IE工程师年终工作总结

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2016年年度工作总结

品质工程部—刘文东

时间飞逝,转眼一年又即将过去,同时,也是自己加入公司整整一周年时间,审视自己一年来的工作,感触很多,在收获了很多宝贵的经验教训的,通过自身在工作中提升了自我,也同时发现了自我工作中的不足和待改善之处。回顾过去的一年工作,现总结如下:

一、关于产品标准工时

长期以来,我司的工时管理执行的不是很理想,工时表格分散、过多,产品标准工时在制定后即无人维护,导致产品标准工时与实际相差过大。且同一产品中同时存在多个不同版本的标准工时,导致生产效率统计混乱,标准工时无法起到应有的作用。如下为几处典型的案例:

1、产品工时分散、且同一产品的工时版本过多且不统一。

1.2、产品工时表格过多、分散,维护和产品统计困难,如下表所

因表格过于分散,无法统计完全。)

评估,首要的一点是产品标准工时要符合生产的实际状况。

2、改善方案的制定及工时的评估、实施和制定

产实际导入的跟进,改善了之前的产品工时报表分散、表格过多和重复发布工时的现象,在新导入的产品生产流程实施后,产品生产效率有显著的提升,且新发布的《产品标准工时明细汇总表》中产品标准工时能合理的反映出生产的实际状况。

2.2、改善后效果

2.2.1、统一产品标准工时汇总表

为改善我司长期以来产品工时报表过多、工时重复发布、工时版本过多和因产品工时表格过多而导致的工时维护困难的现象,依据公司产品ERP编码规则和产品工艺特性,制作了《产品标准工时明细汇总表》,即将产品标准工时依据ERP 编码汇总到统一的表格中,方便生产查询、工时维护和产品成本的核算

产品汇总到一起,以方便统计和维护,如下以三代一体机AHE59产品装配工艺为

便于后续对产品的工时的维护。

2.2.2、关于产品生产工艺的跟进、分析和标准工时的制定

2.2.3、标准工时制定的合理性

通过长期的数据收集、分析和整理并依据产品的生产状况和工艺变更,及时的维护产品标准工时。现阶段制定的标准工时合理的体现了生产的实际生产状

同时,针对产品因工艺变更等因素导致的影响产品工时的,为确保所制定的标准工时的科学、合理,同时也为了防止因疏忽而遗漏工序等原因而导致的工时错误,特与产品相关工程师讨论并制定出关于工时制定的标准作业流程。

具体流程如下所示:

二、生产改善和效率提升方案的实施和导入

1、AHE59平缝一体机HMI,JACK迅利Ⅱ-G改善。

通过对产品的的生产状况的跟进和评估,分析产品生产流程以及导入工装,在人员减少的情况下,生产产能和效率得到显著的提升。

具体改善措施如下所示:

线外加工

序列工序

工时

(s)

1

语音芯片烧写程序+将烧写完成

的芯片周转入SMT贴片

1 20

2 PCB板去工艺边+周转 1 9

产品生产流程

序列工序

工时

(s)

1

焊接插座(2PCS)+装焊按键

(1PCS)

2 48

2 点胶+装背光模块、LCD灯 1 20

3 焊接LCD镜片 1 21

4

剪脚+烧写程序+烧写参数+贴贴

1 13

除注明外,工时全部不含宽放。)

产品生产流程问题点汇总和分析:

(1)由上表分析,导致生产效率过低的因素在于工序2;

(2)生产等待、堆积等浪费现象过多,生产效率低下,拉平衡率仅为78.33%;

(3)现场搬运、周转等浪费现象过多;

(4)如通过工装的导入,减少线外加工及其周转和搬运,同时通过ECRS

原则对生产流程进行分析、评估和改善,进而提高生产效率。

改善方案:

(1)导入工装,将原线外芯片烧写语音程序合并入流程中,取消线外周转、搬运工时;

(2)流程及动素分析、调整生产流程,减少和消除生产瓶颈工序工时,提高生产效率;

(3)人机结合分析,减少生产作业中的等待等浪费工时;

(备注:上述表格为JACK迅利Ⅱ HMI非语音程序款和语音程序款改善,因两者之间总工时差异不大,为方便统计该流程为综合性流程。)

注明外,以此为标准。)

2、AHE59产品包装段改善

由上流程分析可知,该工时的瓶颈工序为工序1,因而重点对该工序进行分析,通过改善工装、优化作业手法,进而改善或消除生产线瓶颈。

总工时(s ) 62

机器效率 64.52% 人员作业效率

35.48%

通过如上分析,人员和机器的使用效率偏低,如能重复的利用人员和机器的操作等待时间,提高人机效率,进而提升产品的整体的生产效率

改善实施:

序列

作业内容 分析 1 连接测试仪上线材入整机 1、 连接好测试仪线材入整机,测试

仪开始测试时时,人员处于等等状态,等待时间约18s

2、 如能合理的利用该等待浪费时间,进行有价值的增值动素,那么即提升产能

2 开始进行T2测试

3

目检,取合格品入下一工

具体改善如下所示:

1、 和工装工程师肖工和PE 工程师徐工共同讨论并改善T2测试仪测试工装,具体改善方案为由之前的1人操作1台测试仪改为目前1人操作2台测试仪,如下图所示,为改善前后效率

改善前:

(1人操作1台设备) 改善后:

(1人操作2台设备)

序列动素工时

(s)

总工时

(s)

分析

1

从周转车上

取整机

3

44

序列3种整机进行功

能测试时,作业人员可操

作另一台机器中序列1、2

和序列4的作业动素,减

少等待浪费工时

2

连接整机入

测试工装

16

3整机测试40 4取机3

序列工序

工时

(s)

单机工时

(s)

1 T2测试

2 44 22

2 简易缝纫机测试 2 52 26

3 整机外观检查 1 22 22

4

装整机入外箱,摆

1 20 20

如上表所示,改善后生产节拍时间由32s降低到26s

改善前改善后生产总工时(s)192156

生产产能(PCS/H)100120

提高效率16.67%

每台节约时间(s)36

每台节约成本

(元)

0.33

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