是因伞裙装反,使硅橡胶外套有爬弧放电而报废。
2 防止损坏的措施
2.1 避雷器正确选型
避雷器选型主要难点是,确定暂态过电压的范围问题,既要保证在较高的操作过电压及大气过电压下安全、可靠地动作,又要保证在暂态过电压下阀片不动作。
现阶段避雷器的选型和设计必须保证2 h单相接地时,出现的系统最高过电压,金属氧化物避雷器不动作,否则氧化物避雷器会出现热崩溃事故。
设计上选型,应首选有多年稳定运行的产品,在选择生产厂时,应选择有先进的工艺设备和完善的检测手段的生产厂,才能保证所选用的金属氧化物避雷器具有高的抗老化、耐冲击性能,以使在产品的寿命周期内稳定运行。
选用串联间隙金属氧化物避雷器。
无间隙金属氧化物避雷器的阀片长期承受电网电压,工作条件严酷,拐点电压低,动作频度大,还可能遭受暂态过电压危害和温度热损伤等原因,迅速加快阀片老化,有的寿命比碳化硅避雷器还短。
串联间隙金属氧化物避雷器的间隙,可保证阀片只在过电压保护动作过程承受高电压,时间极短,在其它情况下,阀片对于电网电压,处于低电位状态(复合间隙电阻分压),大大改善阀片长期工作条件。
串联间隙金属氧化物避雷器保护动作,只泄放雷电流而无续流,动作负载轻,间隙不需具有灭弧及切断续流能力,10 kV金属氧化物避雷器仅一个间隙,动作特性可保持长期稳定运行。
2.2 装设脱离器
为防止金属氧化物避雷器损坏时事故扩大,建议在每只避雷器的下部安装脱离器,以使避雷器遭受异常电压作用时,能及时脱离运行电网。
避雷器失效的主要特征是泄漏电流增大,运行中不易发现,有可能长期带病运行,以致扩大事故,故有必要监测其运行工况。
金属氧化物避雷器附带脱离器,当其失效损坏时,脱离器自动动作(30 mA时不大于8 min)退出运行,以免造成更大损失和事故,提高运行安全可靠性。
可减去定期给金属氧化物避雷器进行各项电气性能测试或在线监测的麻烦。
2.3 加强电网谐波的治理
加强电网谐波的治理力度,在有谐波源的线段增设动态无功补偿或加装消谐装置,以使电网的高次谐波值,控制在国家标准允许范围内。
2.4 加强对金属氧化物避雷器管理
加强监测是保证金属氧化物雷器安全、可靠运行的重要措施之一。
金属氧化物避雷器在运行前须对避雷器进行检查和测试,将检查测试结果记入技术档案。
对运行在配电网上的每一只金属氧化物避雷器都要建立技术档案,对出厂报告、定期测试报告及在线监测的运行记录,均要存入技术档案,作为定期检查的参考,直至该避雷器退出运行。
加强对电工的业务技术培训,增强责任心,各单位对金属氧化物避雷器的管理要设专(兼)职管理员,严格考核。
2.5 接地电阻应符合规程要求
避雷器的接地体应考虑长久耐用,采用φ16 mm的热镀锌圆钢,(平原地区)打入地下7~8 m,100 kVA及以上变压器,保证接地电阻≤4 Ω,100 kVA 以下变压器保证接地电阻≤10Ω,引线用4 mm×40 mm热镀锌扁铁,各连接点的连接应牢固,每年在雷雨前要进行专项检查、测试,发现问题及时处理。
3 结束语
金属氧化物避雷器损坏的原因有雷电、系统暂态过电压、受潮、本身故障、小厂生产的假冒伪劣产品等。
但仍有一定比例损坏的原因不明,因金属氧化物避雷器的劣化速度的离散性,及雷电、操作过电压、谐波、运行环境等的随机性,都决定着金属氧化物避雷器的安全运行的可靠性,故需在今后的工作实践中去研究、实验、探索和总结,使运行中的不安全因素得以预防和完善。