加氢裂化装置生产操作事故处理方案

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加氢裂化装置生产操作事故处理方案
一、新鲜原料蜡油中断
现象:1、DCS上出现报警。

2、原料油罐1401-D-101液位迅速下降。

3、界区进料流量表瞬时指示值回零。

原因:常减压装置或管路故障导致直供热蜡油中断
处理方法:
1、马上减低加热炉火力,开大各路冷氢量,反应系统降温降量。

降低CAT30℃,把进料量逐步降到110t/h,尽可能维持生产,注意先降温、后降量。

2、逐步开高压换热器1401-E-101的旁路阀1401-TV0801;逐步关热高分气与低分油换热器1401-E-102的旁路阀1401-TV1201;全开高压空冷器1401-A-101的风机。

3、通知调度,联系贮运单元尽快改送罐区蜡油进装置,投用尾油原料油换热器1401-E-106。

视情况决定是否反应停炉降温,温度降至300℃。

4、若短时间内没有恢复新鲜原料蜡油进装置,反应温度
较低时,产品柴油改进长循环。

5、维持循环机的正常运转。

必要时,可提高转速,加快降温。

6、控制好冷、热高分液面,防止减空串压。

7、分馏各产品改走不合格线,石脑油改短循环,尽量
维持各中段回流。

8、耗氢量调整,控制好反应系统压力。

9、若长时间得不到新鲜进料,按正常停工处理。

二、反应进料中断
现象:1、中控室内停泵报警;反应进料低低流量联锁动作报警。

DCS和SIS上出现报警
2、1401-P-102出口快速切断阀1401-MHV-0701A 或1401-MHV-0701B关闭;低低流量联锁启动,电磁阀1401-UV-0702关闭。

3、反应进料泵1401-P-102出口流量1401-FIC-0702A指示回零。

4、1401-D-101、1401-D-102液位上升。

5、1401-D-103液位下降。

6、1401-E-101管程、壳程出口温度上升,1401-R-101入口温度突然上升。

7、1401-D-102液位控阀1401-LV0601关闭,原料油升压泵1401-P-101、过滤器1401-SR-101憋压,出口压力上升。

原因:
1、原料油升压泵1401-P-101故障,1401-D-102液位
低低联锁停反应进料泵1401-P-102;
2、反应进料泵1401-P-102故障;
3、滤后缓冲罐1401-D-102底出口电磁阀1401-UV-0601关闭联锁停反应进料泵1401-P-102;
4、仪表故障导致联锁启动停1401-P-102;
处理方法:
若原料油升压泵1401-P-101停,应立即联系外操启动备用泵,恢复1401-D-102液位至正常;如果备用泵启动不起来,则按反应进料泵停的处理步骤执行。

若1401-D-102液控故障,导致1401-D-102液位低低联锁停泵,应马上改为手动控制,联系外操迅速打开液控付线阀,重新启动反应进料泵;待反应进料泵正常后,增点反应加热炉主火嘴;联系仪表维护人员尽快恢复。

若反应进料低低流量联锁误动作导致停1401-P-102,应立即断开低低流量联锁,重新启动反应进料泵;待反应进料泵正常后,增点反应加热炉主火嘴,联系仪表工处理,尽快恢复投用联锁。

若反应进料泵自身故障停,应立即做开备泵的尝试。

如果反应进料泵及备泵均无法在短时间内开起来,则按如下步骤处理:
(1)反应加热炉保留长明灯,并用急冷氢迅速降低各床层入口温度到300℃。

若反应温度上升超过正常值30℃或
达到440℃时,可以打开泄压阀向火炬泄压至4.0MPa,增加散热速度。

(2)继续氢气循环,保持系统压力;此时耗氢量较少,应注意调节系统压力,严防超压。

(3)保持循环氢最大流率,冷却反应器。

(4)用吹扫氢吹扫1401-P-101出口管线。

(5)故障处理完毕后,如果催化剂使用超过30天(按设计进料流率),则重新恢复进料,慢慢提温提量,恢复到事故前的生产状态;否则把系统压力降至4.0MPa,温度降至150℃,维持低温循环待命。

(6)若进料在一天内无法恢复,则按正常停工步骤处理。

(7)没有生成油进入分馏系统后,重石脑油、柴油、尾油改分馏系统短循环。

(8)分馏炉降至250℃,联系调度将轻石脑油改不合格线。

(9)尽量维持各中段回流、顶回流及各液面;当回流罐无法保证正常液面时,停回流泵保证回流罐液面,如长时间得不到原料,按正常停工程序停工。

(10)各回流罐的尾气改火炬。

(11)侧线抽空即停柴油气提塔底泵1402-P-205。

(12)维持1401-C-101胺液循环,注意控制好塔底液
位,防止串压事故;视处理情况决定是否停用1401-C-101。

(13)余热锅炉系统视情况蒸汽改放空,关闭蒸汽送出阀,保持汽包压力。

三、停补充氢
(一)补充氢压缩机故障
装置内补充氢压缩机组共有三台,正常生产时,二开一备。

若其中一台压缩机发生故障,应立即启动备用机,尽快恢复正常生产,同时联系钳工尽快抢修,恢复备用状态;备用机启动过程中(若供氢不足),反应部分可降低原料油进料量和反应床层温度,维持生产,并防止由于氢的消耗引起的反应器压力下降;备用机启动不起来(只有一台压缩机运转),按部分补充氢气中断处理;待备用机运行正常后,再恢复正常生产
若三台新氢机同时发生故障,则反应部分必须停工。

在这种情况下,首先要尽快降低催化剂温度以防止催化剂结焦。

在补充氢停止时,由于反应消耗了循环气中的氢,高压回路的压力会降低,随着氢气的消耗,反应系统的压力和氢分压将会下降。

停工步骤如下:
1、当K-101A/B/C机同时故障时,立即降低1401-R-101、1401-R-102反应器各床层温度,用急冷氢冷却反应器。

温度降至300℃。

2、1401-F-101加热炉熄火,长明灯视温度情况作减少。

3、降低1401-FIC0702A进料量至110t/h后,维持进料量。

4、当反应器温度降到<325℃时,切断VGO进料,尾油全量循环,轻产品走不合格线继续外送。

5、反应器温度降至300℃后停反应注水,反应系统尽可能维持压力。

6、如果新氢在24小时内无法恢复,装置按停工处理,反应温度至200℃停反应进料泵。

7、将1401-P-102泵出口管线用吹扫氢对该管线进行吹扫。

8、分馏系统逐渐降温至250℃,调整低分1401-D-104、1401-D-106、1402-C-201、1402-C-202压力,启动开工油泵1401-P-110,建立原料、分馏系统长循环。

产品改不合格线。

9、打开遥控阀1401-HV1801,循环气改走脱硫塔1401-C-101旁路线,在正常液面和压力下继续维持MDEA循环;视情况确定是否停胺液循环。

10、补充氢压缩机故障排除后,按开工方案重新进行开。

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