锅炉后包覆墙过热器管弯头磨损速率计算及剩余寿命估算
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2006年第4期浙江电力15
温过热、低温再热器及省煤器。制造厂还在尾部烟道距两边侧600mm的水平管道上布置了防磨格栅,使局部的烟气流速均匀分布,从而减少了飞灰对管壁的磨损。
锅炉顶棚过热器出来的蒸汽经过后包覆墙到达中隔墙进口联箱,然后分为两路:一路经侧包覆墙,另一路经中隔墙(尾部烟道中间)汇总到中隔墙出口联箱。后包覆墙由235根6957×5.5mm管子组成,材质为SAl78C。235根后包覆过热器管在标高FL43750mm的省煤器下方通过水平弯头,每2根管子组成一屏引向炉前侧的中隔墙进口联箱,见图1。
图l锅炉尾部包覆管受热面布置图
从图2的后包覆管引向炉前侧的中隔墙进口联箱过程中的弯管形式看,在包后覆管弯管的过程中有部分处于上方省煤器管排的烟气走廊中,故肯定存在弯头的磨损问题。
图2后包覆管弯头形式
5号炉在2001年12月的检验中发现后包覆低温过热器出口弯头存在磨损现象,遂在炉左数第1、2、3、233、234、235根上加了防磨板。2004年3月,5号炉左数第28根发生爆管,爆管图片见图3,检查发现在此处存在较普遍的磨损现象,其中最薄处的壁厚只有2.3mm,而在炉左数第235根原有的防磨板已被磨穿,且受热面管子壁厚从2001年12月的4.64mm减薄到3.8mm。
图35号炉后包覆左28根管磨损爆管
2004年2月,在3号炉的检查中发现后包覆低温过热器出口弯头也存在比较严重的磨损现象,其中最薄处壁厚只有1mm(炉左数第1根),壁厚小于4mm的共有8根,壁厚在4~5mm之间的共有19根。
23、5号炉磨损速率计算
在2001年12月5号炉检查中,炉左数第235根后包覆低温过热器出口弯头的磨损最多,磨损量为0.86mm(按管子标称壁厚5.5mm计算),此时锅炉运行小时数为13184h,其中包括调试期间的运行时间,按此运行小时数计算出此处的磨损速率为6.52×10。5mm/h。由于锅炉运行小时数包括了调试期间的时间,而调试期间以及投入商业运行初期
表1
3号、5号炉后包覆低温过热器出口弯头磨损速率计算
16应明良,等:锅炉后包覆墙过热器管弯头磨损速率计算及剩余寿命估算2006年第4期表34号炉2003年7月初一2004年7月爆管的运行小时数以及机组负荷情况
至2001年12月,机组运行不稳定,且有比较多的时间处于低负荷运行中,因此,根据上述运行小时数计算出来的磨损速率偏小。
另外,根据2002年3月以来的历史运行数据,对3、5号炉的后包覆低温过热器出口弯头的磨损速率进行计算,计算结果见表1,其中:
(1)3号炉的运行小时数计算到2004年1月的小修止,5号炉的运行小时数计算到2004年3月22日爆管止。
(2)如按第235根的磨损,则为防磨板厚度2.5mm加上(5.5~3.8mm)得磨损量为4.2mm,而2004年3月爆管的磨损,可按4.5mm磨损量计算。
(3)为了便于比较计算,磨损速率按600MW的运行小时数进行计算,而烟速与磨损量呈3.3次方的关系,故根据设计工况下各负荷与烟速的关系对相应负荷进行运行小时的折算。计算工况下各负荷与烟速的关系见图4。
从表1看,3号炉的常规运行时间比5号炉多8000h左右,而5号炉的高负荷运行小时比3号炉多1000h左右。对运行小时数进行折算后,5号炉运行时间比3号炉长。
34号炉后包覆管弯头剩余寿命估算
根据3、5号炉的磨损速率,对4号炉的管子进行寿命预测,见表2。
从表2看,4号炉在2004年“五一”节停机检修,4号炉的运行时间将达到29095h,这与5号炉爆管时的运行时间接近,而4号炉的高负荷运行时间比5号炉还多1100h。而折算运行小时数也只比3、5号炉少300—400h。根据计算后包覆低温过热器出口弯头的磨损量将近4.3mm,即此时管壁厚度只有1.2mm,应该说此时的强度已满足不了运行的要求。
图4设计工况下锅炉负荷与尾部烟道
各受热面烟速的关系
如果4号炉运行到2004年7月1日进行
停机检修,则4号炉的运行小时数将达到