某轮分油机高振动报警故障排查及检修
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某轮分油机高振动报警故障排查及检修
摘要:该文以某实轮分油机高振动故障报警为例,综合排查并分析了该次故障发生的主要原因,并提出了以后管理中应注意的事项。
关键词:燃油分油机故障振动排查检修
某轮的燃油分油机型号:Alfa-Laval SA 821,自动排渣,使用60Hz 交流电源时电动机转速3600rpm,分离筒最高转速8400rpm,采用联轴器与皮带传动方式,而不是传统的蜗轮蜗杆传动,这样省去了复杂繁琐的传动齿轮箱,解体检修时更方便、快捷。
1 故障经过
某日,该轮在海上航期期间,分油机运转时振动剧烈,噪声加大,排渣效果不良,而且发出高振故障报警。轮机员首先确认了地脚螺栓无松动现象,根据噪声来源于机体内部,因此决定对该分油机拆解检修。拆解之后,发现其分离片较脏,配水盘孔有轻微堵塞且结垢也较为严重。拉出立轴检查后发现上端的滚珠轴承有轻微的磨损,下端的滚珠轴承磨损却较为严重。因此判断高振动噪声是由于轴承磨损产生。随后二管轮负责更换立轴上的两只滚珠轴承,并对配水盘及疏通密封水和开启水的水孔进行了清洗。
在清洗换新工作完成以后,对分油机进行总体安装,然后启动分油机进行试运转,大约运转1~2?min。然而,状况没有得到改观,
反而加剧。分油机噪声更加尖锐,振动也更加剧烈,报警仍然没有消除,于是立即停止分油机运行,继续对分油机进行拆解故障排查。
2 故障排查分析
分油机振动故障产生的原因很多,但是大部分集中在装配间隙不合理和磨损所致,因此对故障的排查也集中检查各个部件的磨损和装配间隙。一般来说,由于分油机分油时间过长,分油机分离筒内残渣分布不均,引起分油筒旋转失衡,导致离心力偏失,是引起分油机振动最常见的原因。
但是由于刚刚才对分离筒进行清洗,振动报警仍然没有消除,因此,该种情况可以得到排除。首先检查分离筒安装是否到位,拉出分离筒,发现其内部无磨损,运转良好。重新安装分离筒,重新检查了其安装部件,防止分离筒部件与其他分离筒部件上出现混配,确认了没有出现这种情况。根据说明书要求,确保了其安装正确到位。因此排除分离筒安装不良引起振动的原因。重新拉出立轴,立轴外表光滑,并无明显磨损。随后用塞尺测量立轴与轴承衬套孔的间隙,其数值符合说明书的要求。又对立轴进行了平行度检查,其平行度也在说明书范围之内,因此排除立轴磨损和弯曲变形的原因。检查无果,又检查了立轴下端盖板处的减振弹簧,也没有发现弹簧断裂及弹簧弹力不足现象。排除了综上可能的所有情况,于是怀疑是不是传感器故障出现了误报警。但是由于船舶上并无备用传感器,只能调
节传感器参数Fa16=0.0,以降低其灵敏度,减少误报警的可能。但是报警仍然没有得到消除。最后,试验性地多加装了两片分离片,惊喜地发现振动量减小了。原来,在二管轮第一次拆洗分油机时,错误地更换了立轴上部锁紧螺母处的密封垫片。导致了立轴高度发生变化,分离片与分离盖板间隙变大。在高速离心旋转中,分离片与盖板发生摩擦,产生严重振动和噪音。找到原因后,立即找来二管轮,加装了适当的分离片,并调整立轴的高度在规定的范围内。果然报警得到了解除。
3 维修管理中应注意的问题
(1)从该故障的解决可以看出,船舶上高速旋转机械,如分油机和涡轮增压器等,其垫片和合适的间隙必须严格按照说明书规定。
(2)对不常出现的故障,应对照说明书逐步、逐项的认真分析,弄清各个部件的作用、系统的工作原理,直至找出故障的真正原因。
(3)轮机管理人员应当熟悉自己所管理所在船舶机械,经常检查其是否符合要求,并树立起自己的责任心。因为即使再小的问题,也可能导致很大的失误。更要时常关注细节问题,并与其他管理人员有效沟通。
参考文献
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[2] 杨树森,涂志平.浅谈一例燃油分油机故障[J].天津航海,2009(4).
[3] 冯德阶.谈一例全自动排渣分油机故障[J].中国水运,2011(2).